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大功率電動(dòng)機(jī)節(jié)能技術(shù)研究應(yīng)用

2015-04-29 23:58:13蒲愛國(guó)
中國(guó)機(jī)械 2015年10期
關(guān)鍵詞:節(jié)能電動(dòng)機(jī)技術(shù)

蒲愛國(guó)

摘要:介紹了大功率電動(dòng)機(jī),通過變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用,在煉鐵爐羅茨鼓風(fēng)電動(dòng)機(jī)上安裝了400Kw變頻器;在變頻柜內(nèi)裝設(shè)輸入電感器和輸出電感器;在配電室安裝了630KvA變壓器,解決了啟動(dòng)困難的問題、消除了噪音、消除了煤氣放散對(duì)環(huán)境的污染,降低了耗電量,體現(xiàn)了節(jié)能效果。治理了變頻器工作是產(chǎn)生的諧波及帶來的污染電網(wǎng)和設(shè)備高溫的負(fù)面影響。并對(duì)節(jié)能技術(shù)效果進(jìn)行了分析。

關(guān)鍵詞:電動(dòng)機(jī);節(jié)能;技術(shù);應(yīng)用

Keyword:motor;?energy?saving;?technology;?application

引言:

宏鑫公司在線運(yùn)行的5臺(tái)320KW低壓電動(dòng)機(jī)中頻單機(jī)降壓?jiǎn)?dòng)困難,啟動(dòng)時(shí)電壓波動(dòng)導(dǎo)致其它風(fēng)機(jī)跳閘的現(xiàn)象,中頻降壓?jiǎn)?dòng)次數(shù)多,啟動(dòng)時(shí)間長(zhǎng),時(shí)有啟動(dòng)設(shè)備損壞或引起變電站跳閘的故障。結(jié)合各高爐車間的大功率電機(jī)的起動(dòng)和運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有電動(dòng)機(jī)的利用率偏低,能源浪費(fèi)非常嚴(yán)重,這使得生產(chǎn)成本居高不下。特別是在生產(chǎn)過程中,無法根據(jù)高爐的生產(chǎn)情況實(shí)現(xiàn)精確控制,能源消耗大。希望通過對(duì)高爐的大功率電動(dòng)機(jī)設(shè)施節(jié)能技術(shù)改造后,使高爐的設(shè)備整體能耗下降10%~20%,實(shí)現(xiàn)提出的降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力的目標(biāo)。

1.研究方法:

從流體力學(xué)的原理得知,使用感應(yīng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)的風(fēng)機(jī),軸功率P與風(fēng)量q,風(fēng)壓h的關(guān)系為P∝q×h,當(dāng)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速由h1變化到h2時(shí),q、h、P與轉(zhuǎn)速的關(guān)系如下:

q2=q1×h2×/h1(1)

h2=h1×h2/h1?(2)

P2=p1×h2/h1?(3)

可見風(fēng)量P和電機(jī)的轉(zhuǎn)速h是成正比關(guān)系的,而所需的軸功率P與轉(zhuǎn)速的立方成正比關(guān)系。所以當(dāng)需要80%的額定風(fēng)量時(shí),通過調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)速至額定轉(zhuǎn)速的80%即調(diào)節(jié)頻率到40Hz即可,這時(shí)所需功率將僅為原來的51.2%。

當(dāng)所需風(fēng)量從q1減小到q2時(shí),如果采用調(diào)節(jié)閥門的辦法,管網(wǎng)阻力將會(huì)增加,管網(wǎng)特性曲線上移,系統(tǒng)的運(yùn)行工況從A點(diǎn)變到新的運(yùn)行工況點(diǎn)B點(diǎn)運(yùn)行,所需軸功率P2與面積h2×q2成正比。?如果采用調(diào)速控制方式,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由h1下降到h2,其管網(wǎng)特性并不發(fā)生改變。但風(fēng)機(jī)的特性曲線將下移,因此其運(yùn)行工況點(diǎn)由A點(diǎn)移至C點(diǎn),此時(shí)所需軸功率P3與面積hB×q2成正比,從理論上分析,所節(jié)約的軸功率Deit(p)與(h2-hB)×(C-B)的面積成正比。?考慮減速后效果下降和調(diào)速裝置的附加損耗,通過實(shí)踐的統(tǒng)計(jì),風(fēng)機(jī)類負(fù)載通過調(diào)節(jié)控制節(jié)約電可達(dá)20%~50%。

