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“Ω”形膠圈密封機(jī)理研究

2015-05-31 00:31沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限公司王志強(qiáng)周金磊惠飛淵
航空制造技術(shù) 2015年15期
關(guān)鍵詞:乙丙橡膠作動(dòng)筒膠圈

沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限公司 王志強(qiáng) 周金磊 惠飛淵

密封技術(shù)應(yīng)用于許多的機(jī)械設(shè)備中,密封的功能是防止泄漏。常見(jiàn)的氣動(dòng)密封形式有O形圈氣動(dòng)密封和唇形密封,這兩種密封形式在技術(shù)上已相當(dāng)成熟,對(duì)其密封機(jī)理也分析得非常透徹。“Ω”形膠圈是我們接觸的全新密封結(jié)構(gòu),想要了解這種結(jié)構(gòu)的密封特點(diǎn),應(yīng)對(duì)這種新型密封形式進(jìn)行技術(shù)分析,特別是在使用中發(fā)生過(guò)密封失效,有必要對(duì)其密封機(jī)理進(jìn)行系統(tǒng)的研究。

1 結(jié)構(gòu)介紹

某型飛機(jī)座艙蓋操縱作動(dòng)筒氣壓腔內(nèi)部安裝有兩種“Ω”形的異形膠圈,用于活塞密封(缸封)的膠圈(簡(jiǎn)稱118),安裝2件,用于活塞桿密封(軸封)的膠圈(簡(jiǎn)稱119),安裝1件。118膠圈結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1,119膠圈結(jié)構(gòu)形式與圖1相似,只是密封工作面相反、向內(nèi),并且標(biāo)注的是膠圈內(nèi)徑尺寸φ34 + 0.5mm。- 0.05

“Ω”形膠圈的安裝位置見(jiàn)圖2。以118膠圈為例,說(shuō)明其安裝形式:在活塞及擋圈上制出溝槽,溝槽孔徑φ60mm,軸徑φ57mm,深1mm,用于“Ω”形膠圈底邊的安裝;在膠圈內(nèi)安裝有脹圈,用于支撐夾緊膠圈側(cè)壁;在活塞、擋圈、脹圈的相鄰部位都制有相互連通的通氣孔,直達(dá)118膠圈內(nèi)形腔,使作動(dòng)筒工作時(shí)能保持進(jìn)氣端一側(cè)的“Ω”形膠圈內(nèi)形腔充進(jìn)等壓的氣體。

圖1 118膠圈結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Rubber apron strcuture

圖2 “Ω”形膠圈安裝位置Fig.2 Rubber“Ω”-apron installation position

2 密封失效現(xiàn)象

2.1 膠料不同的影響

使用“Ω”形膠圈的初期,生產(chǎn)膠圈的材料是進(jìn)口的二元乙丙橡膠,裝配前將膠圈在某種儀表油中浸泡24h,再進(jìn)行作動(dòng)筒的裝配,滿足氣密性要求。在材料國(guó)產(chǎn)化、將二元乙丙橡膠換成了三元乙丙橡膠后,采用相同的裝配工藝,在氣密試驗(yàn)及裝機(jī)使用過(guò)程中,都發(fā)生了密封失效,即有漏氣現(xiàn)象發(fā)生。

經(jīng)對(duì)比發(fā)現(xiàn),雖然“Ω”形膠圈結(jié)構(gòu)、尺寸不變,但經(jīng)過(guò)某種儀表油中浸泡24h后,膠圈狀態(tài)發(fā)生變化,用進(jìn)口的二元乙丙橡膠生產(chǎn)的“Ω”形膠圈溶脹明顯,膠圈尺寸有所放大,并且膠圈硬度較低;而用三元乙丙橡膠生產(chǎn)的“Ω”形膠圈溶脹不明顯,膠圈尺寸未有效放大,膠圈硬度較高。這可能是造成膠圈工作面與密封件表面接觸狀態(tài)不同,從而有漏氣現(xiàn)象發(fā)生[1]。

2.2 浸泡介質(zhì)的影響

在使用某種儀表油浸泡不能滿足作動(dòng)筒裝配試驗(yàn)及使用要求的情況下,生產(chǎn)中將浸泡介質(zhì)由某種儀表油改為某種潤(rùn)滑脂,浸泡時(shí)間調(diào)整為18h。新的浸泡介質(zhì)能使“Ω”形膠圈發(fā)生很大的膨脹現(xiàn)象,膠圈尺寸放大較多,膠圈硬度較低,短期內(nèi)滿足裝配試驗(yàn)要求。由于新的浸泡介質(zhì)對(duì)膠圈溶脹過(guò)度,并有持續(xù)溶脹作用,對(duì)橡膠的性能也產(chǎn)生了不利的影響,已裝機(jī)的膠圈發(fā)生漏氣現(xiàn)象,拆開(kāi)后檢查“Ω”形膠圈已有損壞就說(shuō)明了這個(gè)問(wèn)題。更換浸泡介質(zhì)后,又發(fā)生密封失效,浸泡介質(zhì)選擇不當(dāng),也對(duì)結(jié)構(gòu)密封產(chǎn)生影響。

