李志國 艾合買江·芒力克 祝先貴 張建軍 劉 婷
1新疆油田風城油田作業(yè)區(qū)2新疆金戈壁油砂礦開發(fā)有限責任公司3新疆油田石西油田作業(yè)區(qū)
SAGD超稠油采出液高溫熱化學沉降脫水
李志國1艾合買江·芒力克2祝先貴1張建軍1劉 婷3
1新疆油田風城油田作業(yè)區(qū)2新疆金戈壁油砂礦開發(fā)有限責任公司3新疆油田石西油田作業(yè)區(qū)
針對風城SAGD超稠油采出液溫度高、攜砂量大、攜砂粒徑小、油水乳化嚴重等特點,分析了目前脫水試驗站運行狀況并對投運過程參數(shù)進行優(yōu)化。根據(jù)現(xiàn)場實踐經(jīng)驗,為了使預脫水藥劑和正相破乳劑與SAGD采出液充分混合,將預脫水藥劑加藥點設置在旋流除砂裝置前段,使藥劑和采出液有充分的反應時間。根據(jù)室內(nèi)預處理劑、破乳劑篩選試驗和現(xiàn)場小型模擬裝置試驗結(jié)果,初步確定預處理劑加藥量為300 mg/L,正相破乳劑加藥量為200 mg/L。2014年6月,SAGD高溫密閉試驗站共處理SAGD采出液262.8×104m3,原油35.8×104t;目前原油含水率<1.5%,脫出污水含油量<500 mg/L。
SAGD;超稠油;脫水;污水含油;原油含水
蒸汽輔助重力泄油(簡稱SAGD)是開發(fā)超稠油的有效手段之一,采收率可提高至50%以上。SAGD特殊的開發(fā)方式,以及稠油砂巖油藏疏松的地質(zhì)條件和較小的油水密度差,采出液中原油密度大、酸值高、黏度高、膠質(zhì)和瀝青質(zhì)含量高,采出液中泥砂含量高,使得采出液組成復雜[1]。采出液非常穩(wěn)定,進入稠油集輸處理工藝后,造成集輸系統(tǒng)原油脫水困難;同時分離后的污水含油明顯增高,出水指標惡化,給油、水處理系統(tǒng)的平穩(wěn)運行造成很大的沖擊。
1.1 脫水工藝流程
風城SAGD密閉脫水試驗站脫水工藝流程如圖1所示。來液進除砂間除砂,然后進蒸汽處理器進行氣液分離,分離后的蒸汽經(jīng)換熱去稠油聯(lián)合站處理,分離出的液相經(jīng)換熱去預脫水裝置脫水。預脫水裝置出水經(jīng)水水換熱器換熱去稠油聯(lián)合站除油罐,出油去熱化學脫水裝置。熱化學脫水裝置出油去電脫水裝置,電脫水裝置出油去稠油聯(lián)合站凈化罐,熱化學和電脫水裝置出水去稠油聯(lián)合站除油罐。
1.2 超稠油原油基本物性
化驗結(jié)果表明,混合油中膠質(zhì)含量大于20%;50℃脫氣原油黏度為21 825~61 200 mPa·s,平均32 937 mPa·s。試驗區(qū)原油黏溫反應敏感,溫度每升高10℃,黏度降低50%~70%,溫度100℃時,原油黏度降到1 000 mPa·s左右,溫度在140℃時,原油黏度下降到100 mPa·s左右。
圖1SAGD高溫密閉脫水試驗站脫水工藝流程
2.1SAGD采出液處理破乳劑篩選
由于SAGD采出液以O/W型乳液為主,直接加正相破乳劑脫水不能達到預期效果,需首先進行預脫水,主要采用投加合適的預脫水藥劑的形式予以實現(xiàn)[2]。對SAGD采出液單獨處理的流程為先加預處理劑,后加正相破乳劑進行熱化學沉降處理。SAGD采出液先加400 mg/L水相破乳劑,后加入400 mg/L正相破乳劑進行熱化學沉降(90℃),24 h可以使水中含油量下降至2 453 mg/L,比加反相破乳劑效果好,具體預處理篩選結(jié)果見表1。
2.2SAGD采出液熱化學脫水
影響SAGD超稠油脫水的重要因素是溫度和黏度。SAGD采出液溫度約為180℃,分離后達140~160℃,對正相破乳劑的耐溫性能提出更高的要求。超稠油熱化學脫水試驗:SAGD試驗區(qū)單井混合含水油樣;試驗條件為溫度100℃、120℃、140℃、160℃,記錄時間1、2、4、6、8 h。試驗結(jié)果:SAGD原油乳狀液在140℃溫度條件下恒溫4.0 h,脫水率為89.3%,達到預期的脫水效果。
表1 預處理劑篩選結(jié)果
2.3SAGD采出液摻柴油脫水
SAGD管匯采出液使用摻柴油的方法降黏脫水,所摻柴油是從稠油中提煉的焦化柴油。SAGD超稠油采出液摻入柴油對超稠油脫水有明顯的促進作用,在140℃和150℃脫水效果較好。當超稠原油中摻入柴油比例達到10%時,超稠油在150℃、沉降2 h后脫水率達到80%以上;當摻入柴油比例達到15%、溫度150℃、沉降4 h后原油脫水率可達到97%,溫度140℃時脫水率可達到91.6%,凈化原油含水率小于5%。
2.4 高溫密閉脫水動態(tài)模擬
在超稠油室內(nèi)實驗的基礎上,為了進一步驗證超稠油熱化學脫水的可行性,共同研發(fā)了超稠油熱、電化學脫水動態(tài)模擬試驗裝置,進行了預脫水試驗、預脫水+一段熱化學脫水試驗、預脫水+二段熱化學脫水試驗的動態(tài)試驗[3]。