2.改造技術(shù)方案

在集團(tuán)公司、宏鑫公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注及大力支持下,相關(guān)部門通過論證,針對(duì)引起故障的技術(shù)關(guān)鍵問題,制定了相應(yīng)的四大項(xiàng)目改造技術(shù)方案。

一是引進(jìn)變頻技術(shù)在宏鑫公司大功率電氣設(shè)備上進(jìn)行應(yīng)用,解決大功率電氣設(shè)備啟動(dòng)困難及引起全廠電壓波動(dòng)的問題。

二是通過國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)查及價(jià)格對(duì)比,2009年8月投資10萬元,選擇國(guó)產(chǎn)品牌{HLP}功率400KW/P型柜機(jī)一臺(tái),以四號(hào)爐為目標(biāo)進(jìn)行首次改造試驗(yàn)。

三是采錄四號(hào)爐中頻運(yùn)行時(shí)的單位(24小時(shí))平均耗電量,以生產(chǎn)部四號(hào)爐320KW羅茨風(fēng)機(jī)電動(dòng)機(jī)為目標(biāo)進(jìn)行首次改造試驗(yàn),以前的主供電電源不變,拆除355KW中頻降壓?jiǎn)?dòng)柜,更換變頻啟動(dòng)柜進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行。

四是借鑒首次試驗(yàn)成功的案例,2010年初公司再次投資100多萬,對(duì)全廠55KW以上的電動(dòng)機(jī)進(jìn)行了運(yùn)行方式升級(jí)改造。決定選擇WIN-PSS-P矢量型節(jié)電系統(tǒng),對(duì)3個(gè)高爐的355KW的2臺(tái),315KW和132KW各1臺(tái),合計(jì)4臺(tái)風(fēng)機(jī)進(jìn)行節(jié)能改造。

3.研究過程與結(jié)果:

3.1研究過程:

項(xiàng)目改造過程分為以下四個(gè)階段:

一是空載試運(yùn)行階段:?頻率50HZ,電壓380v,主要觀察電氣設(shè)備系統(tǒng)的運(yùn)行狀況及各種技術(shù)參數(shù)是否正常,一次電流150A,cos?=0.92;時(shí)間:24小時(shí),設(shè)備運(yùn)行正常,電動(dòng)機(jī)溫度58℃。采錄24小時(shí)耗電量及系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)。

二是負(fù)載試運(yùn)行階段:設(shè)定頻率50HZ,根據(jù)高爐需要,關(guān)閉放散閥,在滿足高爐需風(fēng)壓的前提下(風(fēng)壓350-360水銀汞柱),調(diào)整頻率46HZ,電壓380v,一次電流380A,使電機(jī)在最佳狀態(tài)下運(yùn)行;時(shí)間:24小時(shí),溫度65℃,并伴有電磁噪音,設(shè)備運(yùn)行正常,采錄24小時(shí)耗電量及系統(tǒng)技術(shù)參數(shù),COS?=0.93。采錄24小時(shí)耗電量及系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)。

三是超負(fù)載試運(yùn)行階段:根據(jù)高爐故障懸料時(shí)需要的風(fēng)壓(400-420水銀汞柱)進(jìn)行沖擊試驗(yàn),試驗(yàn)時(shí)間一小時(shí),以便高爐發(fā)生懸料故障時(shí)設(shè)備能滿足風(fēng)壓需要,觀察記錄了重負(fù)載時(shí)電氣系統(tǒng)的工作狀態(tài)及技術(shù)參數(shù)。頻率50HZ,電壓380V,一次電流460A,電動(dòng)機(jī)溫度71℃,溫度已接近極限,電動(dòng)機(jī)產(chǎn)生尖銳的電磁噪音,其他設(shè)備運(yùn)行正常。采錄24小時(shí)耗電量及系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)。

四是交付正常運(yùn)行階段:變頻在通過以上三個(gè)試運(yùn)行階段后,頻率調(diào)至43HZ,電壓380V,一次電流350A,溫度65℃,交付生產(chǎn)部正常運(yùn)行,觀察記錄設(shè)備的運(yùn)行狀況及單位(24小時(shí))耗電量。COS?=0.92。采錄24小時(shí)耗電量及系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)。

