科技動(dòng)態(tài)
中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院、浙江大學(xué)、洛陽(yáng)工程公司和湖南建長(zhǎng)股份有限公司聯(lián)合承擔(dān)的移動(dòng)床甲醇制丙烯(MMTP)催化劑和工藝研究項(xiàng)目,通過(guò)中國(guó)石化科技部組織的技術(shù)評(píng)議。在技術(shù)評(píng)議中,專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目研發(fā)成果和萬(wàn)噸級(jí)工藝包進(jìn)行了審查。專(zhuān)家認(rèn)為MMTP是一項(xiàng)具有重大技術(shù)創(chuàng)新性和應(yīng)用前景的新工藝、新技術(shù),其催化劑可連續(xù)再生,反應(yīng)始終處于最佳平臺(tái)期,項(xiàng)目萬(wàn)噸級(jí)工藝包內(nèi)容詳實(shí),完成了中國(guó)石化科技開(kāi)發(fā)合同規(guī)定的任務(wù),可作為工程放大裝置設(shè)計(jì)的基礎(chǔ),建議盡快進(jìn)行工業(yè)化試驗(yàn)。
MMTP技術(shù)是一種全新的甲醇生產(chǎn)丙烯工藝技術(shù),已累計(jì)申請(qǐng)國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利30項(xiàng)。與國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有的流化床和固定床MTP相比,該項(xiàng)工藝技術(shù)反應(yīng)溫度和反應(yīng)壓力維持恒定,產(chǎn)品分布更優(yōu)化,收率更穩(wěn)定。已完成的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,其丙烯收率較固定床技術(shù)提高至少5%,催化劑跑損比流化床工藝技術(shù)平均下降80%以上。
(摘自石油化工2015年第3期)
中國(guó)石化工程建設(shè)有限公司牽頭,南化公司研究院、上海石油化工研究院、寧波工程公司參與完成的1.3×108m3/a、2.0×108m3/a煤基合成氣制SNG(煤制天然氣)工藝包,通過(guò)中國(guó)石化集團(tuán)公司科技部組織的技術(shù)審查。
研發(fā)人員在小試、模試及中試研究的基礎(chǔ)上,開(kāi)發(fā)了1.3×108m3/a、2.0×108m3/a煤基合成氣制SNG成套技術(shù),采用三段串并聯(lián)、循環(huán)氣不分水的主甲烷化流程,減少了循環(huán)氣量和各段主甲烷化反應(yīng)器的尺寸,節(jié)能效果顯著,更有利于裝置的大型化。該工藝包在優(yōu)化工藝流程的同時(shí),還對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的結(jié)構(gòu)及選材、工藝控制及開(kāi)停車(chē)方案等進(jìn)行了研究開(kāi)發(fā)。
(摘自石油化工2015年第3期)
黎明化工研究設(shè)計(jì)院與懷化市雙陽(yáng)林化有限公司合作開(kāi)發(fā)的固定床蒽醌法過(guò)氧化氫生產(chǎn)新工藝,成功應(yīng)用于50 kt/a擴(kuò)產(chǎn)改造至70 kt/a中。
該項(xiàng)目采用了新工作液體系和新型高效鈀催化劑,同時(shí)優(yōu)化設(shè)備內(nèi)件和工藝條件,使同等規(guī)模下裝置生產(chǎn)能力調(diào)高30%~50%。采用含四丁基脲(TBU)的三溶劑工作液體系,即Ar-TOPTBU混合溶劑。與Ar-TOP二溶劑工作液相比,新工作液體系具有更大的分配系數(shù)和更高的氫蒽醌溶解度,過(guò)程收率也有明顯提高,如氧化過(guò)程收率達(dá)到97%。新工藝采用的黎明院自主開(kāi)發(fā)的新型高效鈀催化劑,具有更加合適、集中的孔徑分布以及更高的活性組分、比表面積和分散度,有效提高了催化劑的選擇性和活性,催化劑用量是原工藝的70%,減少催化劑費(fèi)用1/3。
(摘自石油化工2015年第3期)
陜西煤業(yè)化工技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限責(zé)任公司自主研發(fā)的甲醇制醋酸、醋酐銠催化劑生產(chǎn)技術(shù)通過(guò)陜西省科技廳組織的科技成果鑒定。
該技術(shù)成果采用液相法合成碘化銠工藝,具有溶解率高、銠轉(zhuǎn)化率高、產(chǎn)品收率高、純度高、性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。2012年,銠催化劑生產(chǎn)示范裝置在陜西煤化技術(shù)開(kāi)發(fā)中心試驗(yàn)基地建成并開(kāi)展試驗(yàn)研究,2014年5月中試取得成功,制得了千克級(jí)銠催化劑。中試試驗(yàn)結(jié)果表明,銠的一次溶解率高達(dá)99%以上,銠催化劑純度超過(guò)99.9%,克服了銠溶解率不高及溶解量較小的缺點(diǎn),能高效快速地對(duì)銠進(jìn)行造液。同時(shí)該工藝過(guò)程條件溫和,生產(chǎn)過(guò)程平穩(wěn),對(duì)設(shè)備要求不高,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)良好,“三廢”排放達(dá)標(biāo)。
(摘自石油化工2015年第3期)
大慶石化公司、石油化工研究院和撫順石化公司共同承擔(dān)的加氫裂化催化劑(PHC-03)工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)項(xiàng)目,通過(guò)了中國(guó)石油科技管理部組織的驗(yàn)收。驗(yàn)收專(zhuān)家認(rèn)為,加氫裂化催化劑(PHC-03)在大慶石化公司1 200 kt/a加氫裂化裝置上運(yùn)行平穩(wěn),實(shí)現(xiàn)了安全、環(huán)保、滿負(fù)荷、長(zhǎng)周期運(yùn)行。
