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量子處理器在三元注入系統(tǒng)防垢中的應用

2015-02-15 07:54:51大慶油田采油二廠
油氣田地面工程 2015年5期
關鍵詞:防垢配器除垢

鄭 凱 大慶油田采油二廠

量子處理器在三元注入系統(tǒng)防垢中的應用

鄭 凱 大慶油田采油二廠

量子處理器是基于量子、共振、腐蝕及生物學等多種理論,結合油田生產(chǎn)實際設計制造的油田專用高效除垢、防垢設備,其防垢、除垢機理是依據(jù)自然界中每一種物質(zhì)都有其固有振動頻率波的特性,利用量子處理器使之產(chǎn)生并發(fā)出與這些物質(zhì)固有振動頻率相同的振動波,從而改變物理特性和晶體微觀結構,提高結垢物質(zhì)溶解度,達到除垢、防垢的目的。量子處理器對于解決油田三元注入系統(tǒng)結垢堵塞具有顯著的防垢作用,對于已成垢的管線設備需要一定周期實現(xiàn)解堵效果。因此,應在設施投運前安裝應用此類防垢技術,從而更明顯地消除堵塞對三元注入產(chǎn)生的影響。

量子技術;三元注入;結垢;堵塞;防垢

2012~2014年間,薩南油田由于三元注入液物化特性,混配器及管道堵塞嚴重影響三元注入效果,生產(chǎn)管理單位對近百口注入井混配設施及管道進行清洗,平均清洗周期在40天左右,不僅投入大量人力和物力進行維護,同時頻繁解堵嚴重影響注入效果評價。為降低各類措施對三元注入液物化特性的影響,嘗試了多種地面防垢、除垢措施,但由于注入液物化特性,適應性難以保證。

南四東復配弱堿三元試驗站位于南四區(qū)東部,利用原南四東三類油層聚驅(qū)試驗區(qū)井網(wǎng),封堵薩Ⅲ組以下油層,補射薩II7—12油層,開展石油磺酸鹽/脂肽表活劑復配弱堿復合驅(qū)油現(xiàn)場試驗,地面配注工藝采用“低壓三元,高壓二元”,注入時采用“單泵單井”注入工藝。其中注入井9口,單井平均注入量52 m3/d,注母液量15.3 m3/d,注水量27.6 m3/d,注堿量7.72 m3/d,注表活劑量1.59 m3/d。

2013年4月15日注聚合物段塞,7月10日注三元主段塞,10月份注水泵壓力由9 MPa左右上升至13.5 MPa。主要原因是單井閥組靜混器、高壓二元堿靜態(tài)混合器結垢堵塞造成。垢質(zhì)呈砂礫狀,為CaCO3結晶產(chǎn)物,采取酸洗措施進行解堵處理。

2013年7月至2014年9月30日,該試驗站9口注入井共計進行堵塞清洗53井次,單井平均清洗周期為50天,影響注入量650 m3,投入維護清洗費用29.04萬元。

從生產(chǎn)反映的現(xiàn)象看出,由于三元復合驅(qū)堿的添加,NaHCO3型水質(zhì)向Ca2+、Mg2+沉積趨勢偏移,特別是注入站內(nèi)靜態(tài)混合器及單井閥組,在流態(tài)變化較大區(qū)域CaCO3結晶沉積最為嚴重。

1 量子防垢技術原理及特性

1.1 技術原理

量子處理器是基于量子、共振、腐蝕及生物學等多種理論,結合油田生產(chǎn)實際設計制造的油田專用高效除垢、防垢設備,其防垢、除垢機理是依據(jù)自然界中每一種物質(zhì)都有其固有振動頻率波的特性,利用量子處理器使之產(chǎn)生并發(fā)出與這些物質(zhì)固有振動頻率相同的振動波,從而改變物理特性和晶體微觀結構,提高結垢物質(zhì)溶解度,達到除垢、防垢的目的。量子處理器工作原理示意圖如圖1所示。

圖1 量子處理器工作原理示意圖

應用時,首先對被處理介質(zhì)進行全分析,找出不同物質(zhì)含量及單體和綜合結晶體固有振動頻率,根據(jù)垢樣組成和振動頻率設計出防垢、除垢的微波種類、頻率和強度,然后把這些信息存儲于記憶合金材料里,形成專用的量子處理器,安裝在已建工藝流程適當位置上,對管道中液體進行特性處理,實現(xiàn)防垢、除垢的目的。

1.2 技術特點

(1)通過改變介質(zhì)晶體微觀結構和物理特性防垢、除垢。

(2)適應范圍廣,對各種單體垢、復合垢都有明顯的除垢、防垢效果。

(3)不需要外接電源,運行穩(wěn)定,作用時間長,無運行成本。

(4)安全環(huán)保,不產(chǎn)生化學或電磁污染,對環(huán)境及人體安全無任何輻射。

(5)安裝簡便,無需停產(chǎn),不受工藝條件限制。

1.3 技術參數(shù)

具體技術參數(shù):有效作用距離約1.0 km(針對油田高黏含油污水);安裝點溫度<150℃;環(huán)境溫度-50~50℃;非循環(huán)系統(tǒng)最大處理流量15000m3/h;循環(huán)系統(tǒng)最大處理流量120 000 m3/h;適用系統(tǒng)管道外徑12~2 000 mm;使用壽命10年。

