侯志華 郭藝輝 龐明 王琳琳
摘要:文章針對(duì)秦山二核1#發(fā)電機(jī)軸瓦振動(dòng)異常情況,從設(shè)備結(jié)構(gòu)、檢修工藝等方面展開分析,探索引起軸瓦振動(dòng)異常的各項(xiàng)因素。
關(guān)鍵詞:600MW機(jī)組;發(fā)電機(jī);軸瓦振動(dòng);振動(dòng)異常;軸瓦檢修 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):TK268 文章編號(hào):1009-2374(2015)22-0067-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.22.033
1 概述
秦山二核1#機(jī)組汽輪發(fā)電機(jī)組由1臺(tái)高壓缸、3臺(tái)低壓缸、1臺(tái)發(fā)電機(jī)和1臺(tái)勵(lì)磁機(jī)組成,整個(gè)軸系共有11個(gè)軸瓦支撐。發(fā)電機(jī)型號(hào)為QFSN-650-2,額定容量為650MW,采用端蓋式軸承,水-氫-氫冷卻方式,勵(lì)磁機(jī)為無刷勵(lì)磁,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子與勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子采用三支撐方式。除發(fā)電機(jī)的端蓋式軸瓦的上瓦為圓筒瓦,下瓦為兩塊可傾瓦外,其他的軸瓦均為四瓦塊的可傾瓦結(jié)構(gòu)。各轉(zhuǎn)子之間均為剛性聯(lián)軸器連接,除勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子為單支撐結(jié)構(gòu)外,其余各轉(zhuǎn)子均為雙支撐結(jié)構(gòu)。
2 情況介紹
1#機(jī)組10#軸瓦在2006年4月開始出現(xiàn)振動(dòng)緩慢爬升情況,抗電網(wǎng)干擾能力較差,多次出現(xiàn)由于雷擊而導(dǎo)致機(jī)組振動(dòng)超標(biāo)停機(jī)的情況。2006年4~6月,機(jī)組10#振動(dòng)由50μm緩慢爬升至147μm,機(jī)組停機(jī)小修后,機(jī)組振動(dòng)由106μm緩慢爬升至135μm,此時(shí)電網(wǎng)故障,由129μm升至248μm,手動(dòng)打閘停機(jī)。對(duì)軸瓦進(jìn)行檢查,動(dòng)平衡配重,起機(jī)后機(jī)組維持在120μm左右的幅值振動(dòng)。2007年11~12月,10#軸瓦振動(dòng)由120μm緩慢上升至153μm,機(jī)組小修,更換了發(fā)電機(jī)密封瓦,重新動(dòng)平衡,起機(jī)后機(jī)組振動(dòng)下降至64μm,但緩慢上升至108μm左右。目前10#軸瓦振動(dòng)仍保持在90μm左右相對(duì)比較高的狀態(tài),對(duì)機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行仍存在很大威脅。
3 檢修情況
3.1 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子檢修情況
106大修時(shí)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子返廠檢修,對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子上的10個(gè)點(diǎn)進(jìn)行了校調(diào),數(shù)據(jù)表明,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子不存在彎曲的現(xiàn)象。
在106大修中對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子相關(guān)部位進(jìn)行探傷,探傷沒有查出缺陷。對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子汽端、勵(lì)端本體、軸承檔及月亮槽部位進(jìn)行超聲波檢查,未發(fā)現(xiàn)缺陷。
在106返廠檢修中對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行了動(dòng)超試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明在3050rpm之后一直到3200rpm各點(diǎn)振動(dòng)幅值保持平穩(wěn),無繼續(xù)上升的情況。通過對(duì)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的檢查情況,并未發(fā)現(xiàn)明顯的缺陷。
3.2 發(fā)電機(jī)載荷分布試驗(yàn)
