周文勝
(新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司,新疆 阿克蘇842300)
新疆八鋼南疆鋼鐵公司地處新疆阿克蘇地區(qū)拜城縣境內(nèi),建設(shè)有綜合料場、1×430m2燒結(jié)機、2×1 800m3高爐、2×60孔焦?fàn)t、2×120t轉(zhuǎn)爐及2×8機8流連鑄機、1條高線機組和2條棒材機組生產(chǎn)線。2013~2014年,受工程建設(shè)進(jìn)度及國內(nèi)鋼鐵行業(yè)面臨市場需求疲軟的影響,2×1 800m3高爐未開爐投產(chǎn),1臺430m2燒結(jié)機建成投產(chǎn)后,在1座高爐生產(chǎn)運行階段,燒結(jié)礦產(chǎn)能出現(xiàn)過剩,作業(yè)率不足70%,而高爐爐料采用高堿度燒結(jié)礦搭配酸性球團(tuán)礦的爐料結(jié)構(gòu),其中球團(tuán)礦全部外購,僅由喀什金嶺球團(tuán)有限公司一家供應(yīng),存在運距遠(yuǎn)、供應(yīng)不穩(wěn)定、價格偏高的問題,使生鐵成本一直偏高。為此,公司根據(jù)鋼鐵市場形勢和內(nèi)部生產(chǎn)條件,決策利用富裕的燒結(jié)產(chǎn)能生產(chǎn)酸性燒結(jié)礦對高爐爐料結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,用部分酸性燒結(jié)礦代替球團(tuán)礦,無論從礦石供應(yīng),還是經(jīng)濟(jì)效益都具有明顯優(yōu)勢,是公司降本增效的一項新舉措。
(1)原料準(zhǔn)備。2013年初,由八鋼公司制造管理部牽頭,組織從南疆鋼鐵基地?zé)Y(jié)綜合料場拉運疆內(nèi)鐵精粉、入燒礦等鐵原料合計2.4t回八鋼本部,分別進(jìn)行取樣重新檢測化學(xué)成分和粒度組成,做為燒結(jié)杯試驗用原料條件。
(2)燒結(jié)杯試驗。在實驗室條件下共進(jìn)行了堿度為0.25、0.3、0.4、0.6、1.3、1.55、1.7倍的燒結(jié)杯試驗。料層厚度為700mm、650mm、580mm,鋪底料為1.5kg,高約30mm,燒結(jié)礦TiO21.1%(高爐TiO2負(fù)荷20kg/t),點火負(fù)壓7850Pa,點火時間2min,燒結(jié)負(fù)壓13730Pa。不同堿度燒結(jié)礦系列試驗結(jié)果表明,在工業(yè)生產(chǎn)過程中將酸性燒結(jié)礦堿度控制在0.6倍左右是可行的,酸性燒結(jié)礦的各項指標(biāo)比較符合高爐需求,而且燒結(jié)生產(chǎn)過程也比較容易控制。
1.2.1 工業(yè)生產(chǎn)試驗
(1)指導(dǎo)原則。以實驗室進(jìn)行的酸性燒結(jié)礦多組燒結(jié)杯試驗結(jié)果為指導(dǎo),結(jié)合南疆原料條件,組織以釩鈦鐵精粉為主要原料的堿度為0.6倍的酸性燒結(jié)礦工業(yè)性生產(chǎn)試驗。
(2)燒結(jié)工業(yè)試驗。2013年8月20日,燒結(jié)廠利用430m2大型燒結(jié)機進(jìn)行了第一次酸性燒結(jié)礦工業(yè)試驗,考慮單獨為酸性燒結(jié)礦造混勻料受場地因素限制,試驗時所需鐵原料不在綜合料場單獨進(jìn)行混勻作業(yè),而直接采取釩鈦鐵精粉與入燒礦直供燒結(jié)工序的方式進(jìn)行,生產(chǎn)初始配比確定為入燒礦40%、釩鈦鐵精粉33%、返礦20%,另配加少量焦粉和生石灰,經(jīng)過邊生產(chǎn)、邊調(diào)整,做到了一次生產(chǎn)試驗成功。此批酸性燒結(jié)礦計劃生產(chǎn)0.6萬t,實際生產(chǎn)0.63萬t,主控指標(biāo)實績?yōu)镽2=0.63倍、TFe=53.98%、TiO2=3.32%、FeO=12.89%、轉(zhuǎn)鼓=78.14%,質(zhì)量符合酸性燒結(jié)礦的技術(shù)要求。