通過上述室內(nèi)及現(xiàn)場試驗情況,得出以下結(jié)論:SAGD采出液呈穩(wěn)定的O/W型乳化狀態(tài),在該狀態(tài)下常用破乳劑不能起到預期的脫水效果,應在流程前端增設預脫水劑加藥工藝,預脫水時間應不小于45 min。SAGD采出液最佳熱化學脫水時間應不小于120 min,120 min后脫水速度趨于緩慢。SAGD采出液最佳熱化學脫水溫度為140~160℃。摻合適比例的柴油能夠降黏且大幅度提高超稠油熱化學脫水效果。在低含水情況下,電場對超稠油采出液脫水有一定的促進作用。原油中含砂量超過0.1%時,會嚴重影響油水自然分離效果和熱化學脫水效果。
3.1 目前運行狀況
試驗站運行以來平均來液量在7 428 m3左右,2014年4~6月來液量有所增加,均值在8 000 m3以下,預處理劑加藥濃度為150~200 mg/L,正相破乳劑加藥濃度為135~150 mg/L。目前試驗站來液含水率為75%~85%,摻柴油比例為5%左右,預處理劑加藥濃度控制在150 mg/L左右,正相破乳劑加藥濃度控制在135 mg/L左右。
電脫水器出口6個月出油含水率平均值在0.7%左右,在正常的情況下出油含水率都在1.5%以下,均小于指標值要求(5%)。
3.2 運行參數(shù)優(yōu)化
根據(jù)現(xiàn)場實踐經(jīng)驗,為了使預脫水藥劑和正相破乳劑與SAGD采出液充分混合,將預脫水藥劑加藥點設置在旋流除砂裝置前段,使藥劑和采出液有充分的反應時間。根據(jù)室內(nèi)預處理劑、破乳劑篩選和現(xiàn)場小型模擬裝置試驗結(jié)果,初步確定預處理劑加藥量為300 mg/L,正相破乳劑加藥量為200 mg/L。
(1)摻柴比優(yōu)化。在其他基礎參數(shù)條件不變的情況下,改變摻柴比,試驗5%、10%、15%、20%的摻柴比對處理后污水含油量以及原油含水率的影響。按油量質(zhì)量比摻入柴油后,SAGD采出液處理后的污水含油量以及原油含水率均可以達到標準,且隨著摻柴油比例的增加而逐漸降低。因此根據(jù)現(xiàn)場試驗,確定摻柴油比例為5%。
(2)預處理加藥量優(yōu)化。保持摻柴油比例為5%,摻柴點為蒸汽分離器進口,正相破乳劑加藥濃度為200 mg/L,加藥點為熱化學脫水器前段,預處理劑加藥點為除砂裝置進口,改變預處理劑加藥濃度進行試驗。加藥濃度控制在150~500 mg/L時,仰角分離器出水水質(zhì)較好,出油含水無影響。因此根據(jù)現(xiàn)場試驗,確定加藥濃度為在150 mg/L。
(3)正相破乳劑加藥量優(yōu)化。保持摻柴油比例為5%,摻柴點為蒸汽分離器進口,預處理劑加藥濃度為200 mg/L,加藥點為除砂裝置進口,正相破乳劑加藥點為熱化學脫水器進口,改變正相破乳劑加藥濃度進行試驗。加藥濃度從500mg/L逐步降低至135 mg/L時,原油含水率均可控制在1%以內(nèi)。因此根據(jù)現(xiàn)場試驗,確定加藥濃度為135 mg/L。
通過風城超稠油SAGD采出液高溫密閉處理技術研究與應用,形成了SAGD采出液“高溫密閉+蒸汽分離+油水預分離+熱化學脫水”的處理工藝技術。
SAGD采出液表觀上是穩(wěn)定的O/W型乳狀液,微觀上存在油包水、水包油的多重乳化形態(tài),與蒸汽吞吐采出液的油水乳化狀態(tài)有明顯差異。由室內(nèi)及現(xiàn)場模擬試驗數(shù)據(jù),可以初步確定SAGD高溫密閉脫水思路:前端除砂、預脫水,在線排砂、摻柴油,熱、電化學聯(lián)合脫水;在摻柴點(5%)為蒸汽分離器進口,預處理劑(150 mg/L)加藥點為除砂裝置進口,正相破乳劑(135 mg/L)加藥點為熱化學脫水器進口的條件下,處理后的采出液平均出水含油量在232 mg/L左右,平均出油含水率在0.6%左右,都在正常的標準值范圍。2014年6月,SAGD高溫密閉試驗站共處理SAGD采出液262.8× 104m3,原油35.8×104t。設計指標:污水含油量≤8 000 mg/L,出油含水率≤2%,平均原油含水率≤1.6%,脫出水含油量≤7 913 mg/L;目前原油含水率小于1.5%、脫出水含油量小于500 mg/L。
[1]寧長春,韓淑菊,吳廷友,等.哈拉哈塘油田原油脫水工藝優(yōu)化設計[J].油氣田地面工程,2013,32(2):34-35.
[2]李宗強.超稠油SAGD工藝采出液脫水研究[J].特種油氣藏,2006,13(21):47-50.
[3]吳本芳,郭金波.稠油油溶性降粘劑研究進展[J].油氣儲運,2003,22(2):1-7.
(欄目主持楊軍)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.5.006