3.2研究結(jié)果

此次變頻技術(shù)應(yīng)用改造雖然取得成功,但是出現(xiàn)了變頻輸出側(cè)產(chǎn)生諧波引起電動(dòng)機(jī)產(chǎn)生電磁噪音的新問題,經(jīng)論證、諧波具有降低電氣系統(tǒng)絕緣程度,產(chǎn)生非正常熱量、降低設(shè)備使用壽命,污染電網(wǎng)系統(tǒng)。為此,公司再次投資采購(gòu)了兩臺(tái)500KVA交流電抗器,分別加裝在變頻器輸入、輸出側(cè),解決了諧波污染電源等問題。實(shí)踐證明,變頻技術(shù)的應(yīng)用節(jié)能效果非常明顯,生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn)、正常,即解決了能源浪費(fèi)的問題,也解決了高爐放散時(shí)粉塵對(duì)環(huán)境的污染,達(dá)到了預(yù)期目地,經(jīng)濟(jì)效益顯著,為公司及其他地方工業(yè)的節(jié)能方面起到了帶頭應(yīng)用、示范、推廣作用。通過對(duì)高爐的大功率電機(jī)設(shè)施節(jié)能技術(shù)改造后,使高爐的設(shè)備整體能耗下降10%~20%,實(shí)現(xiàn)提出的降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力的目標(biāo)。

4.技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)

4.1控制方法應(yīng)用創(chuàng)新

通過變頻調(diào)速技術(shù)的應(yīng)用,在羅茨鼓風(fēng)電動(dòng)機(jī)上安裝了400Kw變頻器,解決了啟動(dòng)困難的問題,更主要的是關(guān)閉了前期用以調(diào)節(jié)風(fēng)壓的調(diào)節(jié)閥,根據(jù)負(fù)載運(yùn)行工況及高爐最大需風(fēng)量調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)速使風(fēng)壓以達(dá)到最佳運(yùn)行狀態(tài),消除了冷風(fēng)調(diào)節(jié)閥不間斷的噪音,消除了熱風(fēng)系統(tǒng)的煤氣放散對(duì)環(huán)境的污染,通過調(diào)頻、調(diào)壓,降低了耗電量,體現(xiàn)了節(jié)能效果。

改造前,高爐熱風(fēng)助燃風(fēng)機(jī)通過調(diào)整風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)閥門開度,及調(diào)壓閥開度來實(shí)現(xiàn)風(fēng)量調(diào)節(jié),由人工在控制室根據(jù)風(fēng)量需求,在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié),或在風(fēng)機(jī)現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)調(diào)節(jié)。采用變頻器后,保持進(jìn)風(fēng)閥全開,調(diào)節(jié)閥全關(guān),根據(jù)風(fēng)壓和流量的需求,遠(yuǎn)程手動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,系統(tǒng)可隨時(shí)改變鼓風(fēng)量,以適應(yīng)高爐生產(chǎn)的變化,保持風(fēng)機(jī)的正常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,達(dá)到穩(wěn)定控制,方便操作,節(jié)約能源的目的。

4.2工藝技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新

在4#變頻柜安裝了電抗器,在4#爐配電室安裝了630KvA變壓器,治理了變頻器工作時(shí)產(chǎn)生的諧波,及諧波帶來的負(fù)面影響(污染電網(wǎng),設(shè)備高溫)。

改造時(shí),拆除配電室原有的自耦降壓?jiǎn)?dòng)裝置,對(duì)每一臺(tái)風(fēng)機(jī)電機(jī)配置一套變頻節(jié)電系統(tǒng)柜,考慮到礦區(qū)電網(wǎng)電壓的波動(dòng)范圍大,在柜內(nèi)裝設(shè)輸入電抗器和輸出電抗器,在柜門上要求能實(shí)現(xiàn)起動(dòng)、停止、調(diào)速、故障復(fù)位等功能,并能監(jiān)視節(jié)電系統(tǒng)的頻率、電壓、電流、轉(zhuǎn)速等信號(hào),以便操作和監(jiān)視。

4.3設(shè)備技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新

利用變頻技術(shù)根據(jù)負(fù)載電流的百分比精確選擇變壓器容量,直接降低了容量費(fèi)用。四號(hào)爐前期用800KVA的變壓器,設(shè)備啟動(dòng)困難。通過變?cè)O(shè)備頻技術(shù)的應(yīng)用,現(xiàn)已有800KVA更換為630KVA,設(shè)備運(yùn)行正常。由于項(xiàng)目投資大,根據(jù)設(shè)備工況正確的應(yīng)用變頻技術(shù),以達(dá)到預(yù)期目標(biāo),應(yīng)用的目地不同、效果也不同。

改造前采用常規(guī)運(yùn)行(減壓?jiǎn)?dòng)),在條件相同的條件下,由電度表讀數(shù)得知,320KW電機(jī)在常規(guī)運(yùn)行時(shí)每小時(shí)耗電275KW.h。

