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1000MW機(jī)組無旁路煙氣脫硫裝置設(shè)計(jì)解析

2015-05-04 21:46李順
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2015年13期
關(guān)鍵詞:煙氣脫硫設(shè)計(jì)

摘 要:近年來,火力發(fā)電廠煙氣脫硫系統(tǒng)逐步取消煙氣脫硫系統(tǒng)旁路,采用無旁路煙氣脫硫裝置,降低了污染物的排放。文章主要針對(duì)2×1000MW機(jī)組脫硫裝置的設(shè)計(jì),分析其傳統(tǒng)無旁路煙氣脫硫裝置存在的不足,并對(duì)此提出相應(yīng)的措施,提高系統(tǒng)可靠性。

關(guān)鍵詞:無旁路;煙氣脫硫;設(shè)計(jì)

石灰石-石膏濕法煙氣脫硫,是當(dāng)前火力發(fā)電廠煙氣脫硫的主要手段之一。為方便FGD檢修和事故排查,煙氣脫硫系統(tǒng)一般都會(huì)同時(shí)裝備煙氣旁路,緊急情況下可以打開擋板,使煙氣進(jìn)入煙囪,增加機(jī)組運(yùn)行的安全保障。

1 無旁路煙氣脫硫系統(tǒng)的工藝流程

常規(guī)工作狀態(tài)時(shí),煙氣進(jìn)入脫硫吸收塔進(jìn)行處理,然后通過煙囪排放。旁路煙道的安裝位置設(shè)在煙囪和FGD入口煙道之間。工藝流程如圖1(設(shè)置旁路)所示。

如果脫硫系統(tǒng)未設(shè)置旁路煙道,其煙氣走向應(yīng)當(dāng)按照“鍋爐→除塵器→引風(fēng)機(jī)→吸收塔→煙囪”的路線進(jìn)行排放。工藝流程如圖1(未設(shè)置旁路)所示。

2 無旁路煙氣脫硫系統(tǒng)的特性

2.1 無旁路煙氣脫硫系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)

首先,無旁路煙道的脫硫系統(tǒng)可以縮短吸收塔和煙囪之間的直線距離,既能減少占地面積,又能降低煙道的凈壓損,增加煙道的使用期限。另外,取消了凈煙氣、密封空氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等一系列設(shè)備,可以較大地提高設(shè)備的利用率,還能夠有效地降低成本。同時(shí),煙氣脫硫增壓風(fēng)機(jī)將同鍋爐引風(fēng)機(jī)“增引合一”,可以提高煙氣脫硫的效率,降低系統(tǒng)運(yùn)行的能耗。

2.2 無旁路煙氣脫硫裝置的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)

相比之下,無旁路煙氣脫硫裝置在運(yùn)行中也存在一定風(fēng)險(xiǎn)。鍋爐投油啟動(dòng)、低負(fù)荷穩(wěn)燃等工況存在的油污粘污以及機(jī)組煤油混燒階段產(chǎn)生的高含塵煙氣經(jīng)過煙氣脫硫系統(tǒng)時(shí),容易損壞設(shè)備,影響設(shè)備的運(yùn)行。因此要解決無旁路煙氣脫硫裝置的設(shè)備損壞問題,就要提高脫硫系統(tǒng)的可靠性。一旦出現(xiàn)意外故障停止運(yùn)行時(shí),能夠短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行應(yīng)急處理,將鍋爐的尾部高溫?zé)煔舛虝r(shí)間內(nèi)通過脫硫系統(tǒng)排放。

3 1000MW機(jī)組無旁路煙氣脫硫裝置設(shè)計(jì)實(shí)例

3.1 脫硫裝置概況

某廠2×1000MW機(jī)組煙氣脫硫裝置,采用無旁路的設(shè)計(jì)。其設(shè)計(jì)是:采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,不設(shè)置旁路系統(tǒng)、煙氣換熱器(GGH)和增壓風(fēng)機(jī),采用一爐一塔的裝置。吸收劑采用石膏濾液水制漿工藝,脫硫效率達(dá)到95%以上。

3.2 吸收系統(tǒng)的設(shè)計(jì)特點(diǎn)