該項(xiàng)目創(chuàng)新性地開(kāi)發(fā)了分子篩合成、改性和復(fù)配技術(shù),解決了裂化和加氫功能合理匹配的技術(shù)難題,在保持催化劑高活性的同時(shí),大幅度提高了催化劑的中間餾分油選擇性。研制的催化劑具有活性好、選擇性高、活性穩(wěn)定性強(qiáng)等特點(diǎn),保證了加氫裂化的產(chǎn)品收率及產(chǎn)品質(zhì)量。該項(xiàng)目的圓滿成功,表明中國(guó)石油煉油全系列催化劑的研發(fā)邁上了新水平。
(摘自石油化工2015年第3期)
無(wú)錫尼富龍超濾科技有限公司集成創(chuàng)新的尼富龍超濾技術(shù)通過(guò)了技術(shù)評(píng)價(jià)。該技術(shù)對(duì)使用過(guò)的潤(rùn)滑油進(jìn)行過(guò)濾,原潤(rùn)滑油在添加3%~5%被消耗油的基礎(chǔ)上,能重復(fù)循環(huán)使用15年以上。據(jù)測(cè)算,使用尼富龍超濾技術(shù)的車(chē)主,可節(jié)省95%以上的潤(rùn)滑油過(guò)濾器及相關(guān)費(fèi)用。
經(jīng)交通部汽車(chē)運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心檢測(cè),過(guò)濾后的潤(rùn)滑油符合《汽車(chē)節(jié)油產(chǎn)品使用技術(shù)條件》(GB/T25348-2010)要求;經(jīng)中國(guó)人民解放軍海軍裝備部等評(píng)價(jià),達(dá)到船用指標(biāo)要求。由中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)總工曹志德等組成的評(píng)價(jià)委員會(huì)一致同意通過(guò)該技術(shù)的科技成果評(píng)價(jià),并認(rèn)定該技術(shù)水平達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。該濾清器改善潤(rùn)滑油潤(rùn)滑效果,延長(zhǎng)潤(rùn)滑油使用周期,降低潤(rùn)滑油損耗,提高發(fā)動(dòng)機(jī)效率,延長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)壽命。除車(chē)用,該技術(shù)在船舶和電力系統(tǒng)及各重工業(yè)作用更大,可節(jié)省能源更為可觀。通過(guò)大幅減少?gòu)U油產(chǎn)生,提高燃油經(jīng)濟(jì)性及效率,從而減少?gòu)U氣排放,解決廢棄潤(rùn)滑油處理過(guò)程中的嚴(yán)重污染問(wèn)題。
(摘自中國(guó)化工信息2015年第9期)
在3月26日至28日召開(kāi)的中國(guó)國(guó)際石油石化技術(shù)裝備展會(huì)上,全球領(lǐng)先的油田設(shè)備供應(yīng)商杰瑞集團(tuán)發(fā)布了國(guó)內(nèi)首個(gè)以熱解吸附為核心工藝的油氣田含油廢棄物一體化解決方案。這個(gè)方案處理后的固體殘?jiān)黅PH值(總石油烴含量)平均低于1%,基礎(chǔ)油回收再利用率高達(dá)90%以上。其熱解吸附設(shè)備也獲得本屆展覽會(huì)最高創(chuàng)新金獎(jiǎng)。
熱解吸附法通過(guò)微負(fù)壓間接加熱的形式,實(shí)現(xiàn)油田含油廢棄物固相、液相的高效分離。處理后的廢棄物固體殘?jiān)黅PH值平均低于1%,最優(yōu)可達(dá)到0.002 2%。
這個(gè)方案處理后的固體殘?jiān)芍苯佑米鹘ㄖ牧?。合?jì)下來(lái),每噸廢棄物的處理成本約300元到400元。
(摘自中國(guó)石油報(bào)第6307期)
近日,中科院上海有機(jī)所田偉生教授帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)在完成雙氧水代替鉻酐氧化降解劍麻皂素百千克的潔凈技術(shù)工業(yè)化試生產(chǎn)后,與江蘇常州佳爾科藥業(yè)集團(tuán)有限公司正式簽訂了甾體皂甙元潔凈氧化降解技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同。中科院有關(guān)專(zhuān)家表示,該項(xiàng)清潔新技術(shù)實(shí)現(xiàn)了甾體皂素原材料的百分百利用,并從源頭上消除了污染物的產(chǎn)生,是化工產(chǎn)品生產(chǎn)零排放的一個(gè)成功實(shí)例。
為徹底解決原有技術(shù)困擾我國(guó)甾體藥物工業(yè)發(fā)展的難題,田偉生的科研團(tuán)隊(duì)從1990年就開(kāi)始系統(tǒng)研究甾體皂素與雙氧水和氧氣(最潔凈的氧化劑)的各種反應(yīng)條件與機(jī)理,通過(guò)實(shí)地調(diào)研了解企業(yè)需求,反復(fù)優(yōu)化生產(chǎn)工藝條件,終于完成了甾體皂甙元潔凈氧化降解技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化試生產(chǎn)。新技術(shù)不僅可以制造單烯等合成甾體藥物的重要中間體,而且可對(duì)企業(yè)降解過(guò)程中的副產(chǎn)物進(jìn)行加工,得到價(jià)值更高的手性試劑?!斑@些手性試劑是合成手性藥物(如麝香酮、阿加曲班等)、高效手性農(nóng)藥(昆蟲(chóng)信息素和保幼激素)和名貴香料的重要原料,在產(chǎn)業(yè)鏈上會(huì)創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。
(摘自中國(guó)化工信息2015年第10期)