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如何在西鋼空分系統(tǒng)中有效提高氬氣提取率

2015-03-27 20:55李永洲
關(guān)鍵詞:鋼鐵工業(yè)

摘要:在科技發(fā)展日新月異的今天,鋼鐵工業(yè)的前行與空分氣體的發(fā)展是互相依存、互相促進(jìn)的關(guān)系。鋼鐵工業(yè)的增長(zhǎng)帶動(dòng)了空分氣體的發(fā)展,氣體工業(yè)的發(fā)展又促進(jìn)了鋼鐵工業(yè)邁步前行,兩者的關(guān)系密不可分。文章對(duì)如何在西鋼空分系統(tǒng)中有效提高氬氣提取率進(jìn)行了探討。

關(guān)鍵詞:西鋼空分系統(tǒng);氬氣提取率;氬塔系統(tǒng);鋼鐵工業(yè);氣體工業(yè) 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

中圖分類號(hào):TQ116 文章編號(hào):1009-2374(2015)11-0032-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.11.017

近期,由于西寧特殊鋼股份有限公司新建煉鋼、精品棒材生產(chǎn)線的投入使用以及煉鋼用戶新工藝的增加和部分生產(chǎn)工藝的改進(jìn),氬氣產(chǎn)品的消耗量也隨之增加,而對(duì)于我單位KDON——15000m3/h型空分系統(tǒng)中500m3/h的粗氬產(chǎn)量已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)用戶和外銷量的需求。為此根據(jù)能源作業(yè)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的指示安排,空分系統(tǒng)操作人員進(jìn)行了一系列系統(tǒng)參數(shù)及工藝工況的調(diào)整,進(jìn)一步通過改善操作方法來提高氬氣產(chǎn)品的提取率,以保證各用戶的需求量,達(dá)到節(jié)能減排、增產(chǎn)創(chuàng)效的目的。

1 空分系統(tǒng)中的主塔工況是氬精餾系統(tǒng)的根本和基礎(chǔ)

一般來說,空氣中的氬氣含量是恒定不變的。在氣體工業(yè)生產(chǎn)中,要想提高產(chǎn)品氬氣的產(chǎn)量,首先需要增加原料空氣量。因此,空分操作人員根據(jù)空氣壓縮機(jī)流量先將進(jìn)塔空氣量由原來的76000m3/h提高到78000m3/h。

進(jìn)塔空氣量增加后,根據(jù)氬餾份在線純度分析儀AI701,將產(chǎn)品氧氣的產(chǎn)量由15000m3/h提高到15500m3/h,并將氬餾份純度分析儀AI701的百分含量控制在8%~9%Ar以內(nèi),為初步提高粗氬產(chǎn)量做好前期準(zhǔn)備。

與此同時(shí),在確保主冷液位相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,為了進(jìn)一步挖掘空分系統(tǒng)主塔中上塔的精餾潛力,將膨脹空氣旁通進(jìn)入污氮?dú)夤艿赖臍饬縁I1由2800m3/h減少到2650m3/h。

這樣逐步調(diào)整主塔工況,首先是為了進(jìn)一步挖掘上塔的精餾潛力,從而可以有效提高氧氣和氮?dú)獾漠a(chǎn)量;其次是為氬精餾系統(tǒng)工況調(diào)整和氬氣產(chǎn)品提取打下良好的基礎(chǔ);再次是充分增加空分系統(tǒng)中的氬組份含量,即有從(76000-2800)*0.932%=682m3/h提高到(78000-2650)*0.932%=702m3/h,702-682=20m3/h,因此,在通常情況下有20m3/h氬組份含量的增加量。

2 粗氬塔的工況及有效調(diào)節(jié)是提高氬氣產(chǎn)量的中間環(huán)節(jié)和有效組成部分

在氬塔系統(tǒng)中,參與精餾的粗氬氣產(chǎn)量直接決定了產(chǎn)品氬氣的提取量,而從上塔中抽取出的氬餾份氣量FIC702又制約著粗氬氣的產(chǎn)量。

首先,操作人員對(duì)粗氬Ⅱ塔C702頂部冷凝器的液空進(jìn)口閥門V701進(jìn)行調(diào)節(jié),開度由50%調(diào)節(jié)至51.5%,使粗氬Ⅱ塔C702上部的液空液位由300mm提高到315mm。隨著粗氬II塔C702的冷凝器中冷量的增加,其中的回流液也會(huì)明顯增加,與此同時(shí)塔內(nèi)阻力PDI702由6.0kPa升高至6.3kPa,從而使大量進(jìn)入粗氬Ⅱ塔的氬餾份氣體得到充分精餾,在上升氣體與回流液體的洗滌及熱交換過程中,使上升蒸汽中的氧組份被充分清除,部分被粗氬Ⅱ塔頂部回流空氣帶回主冷上塔。

其次,操作人員調(diào)整粗氬I塔C701中的回流比。當(dāng)粗氬Ⅱ塔C702中的回流液明顯增加時(shí),則會(huì)有大量的粗氬液體在粗氬Ⅱ塔C702底部積累,使底部粗氬量液位逐漸升高,因此液氬泵出口的壓力PICA705也會(huì)隨之升高。根據(jù)其出口壓力PICA705的升高,可逐步調(diào)節(jié)液氬進(jìn)粗氬I塔C701的調(diào)節(jié)閥門V713,以此來增加粗氬I塔C701中的回流液體,使其塔內(nèi)阻力PID701逐漸升高,由原來的3.1kPa升高到3.3kPa,進(jìn)一步使粗氬氣體中的含氧量分析儀AIA702的分析值有所降低。

