張 強
(山東能源新礦集團鄂莊煤礦)
泵送矸石充填技術(shù)研究
張 強
(山東能源新礦集團鄂莊煤礦)
在薄煤層工作面優(yōu)化設(shè)計充填系統(tǒng),制作薄煤層泵送充填支架,顯著增加架間施工作業(yè)區(qū)及充填區(qū)空間;在充填料中添加潤滑劑,減少了管路磨損,解決了堵管現(xiàn)象,有效提高輸送量,減少充填料凝固時間,縮短了充填循環(huán)周期,提高了充填效率,達到了充填工作高產(chǎn)高效的目的。
泵送矸石充填技術(shù) 充填支架 乳化液 遠距離輸送
隨著礦井以矸換煤工作的不斷推進,煤矸置換充填新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用越來越受到重視,中厚煤層普采及綜采泵送充填技術(shù)的應(yīng)用使充填效率有了較大的提高,應(yīng)用較為廣泛,但是該技術(shù)在薄煤層研究或應(yīng)用很少,主要原因:充填支架設(shè)計不合理,后梁支撐強度低,存在充填空間不足、作業(yè)空間狹窄等缺陷;適合薄煤層工作面的配套設(shè)備選型數(shù)量較少,制約了泵送充填技術(shù)的應(yīng)用;充填料凝固時間長,無法進行快速推采,制約了采充效率;管路堵塞問題無法有效解決,充填管路轉(zhuǎn)彎多,充填料配比不合理等問題使堵管現(xiàn)象普遍存在。
為解決上述問題,根據(jù)207采區(qū)現(xiàn)場實際情況,在薄煤層工作面進行綜采泵送充填技術(shù)試驗,通過從充填支架后梁支撐、架間管線布設(shè)、架間堵漿技術(shù)、三機配套等方面入手,設(shè)計制作薄煤層泵送充填支架,在充填料中添加潤滑劑,有效解決薄煤層采充效率低的問題。
207采區(qū)位于礦井中部,北至不可采邊界及-530 m 煤層底板等高線,南至F17斷層煤柱線,西至612#、611#、406#、10#鉆孔連線,東至F21斷層及工業(yè)廣場保安煤柱線,采區(qū)走向長1 350 m,傾斜寬1 600 m,面積為2.16 km2,本區(qū)開拓七層煤,上限標高為-250 m,下限標高為-530 m。
2.1 充填設(shè)備布置
在-530 m二采石門中#點前118 m處開門,建設(shè)泵送充填系統(tǒng),施工一個深15 m、直徑4 m的矸石倉,在矸石倉上口安裝破碎機,下口安裝轉(zhuǎn)矸皮帶,矸石經(jīng)轉(zhuǎn)矸皮帶運至207運下攪拌機,矸石攪拌均勻后進入1#充填泵,泵送至工作面運輸巷2#充填泵,然后經(jīng)充填管路至采空區(qū)。卸矸系統(tǒng)由1.1 m3箱體礦車和簡易翻車機組成,簡易翻車機處需臥底施工簡易小矸石倉,矸石車輛通過簡易翻車機翻到梭礦溜子上,轉(zhuǎn)載至煤倉上口的破碎機內(nèi)破碎。移動2#充填泵為整個207采區(qū)充填服務(wù)。2707工作面充填設(shè)備布置見圖1。
圖1 2707工作面充填設(shè)備布置
2.2 工作面設(shè)備配置
工作面安裝一部MG150/345型雙滾筒電牽引采煤機、一部SGZ630/264B運煤刮板輸送機,采用ZC2800/08/17改裝充填支架。工作面下平巷運煤,上平巷布置充填管路充矸。下平巷安裝一部SGW-40T刮板輸送機、一部SD-80皮帶輸送機。
2.3 工作面充填工藝
采用泵送充填法施工,推采2個循環(huán)(1.2 m)后進行充填,隨推采拉架,邊采邊充。
充填前在各充填支架之間設(shè)置擋漿墻體,采用在上巷上幫與第一個充填支架之間用尼龍袋裝矸壘擋矸墻,確保不漏漿,充填到位。充填后,通過擋矸板檢查采空區(qū)的充填效果,確保采空區(qū)充滿充實。充填工藝流程:矸石—1.1 m3箱體礦車—翻車機—梭礦溜子—破碎機—矸石倉—轉(zhuǎn)矸皮帶—攪拌機—充填泵—充填管路—充填支架后采空區(qū)。
2.4 配套設(shè)備及參數(shù)
選用HBMD80/15-110S型充填輸送泵,其主要技術(shù)參數(shù):混凝土缸尺寸為200 mm×1 600 mm(內(nèi)徑×行程),輸送量為80 m3/h,外形尺寸為5 600 mm×1 750 mm×2 100 mm,泵送混凝土最大壓力在15 MPa 以下,垂直和水平最大輸送距離為300和1 200 m,分配閥液壓系統(tǒng)工作壓力為15~16 MPa,上料高度為1 350 mm,料斗攪拌液壓系統(tǒng)工作壓力為2~3 MPa,卵石最大骨粒徑在40 mm以下,碎石最大骨粒徑在30 mm以下,輸送缸換向壓力為15 MPa,坍落度為120~230 mm,液壓油箱容積為0.5 m3,噪聲聲功率級為116 dB(A),整機質(zhì)量為6 700 kg,電動機型號為YBK2-315S-4,額定電壓為660 V/1 140 V,功率為110 kW。
