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儲(chǔ)槽液氧泵反轉(zhuǎn)故障原因分析與處理

2015-04-17 07:51:06李東彬郭勇湖南華菱漣源鋼鐵有限公司能源中心湖南婁底417009
冶金動(dòng)力 2015年10期
關(guān)鍵詞:電機(jī)

李東彬,郭勇(湖南華菱漣源鋼鐵有限公司能源中心,湖南婁底 417009)

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儲(chǔ)槽液氧泵反轉(zhuǎn)故障原因分析與處理

李東彬,郭勇
(湖南華菱漣源鋼鐵有限公司能源中心,湖南婁底417009)

【摘要】介紹漣鋼液體儲(chǔ)槽的液氧泵在停泵時(shí)發(fā)生反轉(zhuǎn)問題,分析了引起泵體反轉(zhuǎn)的原因,闡述了針對(duì)此次問題采取的處理和預(yù)防措施。

【關(guān)鍵詞】液氧泵;反轉(zhuǎn);止回閥;電機(jī)

1 引言

湖南華菱漣源鋼鐵股份有限公司能源中心制氧車間的2000 m3液氧儲(chǔ)槽配有一套液氧汽化輸送系統(tǒng)。該系統(tǒng)在氧氣管網(wǎng)壓力低時(shí)啟動(dòng),將液氧通過變頻液氧泵增壓、水浴式汽化器汽化后送入管網(wǎng)補(bǔ)氣,液氧泵為Vanzetti的SGM185型,排氣壓力設(shè)計(jì)3.0 MPa,流量30000 m3/h。主要組成有電機(jī)、齒輪箱、泵體。電機(jī)轉(zhuǎn)速2955 r/min、泵的轉(zhuǎn)速6910 r/min。

液體泵在投產(chǎn)調(diào)試過程中發(fā)生嚴(yán)重的反轉(zhuǎn)故障,造成了泵體機(jī)械密封磨損,電機(jī)平衡塊脫落造成電機(jī)線圈輕度磨損,本文介紹反轉(zhuǎn)故障現(xiàn)象、原因分析以及處理措施。

2 故障現(xiàn)象

制氧機(jī)組投產(chǎn)后液氧儲(chǔ)槽液體達(dá)到600 m3后組織對(duì)液氧泵進(jìn)行調(diào)試。首次試泵請(qǐng)來液體泵廠家技術(shù)人員指導(dǎo)調(diào)試,通過全開泵的進(jìn)口閥,泵后排氣閥以及泵后回流閥對(duì)液氧泵進(jìn)行充分預(yù)冷,預(yù)冷過程中隨時(shí)對(duì)泵進(jìn)行盤車確保軸承不凍住,直至回流管道及出口排氣閥有連續(xù)液體排出后確認(rèn)預(yù)冷完畢,開始啟動(dòng)液體泵升壓。根據(jù)要求將啟動(dòng)頻率調(diào)到80%后遠(yuǎn)程開啟液氧泵,觀察泵后壓力表壓力升高后,逐漸關(guān)小回流閥當(dāng)壓力達(dá)到2.7 MPa后逐漸打開進(jìn)水浴式汽化器的進(jìn)液閥,液氧進(jìn)入汽化器汽化并向外輸送,當(dāng)泵在設(shè)計(jì)壓力附近運(yùn)行約5 min左右時(shí)發(fā)現(xiàn)進(jìn)汽化器的進(jìn)液閥和逆止閥端蓋法蘭有少量噴液現(xiàn)象,下達(dá)指令要操作人員停泵,在操作人員回復(fù)已停泵后卻感覺電機(jī)并未停止,發(fā)出較大的嗡嗡響聲并伴有金屬摩擦的聲音,現(xiàn)場(chǎng)人員隨即意識(shí)到液體泵發(fā)生異常,根據(jù)情況判斷是停泵后發(fā)生了反轉(zhuǎn),立即關(guān)閉泵的進(jìn)、出口閥,開回流閥,此反轉(zhuǎn)過程發(fā)生約10 s的時(shí)間。