2 試驗方案及應用效果

2.1 總體試驗方案

2013年8月,根據(jù)試驗區(qū)域垢樣成分分析,完成量子環(huán)“一對一”能量加載。2013年9月4日開始在南四東復配弱堿三元試驗站,安裝量子處理器進行除垢、防垢試驗。其中在4口試驗井三元混配裝置開展防堵塞試驗,共安裝量子處理器4臺,具體安裝情況見表1。

2.2 試驗效果

第一階段:單井閥組調(diào)節(jié)器前安裝量子處理器防垢試驗。

南4—丁21-P38、南4—丁30—P138由于靜態(tài)混合器出現(xiàn)嚴重結垢堵塞,酸洗除垢后,在單井混配閥組前安裝了量子處理器,如圖2所示,并開始對安裝后注入泵和閥組單井注入壓力進行記錄,壓差曲線如圖3、4所示。

圖2 量子處理器現(xiàn)場安裝

圖3 南4-丁21-P38壓差變化曲線

圖4 南4-丁30-P138壓差變化曲線

截至2014年9月30日,試驗392天,除試驗井外,全站非試驗注入井平均清洗周期50天。2014年6月12日,全站酸洗,南4—丁21—P38、南4—丁30—P138生產(chǎn)平穩(wěn),已實現(xiàn)無清洗281天。

第二階段:混配器前安裝量子處理器防垢試驗。

在南4—丁30—P38及南4—21—P38井閥組未清垢的條件下,三元混配管網(wǎng)前各安裝1臺量子處理器,安裝后注入泵和閥組單井壓差曲線如圖5、6所示。

截至2014年9月30日,量子處理器共計運行265天,運行平穩(wěn)。2014年6月12日,全站例行酸洗,南4—丁30—P38及南4—21—P38井試驗井,已實現(xiàn)無清洗152天。

圖5 南4-丁30-P38壓差變化曲線

圖6 南4-21-P38壓差變化曲線

第三階段:設備防垢效果驗證。

2014年5月14日,量子處理器運行252天后,對南4—丁30—P138、南4—丁21—P38南4—丁30—P38和南4—21—P38混配器管線連接部位拆開,對同等條件下注入井靜態(tài)混合器內(nèi)部及后端管線結垢狀態(tài)(期間站內(nèi)其他混配設施解堵酸洗9次)進行對比,如圖7所示。明顯看出,試驗井靜態(tài)混合器基本沒有結垢,翅片表面及后端管線內(nèi)壁較為光滑,在靜混器后端翅片連接部位黏結黏稠狀物質(zhì),經(jīng)分析這是聚合物母液混合不均勻造成的。

而未安裝量子處理器單井混配器,濾網(wǎng)上聚集大量垢狀顆粒、聚合物和油污,且部分結晶體黏接在塑料翅片本體上。表觀檢查,結晶體顆粒堅硬、不易粉碎,如圖8所示。

圖7 措施井混配器同期防堵塞驗證

圖8 對比井混配器同期堵塞驗證

2.3 技術分析

首先,量子技術起到明顯解堵作用,管網(wǎng)壓差降低在合理的范圍內(nèi),消除了高頻率堵塞對生產(chǎn)造成的影響。

其次,安裝設備后,通過混配器濾網(wǎng)上直觀檢測,能夠驗證該項防垢技術明顯的防垢、解堵效果。其機理和試驗過程有以下幾方面特點:

(1)由堿的加入造成鈣、鎂溶度積下降,而成垢析出。在量子束的影響下,激發(fā)粒子震蕩活躍性,抑制離子成垢趨勢顯著。

(2)由于量子束對物質(zhì)固有震蕩頻率的影響,包括聚合物、碳氫化合物等有機物質(zhì)同等活躍,克服極性分子間結合力,大大降低相互之間黏接現(xiàn)象,因此在混配器上只有少量聚合物和油污的黏結。

(3)由于部分鹽大分子活躍性增強,產(chǎn)生溶解效應。管道設備上附著的物質(zhì)黏結能力變差,從而產(chǎn)生脫落。在混配器上,松散的大顆粒產(chǎn)生短期堵塞,從而反映出工藝管道個別時間段出現(xiàn)壓差上升波動。從幾口井相同的規(guī)律性壓差變化趨勢來看,這一類波動周期在5個月左右,此后生產(chǎn)運行進入平穩(wěn)期,且受來液物化特性影響較小。

3 經(jīng)濟適應性分析

注入系統(tǒng)安裝量子處理器后,單井解堵基本解決。年平均減少三元注入單井工藝設施酸洗6次,單井節(jié)省酸洗直接費用3.29萬元(平均0.548萬元/次),注入井停產(chǎn)時間平均降低24 h(離線酸洗),減少注入量影響平均為52 m3,同時也減少了酸洗對管線設備的腐蝕,延長了使用壽命。

4 結論

(1)量子處理器對于解決油田三元注入系統(tǒng)結垢堵塞具有顯著的作用,對于已成垢的管線設備需要一定周期實現(xiàn)解堵效果。因此,應在設施投運前安裝應用此類防垢技術,從而更明顯地消除堵塞對三元注入產(chǎn)生的影響。

(2)由于生產(chǎn)維護中電弧對量子處理器產(chǎn)生強烈的干擾,造成設備能量大幅度衰減,因此在推廣試驗中需專門進行設備的管理維護,才能更好地解決油田管道設施堵塞問題。

(0459)5296947、C2zhengk@petrochina.com.cn

(欄目主持焦曉梅)

10.3969/j.issn.1006-6896.2015.5.027

鄭凱:高級工程師,1991年畢業(yè)于大慶石油學院采油工程專業(yè),現(xiàn)任大慶油田有限責任公司采油二廠規(guī)劃設計研究所設計室主任。

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