鄭義勍 馬海興
摘 要:針對高爐使用經(jīng)濟(jì)料后入爐品位降低、渣比攀升、生產(chǎn)波動(dòng)大等情況,文章分析了高渣比模式下的操作、管理特點(diǎn)。通過強(qiáng)化原燃料管理、優(yōu)化操作制度、合理控制高爐參數(shù)以及加強(qiáng)出鐵管理等措施,實(shí)現(xiàn)了高渣比條件下的強(qiáng)化冶煉,保證了高爐的穩(wěn)定順利進(jìn)行。
關(guān)鍵詞:高爐;大渣量;低品位;造渣
中圖分類號:TF538 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)05-0171-02
受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,鋼鐵市場激劇變化,原燃料的價(jià)格也隨之變化。為了應(yīng)對危機(jī),求得生存,2011年初安陽鋼鐵公司購進(jìn)低價(jià)格,低品位的經(jīng)濟(jì)爐料,使高爐入爐品位大幅下滑,渣比不斷攀升,給高爐生產(chǎn)帶來前所未有的難度。2011年下半年通過加強(qiáng)管理,優(yōu)化操作,克服高渣比的影響,保證了高爐的順行和指標(biāo)優(yōu)化。
1 高爐概況
安鋼1號2 000 m3級高爐于2005年建成投產(chǎn),有28個(gè)風(fēng)口,3個(gè)出鐵場,3座改進(jìn)型高溫長壽熱風(fēng)爐。采用了PW串罐無料鐘爐頂;最新的磚壁合一技術(shù),高熱負(fù)荷區(qū)域采用銅冷卻壁,聯(lián)合軟水密閉循環(huán)系統(tǒng);爐底、爐缸采用“陶瓷杯”+水冷炭磚薄爐底爐缸結(jié)構(gòu)。2010年高爐入爐料綜合品位在56.5%~57%,渣比在330~350 kg/t左右,全年生產(chǎn)順利,高爐長期穩(wěn)定,指標(biāo)持續(xù)優(yōu)化見表1。
2 高渣比下高爐生產(chǎn)存在的問題及分析
高爐生產(chǎn)一直以“精料”為主,以高冶煉強(qiáng)度,低燃料比,低渣比,滿負(fù)荷冶煉為指導(dǎo)方針。但由于原燃料市場的價(jià)格不斷攀高,2011年起公司啟用經(jīng)濟(jì)料后,1#高爐渣比從353 kg/t升高到432 kg/t,入爐品位55.3%~56.1%。導(dǎo)致上半年高爐順行狀況遭到破壞,見表2。
由表2看出,隨著11年高爐渣比的大幅上升,高爐指標(biāo)持續(xù)下滑,焦比升高25 kg/t,燃料比升高41 kg/t,日均產(chǎn)量降低300 t左右,通過實(shí)踐分析高渣比高爐生產(chǎn)中存在以下幾點(diǎn)問題。
2.1 爐渣性能惡化
高爐經(jīng)濟(jì)料成本較低,品種多樣,料源不穩(wěn)定且物理冶金性能較差。經(jīng)濟(jì)料投用后,安鋼1#高爐所配燒結(jié)Al2O3較高基本在2.8%~3.0%左右,使?fàn)t渣中Al2O3含量達(dá)到16%~18%左右,較高的Al2O3使粘度增大,渣子流動(dòng)性差,脫硫效率大幅降低,造成爐缸堆積,破壞高爐順行。
2.2 煤氣流分布紊亂
經(jīng)濟(jì)料使用后,高爐入爐礦石和焦炭的冶金物理性能均有不同程度的下降,使?fàn)t缸死料柱加大,使高爐初始?xì)饬鞣植际艿揭种?,煤氣流向爐缸中心穿透能力大大降低;軟熔帶形狀、位置和厚度也發(fā)生不同程度的改變,破壞了氣流通道,造成煤氣流分布紊亂,影響礦石的預(yù)熱還原。
2.3 爐內(nèi)操作不易調(diào)控
高爐是完全密閉的豎爐,高爐操作是爐內(nèi)操作人員根據(jù)各種參數(shù)、圖像、趨勢再結(jié)合自己的操作經(jīng)驗(yàn)綜合而來的。高渣比的環(huán)境下,由于經(jīng)濟(jì)料的不穩(wěn)定性,使得入爐原燃料參數(shù),爐渣的冶金性能指標(biāo),高爐的運(yùn)行參數(shù)及高爐爐型都在發(fā)生變化,多種變量的存在使高爐操作難度劇增,常常出現(xiàn)爐溫忽高忽低,爐渣性能波動(dòng)劇烈,風(fēng)壓拐動(dòng)幅度大,被迫減風(fēng)、退負(fù)荷的情況,難以維持正常生產(chǎn)。
