張寶 付嚴(yán)杰
摘 要:隨著全球煤炭形勢的惡化,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益也持續(xù)下滑。為進(jìn)一步提高企業(yè)競爭力,深挖潛力,福瑞選煤廠從內(nèi)部入手,結(jié)合單位實際,通過在原煤車間增設(shè)監(jiān)控系統(tǒng)入手,實現(xiàn)了減員增效和安全生產(chǎn)的目的。
關(guān)鍵詞:監(jiān)控系統(tǒng);減員增效;原煤
1 實施背景
1.1 公司概況
鶴煤十礦位于河南省鶴壁市最南部,井田南部跨越淇河進(jìn)入淇縣境內(nèi),距鶴壁市中心區(qū)6~13 km。該礦區(qū)含有豐富的貧煤、貧瘦煤資源,是優(yōu)質(zhì)的高爐噴吹原料煤。鶴壁市福瑞工貿(mào)有限公司屬礦井型選煤廠,設(shè)計處理能力為120萬t/a,于2010年3月動工建設(shè),12月帶煤試車,2011年4月正式投產(chǎn)。主要入洗十礦的礦井原煤,也入洗部分外來原煤(粒度要求-50mm)。
1.2 煤質(zhì)特征
入洗原煤屬中灰、特低硫、低揮發(fā)分、高熔灰分、特高發(fā)熱量的貧煤、貧瘦煤,為優(yōu)質(zhì)動力用煤,選后產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)高爐噴吹用煤和煉焦配煤,具有廣闊的產(chǎn)品市場。
1.3 原煤車間現(xiàn)狀
十礦煤較細(xì)、濕、粘,且矸石較多,經(jīng)常將破碎機(jī)或溜槽堵死,在疏通過程中若稍不留意,將會發(fā)生次生事故,即壓死皮帶。原煤車間主要設(shè)備是皮帶和破碎機(jī),工作區(qū)域比較大,職工平時工作主要是發(fā)現(xiàn)那里有問題,就去處理那里。有時故障已經(jīng)發(fā)生,若及時發(fā)現(xiàn)并處理,將會比較簡單,工作量也不太大;但往往是發(fā)現(xiàn)不及時,造成事故擴(kuò)大,工作量增加,甚至影響礦井提煤。
1.4 原煤車間工藝流程圖
圖1 原煤車間工藝流程圖
2 存在問題
隨著煤炭經(jīng)濟(jì)形勢的持續(xù)回落,煤炭企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營的壓力在逐漸增大,福瑞工貿(mào)積極探索減員增效、科技創(chuàng)新和成本管理的新方法、新途徑,充分運用市場化管理,優(yōu)化資源配置和激活生產(chǎn)要素,精打細(xì)算,創(chuàng)新管理機(jī)制,提升經(jīng)營效果和管理水平,最終實現(xiàn)降本節(jié)支和提質(zhì)增效的目標(biāo)。目前原煤車間存在的主要問題如下:礦井來煤質(zhì)量較差,近幾個月原煤發(fā)熱量基本在4500kcal/kg以下,且大塊矸石較多,其中內(nèi)含軟雜物,經(jīng)常引起破碎機(jī)堵,而清理破碎機(jī)勢必影響礦井提煤;原煤車間雖安排5名崗位工,但因皮帶多,工作范圍大,往往是事故已經(jīng)發(fā)生甚至擴(kuò)大后才發(fā)現(xiàn),被迫停車檢修處理;手選皮帶工為礦方管理,揀矸效果直接影響原煤煤質(zhì)和破碎機(jī)功效,選煤廠不可能派出專人時刻盯防此工段,所以故障發(fā)生后經(jīng)常出現(xiàn)扯皮和推卸責(zé)任現(xiàn)象;選煤廠剛增加了原煤落地系統(tǒng),需專人看管此工段,所以在該系統(tǒng)運行時,工作量增大,崗位工就顯得不夠用了,極大增加了事故隱患發(fā)生的可能;原煤車間工作量較大,環(huán)境比較惡劣,但職工工資卻因事故率高而在“雙基”考核中經(jīng)常被扣,致使工資偏低,職工意見較大。
3 措施與實施步驟
為加強(qiáng)管理和徹底解決原煤車間存在的問題,福瑞工貿(mào)經(jīng)過大量的現(xiàn)場調(diào)查研究和討論,提出在原煤車間安裝一套監(jiān)控系統(tǒng),目的是發(fā)現(xiàn)問題時能得到及時處理,減少職工工作量和事故率,實現(xiàn)減員增效和安全生產(chǎn),提高工作效率和經(jīng)濟(jì)效益。
3.1 采取的措施
通過增加一套監(jiān)控系統(tǒng),加強(qiáng)原煤車間工作區(qū)域的監(jiān)控,以實現(xiàn)及時發(fā)現(xiàn)問題并通知崗位人員處理、減員增效和安全生產(chǎn)。主要優(yōu)點如下:
