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高鉍粗鉛電解精煉生產(chǎn)實踐

2015-03-22 02:00劉金銘粟明輝劉可人張劍鋒歐亞暉楊躍新
湖南有色金屬 2015年3期
關鍵詞:中鉛陽極板陽極泥

劉金銘,粟明輝,劉可人,張劍鋒,歐亞暉,楊躍新

(郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司,湖南郴州 423038)

某廠電解鉛生產(chǎn)線是以處理該廠底吹爐、側(cè)吹還原爐(或鼓風爐)自產(chǎn)的粗鉛為主,同時外購部分粗鉛作為補充。而外購粗鉛往往含鉛不穩(wěn)定,雜質(zhì)成分高,在生產(chǎn)過程中若控制不當就會影響電鉛的產(chǎn)品質(zhì)量,甚至會威脅生產(chǎn)的進行。該廠外購了一批高鉍粗鉛,在處理這些粗鉛時,通過嚴格控制工藝技術條件,加強生產(chǎn)過程的操作管理,取得良好的效果,不僅電鉛質(zhì)量好,且高效地回收了粗鉛中含有的有價金屬。

1 高鉍粗鉛成分及技術處理方案

該廠外購一批高鉍粗鉛,鉛品位只有60%左右,鉍含量高達30%,且金、銀含量相對較高,同時含有少量的銅、銻,其具體成分見表1。

表1 高鉍粗鉛主要成分

這種高鉍粗鉛如果單獨電解處理,因鉛品位低,鉍、銻等雜質(zhì)金屬含量高,鉛陽極板發(fā)脆,生產(chǎn)過程中易發(fā)生斷板現(xiàn)象;電解過程陽極泥厚實致密難以洗刷,這將導致電解產(chǎn)量低、電耗高,析出鉛和電鉛質(zhì)量都難以保證,甚至影響到電解生產(chǎn)的進行。

為了避免上述現(xiàn)象的發(fā)生,同時使高鉍粗鉛盡快得到處理,在生產(chǎn)出合格電鉛的情況下,高效快速回收其中的有價金屬,該廠提出以下的技術方案。

1.1 合理搭配粗鉛,控制陽極板成分

根據(jù)電化學理論,Sb、As、Bi、Cu、Ag、Au 等金屬的標準電極電位都要比Pb正,這些金屬很少進入電解液中而留在陽極泥中。當陽極泥脫落,這些雜質(zhì)將被帶入電解液中,并隨著電解液的流動夾雜于陰極析出鉛中,對電鉛質(zhì)量影響很大。因此,必須適當控制鉛陽極中這些雜質(zhì)的含量。

該廠自產(chǎn)的粗鉛中鉛含量為95%左右,含鉍量為0.6%以下,銻含量0.5% ~3.0%。因此,將外購的高鉍粗鉛與該廠自產(chǎn)的粗鉛合理搭配使用,經(jīng)初步精煉后再澆鑄成陽極板,控制陽極板中鉛含量85% ~90%,鉍含量7% ~10%,銻 +砷小于3%。盡管進行了搭配和控制,但陽極板中鉛品位仍較低,鉍含量高,屬于高鉍鉛陽極板。

1.2 適當降低電流密度和產(chǎn)量,保證析出鉛質(zhì)量

該廠粗鉛電解精煉正常生產(chǎn)時,采用的電流密度為180~200 A/m2。高鉍鉛陽極板進行電解時,電解液中鉛離子濃度下降,槽電壓升高。在高電流密度的條件下,電解液中雜質(zhì)金屬離子將會與鉛離子一同在陰極析出,造成析出鉛中雜質(zhì)含量超標。因此,高鉍鉛陽極板電解時,適當降低電流密度,電流密度控制為110~120 A/m2,即采用低電流密度電解生產(chǎn),以保證析出鉛的質(zhì)量。

1.3 及時補充電解液中鉛離子濃度,保證電解液成分

根據(jù)實踐經(jīng)驗,當鉛陽極板含鉛太低時,電解過程鉛離子濃度會逐步降低,為了保證電流效率和電解生產(chǎn)的穩(wěn)定進行,應當及時補充電解液中鉛離子濃度及硅氟酸濃度,穩(wěn)定電解液成分,保證電解液中Pb2+濃度60~100 g/L,游離硅氟酸濃度80~120 g/L,硅氟酸總量為120~200 g/L。