3 “Ω”形膠圈密封機(jī)理

3.1 結(jié)構(gòu)工作過(guò)程分析

按圖2所示,作動(dòng)筒工作時(shí),118膠圈工作表面要緊貼氣缸內(nèi)表面,按傳統(tǒng)密封機(jī)理分析,還需要給膠圈一定的壓縮量,使膠圈在接觸面產(chǎn)生接觸壓力p0[2]。對(duì)118膠圈而言,只是“U”形外形產(chǎn)生變形,按其結(jié)構(gòu)尺寸(見(jiàn)圖1),這一變形力相對(duì)于O形圈要小得多。當(dāng)有工作壓力p1作用在氣缸一側(cè)時(shí),如作動(dòng)筒左側(cè)進(jìn)氣時(shí),壓縮空氣推動(dòng)活塞右移,同時(shí)充入左側(cè)“Ω”形膠圈內(nèi)側(cè),見(jiàn)圖3所示;當(dāng)作動(dòng)筒右側(cè)進(jìn)氣時(shí),壓縮空氣推動(dòng)活塞左移,同時(shí)充入右側(cè)“Ω”形膠圈內(nèi)側(cè)。從作動(dòng)筒的工作過(guò)程可以看出,“Ω”形膠圈內(nèi)、外側(cè)壓力相等,不存在壓力差,這種結(jié)構(gòu)的密封特點(diǎn)是作動(dòng)筒工作時(shí)膠圈壓縮(變形)量很小,并且不再增加,膠圈也不產(chǎn)生 “自封作用”,可以減少作動(dòng)筒往復(fù)運(yùn)動(dòng)的摩擦力,減少功率損耗,同時(shí)提高系統(tǒng)使用壽命。通過(guò)密封機(jī)理分析,可以看出此種結(jié)構(gòu)在密封面為微壓縮密封。

3.2 膠圈尺寸要求

作動(dòng)筒安裝時(shí),如膠圈保持圖樣尺寸未經(jīng)過(guò)浸泡,以118為例(見(jiàn)圖1),膠圈最小尺寸φ65mm,小于作動(dòng)筒內(nèi)徑最大尺寸φ65.074mm(φ65H9), 膠圈工作表面不能緊貼氣缸內(nèi)表面,必定造成作動(dòng)筒漏氣。

使用某種儀表油浸泡,膠圈狀態(tài)未有效改變,膠圈也不能貼緊氣缸內(nèi)表面,所以也使作動(dòng)筒有漏氣現(xiàn)象。當(dāng)浸泡介質(zhì)使膠圈尺寸溶脹過(guò)大時(shí),安裝及使用過(guò)程中,在固定的安裝槽內(nèi),膠圈受到過(guò)大的擠壓收縮而失穩(wěn)脫槽,造成密封失效。

為保證微壓縮密封的可靠性,“Ω”形膠圈工作面要緊貼氣缸內(nèi)表面,貼緊壓力不能過(guò)大,為此膠圈安裝時(shí),要求膠圈底邊緊貼安裝槽上沿(見(jiàn)圖3),使膠圈凸出量得到準(zhǔn)確控制。這就要求膠圈安裝時(shí)有一定的壓縮量,使膠圈產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力,驅(qū)使膠圈底邊緊貼安裝槽上沿;這個(gè)內(nèi)應(yīng)力又不能太大,如內(nèi)應(yīng)力過(guò)大將使膠圈底邊從安裝槽內(nèi)脫出。由此可見(jiàn),膠圈壓縮率決定膠圈內(nèi)應(yīng)力。

膠圈內(nèi)應(yīng)力與壓縮率有如下關(guān)系式:膠圈壓縮量

圖3 “Ω”形膠圈工作壓力分布圖Fig.3 Distribution map of rubber“Ω” apron working pressure

式中,d1為膠圈安裝前直徑,d0為膠圈安裝后直徑。膠圈安裝后壓縮率

膠圈內(nèi)應(yīng)力

式中,E為膠圈彈性模量。

3.3 膠圈硬度要求

使用XHA微型國(guó)際橡膠硬度計(jì)測(cè)量發(fā)現(xiàn),用進(jìn)口的二元乙丙橡膠生產(chǎn)的“Ω”形膠圈,在某種儀表油中浸泡24h后,膠圈硬度≤69IRHD,膠圈尺寸變大;而用三元乙丙橡膠生產(chǎn)的“Ω”形膠圈用相同工藝浸泡后,膠圈硬度79IRHD,與未浸泡膠圈相同,尺寸也未有效放大。膠圈硬度低對(duì)提高密封性有利,因硬度低使柔順性提高,變形容易,順應(yīng)密封面形狀,達(dá)到密封目的[3]。

