陳智城
摘 要:甘竹溪大橋上塔柱外模采用ZPM-100型液壓自爬模施工,塔柱內(nèi)模自行加工制作,采用鋼模板施工。 經(jīng)過改裝后爬模系統(tǒng)液壓系統(tǒng)滿足新系統(tǒng)要求,保持不變。
關(guān)鍵詞:甘竹溪大橋;爬模澆筑;改裝
1 改裝概述
甘竹溪大橋上塔柱外模采用ZPM-100型液壓自爬模施工,塔柱內(nèi)模自行加工制作,采用鋼模板施工。上塔柱共分17個節(jié)段進行砼澆注施工,節(jié)段澆筑高度控制6m(鉛垂距離)以內(nèi)。根據(jù)上塔柱結(jié)構(gòu)變化,整個上塔柱施工可分成3個典型施工區(qū)段:無索區(qū)施工區(qū)段(1#~4#),有索區(qū)施工區(qū)段(5#~16#節(jié)段),塔冠施工區(qū)段(17#)
現(xiàn)場有兩套從廣州珠江黃埔大橋項目調(diào)撥過來的北京卓良模板公司生產(chǎn)的ZPM-100型液壓自爬模系統(tǒng),該系統(tǒng)一次澆筑高度4.5米,一個塔柱平面布置兩個機位,每個塔柱共八個機位。
經(jīng)過改進,把該系統(tǒng)一次澆筑高度增加到6米,一個塔柱平面增加一個機位,每個塔柱共增加三個機位。整個主墩塔柱施工兩套爬模系統(tǒng)增加結(jié)構(gòu)件:模板系統(tǒng)長度1.5米每平面、模板后加勁梁8套、爬架8套、主背楞斜撐24條、導(dǎo)軌長度36米等。改裝后爬模系統(tǒng)液壓系統(tǒng)滿足新系統(tǒng)要求,保持不變。
2 改裝驗算
爬模由預(yù)埋件、附墻裝置、導(dǎo)軌、支架、模板及液壓動力裝置組成(各平臺承重荷載作為均布荷載加到計算模型中)。
3 爬模及荷載參數(shù)
4 架體計算基本參數(shù)的確定
根據(jù)甘竹溪特大橋主塔形狀及液壓爬摸機位布置可知,塔身直面爬模工作狀態(tài)受力最為惡劣,如塔身直面爬模滿足施工要求,其它面爬模肯定滿足要求,故只需計算塔身直面爬模是否滿足要求。按照澆筑施工分層,標(biāo)準層澆注高度為6m,要求相應(yīng)因圓弧面傾斜而收縮的摸板寬度,最大的一塊摸板寬度為7m,高度為6.3m。取最大面積為7×6.3=44.1m2的模板來進行驗算,這塊模板重量最大,以下按三個機位一起頂升這塊模板來驗算其支撐能力。若能滿足要求則其它就都能滿足要求。
(1)恒載計算
從計算結(jié)果可知,施工階段風(fēng)載對爬架的受力影響非常大,特別是施工至塔65米高度后。由于施工過程中不會出現(xiàn)8級大風(fēng)以上的情況下施工,可以判斷爬架在施工過程中是安全的。為安全起見,當(dāng)有大風(fēng)的時候應(yīng)將爬架的模板連為一個整體(合模)并與勁性骨架臨時固定,同時禁止爬升作業(yè)。
5 結(jié)語
綜上所述:一、經(jīng)濟方面:改裝該系統(tǒng)增加費用約30萬,縮短約兩個月的主墩上塔柱工期;二、質(zhì)量方面:減少了上塔柱分層節(jié)段,更好的保證了施工質(zhì)量;三、安全方面:每個平面增加一個機位,整個爬模系統(tǒng)結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定,特別體現(xiàn)在提升模板過程當(dāng)中。綜上所述,本項技術(shù)改進工作取得了不錯的效果。
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