吳劍 顏鳳玲 徐旺雄
摘 ?要:隨著汽車制造業(yè)的迅猛發(fā)展,汽車配件的生產(chǎn)加工被越來(lái)越多的企業(yè)所重視,為了實(shí)現(xiàn)汽車座椅的彈簧掛鉤在YR-500C單相交流電阻焊機(jī)上的自動(dòng)焊機(jī),文章設(shè)計(jì)了一種新型的自動(dòng)化焊接工裝,方便快速地實(shí)現(xiàn)掛鉤的點(diǎn)焊作業(yè),與市場(chǎng)上的焊接機(jī)器人相比可獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:彈簧掛鉤;焊接;自動(dòng)化;工裝
中圖分類號(hào):U463.8 ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ? ? ?文章編號(hào):1006-8937(2015)02-0017-02
隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈,為了提高座椅的加工效率,降低加工成本,優(yōu)化和改進(jìn)其工藝工裝、是A企業(yè)亟待解決的大事。YR-500C單相交流電阻焊機(jī)可實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)點(diǎn)焊、凸焊等作業(yè),但其工作量不飽滿,相反焊機(jī)機(jī)器人卻供不應(yīng)求,要提高座椅的產(chǎn)能需要對(duì)座椅的焊接工藝及焊接工裝做出相應(yīng)的工藝優(yōu)化,而其中的工裝夾具是焊接過(guò)程中不可缺少的基礎(chǔ)工藝元素。使用工裝夾具合理正確地安裝和固定待焊的零部件,是進(jìn)行零部件焊接的先決條件。夾具對(duì)零部件焊接工藝的質(zhì)量,焊接的生產(chǎn)率和成本有著直接的關(guān)鍵影響。
1 ?焊接方案設(shè)計(jì)
后座椅和中座椅的彈簧掛鉤長(zhǎng)度分別為1 100 mm和800 mm,掛鉤的間距卻是均等的90 mm,那么給兩種規(guī)格的座椅分別配置兩套快換的工裝,而拖動(dòng)工裝準(zhǔn)確動(dòng)作的動(dòng)力部分可以做成通用結(jié)構(gòu),專用工裝是基于電阻焊機(jī)現(xiàn)有的工作空間鑲嵌進(jìn)去,按從中往兩側(cè)進(jìn)行對(duì)稱焊接的方式,一方面有效降低焊接應(yīng)力對(duì)座椅的形變影響,另一方面在保證座椅焊接質(zhì)量的前提下達(dá)到最快的焊接速率,為了消除系統(tǒng)累計(jì)誤差每焊接完一根,由PLC控制的伺服電機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)自動(dòng)回到起始點(diǎn)(工作原點(diǎn))位置,等待下一次命令的執(zhí)行,在整個(gè)焊接過(guò)程中按預(yù)設(shè)的電流加裝了系統(tǒng)報(bào)警器,防止焊點(diǎn)不牢或焊穿現(xiàn)象的發(fā)生。具體系統(tǒng)控制流程圖如圖1所示。
2 ?工作原理
總結(jié)構(gòu)圖如圖2所示。
當(dāng)需要開(kāi)機(jī)生產(chǎn)時(shí),先更換座椅焊接工裝(8),上位機(jī)人機(jī)界面如圖3所示,選擇對(duì)應(yīng)座椅型號(hào),把待焊鋼管放至工裝內(nèi),并用彈性?shī)A頭夾持住待焊鋼管,彈簧片依次放至于焊接工裝的開(kāi)口槽內(nèi),焊點(diǎn)起始位置也可根據(jù)需要隨機(jī)調(diào)整,上電開(kāi)機(jī)過(guò)程中焊接工裝按預(yù)設(shè)的程序先進(jìn)行回零動(dòng)作,系統(tǒng)正確回零之后,工作指示燈點(diǎn)亮,表示系統(tǒng)可