胡閬 丁漢生
摘 要:某水電廠機組在增加負荷的過程中,上位機監(jiān)控系統(tǒng)多次報“機組115%Ne過速”動作并瞬時復(fù)歸信號,一旦出現(xiàn)機組“115%Ne過速”并伴隨“主配拒動并延時3秒”的情況,水機保護回路開出,將導(dǎo)致機組非計劃停運,嚴重影響發(fā)電機組安全穩(wěn)定運行。文章從設(shè)備結(jié)構(gòu)、安裝工藝、軟件控制等方面進行原因分析,并采取了相應(yīng)措施,有效解決了影響安全的重大隱患,為其他出現(xiàn)類似問題的水發(fā)電廠提供了有效的處理思路。
關(guān)鍵詞:水電廠;機組轉(zhuǎn)速;測速鍵相帶;殘壓測頻
1 概述
某電廠裝設(shè)有3臺單機容量為140MW立軸混流式水輪發(fā)機電組,總裝機420MW,年利用小時數(shù)2943h,多年平均發(fā)電量12.36億kW.h。文章所介紹的轉(zhuǎn)速非正常跳變現(xiàn)象發(fā)生在機組轉(zhuǎn)速測控系統(tǒng)。
2 機組轉(zhuǎn)速測控系統(tǒng)簡介
電廠機組轉(zhuǎn)速測控系統(tǒng)共有兩套,一套為調(diào)速器系統(tǒng)專用,采用長江三峽能事達電氣股份有限公司MGC4000系列水輪機可編程控制器雙微機雙通道冗余調(diào)速器[1]。當機組啟動轉(zhuǎn)速小于95%Ne(Ne為機組額定轉(zhuǎn)速)時采用測速鍵相帶測頻。測速鍵相帶測頻信號不受機組殘壓數(shù)值高低的限制,始終與機組轉(zhuǎn)速同步,比電壓互感器殘壓測頻信號具有更高的可靠性,但容易產(chǎn)生周期性旋轉(zhuǎn)跳動的干擾信號[2]。
所謂的測速鍵相(如圖1所示),是在發(fā)電機主軸上沿圓周粘一圈橡膠帶,當接近開關(guān)正對矩形孔時接近開關(guān)滅燈,而當接近開關(guān)正對非矩形孔時接近開關(guān)亮燈,從而輸出轉(zhuǎn)速脈沖信號。與測速鍵相帶相匹配的接近開關(guān),則緊固在固定支架上。
另一套為機組轉(zhuǎn)速測控系統(tǒng),采用西安江河公司生產(chǎn)的ZKZ-4型可編程轉(zhuǎn)速監(jiān)測裝置。ZKZ-4型可編程轉(zhuǎn)速監(jiān)測裝置的頻率輸入為機端PT和測速鍵相帶雙冗余配置,其不僅能輸出模擬量,還能輸出10對開關(guān)量和一對蠕動量,其中的4-20mA模擬量信號,直接送至監(jiān)控系統(tǒng),而10對開關(guān)量和蠕動量,則送至監(jiān)控系統(tǒng)和勵磁系統(tǒng)參與控制。
3 故障現(xiàn)象
自2013年4月投運以來,電廠機組在0-90MW負荷區(qū)間內(nèi)增負荷過程中監(jiān)控系統(tǒng)上位機多次報“機組115%Ne過速”動作并瞬時復(fù)歸,雖未因監(jiān)控系統(tǒng)事故停機流程中設(shè)置了“機組115%Ne過速+主配拒動并延時3秒”后,導(dǎo)致機組非計劃停運,一旦出現(xiàn)此情況將嚴重影響發(fā)電機組的安全穩(wěn)定運行。
4 機組轉(zhuǎn)速跳變原因分析
4.1 調(diào)速器專用轉(zhuǎn)速測控系統(tǒng)分析
