張春生
摘 要:引起風(fēng)機(jī)振動(dòng)的原因很多,也很復(fù)雜。風(fēng)機(jī)振動(dòng)按其振動(dòng)部位可分為:風(fēng)機(jī)軸承室振動(dòng),風(fēng)機(jī)機(jī)殼振動(dòng)。風(fēng)機(jī)軸承室振動(dòng)可通過(guò)校核軸子中心、檢修或更換主軸或軸承、轉(zhuǎn)子找動(dòng)平衡等方法解決。文章探討風(fēng)機(jī)風(fēng)道振動(dòng)的一種消除方法。
關(guān)鍵詞:風(fēng)道;振動(dòng);正流器
中圖分類(lèi)號(hào):TK223.26 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2015)12-0109-02
1 概 述
四平熱電有限公司1、2號(hào)鍋爐系武漢鍋爐廠生產(chǎn)的WG-410/9.8-10型煤粉爐。單爐配兩臺(tái)沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)廠制造的G4-73-13№20D型送風(fēng)機(jī),其主要參數(shù):風(fēng)量為7 278 m3/h、全壓為5 269 Pa、軸數(shù)為960 r/min、葉輪直徑為2 000 mm,采用入口擋板節(jié)流調(diào)節(jié)。
2 存在的問(wèn)題
投產(chǎn)運(yùn)行初期,送風(fēng)機(jī)機(jī)殼和與之相聯(lián)的冷風(fēng)道上存在劇烈振動(dòng)現(xiàn)象。
不久風(fēng)機(jī)機(jī)殼、冷風(fēng)道上就頻繁出現(xiàn)被振裂的裂紋,最長(zhǎng)的裂紋長(zhǎng)達(dá)700 mm。在風(fēng)機(jī)入口調(diào)節(jié)擋板運(yùn)行于40~60%開(kāi)度時(shí),我們對(duì)振運(yùn)現(xiàn)象進(jìn)行了觀測(cè),發(fā)現(xiàn)送風(fēng)機(jī)入口進(jìn)風(fēng)箱、出口至回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱口入口的冷風(fēng)道和風(fēng)機(jī)外殼振動(dòng)劇烈;熱風(fēng)再循環(huán)管和冷風(fēng)道連絡(luò)管也跟著產(chǎn)生振動(dòng);并且當(dāng)兩臺(tái)送風(fēng)機(jī)調(diào)節(jié)擋板置于某一相同開(kāi)度時(shí),發(fā)出了強(qiáng)烈的振動(dòng)噪聲,連9 m平臺(tái)也跟著顫動(dòng)。
這種振動(dòng)具有較強(qiáng)的破壞性,幾乎每天負(fù)荷低谷夜間,都要處理風(fēng)道振裂的裂紋;這種振動(dòng)不解決,將威脅著送風(fēng)機(jī)機(jī)組以及與其出口相連接的回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器的安全運(yùn)行;風(fēng)機(jī)出入口風(fēng)道的裂紋導(dǎo)致風(fēng)道漏風(fēng)嚴(yán)重,影響風(fēng)機(jī)出力,降低了風(fēng)機(jī)的效率;在補(bǔ)焊風(fēng)道裂紋時(shí),需停風(fēng)機(jī)處理,影響鍋爐的負(fù)荷;同時(shí)大大增加了檢修人員的工作量。
3 原因分析
為了便于分析送風(fēng)機(jī)風(fēng)道振動(dòng)的情況,我們對(duì)1號(hào)爐甲送風(fēng)機(jī)及風(fēng)道進(jìn)行了振動(dòng)測(cè)試。測(cè)試結(jié)果見(jiàn)表1。
從表1可以看出,擋板開(kāi)度在40%~60%時(shí)風(fēng)道振動(dòng)最劇烈,且發(fā)生在風(fēng)機(jī)出口的風(fēng)道上。
由于我廠風(fēng)機(jī)在設(shè)計(jì)選型時(shí)留有一定的富裕量,在保證鍋爐正常燃燒時(shí),擋板開(kāi)度僅在60%左右,即風(fēng)機(jī)僅在中等負(fù)荷范圍內(nèi)運(yùn)行。氣流受調(diào)節(jié)擋板的影響,以一定的偏斜角度進(jìn)入風(fēng)機(jī)葉輪,風(fēng)機(jī)的入口形成中心渦流,并引起非常強(qiáng)烈的壓力脈動(dòng),這種壓力脈動(dòng)主要反應(yīng)在風(fēng)機(jī)出口的風(fēng)道上。而當(dāng)風(fēng)機(jī)出口的擴(kuò)散段以及風(fēng)道中的導(dǎo)流板不足以完全消除這種壓力脈動(dòng)時(shí),氣流就會(huì)對(duì)風(fēng)道產(chǎn)生強(qiáng)烈的沖擊,引起冷風(fēng)道的共振,最終造成冷風(fēng)道破裂。
