張小衛(wèi)
摘 要:該文介紹常吉高速公路二期工程中最長的青山崗隧道,該隧道地下水類型主要為松散層孔隙潛水和基巖裂隙水。此隧道中有100多米位于山體背斜構(gòu)造的軸部,地下水影響較其它地段尤為突出,需采取有效的施工措施,確保隧道二襯不出現(xiàn)滲漏水現(xiàn)象及有效保持隧道周邊水文環(huán)境意義重大,為此,該文對隧道的防滲流水施工難題一起進(jìn)行簡單的探討。
關(guān)鍵詞:高速公路隧道 地下水類型 防滲水施工難題 體會
中圖分類號:TU3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)04(c)-0030-02
在公路建設(shè)中,隧道工程一般都是整個公路工程中最關(guān)鍵、最需要控制的工程,是施工中的重點和難點;為了確保隧道工程質(zhì)量,加快隧道施工速度,減少施工成本具有重要意義;而隧道內(nèi)的防滲流水工作又是確保隧道工程質(zhì)量不可缺少的重要關(guān)鍵工作。
1 青山崗隧道簡介
青山崗隧道是常吉高速公路二期工程中最長的隧道,屬于常吉高路的控制性工程。該隧道是一座上下行分離的雙向四車道隧道,左右隧道分別長1245 m、1227 m,最大埋深160 m。地貌類型為丘陵地貌,隧道橫穿山體。該隧道地下水類型主要為松散層孔隙潛水和基巖裂隙水。覆蓋層中的孔隙潛水主要賦存于碎石質(zhì)土中,主要靠大氣降水補(bǔ)給,其透水性強(qiáng),在坡面陡峻地段對地下水補(bǔ)給較弱。基巖裂隙潛水主要賦存于基巖上部裂隙中,主要由松散層孔隙潛水滲入補(bǔ)給,有水頭壓力。地下水滲流可引發(fā)塌方冒頂、地面沉降、地表水體流失等諸多工程問題。K121+900~K122+000段位于山體背斜構(gòu)造的軸部,地下水影響較其它地段尤為突出。采取有效的施工措施,確保隧道二襯不出現(xiàn)滲漏水現(xiàn)象及有效保持隧道周邊水文環(huán)境意義重大。
2 工程地質(zhì)、水文概況及工地現(xiàn)場的狀況
2006年6月15日,我們對青山崗隧道初支滲流水現(xiàn)象進(jìn)行了統(tǒng)計,初支表面(未施工二襯段)共有21處,大部分部位只是表面潮濕,有三處滲水較嚴(yán)重,呈滴線狀或股狀,兩處位于拱頂,一處位于邊墻。同時對隧道出現(xiàn)的幾次重大塌方事故進(jìn)行了統(tǒng)計,2005年10月28日,隧道左洞吉首端口掘進(jìn)到ZK122+582時,放炮揭露一條寬約5m的張性充水大斷層,斷層位于作業(yè)面的拱頂,拱頂發(fā)生大的突水,在拱頂形成一個4.5m的大洞。后來大空洞處理過程中,拱頂不斷出現(xiàn)掉塊和冒落,我們花費了大量的人力和物力才得以通過。此次突水事故處理使工程進(jìn)度往后推遲10天。2005年11月20日,隧道右洞YK122+546作業(yè)面為弱風(fēng)化硅質(zhì)巖,巖體節(jié)理裂隙發(fā)育,呈塊碎石鑲嵌結(jié)構(gòu),拱頂部滲水呈線狀滴水。噴射作業(yè)還沒有開始,拱頂巖層在地下水的作用發(fā)生塌方,拱頂塌洞跨度達(dá)6.8m,高達(dá)4.3m。后來我采用鋼拱架、鋼筋網(wǎng)、噴射混凝土、壁后注漿充填等技術(shù)措施對隧道塌方段進(jìn)行加固處理,歷時12天。
2006年2月1日,吉首端左洞ZK122+380左側(cè)及左側(cè)拱部出現(xiàn)一條寬約2m的張性富水?dāng)鄬樱飨蛲鈬姵鲞_(dá)3~4m之遠(yuǎn),涌水中夾雜著大量泥砂。作業(yè)面揭露后不到3個小時,作業(yè)面左側(cè)發(fā)生大片幫,片幫深度達(dá)2.2m。隨后拱部圍巖發(fā)生塌方,造成正常施工作業(yè)停工。我公司對塌方地段馬上組織搶險加固,防止塌洞規(guī)模進(jìn)一步向上擴(kuò)大。
3 目標(biāo)設(shè)定及可行性分析
3.1 確定目標(biāo)
確定目標(biāo)如圖1所示。
3.2 可行性分析
縱觀上述分析,攻克青山崗隧道滲流水施工難題是完全可行的。
4 制定對策與對策實施:
4.1 提高設(shè)備的工作能力。
2006年6月15日,為解決注漿帷幕壓力掌握不好的因素,項目經(jīng)理要求試驗室主任負(fù)責(zé)采購一臺新型雙液注漿設(shè)備和一臺濕噴機(jī),開始對隧道開挖前進(jìn)行超前環(huán)向注漿堵水帷幕的施工。鉆孔采用YT-26風(fēng)鉆,注漿孔為Ф50 mm小孔,每環(huán)縱距為3 m,漿液水灰比0.6:1,注漿壓力0.5~1.0 MPa,水泥漿與體積比1:0.4或1:0.5,水玻璃濃度30~10Pe,模數(shù)2.4。注漿順序從下至上,先進(jìn)邊墻注漿,后進(jìn)拱頂注漿。注入單液水泥漿9.1 m3,注入水泥—水玻璃雙液漿5.4 m3,每延米隧道消耗的注漿材料:單液水泥漿3.03 m3/m,水泥-水玻璃雙液漿1.8 m3/m;綜合堵水率達(dá)91.04%,達(dá)到了預(yù)期效果。
4.2 采用濕噴設(shè)備及工藝
2006年6月15日,我們對右洞實施濕噴工藝,由于設(shè)備較先進(jìn),濕噴工作實施順利。事后,試驗室進(jìn)行檢測,發(fā)現(xiàn)砼與巖面的粘接較干噴效果好,砼密實程度高。在滲流水段施工后,并未發(fā)現(xiàn)初支表面有滲水現(xiàn)象,取得了良好的效果。
