朱訓(xùn)農(nóng)
(中國石化股份有限公司安慶分公司腈綸部,安徽安慶246002)
中國石化股份有限公司安慶分公司(簡稱安慶分公司)腈綸聯(lián)合裝置采用兩步濕法腈綸生產(chǎn)工藝,以質(zhì)量分?jǐn)?shù)為56%的硫氰酸鈉(NaSCN)溶液為溶劑在系統(tǒng)中循環(huán)使用。隨著循環(huán)次數(shù)的增加,溶劑中的雜質(zhì)含量也相應(yīng)增加。為了降低溶劑中雜質(zhì)含量和提高NaSCN回收率,可采用凝膠色譜法處理較高濃度的 NaSCN廢水[1-3]。2008年8月實(shí)現(xiàn)了凝膠樹脂在腈綸生產(chǎn)中的工業(yè)應(yīng)用,用于處理兩種廢水:(1)延遲廢水約 1.0 m3/h,NaSCN質(zhì)量分?jǐn)?shù)約3%;(2)離心機(jī)分離出的硫酸鈉固相物料用水稀釋所產(chǎn)生的廢水,約3.5 m3/h,NaSCN質(zhì)量分?jǐn)?shù)約1%,通過凝膠樹脂凈化后的 NaSCN回收率能達(dá)到99.9%[4],可溶的不揮發(fā)性雜質(zhì)(NVI)去除率約90%,色度(APHA法)從80降低到1.5。
凝膠樹脂塔(凝膠塔)長周期運(yùn)行易造成凝膠樹脂的活性降低,回收率和除雜率下降,即使經(jīng)多次常規(guī)清洗,處理量仍不能達(dá)到原設(shè)計處理量的50%,運(yùn)行壓力接近0.8 MPa(運(yùn)行最大壓力值);安慶分公司凝膠塔運(yùn)行了3年后,NaSCN回收率下降至92%,廢水中的NaSCN量的上升,增加了環(huán)保污水的壓力。因此,需要保持凝膠塔的最佳運(yùn)行工況,必須進(jìn)一步明確化學(xué)清洗和樹脂更新的周期。
安慶分公司使用的凝膠樹脂是一種交聯(lián)葡聚糖凝膠,含有大量的羥基,由線性葡聚糖與交聯(lián)劑環(huán)氧氯丙烷反應(yīng),再導(dǎo)入丙三醇側(cè)鏈而在葡聚糖鏈間形成交聯(lián)鏈,所得的凝膠制成不同直徑的球狀物,在水中能溶脹而不能溶解。該凝膠是由穩(wěn)定的醚橋鍵形成三維空間的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),交聯(lián)度越高,孔徑越小。凝膠樹脂的化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,具有一定的抗壓能力。
凝膠樹脂是基于溶質(zhì)分子的流體力學(xué)體積大小進(jìn)行分離。在凝膠介質(zhì)顆粒內(nèi)部具有大量的分散性微孔。較大的分子因直徑較大只能進(jìn)入部分微孔甚至完全排斥于孔外,分布于顆粒之間,向下移動的速度較快。小分子物質(zhì)除了可在凝膠顆粒間隙中擴(kuò)散外,還可以進(jìn)入更多或者全部的微孔中,小分子物質(zhì)的下移速度落后于大分子物質(zhì),從而使試樣中大分子、中等分子、小分子物質(zhì)依次流出。由于凝膠樹脂處理的兩種廢水中的雜質(zhì)主要有硫酸鈉、有色物質(zhì)(主要為低聚物和磺酸鹽類雜質(zhì))等,當(dāng)它們流經(jīng)凝膠樹脂時,有色雜質(zhì)、硫酸鈉等先流出,NaSCN后流出,從而達(dá)到除雜回收 NaSCN 目的[5]。