對于調(diào)速器專用轉(zhuǎn)速測控系統(tǒng)機頻檢測,僅空載和負載狀態(tài)下PT才有電壓,此時的機組轉(zhuǎn)速才是準確的,而在開停機過程中和空轉(zhuǎn)態(tài)時,由于殘壓信號幅值小且波形失真,所測得的轉(zhuǎn)速并不能真實反映機組的實際轉(zhuǎn)速。對于測速鍵相帶,其接近開關(guān)為圖爾克公司Ni5-G12-AP6X型電感式接近開關(guān),該開關(guān)包括四個電氣環(huán)節(jié):諧振器、解調(diào)器、觸發(fā)器和輸出放大器(如圖2)。
當機組轉(zhuǎn)動時,測速鍵相帶隨大軸一起轉(zhuǎn)動,與靜止的接近開關(guān)在感應(yīng)面不斷地靠近、分開,使測速探頭內(nèi)部諧振器發(fā)生“停振”和“起振”交替變化,從而把機組轉(zhuǎn)速的變化線性地轉(zhuǎn)換成為諧振器頻率的變化,該頻率信號經(jīng)過整形放大、變換后,以4-20mA模擬信號(相當于0-200%的額定轉(zhuǎn)速)輸送給微機調(diào)速器及機組轉(zhuǎn)速測控系統(tǒng)并經(jīng)過處理后即可獲得機組轉(zhuǎn)速信號,因此測速鍵相帶具有零轉(zhuǎn)速檢測功能,但在高轉(zhuǎn)速下,其穩(wěn)定性卻不如殘壓[3]。對于機組在增加負荷過程中出現(xiàn)的過速信號,調(diào)速器專用轉(zhuǎn)速測控系統(tǒng)采用的是機端PT殘壓測頻,而此時機端PT電壓幅值大且穩(wěn)定無干擾。因此,對于調(diào)速器專用轉(zhuǎn)速測控系統(tǒng)而言機組轉(zhuǎn)速穩(wěn)定而無跳變。
4.2 機組轉(zhuǎn)速測控系統(tǒng)分析
ZKZ-4型轉(zhuǎn)速監(jiān)測裝置其輸入有兩路,分別為機端PT和測速鍵相帶。兩路輸入中測速鍵相帶優(yōu)先,僅當測速鍵相帶測速出現(xiàn)故障時才切換到機端PT??紤]到機組115%Ne過速告警時,測速探頭運行正常無故障,故此時裝置輸入為測速鍵相帶輸入,而非機端PT殘壓輸入[4]。因此,出現(xiàn)該過速告警的原因即在于鍵相帶測速回路,以下四個方面進行分析。
(1)測速支架。機組轉(zhuǎn)速測量所用的接近開關(guān)固定在測速支架上,測速支架由一根內(nèi)部中空的長方體支撐和一塊弧形扁鐵構(gòu)成,長方體支撐垂直焊接在水導(dǎo)油槽蓋板上,其規(guī)格為80mm*60mm*82
0mm,再在該支撐上端焊接一塊與測速鍵相帶平行的扁鐵,扁鐵規(guī)格為460mm*50mm*3mm,測速探頭即是通過開孔方式固定在該扁鐵上。在機組運行過程中,由于支撐高度過高,對來自底端的振動有放大作用,再加之扁鐵太單薄而細長,剛度不夠,使得測速探頭產(chǎn)生振動,而產(chǎn)生更高頻率的方波信號。因此,鍵相帶測速系統(tǒng)所測得的機組轉(zhuǎn)速將大于其實際轉(zhuǎn)速,甚至出現(xiàn)瞬間的突變。
(2)測速探頭間隙。機組測速所用接近開關(guān)其有效測量距離為5mm,但在實際使用過程中其有效測量距離僅為3mm左右。即當接近開關(guān)正對鋼帶且距離超過4mm時,其指示燈將熄滅,當接近開關(guān)正對橡膠帶且距離小于1mm時,指示燈將點亮,這一方面是受限于接近開關(guān)本身的制作工藝,另一方面則是因為鋼帶和橡膠帶本身厚度太?。s為1mm左右),當遠離或過于靠近橡膠帶時,接近開關(guān)將監(jiān)測不到信號或?qū)⒋┻^橡膠帶檢測到其內(nèi)部的金屬大軸。以上因素都會降低測速鍵相帶的可辨識度。因此,測速探頭的安裝間隙顯得尤為關(guān)鍵,探頭間隙過大或過小,都將使得機組轉(zhuǎn)速測量出現(xiàn)偏差(如表1)。