1.4 加強陽極板洗刷工作,保證電解生產(chǎn)順利進行

陽極板中鉛品位低,陽極泥率將大大增加,而陽極泥中的雜質(zhì)金屬對陽極泥的性質(zhì)有極大影響,因而影響電解的正常進行。

陽極泥中銻對陽極泥層的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)也有重要影響,銻在陽極表面上與鉛形成鉛銻網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),包裹陽極泥,避免陽極泥從表面脫落。但是,粗鉛中含銻過高,會使陽極泥變硬,給陽極泥洗刷帶來困難。

陽極泥中鉍含量高,陽極泥成塊狀且堅硬,陽極泥緊緊粘附于陽極板上,當陽極泥層較厚時,洗刷機組無法將陽極泥從殘極中洗刷下來。

高鉍鉛陽極板電解時,雜質(zhì)含量高,陽極泥率增大,陽極泥層厚度增加,阻礙陽極區(qū)鉛離子的正常遷移,造成槽電壓升高,直流電耗增加,電流效率降低。如果在一個正常電解生產(chǎn)周期(3~4 d)洗刷一次,既影響電解生產(chǎn),而殘極板上陽極泥已無法采用洗滌機組進行洗刷。因此,為了保證生產(chǎn)的順利進行,增加陽極板的洗刷頻次,每天將陽極板洗刷一次,使陽極板上的陽極泥保持在較薄的狀態(tài),以提高電解電流效率。

1.5 加大火法精煉強度,深化除雜效果

高鉍陽極板電解時,產(chǎn)出的析出鉛中含有少量金屬雜質(zhì),如砷、銻、錫等,特別是銻的含量可能超過國標1#電鉛的質(zhì)量標準,因此必須進行最終的火法精煉除去這些雜質(zhì)。

該廠采用以硝酸鈉做氧化劑,用燒堿作為造渣劑,加入電鉛鍋中,充分攪拌,由于砷、銻、錫對氧的親和力強,能生成穩(wěn)定的比重小而不溶于鉛液的砷酸鈉、銻酸鈉和錫酸鈉等,達到析出鉛精煉的效果,產(chǎn)出合格電鉛,主要基于如下化學反應:

2Sb+4NaOH+2NaNO3=2Na3SbO4+N2↑+2H2O

2As+4NaOH+2NaNO3=2Na3AsO4+N2↑+2H2O

5Pb+2NaNO3+8NaOH=5Na2PbO2+N2↑+4H2O

2Sb+5Na2PbO2+2H2O=2Na3SbO4+4NaOH+5Pb

2 方案的實施情況及問題處理

2.1 鉛陽極板

該廠通過將自產(chǎn)粗鉛與外購高鉍鉛合理搭配使用,經(jīng)初步火法精煉后,鉛陽極板都達到了生產(chǎn)技術方案的要求,其具體成分見表2。由于該陽極板屬于高鉍高銻陽極,為了防止斷板掉極,在澆鑄陽極時適當加厚1~2 mm,并且要求陽極板厚薄均勻,表面光滑平整。

表2 高鉍鉛陽極板主要成分 %

2.2 電解液問題

由于陽極板中鉛品位低,雜質(zhì)高,陽極板上溶解的鉛量少于陰極上析出鉛量,造成電解液中鉛離子貧化,濃度不斷降低。因此,必須及時補充電解液中的鉛離子。該廠采用硅氟酸來溶解黃丹,造新電解液,再將新液加入到電解液循環(huán)槽中,并增大電解液循環(huán)量,使電解液中的鉛離子均勻穩(wěn)定,各項指標都達到技術方案的要求。

2.3 陽極泥洗刷問題

陽極泥的洗刷是處理高鉍鉛的一個棘手問題。陽極板鉍、銻等雜質(zhì)高,造成電解后產(chǎn)出的陽極泥中鉍、銻等成分高,使陽極泥表面的附著性增強,形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),使陽極泥變得堅硬和致密。盡管按技術方案要求,改變原有的操作制度,采用每天洗刷的方式,即每天將陽極板吊出,送入洗刷機組進行洗滌,但洗刷機還是不能很好的將陽極泥從殘極上洗刷下來,有時需要反復的洗刷才能把陽極泥洗下來,洗刷干凈后的陽極板繼續(xù)電解,直至達到電解周期。一個電解周期出槽后,殘極板陽極泥先用洗刷機反復洗刷,未洗刷干凈殘極板,采用人工的方式,將陽極泥從殘極板上鏟洗干凈。

