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抽蓄電站機(jī)組“軸系擺頭”的原因分析及處理

2015-04-18 01:42:42劉春青王立勇
電力安全技術(shù) 2015年9期
關(guān)鍵詞:擺度平衡力引線

劉春青,王立勇,許 崢

(吉林松江河水力發(fā)電有限責(zé)任公司,吉林 白山 134500)

0 概述

抽蓄電站機(jī)組擺度大多存在“擺頭現(xiàn)象”,即上導(dǎo)擺度大,下導(dǎo)擺度小,軸系的整體姿態(tài)呈“啞鈴”型,這是ALSTOM設(shè)計(jì)體系各型機(jī)組的普遍特征。產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因是多方面的,機(jī)組結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理、盤車要求不嚴(yán)等對(duì)機(jī)組擺度影響較大。

1 “軸系擺頭”數(shù)據(jù)及原因

某抽蓄水輪發(fā)電機(jī)組啟機(jī)空轉(zhuǎn)運(yùn)行近100 m in,在此過程中上、下導(dǎo)軸承的擺度變化最為明顯,上導(dǎo)軸承擺度由開機(jī)時(shí)的250 μm增至330 μm,增幅為80 μm;下導(dǎo)軸承擺度由開機(jī)時(shí)的410 μm降為125 μm,降幅為285 μm。圖1是該抽蓄水輪發(fā)電機(jī)組空轉(zhuǎn)時(shí)的軸系姿態(tài),機(jī)組軸線彎折,已呈“啞鈴”型。

經(jīng)檢查,機(jī)組發(fā)生軸系“擺頭”現(xiàn)象的主要原因是:上導(dǎo)軸承熱脹增大了軸瓦間隙,造成發(fā)電機(jī)上、下導(dǎo)軸承的受力發(fā)生較大變化。

2 解決措施

2.1 調(diào)整機(jī)組軸線

對(duì)比機(jī)組軸系盤車數(shù)據(jù)結(jié)果,相對(duì)下導(dǎo)擺度,分析上、下導(dǎo)擺度是否符合運(yùn)行要求。如不符合,則重新調(diào)整機(jī)組軸線,使轉(zhuǎn)子、定子中心和轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)中心的同心度調(diào)試達(dá)到安裝標(biāo)準(zhǔn)要求,盡量使其中心合一,確保軸線不出現(xiàn)彎折現(xiàn)象。

圖1 抽蓄水輪發(fā)電機(jī)組軸系姿態(tài)

2.2 機(jī)組動(dòng)平衡試驗(yàn)處理

機(jī)組動(dòng)平衡試驗(yàn)變轉(zhuǎn)速試驗(yàn)的起始轉(zhuǎn)速,以60 %額定轉(zhuǎn)速為宜。轉(zhuǎn)速太低,不僅對(duì)軸承傷害較大,而且作用意義不大。動(dòng)平衡試驗(yàn)變勵(lì)磁試驗(yàn)一般從勵(lì)磁電壓0開始,每10 %為1個(gè)點(diǎn),直至100 %額定電壓。對(duì)比變轉(zhuǎn)速、變勵(lì)磁試驗(yàn)結(jié)果,最終確定機(jī)組動(dòng)平衡試驗(yàn)的配重相位。通過機(jī)組增加配重塊措施,減小轉(zhuǎn)子不平衡力,進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)組軸線,提升運(yùn)行穩(wěn)定性。

2.3 減小上導(dǎo)軸瓦間隙

適當(dāng)調(diào)小上導(dǎo)軸瓦間隙,可增大上導(dǎo)瓦膜剛度,從而使上導(dǎo)軸承擺度減小。根據(jù)水輪機(jī)迷宮間隙與發(fā)電機(jī)定、轉(zhuǎn)子氣隙的均勻程度,將大軸中心定位,并固定好大軸,實(shí)測8塊上導(dǎo)軸瓦間隙值。按照實(shí)測軸瓦間隙減小0.13 mm的要求,確定上導(dǎo)各軸瓦間隙調(diào)小值,預(yù)計(jì)單邊約0.07~0.10 mm。目前,大多數(shù)國內(nèi)投運(yùn)機(jī)組軸瓦間隙的安裝實(shí)際值比設(shè)計(jì)值都要小0.05~0.10 mm(單邊),這是機(jī)組試運(yùn)長期積累的經(jīng)驗(yàn)。

2.4 改進(jìn)機(jī)組結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

ALSTOM設(shè)計(jì)體系的機(jī)組大都存在“擺頭”現(xiàn)象,主要原因有如下3點(diǎn):

(1) 上導(dǎo)軸承油冷卻效果不好,軸承油槽油溫較高,熱脹原理導(dǎo)致上導(dǎo)瓦間隙變大;

(2) 下導(dǎo)軸承用推力頭做軸頸,而推力軸承瓦溫較高(接近80 ℃),溫升較大(啟機(jī)時(shí)25 ℃,熱穩(wěn)定后70 ℃),使下導(dǎo)軸瓦間隙因軸頸熱脹而變?。?/p>

(3) 勵(lì)磁引線在發(fā)電機(jī)頂軸上通過時(shí)的布置為90°夾角,此時(shí)通電的勵(lì)磁引線在發(fā)電機(jī)定、轉(zhuǎn)子磁場中受到磁拉力作用,使轉(zhuǎn)子大軸受到不平衡力。

針對(duì)上述原因,可加大冷卻器容量,提升軸承冷卻效果;另外結(jié)合機(jī)組大修作業(yè)改進(jìn)勵(lì)磁引線布置形式,將勵(lì)磁引線按180°夾角布置,進(jìn)一步減小不平衡力。表1為加大冷卻容量、改善軸承冷卻效果后機(jī)組軸承運(yùn)行數(shù)據(jù)。

表1 加大冷卻器容量后機(jī)組軸承運(yùn)行數(shù)據(jù)

3 總結(jié)

通過精調(diào)軸線和轉(zhuǎn)子配重、減小上導(dǎo)軸瓦間隙及加大冷卻器容量等措施,明顯削弱機(jī)組“軸承擺頭”現(xiàn)象,使機(jī)組軸線處于安全、合理的運(yùn)行范圍。建議在大修期間,將勵(lì)磁引線布置角度為180°夾角,減小不平衡力,達(dá)到機(jī)組運(yùn)行的最優(yōu)工況。

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