趙登彥齊硯勇鄧國(guó)亮
(1.四川川煤水泥股份有限公司,四川 劍閣 628317 2.西南科技大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,四川 綿陽(yáng) 621010)
四川JG2500t/d生產(chǎn)線(xiàn)熱工標(biāo)定與降耗分析
趙登彥1齊硯勇2鄧國(guó)亮2
(1.四川川煤水泥股份有限公司,四川 劍閣 628317 2.西南科技大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,四川 綿陽(yáng) 621010)
通過(guò)對(duì)四川JG 2500t/d水泥生產(chǎn)線(xiàn)的熱工標(biāo)定和降耗分析,診斷出該系統(tǒng)能耗高的原因并指出改進(jìn)方向。
熱工標(biāo)定 降耗
四川JG水泥有限公司2500t/d新型干法預(yù)分解窯生產(chǎn)線(xiàn)燒成系統(tǒng)主要由五級(jí)單列旋風(fēng)預(yù)熱器、CDC 型分解爐、Φ4m×60m 回轉(zhuǎn)窯,三代充氣梁篦式冷卻機(jī)組成。自投產(chǎn)以來(lái),熱工制度較為穩(wěn)定,但存在熟料燒成能耗偏高的問(wèn)題。為了找到出現(xiàn)能耗高的原因和改進(jìn)方向,四川JG水泥有限公司和西南科技大學(xué)共同對(duì)該生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行了綜合的熱工標(biāo)定檢測(cè)。
熱工檢測(cè)方法與數(shù)據(jù)處理按照《JC/T 733-2007水泥回轉(zhuǎn)窯熱平衡測(cè)定方法》和《GBT26281-2010水泥回轉(zhuǎn)窯熱平衡、熱效率、綜合能耗計(jì)算方法》進(jìn)行。
2.1 熟料產(chǎn)量及熱耗
標(biāo)定期間入窯生料斗提電流122A,投料量為220 t/h,折合熟料臺(tái)時(shí)產(chǎn)量為122.2 t/h,日產(chǎn)量2933 t,已達(dá)到并超過(guò)設(shè)計(jì)能力;該生產(chǎn)線(xiàn)平均用煤量為18.354 t/h,折合標(biāo)準(zhǔn)煤耗119.1 kg/t。熟料單位燒成熱耗偏高,達(dá)3486.2kJ/kg,與國(guó)內(nèi)同類(lèi)型同規(guī)格生產(chǎn)線(xiàn)的先進(jìn)水平3100 kJ/kg[1]相比,差距較大。
2.2 系統(tǒng)的熱損失
該生產(chǎn)線(xiàn)熟料形成熱占主要支出熱耗的46.75%。而要進(jìn)一步降低燒成熱耗應(yīng)著手降低剩余53.25%的支出熱耗。其中,預(yù)熱器出口廢氣帶走熱、系統(tǒng)表面散熱、機(jī)械不完全燃燒熱、AQC帶走熱及熟料帶走熱分別占18.39%、10.54%、5.15%、10.57%、3.63%,是影響熟料燒成熱耗的主要原因。
(1)預(yù)熱器出口廢氣帶走的熱損失占熱耗能量的17%~22%,是預(yù)分解窯熱損失中最大項(xiàng)目,主要由廢氣量和廢氣溫度決定。該生產(chǎn)線(xiàn)預(yù)熱器出口總廢氣量187970 Nm3/h,較高,單位熟料2.23 kg/kg.cl,而國(guó)內(nèi)現(xiàn)有預(yù)分解窯優(yōu)秀參數(shù)為1.96 kg/kg.cl。SCJG廠預(yù)熱器C1出口溫度294℃的,較其它廠家較低,溫度指標(biāo)相對(duì)較好。系統(tǒng)漏風(fēng)量0.16 kg/kg.cl,表明漏風(fēng)量略高。
(2)機(jī)械不完全燃燒及熟料帶走熱分別占熱耗的5.15%和3.63%,是帶走熱的較大部分,也是降耗的最直接有效的一部分。理論上認(rèn)為熟料中的燒失量為煤粉中未完全燃燒的碳,碳的熱值按照33874kj/kg計(jì)算,我廠熟料燒失量0.56%,帶出的熱量高達(dá)188kj/kg。
出篦冷機(jī)熟料溫度越高,帶走熱量越多,并且此部分熱量不可回收,既影響熟料質(zhì)量又增加熱耗。據(jù)估計(jì),溫度下降10℃,熱耗約可降低8kj/kgcl。標(biāo)定期間出冷卻機(jī)熟料溫度較高,平均為160℃,表明熟料冷卻不好。
(3)系統(tǒng)散熱以回轉(zhuǎn)窯最大,以下依次為預(yù)熱器、三次風(fēng)管、分解爐、冷卻機(jī),其中回轉(zhuǎn)窯、預(yù)熱器兩者散熱損失之和要占系統(tǒng)總散熱量的70%左右。除去二者的外表面積較大的原因外,設(shè)備的表面溫度較高也不容忽視,特別是回轉(zhuǎn)窯。標(biāo)定期間回轉(zhuǎn)窯局部表面溫度高達(dá)380℃,系統(tǒng)散熱損失達(dá)384 kJ/kg.cl。
2.3 預(yù)熱器系統(tǒng)與分解爐