為提高發(fā)電機(jī)基礎(chǔ)的剛度,105大修時(shí)進(jìn)行了發(fā)電機(jī)載荷分布試驗(yàn),試驗(yàn)前機(jī)組載荷分布較差,試驗(yàn)后,載荷分布情況符合西屋標(biāo)準(zhǔn)(A:60%~75%,B:20%~30%,C:5%~15%,D:0%~5%)。
3.3 發(fā)電機(jī)軸瓦檢修
106大修期間對(duì)9#、10#瓦進(jìn)行了全面解體檢查,發(fā)現(xiàn)10#軸瓦上部頂塊間隙變大,與上次組裝數(shù)據(jù)相比增加了0.40mm。對(duì)上下軸瓦進(jìn)行了PT及UT探傷,發(fā)電機(jī)
9#、10#瓦上瓦均發(fā)現(xiàn)脫胎缺陷,之后對(duì)上瓦進(jìn)行補(bǔ)焊處理。回裝時(shí)各項(xiàng)軸承相關(guān)參數(shù)都調(diào)整到標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
3.4 發(fā)電機(jī)密封瓦
從2006年6月的小修開始發(fā)現(xiàn)密封瓦有積碳現(xiàn)象,在隨后的歷次檢修中都對(duì)密封瓦進(jìn)行了更換并將組裝相關(guān)間隙調(diào)整到了合格范圍之內(nèi),但下一次解體仍發(fā)現(xiàn)有積碳現(xiàn)象。
針對(duì)密封瓦積碳現(xiàn)象,而且舊密封瓦變形較大,在106大修時(shí)對(duì)密封瓦間隙進(jìn)行了控制,更換新的密封瓦并對(duì)間隙進(jìn)行調(diào)整,數(shù)據(jù)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
3.5 汽發(fā)聯(lián)軸器液壓螺栓改造
為了保證汽發(fā)聯(lián)軸器有足夠的聯(lián)接強(qiáng)度,105大修時(shí)對(duì)汽發(fā)聯(lián)軸器進(jìn)行了液壓螺栓改造,由原來的傳統(tǒng)緊固螺栓改造成了液壓螺栓,螺栓外錐面和螺栓套筒內(nèi)錐面的錐度相同,錐度為1∶50,在使用中用液壓工具進(jìn)行打壓,具有較好的韌性和很高的強(qiáng)度,可以保證汽發(fā)聯(lián)軸器足夠強(qiáng)度的聯(lián)接。
3.6 勵(lì)發(fā)聯(lián)軸器
勵(lì)磁機(jī)與發(fā)電機(jī)采用三支撐結(jié)構(gòu),因此需對(duì)11#軸瓦進(jìn)行晃度測(cè)量。但每次晃度測(cè)量都不理想,仔細(xì)查找原因后,發(fā)現(xiàn)勵(lì)發(fā)聯(lián)軸器勵(lì)磁機(jī)側(cè)及發(fā)電機(jī)側(cè)瓢偏均超標(biāo),106大修時(shí),對(duì)勵(lì)發(fā)聯(lián)軸器兩側(cè)端面分別進(jìn)行了車削處理。處理前,發(fā)電機(jī)端面跳動(dòng)為0.085mm,標(biāo)準(zhǔn)為0.013mm;勵(lì)磁機(jī)端面的跳動(dòng)為0.06mm,標(biāo)準(zhǔn)為0.013mm;對(duì)于超標(biāo)值都進(jìn)行了加工處理。勵(lì)磁機(jī)-發(fā)電機(jī)聯(lián)軸器螺栓在105大修中檢查螺栓力矩時(shí)發(fā)現(xiàn)有輕微松動(dòng)現(xiàn)象,最后在聯(lián)軸器螺栓上加裝鎖緊裝置。
3.7 勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子
106大修返廠在上電對(duì)勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子上的9個(gè)點(diǎn)進(jìn)行了校調(diào),數(shù)據(jù)表明,勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子不存在彎曲的現(xiàn)象。同時(shí)在對(duì)勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子相關(guān)部位進(jìn)行探傷,對(duì)勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子軸頸進(jìn)行了進(jìn)行超聲波檢查,對(duì)勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子軸頸進(jìn)行熒光磁粉檢測(cè),均未發(fā)現(xiàn)有應(yīng)記錄的缺陷磁痕顯示。
4 原因分析
針對(duì)機(jī)組在大修期間所產(chǎn)生的缺陷,結(jié)合設(shè)備情況,對(duì)引起振動(dòng)緩慢爬升的原因進(jìn)行了查找與分析。