4 解決辦法
4.1 加裝正流器
風(fēng)機(jī)入口(擋板調(diào)節(jié)風(fēng)量)形成中心渦流是導(dǎo)致風(fēng)機(jī)出口風(fēng)道強(qiáng)烈振動(dòng)的主要原因。
我們?cè)陲L(fēng)機(jī)入口擋板和葉輪之間加裝氣體流動(dòng)校正裝置(正流器),來(lái)破壞風(fēng)機(jī)入口的中心渦流,調(diào)整氣流方向,使氣流有規(guī)則的、平穩(wěn)的流入風(fēng)機(jī)葉輪,從而消除較高的壓力脈動(dòng),減小氣流對(duì)風(fēng)道的沖擊,達(dá)到消除風(fēng)道振動(dòng)的目的。
4.2 正流器尺寸的確定
正流器主體由1只中心鋼管和6片菱形葉片組成,并使用部分圓鋼加固。
4.2.1 中心圓管直徑d的確定
中心圓管直徑d應(yīng)小于導(dǎo)向器擋板中心座的外徑D,一般可選用直徑為(D-90)——(D-60) mm、厚為δ=10 mm的管子。我們選用材料為A3鋼Ф273×10 mm的無(wú)縫鋼管。
4.2.2 葉片高度h的確定
消振效果和對(duì)運(yùn)行效果的影響,很大程度上取決于h值的大小。取大值時(shí)能充分破壞渦流,但要影響效率;取小值時(shí),將不能消除渦流消振無(wú)效。按
h=(H+2D)/3.5-d/2
計(jì)算選取h=320 mm。
4.2.3 葉片銳角α的確定
α角的選取以不防礙擋板動(dòng)作為前提。當(dāng)值偏大時(shí),葉片前端靠近擋板,將造成流線急劇彎曲,增加流動(dòng)損失;當(dāng)值偏小時(shí),使得葉片長(zhǎng)度取小值,影響消振效果。一般可在50~80 ?觷,我們選取α=60 ?觷。
4.2.4 葉片長(zhǎng)度L的確定
在葉片高度h、銳角α確定后,根據(jù)風(fēng)機(jī)進(jìn)口尺寸就可以得到葉片長(zhǎng)度,葉片末端離喉部出口允許有一定距離,根據(jù)實(shí)際情況選取葉片長(zhǎng)度L為580 mm。
4.2.5 葉片數(shù)及其厚度的確定
葉片數(shù)根據(jù)風(fēng)機(jī)葉輪直徑,我們選用葉片數(shù)為6片,鋼板厚度為8 mm。
安裝位置如圖1所示。
4.3 加固冷風(fēng)道提高抗振性
采用在風(fēng)機(jī)出口冷風(fēng)道上焊接槽鋼,增設(shè)風(fēng)道拉筋的方法,提高風(fēng)道整體的強(qiáng)度,使風(fēng)道更能承受氣流的沖擊。
5 改進(jìn)效果
對(duì)我廠2臺(tái)爐4臺(tái)送風(fēng)機(jī)全部加裝了正流器,運(yùn)行至今,未發(fā)生一起風(fēng)道出現(xiàn)裂紋的現(xiàn)象。
5.1 經(jīng)濟(jì)效益
以往每次風(fēng)道出現(xiàn)裂紋,都需停風(fēng)機(jī)、減負(fù)荷處理。每次消缺工作都需三名工人連續(xù)工作2 h才能完成,人工費(fèi)及材料費(fèi)共需200元。
改造前一年消除由于風(fēng)道振動(dòng)產(chǎn)生的裂紋共計(jì)22次,維護(hù)費(fèi)用為22×200=4 400元。每次減負(fù)荷影響電量約:
1萬(wàn) kwh/h×2 h=2萬(wàn) kwh,
每年影響電量44萬(wàn) kwh,按0.27元/kwh計(jì)算,年經(jīng)濟(jì)損失:
44 000 kwh×0.27元/kwh=11.88萬(wàn)元,
而四臺(tái)風(fēng)機(jī)安裝正流器的費(fèi)用為:
(人工300元+材料800)×4=4 400元。
次項(xiàng)改造年效益為11.88+0.44-0.44=11.88萬(wàn)元。
5.2 社會(huì)效益
①提高了設(shè)備安全運(yùn)行水平,為保證我廠安全生產(chǎn)起到了積極作用。
②大大減輕了工人檢修的勞動(dòng)強(qiáng)度。
參考文獻(xiàn):
[1] 宋明華,耿彩華.鍋爐風(fēng)道振動(dòng)研究及對(duì)策[J].四川電力技術(shù),2001,(5).