劉海元
(大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司馬脊梁礦)
在我國(guó)井巷開采中,巷道掘進(jìn)量約為600萬 m/a,其中機(jī)掘量約占 2/3[1],20 世紀(jì) 60 年代,我國(guó)開始研究懸臂式掘進(jìn)機(jī)技術(shù),經(jīng)歷了由引進(jìn)到合作再到目前的自主研發(fā)一系列過程[2]。懸臂式掘進(jìn)機(jī)是集截割、行走、噴霧、運(yùn)輸于一體的現(xiàn)代化煤礦機(jī)械設(shè)備,被廣泛應(yīng)用于煤礦井下掘進(jìn)、交通以及隧道掘進(jìn)等方面[3]。針對(duì)MK5重型、履帶式軸向懸臂式掘進(jìn)機(jī)在使用過程中出現(xiàn)的問題,在對(duì)故障原因進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,給出了恰當(dāng)?shù)奶幚矸桨浮?/p>
MK5型掘進(jìn)機(jī)(圖1)是英國(guó)DOSCO公司面向中、美、德等國(guó)家,最新設(shè)計(jì)推出的一種重型履帶式單臂掘進(jìn)機(jī)[4]。該掘進(jìn)機(jī)采用模塊化設(shè)計(jì),維護(hù)與拆裝都比較方便。該掘進(jìn)機(jī)全長(zhǎng)14.3 m,全機(jī)重量120 t,機(jī)器高度2.57 m,最大切割高度和寬度分別為5.35,7.75 m,截割臂最大弧向切力為 200 kN。其他主要技術(shù)參數(shù)見表1。
圖1 MK5掘進(jìn)機(jī)
表1 MK5掘進(jìn)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
MK5掘進(jìn)機(jī)的動(dòng)力模式為電氣-液壓型,除饋電電纜外,通過饋電開關(guān)、切割電機(jī)、泵站電機(jī)、運(yùn)輸電機(jī)和刮板運(yùn)輸機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)進(jìn)行獨(dú)立工作。物料的切割通過切割臂上的切割頭完成,由1臺(tái)單速水冷電機(jī)通過行星齒輪箱進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。利用液壓油缸,切割臂可以垂直和水平運(yùn)動(dòng)。機(jī)器配備350 kW單速切割臂,可以與斷面指示系統(tǒng)連同操作。液壓系統(tǒng)由掘進(jìn)機(jī)的泵站提供動(dòng)力,該泵站擁有能進(jìn)行負(fù)載檢測(cè)的比例控制閥,確保液壓系統(tǒng)達(dá)到最佳性能。機(jī)器的行走通過2條自動(dòng)張緊的液壓履帶完成,每條履帶由1個(gè)備有自動(dòng)安全制動(dòng)系統(tǒng)的低轉(zhuǎn)速高扭矩的液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng)。履帶較小的接地比壓使其能在濕軟的底板進(jìn)行工作。
MK5掘進(jìn)機(jī)結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 MK5型掘進(jìn)機(jī)結(jié)構(gòu)示意
使用MK5掘進(jìn)機(jī)進(jìn)行掘進(jìn)工作期間,發(fā)現(xiàn)機(jī)組鏟板星輪由于受壓,經(jīng)常發(fā)生變形向下彎曲,從而導(dǎo)致星輪無法運(yùn)轉(zhuǎn),煤巖無法裝入機(jī)組刮板機(jī)。對(duì)此,在井下對(duì)星輪采取氧焊加熱、休整、恢復(fù)原狀的措施,但不久之后星輪仍出現(xiàn)變形,無法正常工作。原因在于:原機(jī)組設(shè)計(jì)星輪緊貼鏟板,在運(yùn)行過程中,星輪上部的巖石打砸擠壓星輪,不會(huì)對(duì)星輪造成較大的損害,但當(dāng)星輪運(yùn)轉(zhuǎn)至機(jī)組刮板機(jī)上方時(shí),星輪一部分處于懸空狀態(tài)(圖3),下部不接觸刮板機(jī),缺乏支撐,如果遇到巖石打砸或其他外力作用時(shí),便會(huì)被擠壓變形,向下彎曲,如此便導(dǎo)致星輪卡于鏟板上,無法正常運(yùn)行。
圖3 星輪運(yùn)行中懸空狀態(tài)示意
(1)處理方案一。認(rèn)為星輪變形為偶然事件,主要是由于意外碰到了大塊煤巖,或受到意外的擠壓。對(duì)此,僅需將星輪加熱、修復(fù),一般不會(huì)出現(xiàn)星輪變形現(xiàn)象。但在井下具體工作中,按照該方案對(duì)星輪進(jìn)行了多次井下氧焊加熱,實(shí)施了整形,但星輪在短時(shí)間內(nèi)又發(fā)生變形,無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(2)處理方案二。認(rèn)為適當(dāng)減小星輪外徑尺寸(半徑減小80 mm)并增加星輪的厚度(鐵板厚度由50 mm變?yōu)?0 mm)可以防止變形情況的出現(xiàn)。通過減小尺寸和加大厚度,增加了星輪的抗變形能力。但經(jīng)過實(shí)際測(cè)量,星輪露出鏟板邊緣達(dá)250 mm,即使半徑減少了80 mm,仍有170 mm外露,如此,盡管星輪變形程度會(huì)有所降低,但未能從根本上解決星輪變形的問題。
(3)處理方案三。在機(jī)組刮板機(jī)溜槽上加裝1組底托架,底托架由20 mm厚的鐵板焊接而成,底托架下部打眼,與溜槽上沿聯(lián)接固定,底托架上下兩平面夾角與機(jī)組溜槽上沿和機(jī)組鏟板的夾角一致,將底托架嵌套于鏟板與溜槽之間,起到支撐星輪的作用。支架托設(shè)計(jì)示意見圖4。
圖4 支架托設(shè)計(jì)示意(單位:mm)
MK5掘進(jìn)機(jī)是新型的掘進(jìn)機(jī),單機(jī)價(jià)值在3 000萬元以上,每年的維修費(fèi)用約100萬元,星輪變形故障的出現(xiàn)導(dǎo)致機(jī)組頻繁進(jìn)行檢修,影響了正常的生產(chǎn)作業(yè),費(fèi)工費(fèi)時(shí),不利于增產(chǎn)增效。采用加裝底托架的方案,輕松解決了上述問題,提高了生產(chǎn)效率,節(jié)約了檢修費(fèi)用,成效顯著。
對(duì)MK5掘進(jìn)機(jī)在使用過程中,機(jī)組鏟板星輪經(jīng)常發(fā)生變形、彎曲,無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因進(jìn)行分析,通過在機(jī)組刮板機(jī)溜槽上加裝1組底托架,將底托架嵌套于鏟板與溜槽之間,支撐星輪,有效解決了上述問題,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
[1]毛 君,吳常田,謝 苗.淺談懸臂式掘進(jìn)機(jī)的發(fā)展及趨勢(shì)[J].中國(guó)工程機(jī)械學(xué)報(bào),2007(2):240-242.
[2] 馬 躍.我國(guó)懸臂式掘進(jìn)機(jī)的發(fā)展及趨勢(shì)[J].煤,2006(2):29-30.
[3]汪勝陸,孟國(guó)營(yíng),田 劼,等.懸臂式掘進(jìn)機(jī)的發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì)[J].煤礦機(jī)械,2007,28(6):1-2.
[4]王廷進(jìn),胡 超.MK3巖巷掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)運(yùn)行常見問題的分析與優(yōu)化[J].煤礦機(jī)械,2007,28(7):57-59.