彭明仔 丘永亮
(1.廣州市凈水有限公司,廣東 廣州510655;2.廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院,廣東 廣州510510)
電力系統(tǒng)電壓下降的主要原因是無功功率不足或分布不合理,電壓無功控制的核心是合理選擇控制策略,從而有效地減少有載變壓器分接頭和電容器組的動作次數(shù),降低能量損耗,提高電壓合格率,實現(xiàn)系統(tǒng)電壓穩(wěn)定。
為實現(xiàn)無功控制目標,目前電力系統(tǒng)大多采用九區(qū)圖進行實時無功補償。九區(qū)圖控制策略是對變壓器分接頭檔位、電容器組數(shù)、電壓、無功等進行控制,根據(jù)電壓及功率因數(shù)信息來判斷當前的運行區(qū)域,再按照設定的控制策略,調(diào)節(jié)電容器組的投切組數(shù)及變壓器分接頭的檔位,以最優(yōu)的控制順序和最少的動作次數(shù)使輸出電壓及功率因數(shù)處于正常工作區(qū),盡量使電壓穩(wěn)定而功率因數(shù)接近于1。傳統(tǒng)九區(qū)圖控制策略如圖1所示。
圖1 九區(qū)圖控制策略
傳統(tǒng)九區(qū)圖控制策略存在的問題:沒充分考慮分接頭調(diào)節(jié)和電容器投切對電壓、無功的影響,且對分接頭和電容器的調(diào)節(jié)不作限制。因此,實際使用時容易造成系統(tǒng)振蕩、分接頭調(diào)節(jié)次數(shù)過多。同時,該策略沒有對調(diào)節(jié)范圍進行預判,容易造成分接頭調(diào)節(jié)及投切電容過大或過小,不易操作。
無功控制是通過基本潮流方程獲得所需電容器組數(shù)和分接頭檔位,簡單系統(tǒng)接線圖如圖2所示。
設U0為系統(tǒng)電壓,U1、U2為變電站主變高低壓側(cè)電壓,PL、QL分別為負荷有功和無功功率,k為變壓器變比,Qc為補償無功功率,Rs、Xs、RL、XL分別為線路阻抗參數(shù),RT、XT為變壓器阻抗參數(shù),設變電站共有m組等容電容器,變電站綜合負荷取恒定功率模型,則有:
圖2 系統(tǒng)模型
設變比k不變,為維持主變低壓母線電壓在規(guī)定的UC,由式(1)可得式(2):
式中,B0為一組電容器電納;n為組數(shù),是非負整數(shù)。
對于理想電網(wǎng),電壓降落橫分量及全網(wǎng)電阻對電壓的影響很小,可忽略不計。所以,在不計電壓降落橫分量和全網(wǎng)電阻的情況下,可按式(1)推導出nj和kj的近似計算公式:
通過式(4)、(5)可以計算出投切電容組數(shù)及變壓器變比,預先掌握分接頭檔位及電容投切組數(shù),從而減少分接頭及電容投切的調(diào)節(jié)次數(shù)。
經(jīng)分析,分接頭調(diào)節(jié)主要用于電壓調(diào)節(jié),而電容器投切主要用于無功調(diào)節(jié),同時也可用于電壓調(diào)節(jié),因而可以采用電容器優(yōu)先動作進行調(diào)節(jié)的控制策略。公式計算檔位及電容組數(shù)可能會使無功控制不夠精確,所以需進行預判,分接頭一次調(diào)節(jié)一檔,電容器一次投切一組,每動作一次后都應進行電壓、功率因數(shù)合格判斷,并根據(jù)電壓、無功、時間、分接頭檔位和電容器組投切開關狀態(tài)等多因素進行綜合判斷。改進的無功控制策略流程如圖3所示。
圖3 改進的無功控制策略流程圖
改進的無功控制策略是優(yōu)先調(diào)節(jié)電容器,每次投切一組電容器,直至電壓合格或電容器組數(shù)達到最大為止。如果投切電容器能使電壓無功合格,則不必再調(diào)節(jié)分接頭;若不合格,則再調(diào)節(jié)分接頭或執(zhí)行下一步驟。
為了驗證該策略的控制效果優(yōu)于傳統(tǒng)九區(qū)圖無功控制策略,使主變低壓側(cè)母線電壓處于規(guī)定的電壓上下限值之間,高壓側(cè)功率因數(shù)盡量接近于1。
設0點時分接頭檔位和電容器組初始狀態(tài)為+3檔、投入1組電容。功率因數(shù)上下限值分別為1和0.9,電壓上下限值分別為10.7kV和10kV,假設不對控制對象的動作次數(shù)作限制。案例采用模擬數(shù)據(jù)進行對比分析。
經(jīng)計算,表1和表2分別為改進的無功控制策略的效果和傳統(tǒng)控制策略的效果(僅列舉需調(diào)節(jié)部分),表中cap和tap分別為電容器組、分接頭檔位實際輸出控制量。
由表1和表2可知,改進的無功控制策略及傳統(tǒng)九區(qū)圖策略都可以實現(xiàn)變電站的電壓、無功控制要求。在傳統(tǒng)九區(qū)圖控制策略下0:00~23:00分接頭共調(diào)節(jié)了14次,電容器組僅投切了1次,可知該策略未能充分利用電容投切手段進行調(diào)壓和無功補償,使分接頭調(diào)節(jié)次數(shù)大大增加,超出日最大調(diào)節(jié)次數(shù)。
表1 改進的無功控制策略效果
表2 九區(qū)圖無功控制策略效果
在改進的無功控制策略控制下,0:00~23:00分接頭共調(diào)節(jié)了7次,電容器組共投切了8次。比較兩種策略的控制效果,由于無功控制目標要求變壓器分接頭日調(diào)節(jié)次數(shù)盡量少,可知改進的無功控制策略明顯優(yōu)于傳統(tǒng)九區(qū)圖策略,它能夠大大減少分接頭調(diào)節(jié)次數(shù),其原因在于充分應用了電容器投切替代分接頭調(diào)節(jié)的電容優(yōu)先原則。由此可知,改進的無功控制策略優(yōu)點是能夠使變壓器分接頭調(diào)節(jié)次數(shù)盡量達到最少。
綜上所述,當采用改進的電壓無功控制策略時,可以使變壓器分接頭調(diào)節(jié)次數(shù)達到最少,避免造成系統(tǒng)振蕩及分接頭的頻繁動作,確保了自動化裝置動作的正確性,從而延長了電氣設備的使用壽命,并提高了電力系統(tǒng)無功控制的可靠性。
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