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銀錠澆鑄去氧試劑的選型研究與生產(chǎn)實踐

2015-03-17 09:48孫敬韜江西銅業(yè)集團公司貴溪冶煉廠江西貴溪335424
銅業(yè)工程 2015年3期
關(guān)鍵詞:造渣銀粉銀錠

孫敬韜(江西銅業(yè)集團公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

銀錠澆鑄去氧試劑的選型研究與生產(chǎn)實踐

孫敬韜
(江西銅業(yè)集團公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)

針對貴冶木炭去氧銀錠澆鑄工藝因素進行分析與總結(jié)。通過對去氧試劑選型的探索,尋求新型去氧試劑,并對新型去氧試劑使用情況進行研究與分析。通過更換去氧試劑,從根源上避免了因去氧劑造成對銀錠物理合格率的影響,有效提高了銀錠物理合格率。

去氧劑;選型;銀錠;合格率;生產(chǎn)實踐

1 引言

目前,國內(nèi)外主要冶煉廠處理銅陽極泥的現(xiàn)行生產(chǎn)流程主要采用火法熔煉—電解或濕法提取—電解工藝[1]。江銅集團貴溪冶煉廠采用濕法提取—電解工藝從銅電解陽極泥中回收金銀,主要工藝流程為:陽極泥經(jīng)過硫酸化焙燒、浸出脫銅,再經(jīng)過氯化分金和亞硫酸鈉分銀得到粗銀粉,粗銀粉經(jīng)過火法吹煉成為銀陽極板[2-3],再經(jīng)過電解精煉[4-6]生產(chǎn)出符合國標的銀錠。銀錠澆鑄工藝由四道流程構(gòu)成,即電銀粉經(jīng)中頻爐進行熔化吹煉,吹煉完成后加入造渣試劑進行氧化造渣,反應完成后加入去氧試劑進行去氧,最后澆鑄成銀錠。由于銀的特性,在熔融狀態(tài)容易吸收自身體積21倍的氧,導致澆鑄過程中影響銀錠物理規(guī)格合格率的主要原因。本文通過去氧試劑的探索對比試驗,確定新型去氧試劑的選型及最佳反應條件,并介紹了采取相應措施后的效果。

2 試驗部分

2.1 原有工藝簡介

銀錠生產(chǎn)采用中頻冶煉和電解精煉相結(jié)合的方法,中頻冶煉過程主要是,第一步:高純電銀粉在中頻爐中進行熔化和吹煉,吹煉溫度在1200℃左右,時間為30min;吹煉完成后加入造渣試劑進行氧化造渣,造渣試劑主要為碳酸鈉和二氧化硅,加入量根據(jù)電銀粉雜質(zhì)元素情況進行適當?shù)恼{(diào)節(jié);造渣反應完成后進行去氧工序,之后澆鑄成錠,銀錠鑄型流程見圖1。自投產(chǎn)以來一直沿用傳統(tǒng)去氧方法—木炭去氧。去氧過程是在造渣反應完成后,加入塊狀木炭反應20min左右,木炭的加入量為2kg/爐。隨著銀錠質(zhì)量要求的提高,傳統(tǒng)去氧方法的局限性逐漸顯現(xiàn),主要問題是:木炭粉塵量大,可利用率低,浪費嚴重;木炭顆粒易造成錠面夾渣,影響銀錠物理合格率;木炭去氧反應時間長,電能損耗嚴重。

圖1 銀錠鑄型流程圖

2.2 試驗過程

生產(chǎn)過程中,去氧劑不但要滿足熔融狀態(tài)下銀的去氧要求,而且在反應完成后能夠較好的與銀分離,同時不增加其他雜質(zhì)元素。試驗首先通過對比試驗對去氧試劑進行選擇,確定銀錠澆鑄過程的適宜的去氧劑;再考察試劑消耗量、反應時間、溫度等條件對銀錠物理規(guī)格合格率的影響,確定最佳工藝條件,然后在此基礎上進行工業(yè)實踐。