現(xiàn)場(chǎng)人員初步判定為泵的出口逆止閥失效造成了高壓液體和氣體在停泵后倒流沖擊液氧泵致使葉輪發(fā)生反轉(zhuǎn),經(jīng)決定由維修人員對(duì)逆止閥閥芯進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)閥芯密封面損壞,該逆止閥閥芯材質(zhì)為鋁合金,可能存在重量偏輕致使止回效果滯后;起初現(xiàn)場(chǎng)人員認(rèn)為短時(shí)間的反轉(zhuǎn)不會(huì)對(duì)泵體本身造成較大影響,在處理完逆止閥和截止閥閥芯密封面漏液?jiǎn)栴}后準(zhǔn)備再次預(yù)冷試泵,在預(yù)冷過程中手動(dòng)對(duì)泵進(jìn)行盤車發(fā)現(xiàn)泵無法轉(zhuǎn)動(dòng),起初以為是軸承預(yù)冷時(shí)凍住,但采用低頻率啟動(dòng)電機(jī)也無法運(yùn)行,于是決定排液復(fù)熱至常溫解凍后發(fā)現(xiàn)盤車仍無法轉(zhuǎn)動(dòng),確定泵軸已抱死損壞,經(jīng)拆機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)泵的葉輪密封磨損嚴(yán)重,同時(shí)電機(jī)的平衡塊斷裂,電機(jī)線圈輕微磨損。

3 原因分析

此次引起液體泵反轉(zhuǎn)及損壞主要原因分析如下:

(1)出口真空止回閥328DH100質(zhì)量存在問題,閥芯密封墊損壞以及閥芯使用鋁材重量過輕不能起到快速阻止高壓的液體和氣體倒流作用,致使在停泵后水浴式汽化器內(nèi)的高壓液、氣倒流沖擊葉輪形成反轉(zhuǎn)。

(2)高壓氣、液體在逆止閥失效情況下引起的反轉(zhuǎn)致使葉輪機(jī)械密封受力方向改變,造成機(jī)械密封磨損。按液氧泵出口2.7 MPa壓力,進(jìn)口壓力0.1 MPa,電機(jī)停止后的反轉(zhuǎn)可視為液氧泵作為透平膨脹機(jī)的高速運(yùn)轉(zhuǎn),廠家測(cè)算其電機(jī)轉(zhuǎn)速可能達(dá)到了8000 r/min,液氧泵葉輪轉(zhuǎn)速達(dá)到20000 r/min,瞬時(shí)轉(zhuǎn)速超出電機(jī)及葉輪的設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速,電機(jī)與葉輪是通過變速齒輪箱連接,高速反轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)引起齒輪面接觸時(shí)劇烈沖擊引起泵、電機(jī)軸的振動(dòng)大幅增加,從而使電機(jī)平衡塊斷裂,葉輪機(jī)械密封嚴(yán)重磨損。

(3)在發(fā)現(xiàn)逆止閥和截止閥壓蓋噴液時(shí)立即告知操作人員停泵,而未意識(shí)到要先采取降頻降壓后再停泵的操作,以減少系統(tǒng)壓力降低危害。

(4)液體泵出口管道設(shè)計(jì)存在一定不足,止回閥位置距泵的出口位置偏遠(yuǎn),泵出口至止回閥段管道也會(huì)產(chǎn)生一定余壓,增加了泵的反轉(zhuǎn)可能。

4 處理措施

(1)液氧泵損壞主要由止回閥失效引起,由液體泵廠家負(fù)責(zé)修復(fù)液體泵,修復(fù)費(fèi)用由安裝公司承擔(dān),電機(jī)由機(jī)制公司修復(fù)。