3.2.1 吸收塔噴淋層配置

吸收塔噴淋系統(tǒng)設(shè)置5層噴淋層,其中4層能夠滿足整個(gè)設(shè)備運(yùn)行95%的脫硫效率。當(dāng)設(shè)備故障或某種變化等原因,引起進(jìn)入煙氣脫硫系統(tǒng)煙氣的含硫量發(fā)生改變時(shí),4層噴淋層不能滿足工作需要,可以啟動(dòng)備用的第5層噴淋層,確保脫硫系統(tǒng)的有效運(yùn)行。

3.2.2 吸收塔漿池?cái)嚢杵髟O(shè)置備用

吸收塔采用“7+1”模式,直徑24米,設(shè)置了8臺(tái)側(cè)進(jìn)式攪拌器。其中7臺(tái)攪拌器能夠滿足正常運(yùn)行的需求,增加的1臺(tái)攪拌器作為輔助。8臺(tái)攪拌器可以在正常工作時(shí)啟動(dòng)任意7臺(tái),剩余一臺(tái)作為備用,能夠增加系統(tǒng)的可靠性,避免在發(fā)生故障時(shí)影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.3 煙道系統(tǒng)的設(shè)計(jì)特點(diǎn)

3.3.1 凈煙道結(jié)構(gòu)的合理設(shè)計(jì)

通過加大橫向肋、設(shè)置縱向肋設(shè)計(jì),強(qiáng)化外部加固的作用,減少對(duì)內(nèi)支撐桿的依賴性,減少內(nèi)支撐的數(shù)量,提高煙道的穩(wěn)定性。可有效解決傳統(tǒng)凈煙道內(nèi)支撐桿鱗片腐蝕,提高設(shè)備穩(wěn)定性。

3.3.2 凈煙道設(shè)置第3級(jí)除霧器

本系統(tǒng)在凈煙道上設(shè)置第3級(jí)除霧器。煙氣在去除大顆粒霧滴后,還將進(jìn)入一段凈煙道。這段凈煙道成九十度拐彎,因此煙氣流動(dòng)不均勻,部分小顆粒霧滴會(huì)匯集成大顆粒霧滴,再由第3級(jí)除霧器去除,這一過程大大降低了煙氣中水的質(zhì)量濃度,一定程度上解決了石膏雨的問題。

3.4 吸收劑存儲(chǔ)、制備與供應(yīng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)特點(diǎn)

3.4.1 石灰石粉儲(chǔ)存、下料系統(tǒng)

石灰石粉儲(chǔ)存在2個(gè)混凝土結(jié)構(gòu)的粉倉內(nèi),每個(gè)粉倉上接有2根上料管,粉倉倉斗部分設(shè)置熱空氣流化。錐斗內(nèi)壁襯均采用4毫米厚耐磨合金板,防止磨損。石灰石粉倉下料口采用氣動(dòng)圓頂閥,具有下料順暢不卡,不容易磨損,密封性好的優(yōu)點(diǎn)。

3.4.2 石灰石粉制漿、供漿系統(tǒng)

每個(gè)石灰粉倉下都設(shè)有1個(gè)石灰石漿液罐。石灰石漿液罐的側(cè)面設(shè)置2臺(tái)輸送泵,將石灰石漿液輸送至吸收塔,同時(shí)每個(gè)罐還備有一個(gè)備用輸送泵,提高系統(tǒng)可靠性。不同機(jī)組的石灰石漿液泵之間通過入口管進(jìn)行連接,可通過閥門改變不同機(jī)組之間供漿系統(tǒng)和吸收塔之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,從而使供漿系統(tǒng)和吸收塔之間可以任意搭配,提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。

3.5 石膏脫水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)特點(diǎn)

根據(jù)傳統(tǒng)思維,無旁路煙氣脫硫裝置通常配有兩套石膏脫水系統(tǒng),每套系統(tǒng)按單套FGD石膏量產(chǎn)出的150%設(shè)計(jì)。經(jīng)比較,最終這套系統(tǒng)裝置與其他無旁路煙氣脫硫裝置不同,總共配置了3套石膏脫水系統(tǒng),每套按單臺(tái)爐100%鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)工況產(chǎn)生的石膏量進(jìn)行配置。雖然3套石膏脫水系統(tǒng)總出力依然是單套FGD產(chǎn)生的石膏量的3倍,但是提高了備用率,從而提高了系統(tǒng)的可靠性。