3 結(jié)果與討論

3.1 去氧試劑的選擇

針對去氧試劑成分化驗結(jié)果擬定了幾種高碳物質(zhì)進行銀錠生產(chǎn)試驗。每爐電銀粉熔鑄量為150kg,去氧劑加入量均為理論數(shù)量的3.0倍,在1200℃的條件下,去氧反應20min,銀錠物理合格率實驗結(jié)果如表1所示。

表1 去氧試劑對銀錠物理合格率的影響

從表1可知,采用試劑(C6H10O5)n進行去氧反應澆鑄的銀錠物理合格率高達99.1%,在所有試驗試劑中效果最為突出。另一方面,在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),(C6H10O5)n相對其他試劑不但清潔環(huán)保,而且具有價格低廉、采購便利的特點。

3.2 試劑(C6H10O5)n用量對銀錠物理合格率的影響

試劑(C6H10O5)n在去氧過程中,試劑(C6H10O5)n與溶解在銀液中的氧發(fā)生反應,消耗銀液中溶解的氧,試劑(C6H10O5)n的加入量直接影響去氧效果。試驗在恒定溫度1200℃的條件下反應20min,每爐電銀粉的熔鑄量為150kg,對加入不同量試劑(C6H10O5)n進行試驗,試劑(C6H10O5)n加入量對銀錠物理合格率的影響結(jié)果如圖2所示。

圖2 試劑(C6H10O5)n量對銀錠物理合格率的影響

圖2顯示,銀錠物理合格率隨著試劑(C6H10O5)n的投入量增加而增大,當試劑(C6H10O5)n的加入量超過1.2kg時,再繼續(xù)增加試劑(C6H10O5)n的量,銀錠物理合格率增加不明顯,但試劑(C6H10O5)n的生產(chǎn)成本增加。所以,要達到較高的銀錠物理合格率,降低去氧工序的成本消耗,試劑(C6H10O5)n的加入量應控制在1.2kg左右為宜。

3.3 試劑(C6H10O5)n反應時間對銀錠物理合格率的影響

為驗證試劑(C6H10O5)n在去氧反應過程的最佳時間,在恒定試劑(C6H10O5)n投入量1.2kg,每爐電銀粉的熔鑄量為150kg,反應溫度1200℃的條件下進行驗證,不同反應時間對銀錠物理合格率的影響結(jié)果如圖3所示。

圖3 試劑(C6H10O5)n反應時間對銀錠物理合格率的影響

圖3顯示,銀錠物理合格率隨去氧反應時間的增加而而增大,當反應時間超過6min時,再繼續(xù)增加去氧反應時間,銀錠的物理合格率反而開始降低。主要原因是試劑(C6H10O5)n反應完全后,在高溫下出現(xiàn)氧氣反溶現(xiàn)象,導致銀液含氧量增加制約銀錠物理合格率。所以,要保證理想的銀錠物理合格率,去氧反應時間的把握至關(guān)重要,試劑(C6H10O5)n的反應時間控制在6~7min內(nèi)為宜。

3.4 試劑(C6H10O5)n反應溫度對銀錠物理合格率的影響

由于塊狀木炭在去氧反應過程對溫度的要求比試劑(C6H10O5)n高,為探求試劑(C6H10O5)n的最佳反應溫度,對試劑(C6H10O5)n反應溫度進行了驗證。在每爐電銀粉的熔鑄量為150kg,試劑(C6H10O5)n投入量1.2kg,反應時間6~7min的條件下,對不同溫度下進行去氧反應進行實驗,不同反應溫度對銀錠物理合格率的影響結(jié)果如圖4所示。