改造后經(jīng)過變頻運(yùn)行新技術(shù)配置,320KW電機(jī)在變頻運(yùn)行時(shí)每小時(shí)耗電220KW.h,節(jié)電率達(dá)20%。變頻節(jié)能系統(tǒng)的安裝,解決了以前自耦降壓?jiǎn)?dòng)裝置起動(dòng)失敗,而且需連續(xù)起動(dòng)多次才能正常運(yùn)行,并時(shí)有燒壞控制柜內(nèi)低壓電氣的現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)了很好的節(jié)電效果。

改造前后電流數(shù)據(jù)對(duì)比:

序號(hào)

5.總體性能指標(biāo)與同類技術(shù)比較、技術(shù)成熟程度

5.1總體性能指標(biāo)

由于生產(chǎn)正常時(shí)要求供風(fēng)持續(xù)并且穩(wěn)定,因此風(fēng)量,風(fēng)壓變化不大,故可通過變頻器準(zhǔn)確調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,消除節(jié)流損失,同時(shí)提高風(fēng)機(jī)的運(yùn)行效率。雖然由于電動(dòng)機(jī)負(fù)載率的下降會(huì)使其運(yùn)行效率降低,但因風(fēng)機(jī)運(yùn)行功率的下降幅度很大,電動(dòng)機(jī)的損耗也有所減少最終使電動(dòng)機(jī)運(yùn)行功率大幅下降,從而達(dá)到節(jié)電的目的。

4套羅茨風(fēng)機(jī)及電機(jī)參數(shù)如表1所列。表1???風(fēng)機(jī)與電機(jī)的參數(shù):

序號(hào)

5.2變頻技術(shù)節(jié)電同類技術(shù)比較

以1#爐,4#爐現(xiàn)場(chǎng)為例,現(xiàn)場(chǎng)的數(shù)據(jù)如表2為例。

由表中數(shù)據(jù)獲悉,采用常規(guī)運(yùn)行(中頻降壓?jiǎn)?dòng))與變頻運(yùn)行,在條件相同的情況下,由電度表讀數(shù)得知,320KW電機(jī)在常規(guī)運(yùn)行時(shí)每小時(shí)耗電275KW.h,變頻運(yùn)行時(shí)為220KW.h,節(jié)電率達(dá)20%。運(yùn)行頻率43Hz,壓力44kpa.為了高爐操作方便,輸出頻率基本不變,可通過放散閥所留有的余量進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)。

表1?、高爐風(fēng)機(jī)系統(tǒng)改造前耗電量?(調(diào)壓閥長(zhǎng)期開啟,用調(diào)壓閥手動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)量及壓力)

序號(hào)

5.3技術(shù)成熟程度

變通過5年的使用、觀察、發(fā)現(xiàn)變頻設(shè)備對(duì)使用環(huán)境要求較高,針對(duì)上述問題,公司采取了相應(yīng)的技術(shù)措施;隔離了變頻器與電動(dòng)機(jī)的工作環(huán)境,采取強(qiáng)制冷卻方式保持變頻器的工作溫度在25℃左右。根據(jù)功率需要配置了進(jìn)、出線電抗器,抑制了諧波頻率,加強(qiáng)了設(shè)備的點(diǎn)檢力度。至今,整改系統(tǒng)的電氣設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率始終保持在98%以上,為生產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。提高了生產(chǎn)效率,節(jié)約了大量的維修費(fèi)用,取得了顯著的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益。

該項(xiàng)目的成功投運(yùn)獲得到了集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定,為下一步集團(tuán)下屬各子公司及當(dāng)?shù)卮笕萘坑秒娖髽I(yè)的節(jié)能改造起到示范應(yīng)用推廣、引導(dǎo)作用,使公司在節(jié)約型發(fā)展的道路上邁出了重要的一步。借鑒四號(hào)爐改造的成功案例,已在其它設(shè)備上廣泛推廣,目前已投資100多萬元在100KW以上的大、中型電動(dòng)機(jī)上應(yīng)用,使用效果顯著,已具備操作、維修技術(shù)水平。