與此同時(shí),隨著粗氬I塔、Ⅱ塔內(nèi)部阻力的逐漸升高以及兩粗氬塔中冷量的增加,使得出粗氬I塔的氬餾份流量FIC702由原來的18000m3/h提高到18400m3/h,為提高粗氬氣產(chǎn)量打下了良好的基礎(chǔ)。

因此,操作人員可根據(jù)氧含量分析儀AIA702,在保證AIA702分析儀的氧含量百分值不高于3%的情況下,通過逐步調(diào)節(jié)將粗氬氣產(chǎn)量FIC701由500m3/h提高至550m3/h,這樣一來可計(jì)算得出粗氬量的提取率:

由原來ρ粗=500/(76000-2800)*0.932*100%=73.3%

提高到ρ粗=550/(78000-2650)*0.932*100%=78.4%

使粗氬的提取率Δρ粗=78.4%-73.3%=5.1%

所以,粗氬量的提取率就有了明顯的提高,為實(shí)現(xiàn)此次有效調(diào)節(jié)完成了第二步。

3 精氬塔系統(tǒng)是生產(chǎn)液氬的主要設(shè)備,精氬塔的工況直接影響液氬產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量

根據(jù)對(duì)精氬塔C703的內(nèi)部壓力PICS704和頂部冷凝器液氮溫度TIA702的調(diào)節(jié)控制,來減少精氬塔頂部氬氣的余氣排放量。在精氬塔C703中,由來自下塔的壓力氮?dú)鈱?duì)精氬塔底部液氬進(jìn)行復(fù)熱,使其中的氮組份經(jīng)蒸發(fā)后通過C703頂部的壓力調(diào)節(jié)閥V751排出塔外。與此同時(shí),隨著氮組份的不斷蒸發(fā),部分氬組份也混合在上升汽中隨之蒸發(fā)甚至排出塔外,也就造成了部分氬氣產(chǎn)品的損失。

此時(shí),操作人員通過調(diào)整精氬塔C703頂部冷凝器的液氮調(diào)節(jié)閥V706的開度大小以及C703底部蒸發(fā)器中來自下塔的壓力氮?dú)饬?,進(jìn)一步調(diào)整精氬塔C703的壓力PICS704在適度范圍內(nèi),從而來控制精氬塔C703頂部的廢氣排放量FI751的大小。

經(jīng)全面調(diào)節(jié)后,當(dāng)粗氬氣產(chǎn)量FIC701為550m3/h時(shí),在粗氬純度AI701在99%Ar左右的情況下,計(jì)算得出粗氬產(chǎn)量中的含氮?dú)饬繛椋?50m3/h*(100%-99%)=5.5m3/h

則在通常情況下,將精氬塔C703頂部廢氣排放量FI751應(yīng)該控制在6~7m3/h即可。與此同時(shí),在正常生產(chǎn)運(yùn)行調(diào)節(jié)中,精氬塔內(nèi)部壓力PICS704和余氣排放量FI751的調(diào)整也要參照精氬塔C703底部的微量氮分析儀AI707的分析值不高于10ppm。

在日常氬氣產(chǎn)品純度調(diào)節(jié)中,操作人員還發(fā)現(xiàn),對(duì)精氬塔底部液體蒸發(fā)器換熱面積的有效把握也是控制AI707分析值大小的重要因素之一。通常情況下,為了達(dá)到最佳換熱狀態(tài),一般將底部液位的高度保持在蒸發(fā)器高度的80%左右,即1600mm*80%=1280mm,因此將其中液氬液位控制在1250mm左右為宜。

4 結(jié)語(yǔ)

通過對(duì)我單位KDON——15000m3/h型空分系統(tǒng)中的主塔、氬塔系統(tǒng)工況及各參數(shù)的一系列有效調(diào)節(jié),經(jīng)改善操作方法充分提高了氬氣產(chǎn)品的提取率,在保障設(shè)備正常生產(chǎn)運(yùn)行及生產(chǎn)工藝的情況下,有效提高了氬氣產(chǎn)品的生產(chǎn)量,在完成了各生產(chǎn)單位需求量及外銷量的保供任務(wù)的同時(shí),達(dá)到了節(jié)能減排、增產(chǎn)創(chuàng)效的目的,為全公司能源介質(zhì)的節(jié)能減排工作做出了很大的貢獻(xiàn)。

參考文獻(xiàn)

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[J].低溫與特氣,1986,(4).

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[3] 胡天喜,于建國(guó).CaCl_2-NaCl混合助劑分解鉀長(zhǎng)石提取鉀的實(shí)驗(yàn)研究[J].過程工程學(xué)報(bào),2010,(4).

作者簡(jiǎn)介:李永洲(1985-),男,青海西寧人,西寧特鋼集團(tuán)助理工程師,研究方向:鋼鐵冶煉中各類能源介質(zhì)的生產(chǎn)與保供。

(責(zé)任編輯:周 瓊)

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