劉瑩 王小寧 劉力源
摘 要:基于PLC對240 t/h鍋爐給水泵稀油潤滑站的控制系統(tǒng)進行重新設(shè)計與優(yōu)化,文章針對實際的工藝要求和安全要求,并對連鎖條件進行了優(yōu)化。
關(guān)鍵詞:PLC;潤滑站;控制系統(tǒng);設(shè)計
中圖分類號:TP273 劉 瑩 王小寧 劉力源14 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)17-0014-02
PLC(Programmable Logic Controller)可編程邏輯控制器,它采用一類可編程的存儲器,用于其內(nèi)部存儲程序,執(zhí)行邏輯運算、順序控制、定時、計數(shù)與算術(shù)操作等面向用戶的指令,并通過數(shù)字或模擬式輸入/輸出控制各種類型的機械或生產(chǎn)過程。它已廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制,通過用戶存儲的應(yīng)用程序來控制生產(chǎn)過程,具有強大的優(yōu)點。也為工業(yè)自動化提供近乎完美的現(xiàn)代化自動控制裝置。隨著技術(shù)的快速發(fā)展,PLC技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛,如合理應(yīng)用PLC技術(shù),是現(xiàn)代工業(yè)控制正在努力發(fā)展的方向之一。
作為4 747 m3高爐重要配套設(shè)施的240 t/h鍋爐,其給水泵是關(guān)系到鍋爐系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的關(guān)鍵。240 t/h鍋爐的給水泵系統(tǒng)由兩臺給水泵組成,由一臺啟動給水泵為主,另一臺給水泵作為備用或輔助。這樣的給水泵配置有利于給水泵主機系統(tǒng)出現(xiàn)故障或不能滿足鍋爐運行需求時,啟動備用給水泵系統(tǒng)補充不足,避免由于給水泵故障造成的鍋爐停爐。而稀油潤滑站為鍋爐給水泵的運行提供潤滑用油,以保證給水泵的順利運行,進一步保障了鍋爐的安全運行。作為給水泵運行的重要條件,稀油潤滑站的正常運轉(zhuǎn)是整個鍋爐系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的根本。240 t/h鍋爐自2011年投運以來,因潤滑油站故障先后造成4#給水泵軸瓦和電機、1#給水泵軸瓦燒毀,嚴重影響生產(chǎn)穩(wěn)定,造成了巨大的經(jīng)濟損失。出于以上原因,為保證鍋爐系統(tǒng)的正常運行,對稀油潤滑站的控制方式進行改造十分必要。
1 原設(shè)計方案程序及存在的問題
根據(jù)系統(tǒng)原設(shè)計方案,每臺給水泵各配有一個獨立的稀油潤滑站,每個潤滑油站各有兩臺潤滑油泵。而遠程控制時,一個啟動命令控制兩臺泵的啟停。兩臺油泵共用一個備妥信號,油泵啟動后若備妥信號消失,則會造成停泵,且備用泵無法遠程啟動。潤滑油壓只有一個測壓點,在聯(lián)鎖狀態(tài),當(dāng)油壓低于設(shè)定值時,由電氣系統(tǒng)進行判斷后,備用泵自動啟動,油壓高于設(shè)定值時,備用泵自動停止。若油泵啟動后,油壓依然低于設(shè)定值,水泵停止。兩個潤滑油泵的互備在電器柜上實現(xiàn)??刂葡湓谄啓C0 m平臺,操作室在8 m的平臺。
這種方案存在以下問題:
①兩臺油泵只有一個啟停,備妥以及壓力低信號,反映出的信息較為籠統(tǒng),不夠直觀,水泵出現(xiàn)故障時,不能夠及時清楚的判斷是哪臺油泵的問題,不利于油泵的檢修。
②油壓檢測只反饋一個壓力低信號,發(fā)生誤報的可能性較大,結(jié)果可能會不準確。
③操作室在16 m平臺,控制箱在0 m平臺,距離較遠,出現(xiàn)緊急情況時,不方便操作人員進行應(yīng)急操作。