從圖1可見,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2% ~4%的NaSCN廢水通過袋式過濾器,再經(jīng)板框過濾機(jī)、精濾器,進(jìn)行充分過濾后經(jīng)加熱器進(jìn)入NaSCN廢水收集罐,溫度控制在70~80℃;脫鹽水經(jīng)加熱器后進(jìn)入脫鹽水罐,將溫度控制在70~80℃。在正常生產(chǎn)下,系統(tǒng)處于自動模式(由程序控制),NaSCN廢水和脫鹽水根據(jù)已設(shè)定的程序指令,分別由三通閥從凝膠塔底部進(jìn)入。NaSCN廢水進(jìn)入凝膠塔,料液中的雜質(zhì)由純水沖出,通過三通閥直接排放到污水管道;NaSCN則由純水沖出,三通閥根據(jù)程序指令由“廢水”切換至“產(chǎn)品”,進(jìn)入到產(chǎn)品罐。凝膠塔正常運(yùn)行一段時間后,切換至手動模式,按原流程用脫鹽水清洗,凝膠塔方向自下而上為正洗,與之相反的方向為反洗。正洗與反洗統(tǒng)稱為常規(guī)清洗。
圖1 凝膠樹脂除雜工藝流程Fig.1 Impurity removal process of gel resin
從表1可以看出:在凝膠塔運(yùn)行的初期,流量在設(shè)計值2.8 m3/h內(nèi),壓力為0.5 MPa,較好的符合運(yùn)行要求;隨著長周期的運(yùn)行,凝膠塔的流量在減小,運(yùn)行壓力在升高。在保證凝膠塔運(yùn)行流量前提下,提高進(jìn)料泵的運(yùn)行負(fù)荷,運(yùn)行壓力隨之增加,這樣容易造成樹脂損耗,也嚴(yán)重影響了生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定性。
表1 凝膠塔運(yùn)行的流量和壓力Tab.1 Operation flow rate and pressure of gel tower
從表2可見:凝膠塔長周期的運(yùn)行導(dǎo)致凝膠樹脂的活性下降,NaSCN回收率和NVI去除率也隨之下降;NaSCN回收率由2009年的99.13%下降至2013年的88.81%,下降了約10%;NVI去除率由86.45%下降至80.90%,下降了約5.5%;這直接導(dǎo)致了分離出的廢水中NaSCN含量上升,給環(huán)保帶來了壓力;產(chǎn)品NVI含量上升,雜質(zhì)回到系統(tǒng),影響生產(chǎn)的穩(wěn)定性。
表2 凝膠塔的NaSCN回收率和NVI去除率Tab.2 NaSCN recovery and NVI removal rate of gel tower
當(dāng)凝膠塔運(yùn)行一段時間后,凝膠塔的除雜能力下降,需對凝膠塔用水進(jìn)行常規(guī)清洗,清洗次數(shù)頻繁,凝膠樹脂活性下降,分離的產(chǎn)品回收率及去雜率下降。凝膠樹脂活性下降的原因如下:
(1)凝膠樹脂結(jié)構(gòu)的改變
凝膠樹脂的化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,但長期與NaSCN溶液中溶解氧接觸,其羥基被氧化,化學(xué)結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,氫健作用減弱,從而破壞其多微孔宏觀的結(jié)構(gòu);凝膠樹脂長期耐壓運(yùn)行,運(yùn)行過程中存在部分樹脂的球形三維體發(fā)生應(yīng)力性碎裂,造成少量跑損,需定期向凝膠樹脂塔中補(bǔ)充樹脂。
(2)物料中雜質(zhì)的影響
過濾系統(tǒng)不完善時,部分粒徑大于1 μm的顆粒雜質(zhì)進(jìn)入凝膠塔,致使凝膠塔壓力升高過快,運(yùn)行周期短;優(yōu)化流程后,合理利用廢置的袋式過濾器,進(jìn)行充分過濾,減少進(jìn)入凝膠塔的物料中粒徑大于1 μm的雜質(zhì),延長運(yùn)行周期。粒徑小于1 μm顆粒雜質(zhì)進(jìn)入凝膠樹脂后,堵塞凝膠塔的上下隔網(wǎng)和凝膠樹脂內(nèi)部的微孔結(jié)構(gòu),導(dǎo)致凝膠塔的壓力升高,縮短運(yùn)行周期。