4.3 及時調(diào)整炮眼布置及裝藥量
2006年6月15日,項目部聘請了爆破專家負(fù)責(zé)隧道開挖的爆破指導(dǎo)工作。在2006年6月到2006年8月的施工時間里,每次都根據(jù)隧道的實際圍巖情況,更改炮眼布置及裝藥量,并取得良好的爆破效果。炮跡率保持在80%以上,超挖都控制在規(guī)范允許范圍內(nèi),無欠挖情況。2006年6月28日到7月6日,在ZK121+855~ZK121+879.20段進(jìn)行爆破減震及其觀測試驗,所采取的減震措施包括分臺級開挖和改進(jìn)隧道的爆破參數(shù),采用成都中科動態(tài)儀器有限公司生產(chǎn)的EXP3850爆破振動儀對隧道施工中的爆破振動信號進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果表明,與我們原來采用爆破方式相比,爆破震動強(qiáng)度降低22%,有效減少了爆破對圍巖的影響,達(dá)到了預(yù)期的效果。
4.4 提高兩個防水等級
2006年6月14日,我們在左洞K121+800~+803段進(jìn)行抗?jié)B噴射混凝土試驗,抗?jié)B噴射混凝土的配比按照優(yōu)化設(shè)計方案進(jìn)行,抗?jié)B劑為株洲橋梁廠生產(chǎn)的TPN—F型,摻量為水泥重量的4%。其試驗成果和過程詳見抗?jié)B噴射混凝土抗?jié)B試驗報告單和青山崗隧道左洞試驗段抗?jié)B噴射混凝土試驗記錄統(tǒng)計表。噴射混凝土試塊室內(nèi)抗?jié)B試驗表明:抗?jié)B噴射混凝土的抗?jié)B性能與原噴射混凝土相比,從S4提高到S6,達(dá)到了預(yù)期的效果,并實施到左洞K120+700~K122+300段,效果明顯。endprint
4.5 噴砼密實
經(jīng)我們分析論證,發(fā)現(xiàn)采用本地河砂的含泥量高,噴砼后水流沖洗,掏空河砂的泥土,從而導(dǎo)致滲流加劇,為此項目部決定噴砼采用從常德轉(zhuǎn)運來的含泥量較低的黃砂。2006年6月14日,我們噴砼細(xì)集料采用黃砂,經(jīng)現(xiàn)場抽樣檢驗,噴砼的強(qiáng)度由原來的21.4 MPa,提高到了26.7 MPa,提高了一個等級,達(dá)到了密實效果及增加強(qiáng)度的作用。
于是我們在隧道K121+700~K122+300段施工時,順利通過了山體褶部,沒有出現(xiàn)塌方的現(xiàn)象,初支表面未出現(xiàn)滲水現(xiàn)象,達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo),滿足了業(yè)主的要求。
5 幾點體會
(1)實踐證明,本人認(rèn)為大家只要采取隧道內(nèi)防滲流水措施,隧道開挖、初期支護(hù)的質(zhì)量就會得到提高,采用超前環(huán)向注漿帷幕水率為91.04%;且注入的漿液結(jié)石體充填在隧道富水地段破碎圍巖的裂隙中,加固圍巖,并提高其物理力學(xué)性能,改善了隧道開挖條件,從根本上防止了突水、塌方冒落事故,從而節(jié)省了塌方處理的費用,間接地提高了經(jīng)濟(jì)效益。
(2)青山崗隧道因改善了隧道開挖條件,從而加快了開挖、二襯的速度。開挖速度達(dá)到了105 m/月,二襯的速度達(dá)到了110 m/月,而原隧道開挖速度為70 m/月,襯砌速度為70m/月,每月增加產(chǎn)值35 m/月×14000元=49.0萬元/月,共增加產(chǎn)值49.0萬元/月×3月=147.0萬元,也就是說共創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益147.0萬元。
(3)該隧道在施工過程中和二襯完工后沒有出現(xiàn)異常的滲水現(xiàn)象,大幅度減少了地下水土流失,保持了隧道上部的水土平衡,保護(hù)了常吉高速公路沿線的生態(tài)環(huán)境,效果良好。得到了省、市及交通主管單位、業(yè)主等各級領(lǐng)導(dǎo)的好評,在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位,提高了企業(yè)的信譽度,增強(qiáng)了企業(yè)的競爭力。
(4)青山崗隧道解決了初支及二襯表面出現(xiàn)滲流水現(xiàn)象,也從一定程度上防止富水段施工易塌方的通病、難題,取得了很好的效果。但也冒出了一些新問題,例如新型材料(半管技術(shù))的應(yīng)用不過關(guān),工程成本高;在隧道地質(zhì)條件好的情況下,是否可取消防水布,利用砼的自防水能力,從而加快施工進(jìn)度、減少工程成本等問題還有待我們一起探討。本人將以質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),以用戶滿意為宗旨,制定新計劃,解決新問題,再創(chuàng)新成績!
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