2.4 爐前出鐵事故頻繁
由于高爐入爐品位的大幅降低,使見渣時(shí)間提前、出鐵時(shí)鐵水少渣量大、出渣時(shí)間長,對爐門和孔道沖刷侵蝕嚴(yán)重,影響泥包的形成,爐門淺時(shí)還出現(xiàn)跑大流和鐵溝大量過渣的情況,極大的破壞了高爐生產(chǎn)。
3 采取的措施
3.1 提高燒結(jié)MgO含量
MgO的加入主要是對爐渣的黏度進(jìn)行稀釋,改善其流動(dòng)性和脫硫性。MgO的存在能與Al2O3生成一系列低熔點(diǎn)化合物,并能使復(fù)合陰離子解體,使黏度有所下降。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)料使用后渣中Al2O3含量高達(dá)16%~18%,燒結(jié)配加一定量的MgO后,爐渣的流動(dòng)性和脫硫性明顯改善,而且鐵水的物理熱也能得到保證。根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)渣中MgO保持在8%~10%左右效果最好。
3.2 上下部調(diào)整相結(jié)合
高爐的運(yùn)動(dòng)是就煤氣流和爐料的相互運(yùn)動(dòng)。調(diào)整煤氣流是下部調(diào)整,調(diào)整爐料則是上部調(diào)整。只有兩者緊密結(jié)合,才能在高渣比冶煉中實(shí)現(xiàn)高爐的長期穩(wěn)定順行。
3.2.1 下部調(diào)整
①風(fēng)量與鼓風(fēng)動(dòng)能的選擇。在高渣比冶煉條件下,為了吹透中心,活躍爐缸,下部適當(dāng)縮小送風(fēng)面積,提高風(fēng)速與動(dòng)能,增加鼓風(fēng)量,加大煤氣的穿透力,實(shí)現(xiàn)爐缸活躍和爐缸熱量均勻分布。2011年5月將下部6個(gè)直徑120 mm的風(fēng)口縮小為直徑110 mm,風(fēng)口面積由原來的0.3020 m2縮到0.2914 m2,風(fēng)量由原來的4 150 m3/min提高到4 250 m3/min,此時(shí)的風(fēng)速由原來的215~225 m/s提高到了235~250 m/s,鼓風(fēng)動(dòng)能也因此由10 500~11 000 kg·m/s增加到了12 500~13 000 kg·m/s,從而使風(fēng)口回旋區(qū)增大,達(dá)到了吹透中心的目的。
②控制合適的理論燃燒溫度。在大渣量的前提下理論燃燒溫度過高會(huì)使下部壓差過高,爐況不順;過低則使?fàn)t缸熱量不足,渣鐵流動(dòng)性變差,嚴(yán)重時(shí)造成爐涼事故。因此,日常生產(chǎn)中必須保持適宜的理論燃燒溫度,目前1#爐為2 090~2 220 ℃,與以往相比上升大約20~40 ℃,渣鐵熱量更加充足,且爐況適應(yīng)性較好。
3.2.2 上部調(diào)整
①布料矩陣的調(diào)整。由于高爐入爐綜合品位降低、渣量增加,高爐透氣性變差,透氣指數(shù)由30~32逐漸下降到27~29。中心氣流相對變?nèi)酰譁y溫中心溫度由平均550 ℃以上降到430 ℃以下,邊緣溫度由55~75 ℃上升到80~100 ℃。
為確保中心氣流暢通,減少了中心礦量;另一方面采用中心加焦技術(shù),增加中心焦量,引導(dǎo)中心氣流,保證中心氣流強(qiáng)度,收到了良好的效果。中心平均溫度上升到520~550 ℃,邊緣溫度維持在75~90 ℃。通過布料制度的調(diào)整,煤氣分布更加合理爐況順行程度大大提高,爐墻熱負(fù)荷也更加穩(wěn)定,從而進(jìn)一步保證了爐缸的熱儲(chǔ)備。
