范 健,楊廣福,王宗巖
(山東?;煞萦邢薰炯儔A廠,山東 濰坊 262737)
碳化塔是純堿生產(chǎn)的主要設(shè)備。純堿生產(chǎn)中,來自上游各道工序的氨鹽水、二氧化碳?xì)獾任锪希谔蓟?nèi)混合,完成傳質(zhì)、結(jié)晶和傳熱三種過程同時(shí)進(jìn)行的物理、化學(xué)反應(yīng),同時(shí)存在著氣、液、固三相介質(zhì)。由于介質(zhì)的強(qiáng)腐蝕性、氣液混合時(shí)湍動(dòng)沖擊等因素,造成鑄鐵塔塔圈內(nèi)壁、笠帽等構(gòu)件氧化腐蝕,易導(dǎo)致純堿產(chǎn)品含鐵量高(紅堿),產(chǎn)出次品。設(shè)備工作壽命較短。
目前我廠新線使用的碳化塔為笠帽式(索爾維碳化塔),塔徑φ3200/φ3400,塔高32.335m,共計(jì)25臺(tái),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1 400kt/a。自2004年投入生產(chǎn),已運(yùn)行近10年,大部分碳化塔因腐蝕、液體沖刷磨損、氣體沖擊等因素,相繼出現(xiàn)塔壁減薄、笠帽破損、塔體泄漏等設(shè)備故障,次品堿(鐵高堿)頻出。客戶對(duì)我廠的產(chǎn)品質(zhì)量方面的投訴也越來越多,對(duì)?;儔A的品牌形象、市場(chǎng)銷售等帶來了極大的負(fù)面影響。
經(jīng)過長(zhǎng)期的生產(chǎn)實(shí)踐表明,系統(tǒng)鐵腐蝕主要來自碳化塔上部(四圈)汽液交界面處的沖刷腐蝕、中和水、氨鹽水、洗水等金屬管線的腐蝕,關(guān)鍵部位因閥門不能有效隔離,出現(xiàn)事故造成大的生產(chǎn)波動(dòng)加劇系統(tǒng)的腐蝕層的剝落。特別是上部塔圈由于碳化液位波動(dòng)和出氣常年沖刷,內(nèi)腐蝕加快,硫膜容易脫落是鐵高堿形成的重要因素。
上部塔圈詳細(xì)的狀況:碳化塔頂蓋連接出氣總管(內(nèi)涂乳膠水泥處理),正常出氣總管壓力一般控制0.07MPa(試驗(yàn)壓力0.1MPa),第33圈、34圈為空圈,第32圈為進(jìn)液圈,兩側(cè)有DN250氨鹽水和備用口各一個(gè),因碳化塔為典型的大型靜設(shè)備,笨重、高大,所以,我們考慮從碳化塔上部進(jìn)行局部改造和優(yōu)化。
根據(jù)以上碳化塔的狀況,為了降低安全隱患,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低設(shè)備基礎(chǔ)承重,我們建議對(duì)上部部分塔圈進(jìn)行玻璃鋼更換改造,34圈、33圈考慮到空圈,腐蝕較嚴(yán)重,且受氣刷嚴(yán)重,容易掉鐵銹,建議改玻璃鋼,32圈為進(jìn)液圈,也是氣、液分離圈,容易腐蝕,建議也改玻璃鋼,32圈笠帽同時(shí)由鑄鐵笠帽改為玻璃鋼笠帽,為了減少玻璃鋼法蘭數(shù)量,可考慮上部三圈做成整體一個(gè)玻璃鋼塔圈。塔圈原厚度35 mm,玻璃鋼塔圈因耐腐蝕、抗沖刷,設(shè)計(jì)厚度必須滿足承受0.12MPa強(qiáng)度,內(nèi)附件凸臺(tái)可以適當(dāng)增加厚度,并設(shè)加強(qiáng)筋,提高支撐強(qiáng)度。
玻璃鋼材質(zhì)有以下優(yōu)點(diǎn):
1)材質(zhì)重量輕,減少設(shè)備承重負(fù)荷,能延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命。
2)玻璃鋼材質(zhì)耐沖刷、耐腐蝕且容易制造成型。
3)玻璃鋼材質(zhì)施工方便,檢修更換費(fèi)用低。
因此,我們認(rèn)為,碳化塔上部塔圈由鑄鐵改成玻璃鋼是可行的。
借鑒其他堿廠的改造及使用情況,將25臺(tái)碳化塔圈最上部汽液交界面處的四圈鑄鐵塔圈去掉,更換為兩圈玻璃鋼塔圈,尺寸不變,其他管線改為尼龍材質(zhì)。
新線碳化塔在2006年對(duì)碳化塔增加4圈,由原來的30圈增加到34圈,通過近幾年的運(yùn)行來看,由于壓縮機(jī)能力有限,效果不是很理想,通過這次改造,建議去掉原增加的4圈塔圈(29圈~32圈)剩余上部3圈進(jìn)行玻璃鋼塔圈整體更換。
新線碳化塔上部?jī)扇Γㄔ?3圈、34圈)分別為空圈和進(jìn)液圈(原32圈、頂蓋),總重約8t,總高2.9 m,可以將上述部分制作成玻璃鋼桶狀塔圈,下部和笠帽、28圈法蘭連接。玻璃鋼塔圈下帶法蘭,與原碳化28圈實(shí)行法蘭連接,原32圈鑄鐵笠帽改在玻璃鋼塔圈內(nèi)部固定,材質(zhì)改為玻璃鋼,31圈與32圈之間原鑄鐵笠帽改為玻璃鋼笠帽,與原笠帽尺寸不變,安裝位置改為玻璃鋼塔圈法蘭與28圈上法蘭之間。上部原鑄鐵塔改為玻璃鋼塔圈后,塔圈上部需設(shè)φ600人孔蓋。其余所有管口及人孔尺寸都保持不變,且管口及人孔方位保持不變,便于與原管線安裝方便。另外改為玻璃鋼塔后,出氣管線加軟連接,以保護(hù)碳化塔管口不受破壞。
5#碳化塔于2014年1月8日進(jìn)行改造安裝,試壓合格,18日投入試運(yùn)行試驗(yàn),效果良好。
[1] 大連化工研究設(shè)計(jì)院.純堿工學(xué)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004
[2] 潘鴻恩,孫錫吾.純堿生產(chǎn)設(shè)備檢修與防腐[M].沈陽:遼寧科學(xué)技術(shù)出版社,1991