(2)液體泵的出口至汽化器段管道由四川空分進(jìn)行改造,更換為328DJ100不銹鋼低溫止回閥,同時(shí)改進(jìn)工藝管道相應(yīng)的布置,將止回閥安裝在距泵出口1.5 m以內(nèi),確保安全合理。

(3)規(guī)范操作規(guī)程,要求停泵時(shí)先降頻降壓,并要有操作人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)泵的情況,確保液氧泵的安全開停。

液氧泵修復(fù)安裝完成,液體管道的改造完成,對(duì)管道系統(tǒng)脫脂、耐壓試驗(yàn)和射線檢測(cè)等要求合格后,再次組織對(duì)液氧泵進(jìn)行調(diào)試,調(diào)試過程運(yùn)行正常。在以后的停泵過程中也未發(fā)生反轉(zhuǎn)問題。

5 結(jié)束語

漣鋼有一臺(tái)ACD的液氧泵在停泵過程中也發(fā)生過反轉(zhuǎn),但由于該泵排氣壓力略低為1.8 MPa,泵和電機(jī)單軸連接不需要齒輪增速,以及倒流氣液量較少等原因反轉(zhuǎn)時(shí)未對(duì)泵的葉輪密封造成嚴(yán)重磨損,究其反轉(zhuǎn)的原因同樣是止回閥失效,但失效原因又有不同,此逆止閥失效的原因?yàn)殚y芯處常溫時(shí)存在積水,泵預(yù)冷時(shí)產(chǎn)生結(jié)冰的現(xiàn)象,致使停泵時(shí)閥芯無法正常下落并關(guān)嚴(yán)。至于水的來源問題,起初認(rèn)為是在停泵后復(fù)熱過程中吸入冷空氣至止回閥處形成積水,當(dāng)時(shí)恢復(fù)后試泵運(yùn)行正常未發(fā)生反轉(zhuǎn)。此后再次開停時(shí)注意及時(shí)關(guān)閉排液閥但仍發(fā)生了反轉(zhuǎn),最后檢查拆開進(jìn)水浴式汽化器的進(jìn)液法蘭,發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)有極少量的水分。后查明原因?yàn)樗∈狡鲀?nèi)的不銹鋼盤管與進(jìn)液總管連接焊縫在運(yùn)行過程中長(zhǎng)時(shí)間的振動(dòng)引起焊縫處裂紋,停泵后水浴式汽化器內(nèi)的極少量的水沿焊縫裂紋滲入到液氧管道中,向較低的止回閥管道處流動(dòng)積聚在止回閥的閥芯周圍,在下次開泵預(yù)冷時(shí)便在止回閥閥桿及密封面處產(chǎn)生結(jié)霜結(jié)冰而關(guān)閉不嚴(yán)造成反轉(zhuǎn)。有時(shí)操作人員習(xí)慣遠(yuǎn)程停泵而未派人到現(xiàn)場(chǎng)停泵,易導(dǎo)致不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)反轉(zhuǎn)問題,這也是在操作過程中要注意的一點(diǎn)。

收到修改稿日期:2015-07-13

Analysis and Treatment of Reverse Rotation of Liquid Oxygen Pump for Storage Tank

LI Dongbin,GUO Yong
(The Energy Center of Lianyuan Iron and steel Co., Ltd., Loudi, Hunan 417009, China)

【Abstract】Reverse rotation of the liquid oxygen pump in the liquid storage tank at Lianyuan Steel happened at pump stopping. Causes of the reverse rotation fault are analyzed and treatment and preventive measures for the problem are also presented.

【Keywords】liquid oxygen pump; reverse rotation; check valve; electric motor

作者簡(jiǎn)介:李東彬(1981-),男,2004年畢業(yè)于遼寧科技大學(xué)熱能與動(dòng)力工程專業(yè),助理工程師,現(xiàn)從事制氧專業(yè)技術(shù)工作。

收稿日期:2015-03-27

【中圖分類號(hào)】TQ051.5

【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】B

【文章編號(hào)】1006-6764(2015)10-0032-02

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