經(jīng)過一年半的持續(xù)攻關(guān)改造,6月份山東?;儔A廠新線重堿車間噸堿蒸餾汽耗已從1 282千克降至1 172千克,躍居全國(guó)同行業(yè)領(lǐng)先水平。此次技術(shù)改造投入148萬元,年可增效1 256萬元,投入產(chǎn)出比超過1∶8。
蒸汽消耗是純堿生產(chǎn)的主要能耗指標(biāo),占純堿生產(chǎn)總能耗的75%左右。為降低蒸汽消耗,純堿廠與同行業(yè)先進(jìn)廠家對(duì)標(biāo)分析,經(jīng)過全面查找,梳理出汽耗高的三大原因:一是濾過洗水當(dāng)量大時(shí),熱母液量會(huì)增多,相應(yīng)增大蒸餾塔蒸量,增加蒸餾汽耗;二是蒸餾真空系統(tǒng)與濾過真空系統(tǒng)串聯(lián),導(dǎo)致蒸餾塔進(jìn)汽波動(dòng),有時(shí)出現(xiàn)"氣頂"現(xiàn)象,乏汽因壓力高而外排;三是煅燒閃發(fā)汽用量的多少直接影響蒸餾汽耗。
針對(duì)這三大原因,純堿廠進(jìn)行了一系列的攻關(guān)改造。他們投資38萬元新上一臺(tái)離心母液旋液分離器,對(duì)離心母液進(jìn)行分離,稠液進(jìn)入堿液槽,清液進(jìn)入離心母液噴頭,改善噴頭工況,降低洗水當(dāng)量;同時(shí)投資110萬元新增兩臺(tái)真空泵,使蒸餾真空系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行,減少蒸餾塔進(jìn)汽波動(dòng),穩(wěn)定了蒸餾塔工況,此外還將蒸餾塔進(jìn)汽閥門開至最大,降低進(jìn)汽壓力,增加閃發(fā)汽用量,使蒸餾汽耗大幅降低。