狄曉亞 姜海俠 趙鳳玲 梁勛 谷超林 王云鵬
摘要:通過優(yōu)化HT1潤梗工序工藝參數(shù),提高了HT1潤梗出口含水率的穩(wěn)定性,對后續(xù)梗絲加料及干燥工序的平穩(wěn)運行起到關(guān)鍵作用,解決了煙梗處理過程中的工藝難題,從而提升梗絲加工質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:HT1潤梗出口含水率;HT1潤梗工藝參數(shù)
中圖分類號:TB
文獻標(biāo)識碼:A
文章編號:16723198(2015)18022101
1 存在問題現(xiàn)狀
HT1潤梗工序是為了提高煙梗的溫度及一定的含水率,進一步提高煙梗的柔軟性及耐加工性。HT1潤梗工序?qū)汗?、切梗質(zhì)量起著重要的作用,由于煙梗來料水份的不確定性,影響了HT1潤梗出口含水率的穩(wěn)定性,對后續(xù)梗絲加料及干燥工序的平穩(wěn)運行起到制約作用。我廠煙梗前期處理流程,見圖1。
我廠煙梗預(yù)處理采用HT1潤梗,HT2潤梗(根據(jù)工藝要求HT2潤梗只增加部分煙梗溫度),其工藝特點決定了HT1潤梗工序?qū)>€水份控制的重要作用,HT1潤梗出口含水率的穩(wěn)定性,直接影響切梗質(zhì)量的穩(wěn)定性,以及后段工序梗絲加料及干燥的運行環(huán)境。近期,梗絲加料工序入口含水率偏低,導(dǎo)致加料工序為了達到出口含水率符合工藝要求,超負荷運行以增加梗絲含水量,因此,提高HT1潤梗出口含水率及保持穩(wěn)定性一段時期內(nèi)成為制絲工藝控制難點。
2 制定措施,有效改進
根據(jù)存在的問題,需優(yōu)化調(diào)整的兩個設(shè)備參數(shù)為:HT1加水流量閥開度、HT1蒸汽流量閥開度,從而提高HT1潤梗出口含水率,進而提升梗絲加料入口含水率。
(1)選擇S梗絲牌號作為試驗梗絲,通過應(yīng)用正交試驗設(shè)計的方法對試驗進行合理設(shè)計,科學(xué)地安排最少的試驗次數(shù)獲得較多的信息量,從而達到試驗的目的;制定正交試驗方案,試驗因素為2因素,試驗水平為3水平,共有32=9個不同的試驗條件,見表1、表2。
(2)根據(jù)制定的正交試驗方案,依次進行試驗,試驗結(jié)果及分析見表3。
通過以上試驗及分析可得出,HT1蒸汽流量閥開度對水分的影響最大,HT1加水流量閥開度次之;HT1加水流量閥開度36%、HT1蒸汽流量閥開度42%為最佳組合方案。
(3)按照最佳方案組合HT1加水流量閥開度36%、HT1蒸汽流量閥開度42%進行驗證:對S牌號梗絲進行3批次試驗,加料入口含水率與標(biāo)準(zhǔn)中心差值的絕對值分別為0.23%、0.38%、0.29%,均在允差±1%范圍內(nèi),因此,正交試驗結(jié)果有效。
3 結(jié)論
通過以上改進措施的實施,使梗線現(xiàn)有問題得到有效解決,HT1潤梗工序充分發(fā)揮其有效性,提升加料入口含水率,提高了加料工序生產(chǎn)加工能力及質(zhì)量水平。
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