谷宗昌
(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)
制氫裝置轉(zhuǎn)化爐普遍采用頂燒爐,作為輕烴水蒸汽轉(zhuǎn)化制氫工藝的核心設(shè)備,轉(zhuǎn)化爐相當(dāng)于制氫裝置最大的反應(yīng)器。由于制氫轉(zhuǎn)化爐結(jié)構(gòu)的特殊性,以及高溫、高壓的運(yùn)行環(huán)境,轉(zhuǎn)化爐爐管容易發(fā)生彎曲、花斑、紅管、爆管等現(xiàn)象,嚴(yán)重影響設(shè)備的平穩(wěn)運(yùn)行。
某石化公司4萬m3·h-1制氫裝置轉(zhuǎn)化爐有4排共176根轉(zhuǎn)化管,爐管主管段采用鑄鋼25Cr35N-iNb-MA材料,內(nèi)徑110mm,有效管長12.9m,爐管設(shè)計溫度為910℃。裝置于2014年10月份第4次開工后發(fā)現(xiàn)第4排37#爐管出現(xiàn)紅管、彎曲的現(xiàn)象,為平衡全廠氫氣管網(wǎng)需求,裝置調(diào)整操作,平穩(wěn)運(yùn)行至2015年5月份擇機(jī)進(jìn)行停工檢修。
裝置開工后發(fā)現(xiàn)437#爐管下部出現(xiàn)2~3m左右的紅管現(xiàn)象,上部爐管顏色相對正常,且爐管出現(xiàn)輕微外凸彎曲現(xiàn)象。因全廠對氫氣的需求,裝置無法停工處理,同時由于轉(zhuǎn)化爐出口甲烷含量仍在控制指標(biāo)范圍內(nèi),裝置決定加強(qiáng)爐管監(jiān)測,至2015年1月紅管現(xiàn)象擴(kuò)大至爐管中部。
1月16日溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)為:上部836℃,與周圍爐管相差不大;下部861℃,與周圍爐管相差30℃左右。
在相同裝置負(fù)荷前提下,采取了一系列手段諸如調(diào)小437#爐管處周圍火嘴火焰長度;在保證爐出口甲烷含量的前提下,適當(dāng)降低轉(zhuǎn)化爐出口溫度;適當(dāng)增大水碳比,提高入爐水蒸汽量;監(jiān)測和調(diào)整437#爐管彈簧吊架等。通過監(jiān)測發(fā)現(xiàn),爐管溫度下降,與周圍爐管溫差減小。
表1 2015年1月19日437#爐管監(jiān)測數(shù)據(jù)
在以上工藝調(diào)整基礎(chǔ)上,裝置建立爐管溫度監(jiān)測臺賬。當(dāng)班班組每班次檢測2次爐管溫度,同時與周圍爐管進(jìn)行對比,如出現(xiàn)溫差較大或高于爐管設(shè)計溫度的情況需及時通知裝置管理人員。
采取以上措施后,裝置平穩(wěn)運(yùn)行至2015年5月份,擇機(jī)進(jìn)行計劃停工檢修。
對制氫工藝而言,原料精制系統(tǒng)催化劑由于長時間運(yùn)行而失活,導(dǎo)致硫、氯等轉(zhuǎn)化催化劑毒物進(jìn)入轉(zhuǎn)化系統(tǒng),的確可以導(dǎo)致轉(zhuǎn)化催化劑中毒而引起爐管紅管的現(xiàn)象。然而,制氫裝置轉(zhuǎn)化催化劑中毒具有過程性和普遍性,過程性是指轉(zhuǎn)化催化劑中毒后,轉(zhuǎn)化爐爐管首先會出現(xiàn)花斑現(xiàn)象,并逐漸嚴(yán)重,最終導(dǎo)致紅管;普遍性是指原料氣由轉(zhuǎn)化爐上集合管進(jìn)入到轉(zhuǎn)化爐各個爐管中,如果催化劑中毒最終會導(dǎo)致爐管普遍出現(xiàn)紅管現(xiàn)象。所以,本裝置一根爐管紅管的現(xiàn)象是由于催化劑中毒而引起的可能性很小。
由于轉(zhuǎn)化爐爐管較多,催化劑部分粉碎或積碳的確是引起轉(zhuǎn)化爐爐管紅管的原因之一。而催化劑粉碎或積碳一個最直觀的表現(xiàn)為爐管前后壓差增加。但由于本裝置出現(xiàn)紅管的爐管只有一根,故在運(yùn)行過程中通過觀察轉(zhuǎn)化爐出入口壓差的方式無法確認(rèn)催化劑是否粉碎或積碳,需裝置停工后才能進(jìn)行檢測確認(rèn)。
轉(zhuǎn)化爐上豬尾管或下部出口柔管堵塞也是引起轉(zhuǎn)化爐紅管的原因之一,但由于轉(zhuǎn)化爐裝劑過程均由專業(yè)裝劑公司進(jìn)行,同時裝置人員嚴(yán)格把關(guān),因此,由于轉(zhuǎn)化爐上豬尾管或下部出口柔管堵塞而紅管的可能性較低,但也可作為一個原因,待裝置停工后進(jìn)行檢測確認(rèn)。
本裝置計劃停工后,針對裝置轉(zhuǎn)化爐爐管紅管和彎曲的現(xiàn)象,做出以下處理方案:
1)針對轉(zhuǎn)化爐爐管彎曲現(xiàn)象,聯(lián)系爐管檢測單位對爐管進(jìn)行全面檢測,評估爐管狀態(tài)和壽命,并根據(jù)爐管檢測報告對爐管進(jìn)行相應(yīng)處理。
