鄭鵬南
(中電(福建)電力工程有限公司 南平市 353001)
潭頭水電站位于福建省福安市潭頭鎮(zhèn)東昆村溪中游河段,是福安市地區(qū)東溪河段規(guī)劃四個梯級的第三級電站,電站為引水式電站,水電站內裝兩臺單機容量15MW立式軸流轉漿式水輪發(fā)電機組,總裝機容量為30MW。
發(fā)電機型號為SF15-36/5500,水輪機型號為ZZ660-LH-360,最高水頭為19m,最低水頭為16 m,吸出高程為-3.5m,生產(chǎn)廠家為南寧發(fā)電設備總廠,安裝單位為中國水利水電十六局。
2011年12月至2012年1月由中電 (福建)電力工程有限公司承接該電站2#機安裝后首次大修,2012年9月至10月由中國水利水電十六局承接1#機組進行安裝后首次大修。2013年7月,電站方反映2#機組運行時上導軸承處有異常響聲,并邀請了筆者一同對該事件展開調查。
事件調查時,分別進行1#、2#機開機、帶負荷、停機等工況試驗,調查人員站在上機架處,可聽到1#、2#機組在啟動時及帶5000kW以下負荷時,上導或推力軸承處有連續(xù)的咔嗒聲(異音),機組帶5000kW負荷以上時,異音漸小直至耳朵無法分辨是否有聲響。但原本電站方認為沒有異音的1#機,也出現(xiàn)類似異音情況,且1#機組處的異音較2#機大,因此電站方邀請中國水利水電十六局技術人員一同參與調查。
(1)異常響聲來源部位分析。
首先,從筆者拍攝的2#機上導瓦的磨損情況照片(圖1)分析,可看出上導瓦發(fā)生了異常磨損,查看下導瓦磨損情況,磨損情況也類似。該電站機組發(fā)電機型式為懸吊式,上導軸承與推力軸承共用一個油槽。由于推力軸承(鏡板、推力瓦等)位于油槽的下部,浸在油中,如果發(fā)出聲音應該較沉悶,而現(xiàn)場聽到的聲音較清脆,所以推測音源來自上導軸承處。而下導軸承因位于轉子下方,機組運行時因下機架與發(fā)電機下蓋板間空間狹小,工作人員無法安全進入檢查,所以即使有異音也沒人能聽到。
圖1 上導瓦磨損情況
(2)導瓦產(chǎn)生異常磨損的原因分析。
該發(fā)電機導瓦瓦面與軸領(滑轉子)為同心圓,上導、下導設計總間隙均為0.30mm。
一般地,對于分塊的導軸瓦,在導瓦的上方都裝有上壓板,以限制導瓦的軸向移動,根據(jù)《水輪發(fā)電機組推力軸承、導軸承安裝調整工藝導則》(SD288-88)第11.3.11條規(guī)定:(分塊瓦安裝后)安裝上壓板,檢查其與導瓦的間隙應符合設計要求,一般為(0.3~0.5)mm,不合格時允許加墊調整,但其墊片必須通過螺孔。
中電電力工程有限公司曾檢修的福建松溪前進水電站機組,同是南寧發(fā)電設備總廠生產(chǎn)的機組,其水輪發(fā)電機結構型式相同,上導瓦也安裝有上壓板,每塊瓦兩側各裝有一塊壓板。查看隨機圖紙,發(fā)現(xiàn)發(fā)電機總裝配圖中導瓦是設計為有上壓板的,上機架、下機架裝配圖中,導瓦卻沒有上壓板,不能不說設計者、生產(chǎn)廠家工作不夠嚴謹。
導瓦正常磨損應該是瓦面各處磨損均勻,而從照片來看,磨損顯然是不均勻的。各瓦磨損的主要特征有:導瓦的上半部分比下半部分磨損更嚴重。第一象限磨損最嚴重,且出油邊與頂邊角點最嚴重。第三象限磨損最輕微,且進油邊與底邊角點最輕微。
為什么導瓦的上半部分比下半部分磨損更嚴重?從圖2可以看出,導瓦的下托板僅支撐著瓦背底邊的一小部分,瓦的重心的垂線沒有落在下托板這個支撐面上,屬于物理上的不穩(wěn)定平衡結構,導瓦有向主軸側傾倒的趨勢,這是導瓦上半部分比下半部分磨損更嚴重的原因。
圖2 下托板與瓦的支撐狀態(tài)
為什么會出現(xiàn)第一象限磨損最嚴重,且出油邊與頂邊角點(圖示右上角點)最嚴重;第三象限磨損最輕微,且進油邊與底邊角點(圖示左下角點)最輕微的現(xiàn)象呢?