在對首次工業(yè)試驗進(jìn)行全過程參數(shù)跟蹤、記錄、分析和總結(jié)的基礎(chǔ)上,2013年10月15~18日又進(jìn)行了第二次工業(yè)試驗,此批酸性燒結(jié)礦計劃生產(chǎn)1.5萬t,實際生產(chǎn)1.61萬t,主控指標(biāo)實績 為R2=0.62倍、TFe=53.64%、TiO2=3.61%、FeO=8.87%、轉(zhuǎn)鼓=80.13%,產(chǎn)量和質(zhì)量較第一次有了較大提升,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)與高堿度燒結(jié)礦(R2=1.75倍、TFe=52.89%、TiO2=0.29%、FeO=7.81%、轉(zhuǎn)鼓=80.34%)接近。酸性燒結(jié)礦工業(yè)生產(chǎn)試驗取得成功,尋找到提高酸性燒結(jié)礦產(chǎn)量、質(zhì)量的方法及生產(chǎn)過程控制的最佳工藝參數(shù),為后期大批量生產(chǎn)提供了寶貴經(jīng)驗。
1.2.2 批量生產(chǎn)
(1)原料準(zhǔn)備。結(jié)合南疆資源情況,在燒結(jié)綜合料場儲備一定量生產(chǎn)酸性燒結(jié)礦所用合格鐵原料,包括釩鈦鐵精粉和入燒礦。根據(jù)酸性燒結(jié)礦生產(chǎn)計劃、鐵料消耗及庫存情況,及時協(xié)調(diào)采購部門組織好以上品種鐵料的進(jìn)廠工作,確保原料供應(yīng)穩(wěn)定。
(2)生產(chǎn)方式。改變鐵原料上料方式,大批量生產(chǎn)酸性燒結(jié)礦采取釩鈦鐵精粉與入燒礦先在綜合料場單獨進(jìn)行混勻作業(yè)生產(chǎn)酸性混勻料再輸送到燒結(jié)工序進(jìn)行生產(chǎn)的方式。利用現(xiàn)有設(shè)備、機具、人員在同一臺430m2燒結(jié)機上進(jìn)行生產(chǎn)高、低堿度兩種燒結(jié)礦。高堿度燒結(jié)礦切換為酸性燒結(jié)礦生產(chǎn)過程中停機2~4h,將兩種燒結(jié)礦區(qū)分開來并在料場上單獨堆存。
(3)酸性混勻料生產(chǎn)。酸性混勻料按消耗計劃組織生產(chǎn),配比結(jié)構(gòu)為55%~60%釩鈦鐵精粉+40%~45%入燒礦。
(4)擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)。南疆鋼鐵公司依據(jù)高爐生產(chǎn)需求,結(jié)合鐵原料進(jìn)廠及庫存情況,擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)酸性燒結(jié)礦。2014年1~9月,按計劃共組織了6次酸性燒結(jié)礦的生產(chǎn),累計生產(chǎn)合格酸性燒結(jié)礦12.67萬t,相比計劃值10萬t超產(chǎn)2.67萬t,主控指標(biāo)實績?yōu)镽2=0.56倍、TFe=53.14%、TiO2=4.04%,轉(zhuǎn)鼓=80.22%,質(zhì)量達(dá)到預(yù)期效果。
(1)高爐冶煉試驗。2013年10月12~23日,南疆1×1 800m3高爐進(jìn)行了配加酸性燒結(jié)礦的冶煉試驗,根據(jù)預(yù)先制定的酸性燒結(jié)礦配加方案并結(jié)合生產(chǎn)實際情況,按3%、5%、8%、10%比例逐步配加,高爐操作方面合理控制酸性燒結(jié)礦入爐順序,布料時把酸性燒結(jié)礦布在中間環(huán)位來穩(wěn)定煤氣流。由于酸性燒結(jié)礦為落地礦,為穩(wěn)定爐況,要求加大燒結(jié)礦篩的檢查、清理力度,同時適當(dāng)調(diào)整燒結(jié)礦篩分尺寸由上8下5更換為上9下6礦篩,從而達(dá)到減少粉沫入爐的目的。冶煉試驗歷時12天,累計消耗酸性燒結(jié)礦約0.4萬t,通過分析研究入爐酸性燒結(jié)礦不同比例下對高爐爐況的影響,摸索得出高爐在當(dāng)前生產(chǎn)條件下,合適的酸性燒結(jié)礦配加比例經(jīng)驗值不宜超過8%。冶煉試驗結(jié)果表明,自產(chǎn)酸性燒結(jié)礦質(zhì)量能夠滿足高爐生產(chǎn)的要求。