發(fā)現(xiàn)問題能及時通知職工直接到事故地點處理,既可以節(jié)約處理時間,減小工作量,又可以較少停車次數(shù),對礦井的影響也會得到極大降低;能較好地監(jiān)控煤質(zhì),當(dāng)發(fā)現(xiàn)揀矸皮帶矸石量大時,可以及時通知到撿矸工,保證入廠原煤煤質(zhì);原煤落地皮帶可以不用專門安排人員看守,當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在問題時,在監(jiān)控室可以直接先將煤倒入緩沖倉或原煤火車倉,停到落地皮帶,待查明原因和處理好后在開啟皮帶;通過監(jiān)控系統(tǒng)可以直接觀察到各條皮帶和破碎機(jī)工作狀況,及時發(fā)現(xiàn)和處理隱患,減少停車次數(shù)和對礦井的影響;有監(jiān)控系統(tǒng)后,毛煤皮帶、混煤皮帶和轉(zhuǎn)載皮帶各僅需1人,監(jiān)控室1人(負(fù)責(zé)看監(jiān)控畫面、破碎機(jī)和落地皮帶),每班共需4人,減少1名崗位人員;除監(jiān)控室人員外,其他崗位人員均轉(zhuǎn)變?yōu)檠矙z工,每人只需負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的設(shè)備和衛(wèi)生,一旦接到監(jiān)控人員的電話,所有人員都能趕到事故地點處理,這樣人員充足,能極大節(jié)約處理時間,且人均工作量也必將加大降低。
圖2給煤機(jī)
圖3原煤皮帶
圖4破碎機(jī)
圖5手選皮帶
圖7混煤機(jī)頭
3.2 實施步驟
由生產(chǎn)技術(shù)部組織各部室負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員、原煤車間班組長、機(jī)電負(fù)責(zé)人等到現(xiàn)場研究調(diào)研,確定每個攝像頭的具體安裝位置和電纜布線。安排專人負(fù)責(zé)查閱和收集不同監(jiān)控系統(tǒng)的資料,由生產(chǎn)技術(shù)部組織評審小組對監(jiān)控系統(tǒng)資料進(jìn)行比較,把握產(chǎn)品質(zhì)量,控制成本,最終確定用何種型號的監(jiān)控系統(tǒng)。由機(jī)電負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)系由評審小組選定的監(jiān)控公司,按項目進(jìn)度計劃進(jìn)廠安裝、調(diào)試。安裝調(diào)試結(jié)束后,由生產(chǎn)技術(shù)部組織驗收小組對該系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格驗收。驗收合格后,該系統(tǒng)正常投入使用。此時可開始嘗試先在八點班減少1名崗位工,然后再逐漸將四點班和零點班各減少1人。培訓(xùn)職工進(jìn)行角色轉(zhuǎn)換,逐步由崗位工轉(zhuǎn)變成巡檢工,使職工明白自己的崗位職責(zé)等。通過培訓(xùn)提高職工巡檢和設(shè)備檢修能力,達(dá)到減員增效和安全生產(chǎn)的目的。
4 取得的成效
該項目完成后,實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo):每班減少1人,職工工作量大幅降低,事故率顯著下降,實現(xiàn)了減員增效和安全生產(chǎn)。另外提升了原煤車間的協(xié)調(diào)、監(jiān)督和控制的有效性,激發(fā)了各班的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性,在安全、生產(chǎn)、經(jīng)營和創(chuàng)新等多個層面發(fā)揮了積極作用,取得了顯著成效。
筑牢了安全生產(chǎn)根基。各班職工安全生產(chǎn)意識和隱患排查能力得到極大提高,主動預(yù)防型安全管理模式深入人心,各項安全管理制度和措施得到全面貫徹和落實。提升班組成員的自主管理水平。該系統(tǒng)實現(xiàn)后,平時加強(qiáng)巡檢,及時處理事故,工作量減小。職工轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng),提高了執(zhí)行力和工作效率。提高了生產(chǎn)經(jīng)營效益。該系統(tǒng)實現(xiàn)后,原煤煤質(zhì)得到了極大改善,煤炭發(fā)熱量同比提高200kcal/kg;月平均停車次數(shù)由原來的20次左右下降到目前的約5次,消滅了影響礦井提煤;每天減少3人,月人均工資按2000元,每年節(jié)約的開支也非??捎^。區(qū)域衛(wèi)生效果顯著改善。因崗位工轉(zhuǎn)變成巡檢工后,有充足的時間清理地面、設(shè)備上的浮塵,現(xiàn)場衛(wèi)生狀況得到較大改觀。
激發(fā)了職工技改的積極性。增加該系統(tǒng)后,職工不需要一直檢查設(shè)備,為了更好、更省力地完成當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù),積極主動地進(jìn)行了一系列技術(shù)改造,如更換給煤機(jī)及內(nèi)襯板材質(zhì),使物料流動性更好,解決了給煤機(jī)量大堵塞問題;將破碎機(jī)下的焊接溜槽改為可拆卸式組合溜槽,使今后的更換更加方便、省時,且徹底解決了該溜槽堵的問題等。該項目的實施,實現(xiàn)了減員增效和安全生產(chǎn),提高原煤車間的管理水平。
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