讓我們先熟悉下軸承內甩油、軸承外甩油、推力軸承冷卻油內循環(huán)這三個概念及原理吧。
軸承內甩油:油質通過旋轉部件內壁與擋油管之間,甩向發(fā)電機內部,稱為內甩油。內甩油的原因是機組在運行時,由于轉子旋轉鼓風,使推力頭或導軸承滑轉子內下側至油面之間,容易形成局部負壓,把油面吸高或涌溢,而甩濺到電機內部,形成內甩油。
軸承外甩油:油質通過旋轉部件與蓋板縫隙甩向蓋板外部,稱為外甩油,機組運行中,推力頭和鏡板外壁將帶動粘滯的油運動,使油面因離心力作用向油槽外壁涌高、飛濺或攪動,易使油珠或油霧從油槽蓋板縫隙處逸出,形成外甩油。
推力軸承冷卻油內循環(huán):所謂內循環(huán),就是將油冷卻器和推力軸承裝在同一個油槽內,借推力頭與鏡板旋轉的粘滯泵作用和冷熱油的對流作用形成循環(huán)油路。
潭頭機組推力頭有兩排油孔,其中上油孔是防止產(chǎn)生內甩油鉆的穩(wěn)壓孔,它能使軸領里外通氣平壓,防止軸領內部負壓而使油面吸高甩油。下油孔與上導瓦中部油溝相對(下導軸承結構類似)。根據(jù)內甩油、外甩油的原理,下油孔在機組轉動時,則向導瓦噴油,這種噴油可以使導瓦與軸間建立油膜,并使導瓦產(chǎn)生徑向移動趨勢。
機組在轉動時,附在軸領上的油有粘滯性、軸與瓦間的摩擦力、軸轉動時的旋轉動力等力都可以使導瓦發(fā)生沿旋轉方向偏轉的趨勢。由于潭頭機組發(fā)電機導瓦沒有安裝上壓板,因此導瓦可能沿旋轉方向偏轉,假設某塊導瓦發(fā)生了偏轉,可認為是出油邊底部仍落在導瓦下托板上,即發(fā)生沿出油邊底邊的旋轉,進油邊底邊將抬起,離開下托板;此時導瓦的水平中心線(油溝)將不再水平,在下油孔與進油邊相交至導瓦垂直中心線(進油邊至瓦背支柱螺栓)這一段距離,由于導瓦下部所受徑向力更大,導瓦將發(fā)生扭轉,使得進油邊下部離主軸距離大,出油邊上部與主軸發(fā)生相碰發(fā)生摩擦;下油孔過導瓦垂直中心線后,情況相反,如果由于下油孔噴油及導瓦的自重導瓦回落,導瓦回落后,導瓦底面與下托板相接觸面積大,摩擦力大,下油孔的油流無法推動導瓦產(chǎn)生扭轉。由于導瓦的偏轉及回落,瓦與下托板發(fā)生撞擊發(fā)出異響。
(3)機組帶5000kW負荷以下時異音更大的原因分析。
在機組檢修前電站方就反映機組負荷在(3000~ 10000)kW區(qū)間存在振動及噪音偏大的缺陷,筆者分析主要與水力方面有關,這里不再詳述。
機組運行后,如果沒有不平衡的外力作用,軸線運行可與盤車時相同,但是,機組實際運行后,轉動部分的受力狀態(tài)與盤車時完全不同,有水力、電磁力、離心力、軸承約束力等的作用,這些力都或多或少存在不平衡。在這種有一定變化規(guī)律的不平衡力的作用和軸線不正的情況下,轉動部分就會相對旋轉中心發(fā)生量值大小及方向連續(xù)不斷交替變化的現(xiàn)象,即發(fā)生振動。
也就是說軸的靜態(tài)擺度與運行擺度是性質不一樣的,機組因工況不同,軸的運行擺度也不同,所以軸使導瓦發(fā)生偏轉的力也不同,在運行擺度大時,使導瓦發(fā)生偏轉的可能更大些,所以產(chǎn)生的異音更大,該機修后帶5000kW以上負荷時,機組振動明顯減小,運行擺度也相應減小,導瓦發(fā)生偏轉的可能性隨著減小,異音也相應減小。
事件調查小組在聽取筆者以上分析意見后,表示贊同。中國水利水電十六局技術人員也表示:他們安裝過的機組中,導瓦都有安裝上壓板;該兩臺機在安裝后不久進行的小修即發(fā)現(xiàn)導瓦異常磨損,情形與筆者提供的照片類似。
至于以前沒有人聽到上導的異常響聲,主要是因為這種異音并不太響,需要離上機架很近專心地聽才能聽得到,正如1#機的異音一樣,只有仔細聽才能聽到,所以導瓦的異常磨損及異音與機組大修無關,而是與沒有安裝導瓦上壓板有關。
筆者建議潭頭水電站機組上導、下導瓦均應安裝上壓板。
電站方將此建議反饋給生產(chǎn)廠家,廠家起初表示不需要安裝上壓板,但原因解釋過于牽強,事件調查小組均表示無法茍同廠家意見,電站方?jīng)Q定采取安裝上壓板的建議。
2013年9月,潭頭水電站1#機組小修,由中國水利水電十六局承接,小修時在上導瓦處安裝了上壓板(下導沒有安裝),機組開機運行后,上導處異音消失,在取得了此效果后,2013年10月,又進行了2#機組小修,仍為中國水利水電十六局承接,在上導瓦處安裝上壓板(下導沒有安裝),機組運行后,異音同樣消失。
針對潭頭水電站機組運行時上導軸承處有異常響聲進行排查。首先根據(jù)上導瓦受磨損,推測異常響聲來自上導軸承處。其次通過查工藝導則、對比同型號機組安裝情況,以及觀察到上導瓦右上角磨損最嚴重、其相對的左下角磨損最輕微等,進一步論證因安裝時上導瓦沒有加上壓板,導致大軸轉動時帶動上導瓦偏轉及回落,瓦與下托板發(fā)生撞擊發(fā)出異常響聲。結合機組小修,在上導瓦處安裝上壓板后,異常響聲消失。
[1]黃景湖.準確把握水電機組“擺度”的涵義[J].水電站機電技術,2004,(1).
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