選用MJD-1000D攪拌機,其主要技術(shù)參數(shù):主軸轉(zhuǎn)速為30 r/min,生產(chǎn)能力為45~60 m3/h,攪拌刀角度為20°,攪拌刀回轉(zhuǎn)直徑為800 mm,攪拌槽長2 665 mm,攪拌槽直徑為840 mm,減速機型號為NGW122-45,電動機型號為YBK2-315M-6,功率為90 kW。
選用ZPC1000×800型破碎機,其主要技術(shù)參數(shù):錘旋直徑為740 mm,轉(zhuǎn)子長度為800 mm,最大給料顆粒為500 mm,出料顆粒在40 mm以下,生產(chǎn)能力為120 t/h,裝機功率為110 kW,錘旋轉(zhuǎn)速為960 r/min,電機型號為YBK2-315S-4,電壓為660/1 140 V,轉(zhuǎn)數(shù)為1 485 r/min,傳動比為1∶1.5,破碎強度在150 MPa以下。
選用ST-8型梭式溜子,電動機功率為13 kW,最大運行速度為20 km/h。
3.1 充填支架創(chuàng)新
(1)通過增加專用后梁立柱,增加了充填支架后梁支撐強度,解決了充填空間問題。
(2)架間管線使用專用管線通道,集中布置,減少了管線占用空間,增大了工作人員勞動空間,使架間施工作業(yè)區(qū)及充填區(qū)空間增加了52%。
(3)自制架間自動調(diào)節(jié)可伸縮高強度高分子材料擋矸護板,確保了充填料不會滲漏,使架間堵漿技術(shù)提到了一個新的水平。
3.2 充填材料創(chuàng)新
將矸石顆??刂圃?0 mm內(nèi),可減小管道磨損和堵塞;料漿濃度控制在70%~80%,能夠有效減小管道摩擦阻力;通過摻加粉煤灰潤滑管道,矸石與粉煤灰比例為10∶3,降低了泵壓損失,延長了充填體的泵送距離及管道使用壽命;在充填材料中加入1‰的乳化液,使充填料在管路中流通更為順暢。通過不斷創(chuàng)新實驗,減少了充填料對管路的磨損現(xiàn)象,使管路的使用壽命延長90%以上,進一步加快充填速度,徹底解決了堵管問題,且輸送量可有效提高30 m3/h,并且使充填料凝固時間由原先的8 h 減少為3 h,充填產(chǎn)量達2.3萬t/月。
3.3 充填卸矸系統(tǒng)自動化
采區(qū)卸矸硐室車場到矸石倉翻車機人工推車距離長,達100多m,按每班翻矸石60車計算,每班人工推車距離在6 km以上,勞動強度大。在車場軌道安裝無極繩推車器實現(xiàn)礦車自動行進,翻車機安裝新型風動自動控制裝置,只需一人控制即可,實現(xiàn)翻車機遠距離自動翻矸,解決了翻矸人員多、勞動強度大、安全系數(shù)低等問題,實現(xiàn)了卸矸系統(tǒng)安全高效自動化運行。無極繩推車器布置及運輸方式見圖2。
圖2 無極繩推車器布置及運輸方式
3.4 卸矸硐室除塵系統(tǒng)優(yōu)化
卸矸硐室破碎機產(chǎn)生大量粉塵,且巷道上方渦流風速小,不能及時稀釋排走,現(xiàn)場粉塵濃度大,工作環(huán)境差,嚴重影響了職工的身體健康。為此在破碎機后方巷道上側(cè)安設(shè)一臺水射流除塵器,前端安設(shè)喇叭口風嘴,利用負壓通風,將破碎機產(chǎn)生的粉塵及時吸入除塵器,利用水霧除塵后,通過鐵風筒排至風門另一側(cè),較傳統(tǒng)抽出式風機,不僅安裝簡單,除塵效果好,而且大大降低了現(xiàn)場噪音,優(yōu)化了環(huán)境。
3.5 充填工作面支護工藝優(yōu)化
在工作面充填區(qū)段邊排采用金屬菱形網(wǎng)加強支護,金屬菱形網(wǎng)在外側(cè),塑料彩帶在內(nèi)側(cè)。金屬網(wǎng)傾斜壓茬,上部(包括塑料彩帶)在支設(shè)邊排密集柱時一同升在頂板上。金屬網(wǎng)及塑料彩帶底部鋪在底板上,用塑料編織袋裝入碎矸石壓實,待矸石漿凝固后再將金屬網(wǎng)回收,重復(fù)使用。通過加強邊排支護,有效防止了充填期間因頂板來壓及頂板突然下沉噴漿的傷人事故,確保了安全生產(chǎn)。同時,因工作面充填管路長,拆卸、安裝及搬運管路非常不便,為此在工作面充填段使用輕型短管,省時、省力、效率高。
3.6 粉煤灰遠距離輸送
充填硐室使用的粉煤灰采用自行研制的噴漿機送料,將粉煤灰倒入噴漿機內(nèi),充填拌料時,開啟噴漿機,利用風壓直接將粉煤灰通過2寸塑料管輸送到攪拌機內(nèi),大大降低了勞動強度,減少了崗位人員;優(yōu)化了運輸環(huán)節(jié),確保了及時上料,提高了充填效率;降低了粉塵污染,改善了現(xiàn)場環(huán)境。
采用薄煤層綜采泵送矸石充填技術(shù),通過自制綜采泵送充填支架、合理布設(shè)充填管路、優(yōu)化充填系統(tǒng)、創(chuàng)新架間堵漿技術(shù)、革新充填材料及三機配套的應(yīng)用,使架間施工作業(yè)區(qū)及充填區(qū)空間增加52%,加快了充填速度,解決了堵管問題,輸送量有效提高30 m3/h,充填料凝固時間由8 h減少為3 h,縮短了充填循環(huán)周期,提高了充填效率,保證了礦山高產(chǎn)高效生產(chǎn)。
2015-05-20)
張 強(1975—),男,助理工程師,271122 山東省萊蕪市。