盧賓文 張 寧 杜來會 李 劍 陳再雄
(安徽華電宿州發(fā)電有限公司 安徽宿州)
漿液循環(huán)泵是發(fā)電企業(yè)脫硫系統(tǒng)的核心設備,屬于大流量的離心泵,用于循環(huán)吸收塔內(nèi)的漿液。它將漿液循環(huán)送至塔內(nèi)上部的3層噴淋總管,通過螺旋型噴嘴,形成液霧,使吸收劑漿液能夠與煙氣有效接觸。吸收塔內(nèi)的漿液是固液雙相流介質,漿液中的固體成份為石灰石和石膏,重量濃度一般在20%。公司的1臺循環(huán)泵齒輪箱運行中溫度偏高,最高達101℃,嚴重影響機組穩(wěn)定運行。
1.振動診斷
圖1 振動診斷測點布置
圖2 齒輪箱3#測點頻譜圖
圖3 齒輪箱6#測點頻譜圖
圖4 齒輪箱3#測點解調波形
表1 漿液循環(huán)泵通頻振動值 (mm/s)
振動診斷測點布置見圖1,通過采集漿液循環(huán)泵各測點振動頻譜,通頻值均未超過報警值(表1)。通過頻譜分析,發(fā)現(xiàn)幾點問題:齒輪箱3#測點譜圖中2.37倍頻有峰值且諧波幅值明顯(圖2),該頻率為軸承滾動體故障頻率;齒輪箱6#測點頻譜中2.36倍頻有峰值且諧波幅值明顯(圖3),該頻率為軸承滾動體故障頻率;齒輪箱3#測點解調譜中6.2倍頻有峰值且其諧波幅值明顯(圖4),該點為軸承外圈故障頻率。通過以上故障頻率特征,判斷該齒輪箱軸承外圈及滾動體磨損,屬較嚴重故障。
2.紅外成像診斷
通過紅外成像儀對齒輪箱溫度進行測量,齒輪箱最高溫度101℃,已嚴重超標。通過檢查其余3臺漿液循環(huán)泵齒輪箱冷卻水進回水溫度,4臺漿液循環(huán)泵齒輪箱冷卻水進水溫度一致,排除齒輪箱冷卻不足問題。
3.超聲診斷
利用超聲儀對齒輪箱進行檢查,齒輪箱6#測點超聲波靜態(tài)檢測結果:44.5 dBμV。齒輪箱6#測點超聲波動態(tài)檢測結果,現(xiàn)場測試噪聲與周圍環(huán)境和設備正常運行狀態(tài)下的噪聲相比存在異常,時域波形圖(圖5)中A、B之間為現(xiàn)場環(huán)境及設備正常運行狀態(tài)下的噪聲,波形圖中存在連續(xù)的幅值較高的設備故障沖擊信號,最高達3100 μV,與噪聲幅值相比較大(信噪比),并與異響相對應。
4.診斷結論
通過以上振動頻譜分析、紅外溫度測量比對、超聲診斷,判斷該漿液循環(huán)泵齒輪箱溫度高的原因為齒輪箱輸入、輸出端軸承磨損。
5.處理過程及效果
檢修人員對漿液循環(huán)泵齒輪箱進行解體,檢查發(fā)現(xiàn)齒輪箱輸出端軸承外圈和滾動體磨損嚴重,且有過溫跡象(圖6),更換了齒輪箱高低速軸軸承。對齒輪箱冷卻水管進行檢查,冷卻水管進回水通常,無堵塞,無泄漏。齒輪軸復裝前對齒輪箱內(nèi)部進行清理并更換新潤滑油。
圖5 齒輪箱6#測點超聲波動態(tài)結果
漿液循環(huán)泵齒輪箱檢修后啟動設備,全面檢查齒輪箱振動、溫度、噪聲各項指標,均正常,設備運行狀態(tài)良好。
宿州公司自實施精密診斷設備管理模式以來,精密診斷工作按照“關口前移、閉環(huán)控制、變修為養(yǎng)”的原則,通過運用日常點檢、定期設備精密診斷、劣化設備重點跟蹤3層防護體系,重點落實設備7步閉環(huán)管理,即調查狀態(tài)、發(fā)現(xiàn)問題、制定計劃、措施保證、修中跟蹤、修后評價以及鞏固提高。先后發(fā)現(xiàn)并解決了空壓機電機、1A氧化風機電機、1D磨煤機電機振動大,1B漿液循環(huán)泵減速箱溫度高,2A氧化風機、2B等離子載體風機、2A定冷水泵軸承異響、1A真空泵振動大等重要設備缺陷35次,其中防止降出力8次,防止設備損壞27臺次,設備隱患的及時發(fā)現(xiàn)與消除,成功避免輔機故障導致機組“非?!奔啊敖党隽Α笔录陌l(fā)生。
圖6 齒輪箱低速軸軸承磨損情況