4.1 發(fā)電機(jī)載荷分布不符合標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)電機(jī)是靠自重落在發(fā)電機(jī)基礎(chǔ)之上,這種結(jié)構(gòu)就要求發(fā)電機(jī)載荷必須符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過對(duì)發(fā)電機(jī)載荷分布情況的測(cè)量,發(fā)現(xiàn)載荷分布情況很不均勻,發(fā)電機(jī)載荷分布不均將導(dǎo)致發(fā)電機(jī)振動(dòng)情況加劇,使軸瓦剛度下降,同時(shí)影響軸系振動(dòng)。
4.2 發(fā)電機(jī)密封瓦變形
發(fā)電機(jī)密封瓦應(yīng)保持自由浮動(dòng)狀態(tài),軸向、徑向間隙都應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求。在設(shè)備解體過程中,發(fā)現(xiàn)密封瓦變形以及積碳的情況,由于密封瓦變形,極易引起動(dòng)靜碰磨,從而引起機(jī)組振動(dòng)升高。密封瓦組裝時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制安裝工藝、尺寸標(biāo)準(zhǔn),我們采取了適當(dāng)放大密封瓦與轉(zhuǎn)子軸頸徑向尺寸的方法,盡量避免密封瓦運(yùn)行過程中產(chǎn)生變形,防止產(chǎn)生動(dòng)靜碰磨,從而改善機(jī)組振動(dòng)。
4.3 聯(lián)軸器聯(lián)接剛度不夠
兩根轉(zhuǎn)子之間一般靠聯(lián)軸器聯(lián)接,聯(lián)接剛度的變化會(huì)引起軸系振動(dòng)的變化。汽發(fā)聯(lián)軸器之前采用傳統(tǒng)螺栓聯(lián)接,大修期間把傳統(tǒng)螺栓改造成液壓螺栓,從而提高聯(lián)軸器剛度,有效降低振動(dòng)。而勵(lì)發(fā)聯(lián)軸器螺栓曾出現(xiàn)螺栓松動(dòng)的現(xiàn)象,螺栓松動(dòng)引起聯(lián)軸器剛度降低,從而引起聯(lián)軸器附近軸瓦振動(dòng)上升,在勵(lì)發(fā)聯(lián)軸器螺栓上加了防松裝置,從而有效避免螺栓松動(dòng)現(xiàn)象。
4.4 軸瓦剛度不夠
發(fā)電機(jī)軸瓦采用端蓋式軸承,因此發(fā)電機(jī)兩側(cè)大端蓋的剛度直接影響到發(fā)電機(jī)軸瓦剛度,大修期間,大端蓋拆下后上車床找正,發(fā)現(xiàn)中分面、立面均出現(xiàn)變形情況,由于大端蓋與發(fā)電機(jī)之間無墊片,且用的硬聯(lián)接,因此大端蓋變形極易造成大端蓋剛度下降,引起軸瓦振動(dòng)上升。
4.5 勵(lì)發(fā)聯(lián)軸器端面缺陷
勵(lì)發(fā)聯(lián)軸器之間為硬聯(lián)接,因此聯(lián)軸器端面的平面跳動(dòng)必須在合格范圍之內(nèi)。大修期間,現(xiàn)象勵(lì)端、電端聯(lián)軸器端面都出現(xiàn)平面跳動(dòng)超標(biāo)情況,平面跳動(dòng)的超標(biāo)直接影響到11#軸瓦的晃度,直接關(guān)系到軸瓦的振動(dòng),因此勵(lì)發(fā)聯(lián)軸器端面缺陷也是影響機(jī)組振動(dòng)的一個(gè)
因素。
4.6 發(fā)電機(jī)、勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子內(nèi)部缺陷
結(jié)合實(shí)際振動(dòng)爬升情況,如果發(fā)電機(jī)、勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子內(nèi)部存在裂紋等缺陷,會(huì)造成轉(zhuǎn)子振動(dòng)緩慢爬升現(xiàn)象。但根據(jù)檢查結(jié)果,未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子缺陷,該項(xiàng)影響因素有待進(jìn)一步觀察確認(rèn)。
5 結(jié)語
通過原因分析,發(fā)現(xiàn)影響軸瓦振動(dòng)持續(xù)爬升的因素如下:(1)發(fā)電機(jī)載荷分布不符合標(biāo)準(zhǔn);(2)發(fā)電機(jī)密封瓦變形;(3)聯(lián)軸器聯(lián)接剛度不夠;(4)軸瓦剛度不夠;(5)勵(lì)發(fā)聯(lián)軸器端面缺陷;(6)發(fā)電機(jī)、勵(lì)磁機(jī)轉(zhuǎn)子內(nèi)部缺陷。
在今后工作中,我們會(huì)繼續(xù)探索研究,結(jié)合缺陷情況進(jìn)一步分析原因,以徹底解決機(jī)組振動(dòng)問題。
作者簡(jiǎn)介:侯志華(1982-),男,河北清河人,中核核電運(yùn)行管理有限公司工程師,研究方向:機(jī)械維修。
(責(zé)任編輯:秦遜玉)