3.6 事故排放系統(tǒng)的設(shè)計(jì)特點(diǎn)

本系統(tǒng)的事故漿液罐有別于傳統(tǒng)事故漿液罐,用的是側(cè)進(jìn)式攪拌器。事故漿液泵和地坑泵均采用一運(yùn)一備的方式。地坑泵配備自吸泵,與傳統(tǒng)液下泵相比,故障率更低,檢修方便,安全性更高。

4 無旁路脫硫系統(tǒng)對(duì)機(jī)組運(yùn)行影響及措施

4.1 吸收塔入口原煙氣溫度過高,觸發(fā)機(jī)組MFT

為防止運(yùn)行期間進(jìn)入吸收塔煙氣溫度過高,在吸收塔入口煙道處設(shè)有煙氣事故噴淋冷卻系統(tǒng)。事故噴淋系統(tǒng)采用工藝水和消防水兩路管子組成雙保險(xiǎn)噴淋系統(tǒng),同時(shí)在兩路噴淋閥前設(shè)置兩路壓縮空氣管路,進(jìn)行定時(shí)吹掃,以保證事故噴淋管路的通暢。

4.2 漿液循環(huán)泵跳閘造成機(jī)組MFT

無旁路脫硫系統(tǒng)總共設(shè)有4臺(tái)漿液循環(huán)泵,正常工作狀態(tài)下4臺(tái)同時(shí)運(yùn)行。為了防止?jié){液循環(huán)泵跳閘影響機(jī)組的運(yùn)行,在漿液循環(huán)泵的控制邏輯上要嚴(yán)格限定:只有4臺(tái)漿液循環(huán)泵均跳閘且電流均小于10A(或無漿液循環(huán)泵運(yùn)行)時(shí)才觸發(fā)鍋爐MFT。為保護(hù)跳閘條件以泵軸承溫度、電機(jī)軸承、漿液循環(huán)泵入口閥4個(gè)信號(hào)為觸發(fā)條件。4臺(tái)循環(huán)泵同時(shí)發(fā)生上述情況的概率極低,從而避免了無備用泵帶來的可靠性風(fēng)險(xiǎn)。

4.3 增壓風(fēng)機(jī)在運(yùn)行中存在非正常停運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)

增壓風(fēng)機(jī)煙道設(shè)置旁路煙道,旁路尺寸按50%煙氣量設(shè)計(jì),即允許增壓風(fēng)機(jī)故障時(shí)或增壓風(fēng)機(jī)啟動(dòng)前,流通約50%的煙氣量,增壓風(fēng)機(jī)旁路上設(shè)置煙氣擋板。增設(shè)增壓風(fēng)機(jī)旁路后,當(dāng)增壓風(fēng)機(jī)故障時(shí),迅速打開旁路,鍋爐降低負(fù)荷,讓兩臺(tái)引風(fēng)機(jī)克服整個(gè)煙風(fēng)系統(tǒng)的阻力,機(jī)組不致于停機(jī)。待增壓風(fēng)機(jī)故障消除后,增壓風(fēng)機(jī)還可以零流量正常啟動(dòng)。而且,當(dāng)機(jī)組低負(fù)荷時(shí),還可以停運(yùn)增壓風(fēng)機(jī),達(dá)到節(jié)能的目的。

5 結(jié)束語

如何提高無旁路脫硫系統(tǒng)的可靠性,不在于投入的多少,而應(yīng)當(dāng)注重技術(shù)的改良和創(chuàng)新,將系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)行細(xì)化優(yōu)化,從而在盡量不提高的投資成本的前提下,通過改進(jìn)設(shè)備配置和流程,提高系統(tǒng)可靠性。

參考文獻(xiàn)

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[3]李慶,姜柏卿,毛永清.燃煤電廠無旁路脫硫系統(tǒng)調(diào)試[J].華北電力技術(shù),2009,21(5):32-35.

作者簡介:李順(1983-),男,山東日照人。工程師,工學(xué)碩士,主要從事環(huán)保、化學(xué)方面的技術(shù)和管理工作。

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