以進(jìn)行循環(huán)啟動(dòng),當(dāng)操作工人按下啟動(dòng)按鈕,伺服電機(jī)(1)帶動(dòng)的滾珠絲杠(3)由左、右、中的位置進(jìn)行移動(dòng),當(dāng)?shù)竭_(dá)指定點(diǎn),定位脈沖輸出,焊機(jī)加壓頭電磁閥接通,同時(shí)焊機(jī)內(nèi)部電路導(dǎo)通,根據(jù)預(yù)設(shè)的焊接時(shí)間參數(shù)(見(jiàn)圖4),從焊接信號(hào)觸發(fā)開(kāi)始,加壓頭加壓至彈簧片上,由于工裝向下壓持,焊接工裝按鉸接桿(5)和鉸接座(6)組成的轉(zhuǎn)動(dòng)副向下傾斜,管壁透過(guò)工裝鏤空的孔接觸到焊機(jī)陰極,此時(shí)電流接通焊接,完成焊接后,加壓頭釋放,當(dāng)回到初始位置時(shí),氣缸上的霍爾元件傳遞反饋信號(hào)至PLC,PLC進(jìn)行位置判斷和運(yùn)算后,計(jì)算下一節(jié)點(diǎn)輸出脈沖數(shù),繼而帶動(dòng)滾珠絲杠副轉(zhuǎn)動(dòng),導(dǎo)軌座(10)連接的滑動(dòng)工作平臺(tái)(4)移動(dòng)至下一焊接點(diǎn),進(jìn)行下一點(diǎn)的定位脈沖輸出,周而復(fù)始進(jìn)行循環(huán)作業(yè)。而焊接過(guò)程中所承受的氣缸壓力傳遞至2根直線導(dǎo)軌(11)上,保證了整個(gè)工裝的精度和穩(wěn)定性。
3 ?生產(chǎn)過(guò)程中的應(yīng)用
根據(jù)電阻焊機(jī)的廠方操作說(shuō)明以及焊機(jī)母材選擇,彈簧片焊接設(shè)置在數(shù)10個(gè)周期左右的時(shí)間內(nèi)完成,焊接時(shí)通過(guò)對(duì)焊接電流、加壓力以及通電電流時(shí)間來(lái)綜合決定最適用的組合條件,即焊接電流為額定電流的60%,約7 200 A,加壓力100 kg,而通電時(shí)間由電流上升時(shí)間,電流下降時(shí)間及電流保持時(shí)間三大部分累計(jì)25~40 ms進(jìn)行設(shè)定。電流分階段上升時(shí)間為通電開(kāi)始到達(dá)到設(shè)定電流的時(shí)間,這一時(shí)間區(qū)域的設(shè)置可防止飛濺、彈簧片接觸不焊時(shí),的焊接可靠性、可獲得良好的焊接效果;電流下降時(shí)間為焊接電流終了至焊接電流為零時(shí)間,這一時(shí)間段使電流分階段降低防止驟冷引起裂紋(退火);保持時(shí)間為通電終了至加壓頭開(kāi)放時(shí)的時(shí)間,焊后加壓頭仍壓著金屬的熔融部位,凝固壓接熔融部分并防止周圍產(chǎn)生熱影響區(qū)。焊接時(shí)序圖如圖4所示。根據(jù)電流接通時(shí)序圖,可進(jìn)行最優(yōu)參數(shù)組合,既可保證座椅焊接質(zhì)量,又可減少焊接飛濺對(duì)操作人員的影響。
4 ?結(jié) ?語(yǔ)
我國(guó)各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域的工裝夾具的技術(shù)和應(yīng)用水平都還比較落后,工裝夾具行業(yè)的基礎(chǔ)也比較薄弱。而作為世界主要的制造產(chǎn)業(yè)基地,尤其是汽車制造業(yè),給我們的工藝基本元素之一的工裝夾具提出了越來(lái)越高的要求和期望。
參考文獻(xiàn):
[1] 孟少農(nóng).機(jī)械加工工藝手冊(cè)(第2卷)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1996.
[2] 余建軍,任治軍,王輝.先進(jìn)焊接工裝夾具及其在制造裝備業(yè)中的應(yīng)用[J].機(jī)床與液壓,2011,(12).