2 油泵控制改造原則
鑒于以上問題,對水泵稀油潤滑站控制方式進行改造,應(yīng)遵守以下原則:
①在操作室能實時監(jiān)控油泵的運行情況,并能在就地操作箱和操作室共同控制油泵的啟停。
②增強連鎖條件的準確性。
③在滿足連鎖條件時能快速準確的啟動備用設(shè)備,從而不影響給水泵的正常運行。
為滿足上述油泵控制的改造原則,引入施耐德PLC自動控制體統(tǒng),用PLC程序來控制油泵的啟停和連鎖,真正做到高度的精準控制。
針對改造原則和PLC的引入,做到以下幾點:
①增加一個啟??刂菩盘?,使兩臺潤滑油泵各具有一個啟停控制信號。增加一個備妥信號,使兩臺潤滑油泵各有一個備妥信號,備妥信號等同于集中信號參與控制。
②兩臺油泵的電源準備好的信號由原來的在電器盤上變?yōu)樯蟼鞯絇LC,方便操作人員在上位機觀察,及時發(fā)現(xiàn)問題。
③在潤滑油泵出口油壓力只有一個測壓點的基礎(chǔ)上再增加為三個壓力開關(guān),并調(diào)整至給水泵正常工作所需的潤滑油油壓力值,在潤滑油壓力低時壓力開關(guān)動作。
④在運行中如果有至少兩個壓力開關(guān)動作,且油泵處于聯(lián)鎖狀態(tài)時,自動啟用備用泵,以保證水泵的潤滑系統(tǒng)正常工作。
⑤所有聯(lián)鎖控制全部由下位機程序判斷,全部由上位機集中控制,現(xiàn)場操作箱只有啟停功能和就地集中切換開關(guān)。
3 油泵控制的改造過程
根據(jù)以上設(shè)想,進行以下工作:
①在稀油潤滑站出口總油管上加裝3個壓力開關(guān),在潤滑油壓力低于給水泵正常工作所需要的壓力值,在油壓低于此值時,壓力快關(guān)吸合,并接線將此信號傳送至PLC控制系統(tǒng)。
②從油泵的電源柜中取兩臺油泵的電源準備好信號,運行和停止信號,接線進入PLC控制系統(tǒng)。
③在操作站上位機的畫面上增加集中,電源準備好,開泵,停泵,連鎖投入,壓力低等按鈕和指示燈。
④對下位機程序進行修改,使其具有以下功能:兩臺泵都處于自動狀態(tài),主泵集中信號到,電源準備好,鍵盤開啟動,則主泵啟動,而后自鎖,主泵運行。當(dāng)主泵意外停止(非手動停止)時,另外一個泵自動啟動。當(dāng)檢測潤滑油壓力的三個壓力開關(guān)信號出現(xiàn)兩個以上時,未啟動的油泵自動啟動。
⑤完成以上工作后,我們又對新增設(shè)以及改動后的部分進行打點,經(jīng)試驗,所有改動前后畫面比較,如圖1所示。
4 改造后的應(yīng)用效果
經(jīng)過這次對給水泵潤滑油站的改造,提高了現(xiàn)場反饋信號的準確度以及清晰度,便于操作人員及檢修人員發(fā)現(xiàn)和解決問題,由上位機集中控制,方便操作人員的及時采取應(yīng)急措施。在很大的程度上降低了操作人員的勞動強度,改造前每半小時都需要到現(xiàn)場查看油泵運行情況,改造后只需在操作站上就能準確的觀察油泵的運行情況,只需每小時定點檢時觀察即可。
兩臺泵互備,一臺泵意外停止,自動啟另一臺泵,降低了水泵發(fā)生故障的可能性,確保了水泵和鍋爐系統(tǒng)的正常運行,有力地維護了生產(chǎn)的穩(wěn)定,為創(chuàng)造更高的經(jīng)濟效益提供了根本保證。
5 結(jié) 語
在對240 t鍋爐給水泵稀油潤滑站控制系統(tǒng)的改造后,實現(xiàn)了油泵的連鎖自動啟停,解決了在油壓底時,備用油泵不啟動,而使得給水泵不能正常工作,大大減少了生產(chǎn)隱患的發(fā)生,相比原有的系統(tǒng)而言,很大程度上降低了操作人員的勞動強度;設(shè)備的運行更加穩(wěn)定,備件的消耗明顯降低,實現(xiàn)了低成本的運行,并對類似的控制系統(tǒng)提供了技術(shù)支持。
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