圖4 試劑(C6H10O5)n反應溫度對銀錠物理合格率的影響

圖4顯示,銀錠物理合格率隨去氧反應溫度的增加而而增大,當反應溫度超過1120℃時,再繼續(xù)提高去氧反應溫度,銀錠的物理合格率反而開始降低。主要原因在高溫下銀錠澆鑄出現(xiàn)了“麻臉”現(xiàn)象,制約銀錠物理合格率。所以,要保證理想的銀錠物理合格率,去氧反應溫度至關(guān)重要,試劑(C6H10O5)n的反應溫度控制在1120℃左右為宜。

4 生產(chǎn)實踐

利用試劑(C6H10O5)n做為銀錠澆鑄過程的去氧劑及試驗選定的工藝條件進行工業(yè)生產(chǎn),取得了良好效果,結(jié)果見圖5。實踐表明,自2012年4月開始對試劑(C6H10O5)n進行反應條件驗證開始,銀錠的物理合格率一直呈現(xiàn)攀升趨勢。在歷經(jīng)四個月的驗證后,確定了試劑(C6H10O5)n的最佳反應條件后,銀錠物理合格率由原來的96.3%提高到99.55%。銀錠物理合格率的提升一方面是因為反應溫度降低,降低的“麻臉”產(chǎn)生頻次;另一方面,由于試劑(C6H10O5)n在去氧過程物質(zhì)形態(tài)發(fā)生改變,由反應前粉末狀轉(zhuǎn)變成團狀燒結(jié)塊,這種物質(zhì)不但質(zhì)地較輕,并與銀液之間沒有任何互溶現(xiàn)象,能夠較好的與銀液分離,從根源上杜絕木炭渣坑現(xiàn)象的出現(xiàn),確保了銀錠澆鑄過程的物理合格率。

圖5 2012年貴冶銀錠物理合格率結(jié)果統(tǒng)計

5 結(jié)論

(1)根據(jù)去氧劑對比試驗綜合比較,試劑(C6H10O5)n是比較理想的去氧試劑,其最佳反應條件:反應溫度1120℃時,試劑(C6H10O5)n每爐加入1.2kg,去氧反應6~7min。

(2)將試劑(C6H10O5)n做為銀錠鑄型的去氧試劑應用于生產(chǎn)實踐中,取得了良好效果,銀錠物理規(guī)格合格率由96.30%提高到99.55%。

[1]楊天足, 水承靜, 賓萬達. 鉛陽極泥濕法處理工藝述評[J]. 黃金, 1996, 17(11):33-36.

[2]邱竹賢. 有色金屬冶金學[M]. 北京:冶金工業(yè)出版社, 1988:164-298.

[3]傅崇說. 有色冶金原理[M]. 北京: 冶金工業(yè)出版社, 1993:264-278.

[4]張繼榮, 林忠. 高銀陽極銅電解精煉的生產(chǎn)實踐[J]. 有色金屬(冶煉部分), 1997(5):6-9.

[5]史有高. 高銀銅陽極的電解精煉[J]. 有色冶煉, 1994. 23(3):11-14.

[6]黃禮煌. 金銀提取技術(shù)[M]. 北京:冶金工業(yè)出版社, 1995.

The Selection of Research and Production Practice of Silver Ingot Casting De-oxidation Reagent

SUN Jing-tao
(Guixi Smelter, Jiangxi Copper Corporation, Guixi 335424, Jiangxi ,China)

aiming at charcoal de-oxidation of silver ingot casting process, influence factors were analyzed and summarized. Through research on de-oxidation reagent selection, seeking new de-oxidation reagent, also research and analysis on new de-oxidation reagent, replacing de-oxidation reagent, avoiding oxidizing agent effected on physical qualification rate of silver ingot, effectively improved the physical qualified rate of silver.

deoxidizing agent;selection;silver;qualified rate;production practice

TF832

A

1009-3842(2015)03-0027-03

2014-09-12

孫敬韜(1985-),男,山東煙臺人,工程師,主要從事貴金屬生產(chǎn)設備研發(fā)及管理工作。E-mail:sunjingtao2012@126.com

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