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摘 要:介紹粵北某電廠2×300MW循環(huán)流化床發(fā)電機組為解決脫硫石灰石系統(tǒng)的可靠性、燃煤與石灰石混合均勻性,降低脫硫運行成本等進行的技術(shù)改進,創(chuàng)新了循環(huán)流化床鍋爐脫硫運行方式,完善了石灰石給料控制方案,解決了石灰石濃相氣力垂直輸送距離過高的難題,取得了一系列優(yōu)化設(shè)計及應(yīng)用成果。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床 脫硫改造 脫硫效率
現(xiàn)役循環(huán)流化床鍋爐普遍采用爐內(nèi)噴鈣脫硫工藝,設(shè)計有包括石灰石粉制備、輸送、給料、計量等系統(tǒng)。石灰石系統(tǒng)作為循環(huán)流化床鍋爐重要的輔助系統(tǒng)具有工藝系統(tǒng)簡單、工程造價低、運行電耗低等優(yōu)點;但爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)因鈣硫比偏高致脫硫運行成本較高,氣力輸送系統(tǒng)磨損、堵塞等問題突出。
粵北某電廠三期建有2×300MW循環(huán)流化床發(fā)電機組,分別于2009年和2010年投產(chǎn)運行。該廠兩臺循環(huán)流化床脫硫石灰石系統(tǒng)先后通過一系列技術(shù)改進,大大提高了脫硫系統(tǒng)運行可靠性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟性,目前運行情況良好。
1 系統(tǒng)優(yōu)化方案
1.1 增加備用石灰石輸送給料系統(tǒng)提高系統(tǒng)可靠性
在每爐原石灰石粉倉下增設(shè)一套氣力輸送給料系統(tǒng),采用濃相輸送方式,設(shè)計出力滿足100%BMCR工況燃用設(shè)計煤種所需輸送量,輸送距離水平約55m,提升高度約13m,彎頭7個。將給料機形式由原螺旋給料機改為變頻鎖氣電動給料機,有助于提高石灰石給料量的調(diào)節(jié)控制精度。
1.2 增加輸煤皮帶添加石灰石粉系統(tǒng)解決石灰石與煤混合不均勻性的問題
在原石灰石粉倉下增設(shè)兩套互為備用的石灰石輸送給料系統(tǒng),將石灰石粉輸送到標高約65米的緩沖倉,輸送系統(tǒng)水平長度約為40m,提升高度約60m,90°彎頭約6個,當量長度約150m,系統(tǒng)出力滿足兩臺機組100%BMCR工況燃用設(shè)計煤種所需輸送量。再由緩沖倉經(jīng)沖板流量計和變頻鎖氣式給料機后,分別將石灰石粉分配到兩條輸煤皮帶上。鍋爐原煤倉上煤期間,啟動該石灰石給料系統(tǒng),將石灰石粉直接添加到輸煤皮帶的原煤上。
1.3 優(yōu)化脫硫石灰石系統(tǒng)控制策略實現(xiàn)程控及自動調(diào)節(jié)
完善配置熱工儀表測點,增加輸煤皮帶運行信號及輸送煤量信號、石灰石粉稱重計量信號、石灰石粉庫料位信號、給煤機入爐煤煤量信號、燃煤硫份、燃煤熱值等;重新設(shè)計石灰石系統(tǒng)程控邏輯組態(tài),實現(xiàn)多套石灰石輸送給料系統(tǒng)程控;重新設(shè)計脫硫石灰石給料量控制策略,通過仿真及工況調(diào)試,實現(xiàn)了石灰石給料量全自動調(diào)節(jié)。
1.4 優(yōu)化脫硫石灰石系統(tǒng)運行方式提高脫硫運行經(jīng)濟性
通過對改進后的三套石灰石粉輸送系統(tǒng)特點分析,確定了以輸煤皮帶直接添加石灰石粉為主,鍋爐二次風(fēng)口噴鈣為輔的主要運行方式。輸煤皮帶直接添加石灰石粉量滿足脫除80%的SO2量要求,剩余20%的SO2脫除量由爐內(nèi)噴鈣完成。
開展循環(huán)流化床鍋爐脫硫運行試驗,測試床溫與脫硫效率的關(guān)系,確定燃用不同煤種情況鍋爐最佳環(huán)保運行窗口溫度。
全部優(yōu)化改造完成后,每臺鍋爐設(shè)置有兩套互為備用的爐內(nèi)噴鈣輸送給料系統(tǒng);兩臺鍋爐共用一套輸煤皮帶添加石灰石粉系統(tǒng),輸煤皮帶添加石灰石粉系統(tǒng)又包括兩套互為備用的石灰石粉氣力輸送系統(tǒng)。
2 應(yīng)用效果分析
通過上述技術(shù)改造項目的實施,循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)主要運行指標得到顯著改善,平均脫硫效率提高5%以上、脫硫投運率穩(wěn)定在99.9%以上、SO2排放濃度波動幅度明顯減小、運行鈣硫比下降1.0左右,具體指標情況如下:
2.1 脫硫效率:85~95%
在實現(xiàn)了煤與石灰石粉充分均勻混合前提下,通過循環(huán)流化床鍋爐床溫運行范圍控制,輔以SO2排放濃度對直接噴鈣量的閉環(huán)調(diào)節(jié),脫硫效率可穩(wěn)定達到85~95%。
循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫因無法直接監(jiān)測脫硫原煙氣SO2濃度,脫硫效率采用物料衡算法計算SO2產(chǎn)生量與脫硫后的凈煙氣SO2排放量進行統(tǒng)計。
2.2 脫硫系統(tǒng)投運率:99.9%以上
2.3 SO2排放濃度:50~200mg/Nm3
按現(xiàn)役循環(huán)流化床鍋爐SO2排放標準≯200mg/m3要求,表3統(tǒng)計了2014年7月至2015年5月SO2排放月均值數(shù)據(jù),可見實現(xiàn)了SO2穩(wěn)定達標排放。
2.4 實際運行Ca/S值:2.5~3.5
在穩(wěn)定脫硫效率的同時,鍋爐SO2排放濃度在達標的前提下波動幅度大幅度減小。石灰石粉給料控制調(diào)節(jié)幅度也進一步縮小,有效降低了運行Ca/S值。
3 結(jié)束語
該廠2×300MW循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)改造,經(jīng)調(diào)試、試運行,均通過環(huán)保部門的環(huán)保技改工程“三同時”驗收,驗收監(jiān)測數(shù)據(jù)表明該兩臺鍋爐完全滿足SO2排放標準≯200mg/m3要求,綜合脫硫效率比上一年度總量減排環(huán)保核查認定的脫硫效率提高了12.4~19.6%。
現(xiàn)役大批循環(huán)流化床機組面臨脫硫技術(shù)改造,該項技術(shù)應(yīng)用工程造價較低,有效解決循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫可靠性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟性等難題,具有較高的推廣價值。
【參考文獻】
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