由于Fe3+和SCN-易形成血紅色的絡(luò)合物,使溶劑顏色較深。凝膠樹脂長期運(yùn)行后,樹脂吸附Fe3+的絡(luò)合物,顏色加深。常規(guī)清洗可以去除但不能還原樹脂,絡(luò)合物會堵塞微孔結(jié)構(gòu),減弱樹脂分子間的氫鍵作用,從而破壞其微孔結(jié)構(gòu)。
聚合反應(yīng)產(chǎn)生的副產(chǎn)物如β-丙烯磺酸鈉,氰乙基磺酸鈉和低分子聚合物,在溶劑循環(huán)過程中進(jìn)入到回收裝置,在循環(huán)使用過程中受熱氧化形成生色基團(tuán),帶有磺酸基的副產(chǎn)物。經(jīng)過對凝膠塔分離出的廢水進(jìn)行液相色譜-質(zhì)譜分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)廢水雜質(zhì)中主要有Na2SO4和帶有磺酸基團(tuán)低相對分子質(zhì)量(聚合度為12~14)的聚丙烯腈。在堿性條件下,部分氰基進(jìn)行水解生成脒基,使溶劑帶有黃色。凝膠樹脂分離去除了這些有色雜質(zhì),使溶劑的色度降低。同時樹脂對雜質(zhì)產(chǎn)生化學(xué)吸附和物理吸附,從而導(dǎo)致了凝膠樹脂的活性下降,樹脂被污染,顏色加深。
一般情況下,凝膠塔每3~4 d常規(guī)清洗一次,每次維持4 h。但是長周期運(yùn)行的凝膠塔處理量下降,壓力升高,除雜能力下降??梢圆扇∫韵麓胧?(1)延長常規(guī)清洗中反洗凝膠塔的時間,對凝膠塔進(jìn)行翻轉(zhuǎn)(上下封頭對調(diào)),進(jìn)行常規(guī)清洗;(2)NaSCN溶液的過濾系統(tǒng)更新或改進(jìn)。定期更換過濾器的濾袋,板框濾機(jī)的濾布,精濾器的濾芯;采用硅藻土吸附的葉片濾機(jī)對進(jìn)料進(jìn)行過濾[6];(3)適當(dāng)改變工藝參數(shù),如改變進(jìn)料溫度和常規(guī)清洗中所用脫鹽水的溫度[7];(4)定期補(bǔ)充凝膠塔中跑損的樹脂或更換上下封頭中部分污染嚴(yán)重的凝膠樹脂;(5)當(dāng)凝膠塔正常運(yùn)行時,處理量下降50%或凝膠塔長周期運(yùn)行3~4年,NaSCN回收率下降約7%時,需要對凝膠樹脂進(jìn)行化學(xué)清洗或更新補(bǔ)充新的樹脂。
在2014年12月對凝膠A塔樹脂進(jìn)行了強(qiáng)化清洗,凝膠C塔進(jìn)行樹脂更換,凝膠塔的NaSCN回收率達(dá)95.08%,NVI去除率達(dá)84.32%,凝膠A,C塔的運(yùn)行壓力和處理量都達(dá)到了設(shè)計值,提高了總的凝膠系統(tǒng)的處理廢水的能力。A,B,C,D 4個塔總體的NaSCN回收率提高了6.27%,NVI去除率提高了3.42%。
a.凝膠樹脂塔長周期運(yùn)行了6年,NaSCN回收率下降了約10%,NVI去除率下降了5.5%。部分凝膠樹脂塔運(yùn)行壓力增高,增加了樹脂損失的幾率和損失量。
b.導(dǎo)致凝膠樹脂活性下降的因素為:凝膠樹脂結(jié)構(gòu)的改變,物料中的雜質(zhì)等。
c.一般情況下,凝膠塔每3~4 d清洗一次,每次維持1 h;當(dāng)凝膠塔正常運(yùn)行時,處理量下降50%或凝膠塔長周期運(yùn)行3~4年,NaSCN回收率下降約7%時,需要對凝膠樹脂進(jìn)行化學(xué)清洗或更新補(bǔ)充新的樹脂。
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