(3)機組振擺的影響。主軸擺動將使得測速鍵相帶相對探頭發(fā)生偏移,從而產(chǎn)生低頻振蕩,該振蕩信號將疊加到機組轉(zhuǎn)速上,最終使得機組轉(zhuǎn)速偏高。查詢監(jiān)控系統(tǒng)報“機組115%Ne過速報警”信號時機組所帶負荷(見表2)。
通過表2可知,以上告警信號出現(xiàn)時機組所帶負荷為55MW~72MW,而機組在42-48m水頭下的振動區(qū)域即為40MW~80MW。眾所周知,機組在振動區(qū)域內(nèi)的振擺將增大,正是由于過大振擺產(chǎn)生的低頻振動疊加以后才使所測得的轉(zhuǎn)速增大。
5 改進措施
(1)降低測速支架高度,將中空的長方體支撐換成實心的支撐,考慮將原來一塊扁鐵上的4個探頭分裝到2塊扁鐵上,從而減小扁鐵的弧長。
(2)增強測速鍵相帶的可辨識度,修復(fù)凹陷和凸起部分,可以考慮將測速鍵相帶更換成可辨識度更高的齒盤,還可以考慮更換有效距離更大的接近開關(guān)。
(3)減小機組振擺對其的影響,機組振擺是無法避免的,可以將測速支架安裝到振擺更小的部位。比如,由水導(dǎo)油槽蓋板轉(zhuǎn)移到下導(dǎo)油槽蓋板。
(4)ZKZ-4型轉(zhuǎn)速監(jiān)測裝置進行改造,通過改變外部接線增加機組并網(wǎng)信號、裝置內(nèi)部軟件程序修改實現(xiàn)機組并網(wǎng)前優(yōu)先處理測速鍵相帶轉(zhuǎn)速信號,并網(wǎng)運行后ZKZ-4型轉(zhuǎn)速監(jiān)測裝置優(yōu)先處理機端PT信號,并輸出轉(zhuǎn)速信號,以確保轉(zhuǎn)速信號的準確、穩(wěn)定。
6 結(jié)束語
文章針對電廠機組在增負荷過程中頻報的“機組115%Ne過速”現(xiàn)象,清晰描述了故障現(xiàn)象,從測速支架、測速探頭間隙、機組振擺及ZKZ-4型轉(zhuǎn)速監(jiān)測裝置四個方面詳細分析了其給機組測速所帶來的影響,并轉(zhuǎn)移測速支架、對機組ZKZ-4型轉(zhuǎn)速監(jiān)測裝置進行改造等措施,通過對#1機組整改,目前#1機組運行穩(wěn)定,達到了預(yù)期效果,今后將對其余機組逐臺整改,徹底解決此安全隱患,確保機組安全運行。
參考文獻
[1]長江三峽能事達電氣股份有限公司.MGC4000可編程微機調(diào)速器圖冊[Z].2011,3.
[2]周樂.凌津灘水輪機齒盤測頻裝置產(chǎn)生干擾信號的原因分析[J].水電自動化與大壩監(jiān)測,2010,34(6):20-21.
[3]魏勝平.水輪機調(diào)節(jié)[M].武漢:華中科技大學出版社,2009.
[4]李祥波,王曉晨,張志華,等.三路冗余智能測速裝置提高水電廠機組發(fā)電安全性[J].水電站機電技術(shù),2011,34(4):30-56.
[5]潘熙和,嚴國強,李昌梅,等.水輪機微機調(diào)速器測頻方式與方法的探討[J].水力發(fā)電,2009,35(8):52-55.
[6]GB/T 9652.1-2007.水輪機控制系統(tǒng)技術(shù)條件[S].中國標準出版社,2007.
作者簡介:胡閬(1982-),男,湖南益陽人,工程師,主要從事水電廠發(fā)電運行管理工作。
丁漢生(1988-),男,河南平頂山,助理工程師,主要從事水電廠設(shè)備點檢工作。