4 工藝改進(jìn)研究

4.1 浸泡介質(zhì)選擇

經(jīng)過(guò)調(diào)研了解到,某種中間油、某種乙基硅油在相同的結(jié)構(gòu)中使用過(guò)。決定將118膠圈和119膠圈在某種中間油中浸泡18h(如不能實(shí)現(xiàn)密封,可追加浸泡20 h、22 h、24 h),在座艙蓋操縱作動(dòng)筒上安裝,并按圖樣要求對(duì)座艙蓋操縱作動(dòng)筒的密封效果進(jìn)行檢查;將118膠圈和119膠圈在某種乙基硅油中浸泡5d、7d、10d,在座艙蓋操縱作動(dòng)筒上安裝,并檢查密封效果。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。

在試驗(yàn)結(jié)果中,以是否達(dá)到圖樣要求的氣密性檢查為合格判據(jù),以是否達(dá)到高、低和常溫下的氣密檢查要求為試驗(yàn)有效性的判斷依據(jù),則有效試驗(yàn)為:(1)在某種中間油中浸泡18h和20h; (2)在某種乙基硅油浸泡7d。

經(jīng)對(duì)比膠圈浸泡后的尺寸變化得出,膠圈在某種中間油浸泡18h和20h后,均發(fā)生膨脹現(xiàn)象,119膠圈在35.68~35.79mm之間,118膠圈在68.67~69.02mm之間,分布差一致性較好,可以作為更換浸泡介質(zhì)的目標(biāo),需要繼續(xù)試驗(yàn)掌握工藝參數(shù)。膠圈在某種乙基硅油中浸泡5d、7d、10d后,膨脹較小,雖然浸泡7d的膠圈通過(guò)了氣密試驗(yàn),但與浸泡5d、10d的數(shù)據(jù)無(wú)明顯規(guī)律性可循。因此,不再進(jìn)行該種浸泡介質(zhì)試驗(yàn)工作。

表1 浸泡介質(zhì)選擇試驗(yàn)結(jié)果

4.2 工藝參數(shù)確定

對(duì)某種中間油浸泡膠圈試驗(yàn),加大樣本投入量,以確定浸泡工藝參數(shù)。具體要求為:

(1)準(zhǔn)備118膠圈24個(gè),119膠圈12個(gè);

(2)測(cè)量膠圈浸泡前的尺寸;

(3)膠圈在某種中間油中的浸泡,在溫度20℃條件下,浸泡18h;

(4)測(cè)量膠圈浸泡后尺寸并按從小到大編號(hào);

(5)取兩件作動(dòng)筒,分別安裝 119(3)、118(3)和118(4)尺寸組合以及 119(10)、118(21)和 118(22)尺寸組合膠圈,進(jìn)行氣密試驗(yàn),合格后轉(zhuǎn)入壽命試驗(yàn)。

(6)膠圈狀態(tài)觀察要求:對(duì)其余膠圈每10天測(cè)量尺寸一次并記錄,共測(cè)6次;

(7)試驗(yàn)測(cè)試要求: 6次測(cè)量后,分別挑選尺寸最大118膠圈、119膠圈各兩件,進(jìn)行拉斷伸長(zhǎng)率測(cè)試。

圖4 118膠圈浸泡后外徑尺寸變化狀態(tài)Fig.4 Outside diameter size of 118 rubber apron after soaking

試驗(yàn)結(jié)果:進(jìn)行壽命考核的兩個(gè)作動(dòng)筒已通過(guò)全部壽命試驗(yàn);膠圈浸泡后60天尺寸變化狀態(tài)見(jiàn)圖4,膠圈尺寸可以達(dá)到穩(wěn)定值,不再繼續(xù)溶脹;浸泡后膠圈拉斷伸長(zhǎng)率平均183.5%,大于材料規(guī)范要求的160%。通過(guò)以上試驗(yàn)確定的工藝參數(shù)為:浸泡介質(zhì),某種中間油;浸泡溫度,20℃;浸泡時(shí)間,18h;浸泡后118膠圈外徑為 67.3~67.8mm,安裝后壓縮率ε為 3%~5%,119膠圈內(nèi)徑為35.4~35.9mm,安裝后壓縮率ε為4%~5.5%。

5 結(jié)論

通過(guò)分析膠料和浸泡介質(zhì)的不同對(duì)“Ω”形膠圈密封效果的影響,在對(duì)膠圈工作過(guò)程、膠圈尺寸、膠圈硬度的研究基礎(chǔ)上,對(duì)“Ω”形膠圈密封機(jī)理進(jìn)行了分析、驗(yàn)證。通過(guò)試驗(yàn)、分析得出了此類膠料的“Ω”形膠圈最適合的浸泡介質(zhì),確立了工藝參數(shù),為“Ω”形膠圈密封結(jié)構(gòu)的推廣應(yīng)用積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

[1] 杜福海,狄繁,張守輝.異形膠圈密封失效分析.飛機(jī)設(shè)計(jì),2012(4):56-58.

[2] 呂百齡.實(shí)用橡膠手冊(cè).北京:化學(xué)工業(yè)出版社, 2010.

[3] 付平,常德功.密封設(shè)計(jì)手冊(cè).北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2009.

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