歐陽玉霞,咸立穎
(1.山東鋁業(yè)公司氯堿廠,山東 淄博255052;2.山東鋁業(yè)公司職業(yè)學院,山東 淄博255052)
山東鋁業(yè)公司氯堿廠一期生產(chǎn)裝置為意大利伍德—迪諾拉公司的高電流密度自然循環(huán)復極式離子膜電解槽,于2005 年7 月建成投產(chǎn)。二期生產(chǎn)裝置為旭化成公司的高電流密度自然循環(huán)復極式離子膜電解槽,于2008 年8 月建成投產(chǎn)。兩期裝置合計產(chǎn)能18 萬t/a。
一電解和二電解脫氯系統(tǒng)回來的淡鹽水以及膜法脫硝回收水進入沉降器,和一次水、系統(tǒng)回收水混合成化鹽水送入汽水混合器,通過蒸汽加熱至(60±2)℃后,進入化鹽池,和化鹽水逆流接觸,形成飽和食鹽水;飽和鹽水從化鹽池頂部溢流進入折流槽,加入氫氧化鈉與鹽水中的Mg2+反應(yīng),用加壓泵將鹽水打入氣水混合器,與壓縮空氣混合后進入加壓溶氣罐,在一定壓力下將空氣溶解在粗鹽水中,打入預處理器。進入預處理器前與三氯化鐵在文丘里混合器混合,經(jīng)過預處理器除雜質(zhì)后進入后反應(yīng)罐,和碳酸鈉溶液充分接觸,生成碳酸鈣沉積。溶液進入進液高位槽,自流進入4 套HVM 膜過濾器,除去鹽水中少量的機械雜質(zhì)和大量的碳酸鈣及微量的氫氧化鎂。自HVM 膜過濾器頂部清液槽流出的清液進入折流槽,必要時通過加入純水調(diào)整鹽水濃度,進入一次鹽水儲罐,通過一次鹽水泵將精制鹽水送入一電解和二電解使用。
HVM 膜過濾器中分離出的氫氧化鎂沉淀和碳酸鈣沉淀,進入鈣鎂鹽泥槽,用鹽泥泵打入壓濾機進行壓濾,形成的濾餅運出廠外處理,濾液進入化鹽池重新化鹽使用。
為了方便比較,選取相同負荷組織模式下,分別使用精制鹽和海鹽的2 個區(qū)間。2 月14-19 日完全使用海鹽時所消耗精制劑的數(shù)據(jù)見表1。
3 月3-8 日鹽水系統(tǒng)全部使用精制鹽各類數(shù)據(jù)見表2。
表1 完全使用海鹽時所消耗精制劑的數(shù)據(jù)t
表2 鹽水系統(tǒng)全部使用精制鹽數(shù)據(jù)t
(1)采用精制鹽后膜法脫硝系統(tǒng)可以間斷開停。根據(jù)實際統(tǒng)計,使用精制鹽10 天時間,一次鹽水硫酸鈉指標由3.98 g/L 上漲至6.82 g/L,鹽水系統(tǒng)按照5 000 m3計算,10 天帶入系統(tǒng)硫酸鈉為14.2 t,折算芒硝32 t;脫硝系統(tǒng)將硫酸鈉指標降下來,并保證沉硝器底部不結(jié)晶堵塞,每月需要開5 天,比使用海鹽降低5/6 的動力電。脫硝系統(tǒng)電耗為451.5 kW,則日降低電量6 321 kW·h;
(2)采用精制鹽,不加三氯化鐵,停止三氯化鐵加料泵,日降低動力電量50.4 kW·h;
(3)采用精制鹽,系統(tǒng)鹽泥減少,鹽泥壓濾系統(tǒng)開啟時間縮短,鹽泥輸送泵和壓濾機每天開啟6 h即可,比使用海鹽降低3/4 動力電。鹽泥系統(tǒng)有1 臺30 kW 鹽泥泵,4 臺5 kW 板式壓濾機。則日減少動力電消耗630 kW·h。
合計動力電降低7 001.4 kW·h/d。
采用精制鹽,化鹽水池不用再進行清理底部鹽泥。全部使用海鹽,化鹽水池約3 個月清理一次,費用1.3 萬元/次,年需要增加修理費5.2 萬元。
按照目前原材料的市場價格,做出成本表。
(1)使用海鹽時,鹽水成本,見表3;
(2)使用精制鹽時,鹽水成本,見表4。
表3 生產(chǎn)2 617.84 t鹽水使用海鹽時成本
表4 生產(chǎn)2 617.84 t鹽水使用精制鹽時成本
從成本表中可以看出,在目前原鹽162 元/t,精制鹽210 元/t 的情況下,使用海鹽的鹽水成本每噸鹽水比使用精制鹽的鹽水成本降低5.79 元。
若由于生產(chǎn)需要,需用精制鹽,則精制鹽的價格應(yīng)為188 元/t,即可與使用海鹽相當。
鹽是氯堿企業(yè)的基礎(chǔ)原料, 鹽的消耗在總成本中占約15%。在經(jīng)濟形勢日益嚴峻的今天,如何進一步降低生產(chǎn)成本成為企業(yè)占領(lǐng)市場的先決條件。 山東鋁業(yè)公司氯堿廠通過使用精制鹽、海鹽的對比分析,在保證鹽水成本最低的同時, 根據(jù)鹽類市場價格為合理選擇原材料奠定了基礎(chǔ)。