檢測單位對所有爐管依次進(jìn)行以下檢測,并著重對437#及周圍爐管進(jìn)行復(fù)查。宏觀檢測:①主要檢查直管的彎曲變形程度。檢查爐管的外表面腐蝕情況,爐管表面顏色的變化,有無超溫現(xiàn)象,爐管表面積灰程度。②蠕脹測定:對176根輻射管進(jìn)行蠕脹測定,從爐頂向下每隔0.5~2.0m測一個截面(同截面取-20°、0°、+20°的3個不同位置測量取最大值),具體位置為 1.0、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0、7.0、9.0每根爐管共測9個截面(27個數(shù)據(jù)),同時要分析蠕脹數(shù)據(jù)異常情況。③撓度檢測:對爐管彎曲度進(jìn)行測定,分上(距爐頂2.0m)、中(距爐頂5.0m)、下(距爐頂8.0m)、最大值(距爐頂位置),測量4個值,以確定爐管彎曲程度。④超聲波爬管檢測:先對176根轉(zhuǎn)化管進(jìn)行單程雙側(cè)機(jī)械自動超聲波掃查。根據(jù)檢測結(jié)果進(jìn)行判級。此次檢測主要是針對短時間運(yùn)行超溫對爐管的影響程度進(jìn)行評估,分析爐管的質(zhì)量狀態(tài)。⑤滲透檢測:通過對爐管進(jìn)行著色檢測,著重檢查爐管焊縫區(qū)域表面是否存在潛在的細(xì)小裂紋或其他缺陷。
通過以上檢測,確認(rèn)目前轉(zhuǎn)化爐176根爐管性能良好,紅管現(xiàn)象并非組織缺陷引起,目前不需要更換爐管。
2)對 435#、436#、437#、438#、439# 共 5 根爐管打開爐管上法蘭,在0.32MPa、0.375MPa兩個測量壓力下以及轉(zhuǎn)化爐出口轉(zhuǎn)化氣蒸汽發(fā)生器E101人孔打開后,0.4MPa測量壓力下,3種情況對比檢測爐管全管壓力降,測量的數(shù)據(jù)顯示,437#爐管全管壓差與其他爐管相差不大,結(jié)果詳見表2。
表2 卸劑前壓差記錄表
3)全管壓降檢測完畢后,對436#、437#、438# 3根爐管進(jìn)行卸劑操作,通過測量3根爐管的空管壓力降(表3)以及攝像頭檢測爐管底部篩板情況發(fā)現(xiàn),437#爐管下部出口柔管無阻塞現(xiàn)象。
表3 裝劑壓差記錄表
對爐管前部轉(zhuǎn)化系統(tǒng)充壓,在轉(zhuǎn)化爐出口加裝盲板,爐管上法蘭打開的5根爐管泄壓后發(fā)現(xiàn),437#爐管氣流相對較小。由于437#爐管紅管是由下部向上部蔓延,停工前只有下半部分紅管;且前期觀察發(fā)現(xiàn),當(dāng)爐膛里溫度較低時,437#爐管紅管區(qū)域有所減小。此次開工之前,由于轉(zhuǎn)化爐上豬尾管焊縫開裂,176根上豬尾管進(jìn)行了統(tǒng)一更換。
經(jīng)過以上分析得出結(jié)論,437#爐管紅管原因為:
1)主要原因:上豬尾管存在一定的限流現(xiàn)象,從而導(dǎo)致進(jìn)入437#爐管原料氣量較少,原料氣在爐管上部即可完成反應(yīng),下部爐管不存在反應(yīng)吸熱現(xiàn)象,進(jìn)而引發(fā)437#爐管下部紅管。
2)可能原因:由于卸劑前爐管全管壓降檢測壓差差別不大,437#爐管內(nèi)催化劑可能存在微量的積碳和粉碎現(xiàn)象,也可造成爐管的一定限流,進(jìn)而導(dǎo)致紅管。
結(jié)合以上兩方面的原因,裝置采取了以下處理措施:通過加壓吹掃437#爐管上豬尾管,同時更換 436#、437#、438# 3根爐管的催化劑,并通過與435#、439# 2根未卸劑爐管的壓差進(jìn)行對比,調(diào)整3根爐管催化劑的裝填量。由于裝置運(yùn)行一段時間后,催化劑會有一定的下沉,故新裝催化劑壓差調(diào)整較舊管有所偏?。ㄔ斠姳?)。
以上措施從理論上消除了導(dǎo)致爐管紅管的兩個原因。本次爐管紅管的分析與處理,將會在下次的開工過程中得到驗證。
裝置通過長時間的生產(chǎn)運(yùn)行,可能會發(fā)生一根或幾根爐管出現(xiàn)紅管的現(xiàn)象,這種現(xiàn)象應(yīng)與爐管普遍出現(xiàn)花斑進(jìn)一步大面積紅管的現(xiàn)象加以區(qū)別。單一爐管出現(xiàn)紅管,實際生產(chǎn)操作證明,適當(dāng)?shù)墓に囌{(diào)整可以維持正常的裝置生產(chǎn)。但只有通過系統(tǒng)的分析,并在停工后進(jìn)行相應(yīng)的檢測和驗證才能針對具體情況分析出相應(yīng)原因,并從根本上解決問題。
[1] 郝樹仁,董世達(dá).烴類轉(zhuǎn)化制氫工藝技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2009.
[2] 楊曉靖,候聚現(xiàn).制氫轉(zhuǎn)化爐爐管狀態(tài)分析與壽命評估[J].石油與化工設(shè)備,2010(13):34-37.
[3] HG/T 3673-2000,靜態(tài)鑄造高溫承壓爐用附件規(guī)定[S].
[4] SH/T 3511-2007,石油化工乙烯裂解爐和制氫轉(zhuǎn)化爐施工技術(shù)規(guī)程[S].