孫斌 王東
摘 要:文章通過(guò)對(duì)鍋爐燃燒器前的金屬軟管使用壽命短、腐蝕嚴(yán)重造成管道煤氣泄漏、嚴(yán)重影響鍋爐安全運(yùn)行的情況進(jìn)行原因分析,對(duì)管道中所使用的介質(zhì)(高爐煤氣)進(jìn)行了取樣化驗(yàn),分析了煤氣中所含元素對(duì)波紋材質(zhì)為304不銹鋼的金屬軟管造成的影響,提出了提高軟管使用壽命的技術(shù)措施,應(yīng)用于實(shí)踐中,取得了不錯(cuò)的效果。
關(guān)鍵詞:金屬軟管;補(bǔ)償器;聚脲涂層
前言
型號(hào)為JG-150/3.82-Q的燃?xì)忮仩t自2007年5月投產(chǎn)運(yùn)行,主要是為汽輪機(jī)提供蒸汽動(dòng)力,在鍋爐投產(chǎn)后一年多,經(jīng)常出現(xiàn)燃燒器前的高爐煤氣金屬軟管腐蝕嚴(yán)重、漏煤氣,通過(guò)改變其類型及材質(zhì)后使用壽命大大提高,鍋爐運(yùn)行情況良好。
1 現(xiàn)狀及問(wèn)題
寧波鋼鐵能環(huán)部熱力鼓風(fēng)機(jī)站2座鍋爐燃燒器前原先所使用的是波紋材質(zhì)為不銹鋼304的高煤管道金屬軟管,由于其長(zhǎng)期受高爐煤氣沖刷,加劇了金屬軟管的腐蝕,最終造成高爐煤氣泄漏,發(fā)生泄漏后必須立即停用切斷該層燃燒器才能暫時(shí)消除安全隱患,影響了鍋爐的使用效率。若在鍋爐運(yùn)行中進(jìn)行檢修作業(yè),會(huì)有較大的檢修風(fēng)險(xiǎn)(帶煤氣作業(yè)且空氣會(huì)進(jìn)入爐膛)。目前金屬軟管的使用壽命為1年左右(設(shè)計(jì)的正常使用壽命在2年以上),為減少檢修次數(shù),確保鍋爐安全運(yùn)行,必須減緩腐蝕,提高軟管的使用壽命。
煤氣系統(tǒng)原理簡(jiǎn)介:高爐煤氣經(jīng)煤氣快切閥、調(diào)節(jié)閥流向鍋爐一至五層四個(gè)角的高煤支管,經(jīng)手動(dòng)閥、電動(dòng)閥、金屬軟管后進(jìn)入爐膛燃燒。
2 原因分析
造成高爐煤氣管道金屬軟管腐蝕嚴(yán)重的原因主要以下幾點(diǎn):
一是我公司所產(chǎn)出的高爐煤氣中含有較高的氯、硫離子濃度,化驗(yàn)報(bào)告表如圖1、圖2所示,腐蝕性強(qiáng)。二是所使用的金屬軟管波紋材質(zhì)為304不銹鋼,耐氯化物腐蝕性不高。三是金屬軟管的安裝長(zhǎng)度為1.2米,其在加工工藝上采用的是兩段0.6米長(zhǎng)的波紋管通過(guò)焊接的方式拼裝,中間多出來(lái)的這道焊縫也容易發(fā)生腐蝕泄漏。
圖1 1#鍋爐高煤成分化驗(yàn)單 圖2 2#鍋爐高煤成分化驗(yàn)單
表1
一般情況下,普通的不銹鋼(304不銹鋼)耐腐蝕性取決于鉻的含量,因?yàn)樵谡G闆r下不銹鋼表面會(huì)生成一層極薄的、粘著性好的、半透明的氧化鉻薄膜。這層膜一旦遭到破壞,鋼中的鉻與大氣中的氧發(fā)生化學(xué)反應(yīng)就能迅速地恢復(fù)這層薄膜,同時(shí),機(jī)械損傷也能很快再生成一層保護(hù)薄膜。而我們公司的高爐煤氣中卻存在大量的氯離子。氯離子為活性離子,其活性高于O和H離子,更容易吸附在金屬的表面,從而破壞不銹鋼表面的保護(hù)層,被破壞的保護(hù)層部位常常為敏感部位(晶界\晶格缺陷\非金屬夾雜物特別是S化物\鈍化膜的薄弱環(huán)節(jié)),部分被破壞部位將形成微小的孔,小孔內(nèi)外會(huì)出現(xiàn)氧濃差電池,內(nèi)部為貧氧區(qū),為陽(yáng)極,外部是富氧區(qū)為陰極,從而促進(jìn)小孔內(nèi)的腐蝕。
