葉友超
摘 要:西固煤業(yè)公司掘進系統(tǒng)由一臺EBJ-120TP型掘進機,后面搭接一部SGW-40T轉(zhuǎn)載溜子,再由幾臺SPJ-800膠帶輸送機組成。該掘進系統(tǒng)在掘進過程中每班必須延長溜槽,溜子達到最大長度70米時,必須將溜子全部拆除,將SPJ-800膠帶輸送機機尾移到綜掘機機尾處,再鋪設(shè)SGW-40T轉(zhuǎn)載溜子,加大了工作量,影響掘進速度。
關(guān)鍵詞:綜掘機;可伸縮皮帶;運輸
1 存在的問題
以22510下巷掘進工作面為例,225010下巷計劃長度約2000米。如果形成22510工作面需要SPJ800皮帶約7部(地形條件良好,SPJ800最大長度為300米),另需要一部SGW-40T溜子。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,該運輸系統(tǒng)存在以下缺點:
①溜子影響掘進隊掘進速度。SGW-40T轉(zhuǎn)載溜子具有運輸距離短、故障多、維護困難,需要每班延長溜子,達到最大長度70米時需拆除重新安裝等缺點。
②膠帶輸送機延長、鋪設(shè)工作量大。以平均3.6米/班的掘進速度計算,一天三班,每7天延長一次皮帶,平均1個工作面每1個月鋪設(shè)1部皮帶。每延長一次皮帶需要掘進隊停止掘進兩個班的時間,第1個班停止掘進,拆除溜子,打底錨,延長皮帶。在第2個班掘進隊再運溜子機頭大件并鋪設(shè)轉(zhuǎn)載溜子。每月需要耗費8個班的時間。其次,皮帶隊平均每月需要延長16次皮帶,鋪設(shè)4部皮帶,并且需要不斷增加皮帶司機和機修班維護人員。造成運輸系統(tǒng)工序復(fù)雜,工作量大等缺點。
2 解決的方案
將SGW-40T轉(zhuǎn)載溜子從運輸系統(tǒng)中去除,將原先的若干臺SPJ-800帶式輸送機更換成一臺大功率的DTL80/30/2×90可伸縮式帶式輸送機,實現(xiàn)掘進系統(tǒng)的連續(xù)掘進,DTLJ80/35/2×90型帶式輸送機與EBZ 132綜掘機搭接如圖1所示:
綜掘機與可伸縮皮帶工作程序如下:
①綜掘機沿皮帶機尾導(dǎo)軌前進,當(dāng)二運皮帶支撐輪到達機尾最末端時,松開機頭張緊絞車,斷開皮帶架輥與機尾連接,采用JH-5回柱絞車牽引機尾整體向前移動15米。
②安裝5組皮帶架輥(每組架輥3米)并與皮帶機尾連接,并開動張緊絞車將皮帶張緊最佳位置。
③當(dāng)貯帶倉100米皮帶用完之后,將膠帶從機頭處斷開,將新的100米膠帶與舊膠帶連接好,開動張緊絞車,將皮帶張緊,依次循環(huán)作業(yè)。
左視圖]
圖2 機身架結(jié)構(gòu)
3 效果分析
①實現(xiàn)掘進運輸系統(tǒng)自動化程度。使用新的掘進系統(tǒng)之后,降低了職工勞動強度,掘進速度相比提高了30%。提升了礦井掘進機械化水平。
②節(jié)支降耗,減少運營成本。簡化運輸系統(tǒng),提高掘進速度。減少溜子以及吊掛式皮帶的使用,可以減少延長皮帶、鋪設(shè)溜子等時間的影響,可以降低更多的材料使用,符合現(xiàn)代化煤礦提倡的節(jié)能減排要求。
③符合煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作的要求,為煤礦安全建設(shè)增磚添瓦,提高了礦井安全質(zhì)量化水平,實現(xiàn)了企業(yè)的健康發(fā)展。