②焦炭負(fù)荷的調(diào)整。在一定的冶煉條件下,高爐都有一個(gè)合適的礦石焦炭批重。隨著渣比的不斷升高,軟熔帶的加厚,爐內(nèi)的壓量關(guān)系越發(fā)緊張。結(jié)合安鋼原燃料條件,1#爐焦炭負(fù)荷的調(diào)整原則是以穩(wěn)定焦批,調(diào)整礦批的操作手段,保證爐喉焦層厚度在0.55~0.60 m,而礦批的調(diào)整則根據(jù)爐內(nèi)壓量關(guān)系和料速的快慢來定,要以爐況順行為前提,并且在調(diào)整中密切關(guān)注爐體熱負(fù)荷變化和爐溫情況,從而尋找一個(gè)合適的焦炭負(fù)荷。
3.3 合理控制高爐操作參數(shù)
3.3.1 控制好爐溫,控制合適的鐵水含硅量。
2010年生鐵含硅基本控制在0.25%~0.40%左右,但結(jié)合目前高渣比冶煉的形勢,生鐵含硅控制在0.35%~0.55%,物理熱控制在1 500 ℃以上。提高了爐缸的熱儲(chǔ)備,爐渣的流動(dòng)性得到改善,從而確保了爐況的穩(wěn)定順行。
3.3.2 調(diào)好堿度,保證爐渣脫硫能力和流動(dòng)性
由于經(jīng)濟(jì)料成分的不穩(wěn)定,所形成的渣相也在不斷變化。其調(diào)整原則是:在保證物理熱1 500 ℃的情況下適當(dāng)降低二元堿度,略提高三元堿度,高爐二元堿度一般在1.15~1.20,三元堿度1.45~1.50。實(shí)行中硅中硫操作,保證爐渣的流動(dòng)性,杜絕石頭渣的出現(xiàn)。
3.3.3 控制好冷卻壁溫度變化
1#高爐根據(jù)冷卻壁溫度變化幅度的大小,通過調(diào)整焦炭負(fù)荷,改變布料角度,調(diào)整料線高低,必要時(shí)調(diào)整軟水來水溫度,來緩解邊緣壓力,打開并引導(dǎo)中心氣流,待到冷卻壁溫度逐漸恢復(fù)正常,再視情況跟上焦炭負(fù)荷。
3.4 加強(qiáng)爐前工作管理
3.4.1 穩(wěn)定炮泥質(zhì)量
隨著渣量的不斷增加,出鐵間隔時(shí)間也基本趨于“零間隔”,所以炮泥的質(zhì)量也顯得尤為重要。炮泥不但要有快干變形小的特點(diǎn),還要經(jīng)得住“零間隔”出鐵而不潮。還要耐得住大渣量的沖刷,并且不會(huì)出現(xiàn)斷爐門,跑大流以及爐門深度上不來出現(xiàn)爐缸燒穿的危險(xiǎn)情況。
3.4.2 強(qiáng)化爐前操作
爐前生產(chǎn)的節(jié)奏加快就要求爐前工的操作技能更加熟練,按照要求穩(wěn)定打泥量,控制鐵口深度。維護(hù)好鐵口泥套,不出現(xiàn)跑泥、冒泥現(xiàn)象。減少燒爐門次數(shù),炮泥中的剛玉遇氧易氧化,燒爐門會(huì)破壞炮泥強(qiáng)度和結(jié)構(gòu),導(dǎo)致爐門深度下降,渣鐵排不凈等情況,進(jìn)而造成高爐憋風(fēng),導(dǎo)致減風(fēng)的不良狀況。
4 取得的效果
2011年下半年在克服渣比繼續(xù)攀升的困難條件下(渣比從400 kg/t升高到432 kg/t),通過加強(qiáng)操作與完善管理制度,推進(jìn)大風(fēng)量、大礦批冶煉操作,高爐順行狀況好轉(zhuǎn),焦比較上半年降低15~20 kg/t,燃料比降低20~25 kg/t,日均產(chǎn)量升高50~100 t,實(shí)現(xiàn)了高爐的強(qiáng)化冶煉。
5 結(jié) 語
經(jīng)過探討大渣量條件下高爐的冶煉特性,分析和認(rèn)識高渣比對高爐帶來的各種影響,不斷摸索和歸納出在大渣量條件下實(shí)現(xiàn)高爐長期穩(wěn)定順行的各項(xiàng)控制措施。
首先,要控制好爐渣MgO含量,保證足夠的渣鐵熱量,使?fàn)t渣具有良好的流動(dòng)性,及時(shí)排凈渣鐵,創(chuàng)造空間,減少壓差,緩解高渣量造成的影響,給爐況穩(wěn)定順行創(chuàng)造條件。
其次,規(guī)范爐內(nèi)、爐外操作,通過上下部調(diào)整控制中心與邊緣氣流發(fā)展,形成合理的氣流分布,保持穩(wěn)定的軟熔帶,從而在大渣量的條件下探索出適合現(xiàn)狀的合理爐型。
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