6.推廣應(yīng)用情況

變頻器以精確、完善的保護(hù)功能,寬幅度的調(diào)速范圍,操作方便的特點(diǎn)是最理想的調(diào)速設(shè)備,已被逐漸廣泛應(yīng)用在工藝生產(chǎn)的各個(gè)領(lǐng)域,在進(jìn)行節(jié)能改造,改善生產(chǎn)工藝方面發(fā)揮了重要作用。?根據(jù)前期變頻技術(shù)改造應(yīng)用取得的效果及效益,宏鑫公司在變頻技術(shù)應(yīng)用方面有了更大的投入,配置320KW電機(jī)5臺(tái),280KW電機(jī)2臺(tái),132KW電機(jī)2臺(tái)(以上設(shè)備屬于連續(xù)運(yùn)行狀態(tài)),配置了變頻器的設(shè)備運(yùn)行正常。平穩(wěn)、兩高一低(高故障.高能耗.低效率)現(xiàn)象消失,節(jié)能效果顯著,日平均總耗電量比改造前下降5500度。年工作時(shí)間以300天計(jì)算,一年可節(jié)約電量165萬度,為公司的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

下附2/4#爐中頻(表1)與變頻(表2):

24小時(shí)耗電量對(duì)比表:

表1

7.社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益及分析

7.1社會(huì)效益

公司現(xiàn)有110KW以上大、中型電動(dòng)機(jī)17臺(tái)(其中:355KW2臺(tái),320KW5臺(tái),280KW2臺(tái),132KW4臺(tái),110KW4臺(tái)),合計(jì)功率3838KW。其中已進(jìn)行改造9臺(tái),合計(jì)功率2424KW,占以上合計(jì)功率的63.16%。剩余36.84%正在逐步實(shí)施技術(shù)改造,預(yù)計(jì)實(shí)施改造后日均節(jié)約電量2000度左右。計(jì)劃到2018年底,將變頻技術(shù)在110KW以下,22KW以上的60多臺(tái)電機(jī)進(jìn)行配置,巨大的節(jié)能空間將為節(jié)約大量的能源,提供更多的就業(yè)崗位,創(chuàng)造和諧的社會(huì)環(huán)境,為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出巨大貢獻(xiàn)。

7.2經(jīng)濟(jì)效益及分析

至2014年8月,全廠月耗電量由改造前的200萬KW.h下降到170萬KW.h,取得了理想的節(jié)能效果。改造前采用常規(guī)運(yùn)行(減壓?jiǎn)?dòng)),在條件相同的條件下,由電度表讀數(shù)得知,320KW電機(jī)在常規(guī)運(yùn)行時(shí)每小時(shí)耗電275KW.h。改造后經(jīng)過變頻運(yùn)行新技術(shù)配置,320KW電機(jī)在變頻運(yùn)行時(shí)每小時(shí)耗電220KW.h。相同的設(shè)備,經(jīng)過新技術(shù)配置,運(yùn)行效果截然不同,耗電量由改造前的3692KWh下降到2681KW.h。不僅如此,在容量利用方面也取得了意想不到的效果,四號(hào)爐前期使用的S11-800/10電力變壓器由于條件限制,工作溫度60℃,高壓保護(hù)開關(guān)經(jīng)常發(fā)生跳閘現(xiàn)象。改造后,由于控制了負(fù)載電流,總電流由前期的780A下降到685A,工作溫度由60℃下降到40℃。為了合理利用資源,2009年10月,將800KVA變壓器更換為630KVA,至今設(shè)備運(yùn)行正常,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

8.結(jié)束語(yǔ)

我國(guó)電動(dòng)機(jī)耗電量占總發(fā)電量的60%以上,電動(dòng)機(jī)運(yùn)行效率低于國(guó)外先進(jìn)水平約10-20個(gè)百分點(diǎn),運(yùn)行效率低下造成的電量浪費(fèi)相當(dāng)嚴(yán)重,因此提高電動(dòng)機(jī)運(yùn)行效率是重要的節(jié)能措施,變頻調(diào)速與高效電動(dòng)機(jī)是可行的兩種節(jié)能方式。而變頻器的正確選用對(duì)于機(jī)械設(shè)備電控系統(tǒng)的正常運(yùn)行是至關(guān)重要的,宏鑫公司通過變頻調(diào)速來調(diào)節(jié)風(fēng)量、流量,應(yīng)用效果明顯,系統(tǒng)運(yùn)行可靠平穩(wěn),控制靈活方便,保護(hù)功能齊全,靈敏度高,不僅節(jié)約了能源,同時(shí)也降低了設(shè)備故障與噪音,節(jié)約了大量的維修費(fèi)用,徹底解決了大功率電動(dòng)機(jī)起動(dòng)困難的問題。為生產(chǎn)提供強(qiáng)有力的動(dòng)力,收到了到節(jié)能環(huán)保的雙重效果。

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