(2)高爐配加酸性燒結(jié)礦生產(chǎn)應(yīng)用。2014年1月高爐開始變料配加酸性燒結(jié)礦長周期應(yīng)用于生產(chǎn),酸性燒結(jié)礦使用期間,加強爐座間的技術(shù)交流,進(jìn)一步優(yōu)化操作。通過爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化和生產(chǎn)調(diào)整,截止到10月末,在確保高爐爐況穩(wěn)定順行的前提下,使高堿度和酸性燒結(jié)礦總比例由1月78%提高至10月92%,與之相對應(yīng)的是球團(tuán)礦比例的進(jìn)一步降低由22%降至8%水平,高爐入爐料結(jié)構(gòu)的選擇采用了89%高堿度燒結(jié)礦+3%酸性燒結(jié)礦+8%酸性球團(tuán)礦的經(jīng)濟(jì)爐料結(jié)構(gòu),使煉鐵主原料成本降低24元/t。生產(chǎn)結(jié)果表明,高爐使用酸性燒結(jié)礦代替球團(tuán)礦,雖然入爐品位降低,由54.96%降到54.28%水平,利用系數(shù)除公司限產(chǎn)政策性約束有所下降外,但高爐主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)未受到大的影響,燃料比降低4kg/t,高爐能保持穩(wěn)順,沒有因爐料結(jié)構(gòu)變化而影響煉鐵生產(chǎn)正常進(jìn)行。
高爐配加酸性燒結(jié)礦替代部分球團(tuán)礦,自產(chǎn)酸性燒結(jié)礦具有比外購球團(tuán)礦低200元/t的價格優(yōu)勢,由于價格差異,高價料減少必然節(jié)約巨大的成本費用。按公式“原料成本變化=(外購球團(tuán)礦價格-自產(chǎn)酸性燒結(jié)礦價格)×高爐消耗自產(chǎn)酸性燒結(jié)礦量”計算經(jīng)濟(jì)效益,2013~2014年,南疆鋼鐵公司累計生產(chǎn)合格酸性燒結(jié)礦約14.91萬t,高爐消耗酸性燒結(jié)礦13.41萬t,降低原料費用節(jié)約成本=200×13.41=2 682萬元。
(1)新疆八鋼南疆鋼鐵公司利用430m2燒結(jié)機進(jìn)行酸性燒結(jié)礦工業(yè)生產(chǎn)總體趨勢與實驗室燒結(jié)杯試驗結(jié)果基本相符。生產(chǎn)實踐表明,在南疆原料條件下生產(chǎn)R2=0.6倍左右的酸性燒結(jié)礦是可行的,酸性燒結(jié)礦開發(fā)是成功的,填補了八鋼在大型燒結(jié)機上生產(chǎn)酸性燒結(jié)礦的空白。
(2)生產(chǎn)實踐表明,酸性燒結(jié)礦質(zhì)量能夠滿足高爐煉鐵的要求,高爐合理使用酸性燒結(jié)礦能夠?qū)崿F(xiàn)爐況穩(wěn)定順行的目的,解決了南疆鋼鐵公司一座1 800m3高爐生產(chǎn)階段燒結(jié)產(chǎn)能過剩,以及替代部分高價酸性球團(tuán)礦爐料的問題,豐富了高爐爐料調(diào)劑手段,為高爐進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)降低鐵水成本探索出了一條行之有效的新途徑。
(3)酸、堿爐料的最佳配比,還有待于在今后的生產(chǎn)實踐中摸索。