2.4 析出鉛的質(zhì)量問題

高鉍陽極板經(jīng)過電解精煉后,產(chǎn)出的析出鉛從外觀看與正常粗鉛電解產(chǎn)出的析出鉛基本無異,表面平整光滑致密,但其化學成分則有一些波動,具體成分見表3。

表3 析出鉛的主要成分 %

從表2中可以看出析出鉛的主成分和部分雜質(zhì)含量都達不到國家1#鉛錠標準,主要是砷、銻含量超標,這可以通過最終火法精煉來解決。按照技術方案的要求,在電鉛鍋中加入硝酸鈉與燒堿進行氧化精煉除雜,通過充分攪拌,析出鉛中砷、銻、錫等雜質(zhì)被氧化,形成砷酸鈉、銻酸鈉等渣,浮于鉛液表面,將渣撈去,鉛液澆注成型,得到最終的合格鉛錠。

3 技術方案實施結(jié)果考核

把該廠電解車間一個工段處理高鉍鉛20 d的生產(chǎn)情況進行考核。

產(chǎn)量情況:該工段有180個電解槽,每槽裝陰極片、陽極片36/35片,正常電解生產(chǎn)每月可產(chǎn)出電鉛3 000 t。這次處理高鉍鉛,20 d共處理高鉍鉛430 t,同時搭配使用的自產(chǎn)粗鉛約1 150 t。20 d共產(chǎn)出電鉛1 250 t,電鉛產(chǎn)量達到正常產(chǎn)量的62.5%。

質(zhì)量情況:按上述技術方案實施電解產(chǎn)出的析出鉛,其雜質(zhì)含量略高于正常粗鉛電解,主要砷、銻含量較高,但析出鉛經(jīng)過合理搭配和最終火法精煉,澆注成電鉛,質(zhì)量全部達到1#鉛錠的要求。

主要技術指標情況:按該技術方案實施,高鉍鉛電解的電流效率為92%,電鉛直流電消耗為100 kWh/t,這些指標與正常粗鉛電解指標相近。鉛、金、銀的回收率達99.5%以上,鉍、銻的回收率分別為98.12%和96.85%。

其它方面情況:近20 d的生產(chǎn),除產(chǎn)出合格電鉛1 250 t外,還產(chǎn)出鉛陽極泥250 t(干重),陽極泥中金、銀、鉍、銻等有價金屬含量高,直接送入貴金屬車間,可回收黃金8 kg,白銀7 t,鉍金屬量 130 t,銻金屬量40 t,回收的金屬價值達數(shù)千萬元,遠超過同期產(chǎn)出的電鉛價值。

4 結(jié)論

該廠的粗鉛,經(jīng)過與含鉍較高的粗鉛合理搭配和初步火法精煉,產(chǎn)出含鉍低于10%的鉛陽極板,這種陽極板仍是高鉍鉛,在電解精煉時,通過采用低的電流密度,合理調(diào)控電解液的成分,加大陽極泥洗滌頻次和加強電解槽面管理,做好最終火法精煉,完全可以產(chǎn)出合格電鉛,技術經(jīng)濟指標也比較理想。盡管在電解產(chǎn)能方面有所降低,但穩(wěn)定了生產(chǎn)過程,快速地回收了高鉍鉛中的金、銀、鉍、銻等有價金屬,獲得了良好的經(jīng)濟效益。通過本次生產(chǎn)實踐,解決了高鉍鉛電解生產(chǎn)的一些技術難題,找到了一種處理高鉍粗鉛的工藝方法,也為日后處理類似的生產(chǎn)問題提供了可借鑒的經(jīng)驗。

[1] 張樂如.現(xiàn)代鉛冶金[M].長沙:中南大學出版社,2013.266-279.

[2] 陳雪云.高鉍鉛陽極高電流密度電解試驗研究[J].稀有金屬,2008,32:6 -8.

[3] 何啟賢,韋文兵.高鉍、高銅粗鉛的精煉實踐[J].湖南有色金屬,2008,24(2):22 -24.

[4] 李建紅.高鉍鉛電解精煉回收Ag、Bi的實踐[J].株冶科技,2003,31(2):4 -7.

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