3 技術(shù)措施
使用耐氯化物腐蝕性能強(qiáng)的材料取代原金屬軟管。原來(lái)的高煤支管金屬軟管采用的是奧氏體304不銹鋼材質(zhì),在常溫下,在該濃度氯離子的作用下,對(duì)該材質(zhì)的焊縫應(yīng)力產(chǎn)生影響,最終造成腐蝕開裂,降低了其使用壽命,選用特殊材質(zhì)的波紋補(bǔ)償器,避免了原金屬軟管在加工上采用拼接工藝的不足,而且滿足煤氣管道橫向、縱向膨脹量10cm的原設(shè)計(jì)要求,選用自由復(fù)式型補(bǔ)償器,并對(duì)該補(bǔ)償器進(jìn)行了特殊處理:補(bǔ)償器流道進(jìn)行聚脲涂層,波紋材質(zhì)采用254SMo。
通過(guò)以上措施,使得該補(bǔ)償器具有如下的優(yōu)點(diǎn):(1)補(bǔ)償量大,結(jié)構(gòu)緊湊,耐氯化物腐蝕效果好,安裝維修方便,這樣就有效解決了原金屬軟管受高爐煤氣腐蝕嚴(yán)重的問(wèn)題,大大提高了其使用壽命,延長(zhǎng)了維修周期,提高了鍋爐的使用效率。(2)利用定、年修機(jī)會(huì)對(duì)補(bǔ)償器內(nèi)部進(jìn)行檢查、并定期進(jìn)行壁厚監(jiān)測(cè),實(shí)施傾向管理。(3)將此類問(wèn)題與煉鐵廠溝通,盡量通過(guò)工藝改造,解決高煤煤氣含氯離子高的源頭問(wèn)題。
4 實(shí)施效果
利用機(jī)組2013年和2014年兩次鍋爐大修的機(jī)會(huì),將熱力作業(yè)區(qū)2臺(tái)150t/h鍋爐的高爐煤氣支管共計(jì)40根金屬軟管均按此方法進(jìn)行了改造之后,運(yùn)行至今,未發(fā)生腐蝕及泄漏的問(wèn)題,利用定修機(jī)會(huì)對(duì)改造后的金屬補(bǔ)償器壁厚進(jìn)行檢測(cè),與安裝前的新的補(bǔ)償器差不多,實(shí)施效果頗佳,有效延長(zhǎng)了使用壽命,帶來(lái)了很好的經(jīng)濟(jì)效益。
5 結(jié)束語(yǔ)
對(duì)鍋爐燃燒器前的金屬軟管腐蝕嚴(yán)重造成煤氣泄漏的故障原因分析及后續(xù)處理過(guò)程中,廣大技術(shù)人員集思廣益,通過(guò)對(duì)高爐煤氣取樣外委化驗(yàn),分析氯、硫離子等元素的比重查找腐蝕的根源問(wèn)題,并與原金屬軟管制造單位積極溝通,對(duì)產(chǎn)品在選型及加工工藝上的改變解決原技術(shù)上的難題,在使用過(guò)程中,精心關(guān)注波紋補(bǔ)償器的使用情況,定期取樣分析其劣化趨勢(shì),盡可能地提高其使用壽命,通過(guò)實(shí)踐,逐步將此經(jīng)驗(yàn)向高爐煤氣管網(wǎng)區(qū)域推廣。
參考文獻(xiàn)
[1]李富科,金軍.波紋膨脹節(jié)的設(shè)計(jì)[J].石油工程建設(shè),2009(1).
[2]周振豐,張文鉞.焊接冶金與金屬焊接性第二版[M].機(jī)械工業(yè)出版社,1998.
[3]馮德群,張蕾.電廠鍋爐設(shè)備及運(yùn)行維護(hù)[M].機(jī)械工業(yè)出版社,2012.