預(yù)熱器出口負(fù)壓達(dá)5650Pa,高溫風(fēng)機(jī)單位熟料拉風(fēng)量2.23kg/kg cl,較高,主要原因在于系統(tǒng)燒成熱耗偏大,煤用量較大,增加了大量的煙氣。據(jù)估算,如果熱耗降低10%,煙氣量將降低約8%(考慮一定的空氣過(guò)剩系數(shù)),C1出口壓力可降低約500Pa[4]。C1出口粉塵濃度含量平均高達(dá)147Nm3/h,C1分離效率較低。C2~C3溫差較小,平均50℃,換熱效果較差,較好的換熱溫差應(yīng)該在150℃左右。C5錐部負(fù)壓波動(dòng)大,分解爐出口的鵝頸管可能存在積料,影響C5的工作狀況及換熱效率。
2.4 窯系統(tǒng)
該生產(chǎn)線(xiàn)入窯二次風(fēng)溫 (957℃) 與入爐三次風(fēng)溫( 850℃) 都非常低。根據(jù)筒掃也可看出,窯頭窯皮偏長(zhǎng),達(dá)到了28m左右,導(dǎo)致窯內(nèi)冷卻帶偏長(zhǎng)。窯尾部也有8m較厚的窯皮,燃燒器工作不良,外風(fēng)風(fēng)速慢,卷攜二次風(fēng)的能力不強(qiáng),與旋流風(fēng)配合性較差,導(dǎo)致煤粉燃燒較慢,火力不集中,熟料的燒失量也達(dá)到0.4~0.7%。
2.5 篦冷機(jī)及AQC鍋爐系統(tǒng)
冷氣機(jī)冷卻效果較差。主要原因在于篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)鼓入風(fēng)量不足,單位熟料鼓入空氣量2.24kg/kg.cl,較低,一般三代篦冷機(jī)單位配風(fēng)量為2.5~2.8kg/kg.cl,是同類(lèi)型各廠相中最小的。且篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)一段鼓入風(fēng)量89059Nm3/h,二段鼓入風(fēng)量123092Nm3/h一段風(fēng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了18.35t/h煤粉燃燒所需的111130Nm3/h空氣,加之AQC拉取了83171Nm3/h,425℃的高溫空氣,導(dǎo)致了二三次風(fēng)向篦冷機(jī)二段拉取了大量的冷空氣,直接降低了二三次風(fēng)溫,增加了系統(tǒng)的熱耗。在篦冷機(jī)高溫段鼓入風(fēng)量不足的情況下,窯頭排風(fēng)機(jī)和窯尾高溫風(fēng)機(jī)也將出現(xiàn)搶風(fēng)的現(xiàn)象,造成高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速偏高,電流高(735rpm、131~135A)。
提高二三次風(fēng)溫,降低熟料出冷卻機(jī)溫度
建議增大充氣梁風(fēng)機(jī)的壓頭及風(fēng)量,保證一段熟料的急冷和窯爐的熱風(fēng)供應(yīng)。增大一段的篦下壓力,進(jìn)行厚料層操作,提高二三次風(fēng)溫,降低燒成熱耗。
減少不完全燃燒熱損失
應(yīng)及時(shí)調(diào)整內(nèi)、外風(fēng)比例,提高火焰剛度,保證熟料煅燒。此外,還應(yīng)合理控制煤粉質(zhì)量指標(biāo),適當(dāng)提高煤粉細(xì)度,并減少漏風(fēng)、改善窯內(nèi)通風(fēng),穩(wěn)定窯內(nèi)熱工制度,使煤粉充分燃燒。
調(diào)整AQC的取風(fēng)
加大了篦冷機(jī)一段風(fēng)壓和風(fēng)量,提高二三次風(fēng)溫,降低AQC的取風(fēng)溫度,適當(dāng)增加AQC的拉風(fēng)量。其次AQC鍋爐的阻力偏大,達(dá)到了800Pa,出口溫度偏高,達(dá)到120℃,應(yīng)及時(shí)檢查鍋爐是否積灰嚴(yán)重,提高換熱效率和發(fā)電量。
提高預(yù)熱器分離和換熱效率
檢查C1內(nèi)筒高度、有無(wú)脫落等情況,找到C1旋風(fēng)筒分離效率的低的原因,是當(dāng)務(wù)之急。其次,C2~C3溫差較低,C5錐部負(fù)壓波動(dòng)大,也是當(dāng)前亟待解決的問(wèn)題,建議檢查C3撒料板工作狀況,C5錐部及翻板閥有無(wú)漏風(fēng)等情況。
通過(guò)對(duì)四川JG 預(yù)分解窯系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)熱工標(biāo)定數(shù)據(jù)的分析,表明燒成系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備運(yùn)行情況正常,但與國(guó)內(nèi)同類(lèi)型同規(guī)格生產(chǎn)線(xiàn)相比,其熟料煅燒熱耗相對(duì)較高,部分設(shè)備需更換或改造,操作參數(shù)仍有待改進(jìn),具有較大節(jié)能降耗的潛力。
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1007-6344(2015)12-0001-01