牛龍亮+++忽波+++許俊峰
[摘 要]在末煤處理系統(tǒng)中重介旋流器是主要的分選設(shè)備。提高重介旋流器的分選效果對烏廠的產(chǎn)品質(zhì)量有較大的影響,為了優(yōu)化重介旋流器的分選效果,通過加入原煤灰分在線監(jiān)測儀,對工藝進(jìn)行細(xì)微技術(shù)改造。使重介旋流器分選的工藝參數(shù)隨原煤灰分的變化而自動變化,從而達(dá)到提高分選效果的目的。
[關(guān)鍵詞]旋流器 液固比 入料壓力 灰分 分選效果
中圖分類號:TQ536.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2014)44-0016-01
前 言:烏蘭木倫選煤廠始建于2003年6月,于同年10月份正式投入運(yùn)行,本廠加工的原煤有侏羅紀(jì)煤、石炭紀(jì)氣煤兩個煤種,主要出產(chǎn)優(yōu)質(zhì)混煤,所用生產(chǎn)工藝采用重力選礦法,洗選用水實現(xiàn)了一級閉路循環(huán)。原設(shè)計規(guī)模為3Mt/a,后經(jīng)過2011年的工藝改造后新加了-50mm末煤系統(tǒng),現(xiàn)生產(chǎn)能力為6.6Mt/a。工藝改造加入的末煤系統(tǒng)對本廠的原煤入洗率有了很大的提升,產(chǎn)品品質(zhì)也有了了較大的提高,其中重介旋流器對末煤系統(tǒng)的分選效果有較大的影響。改善重介旋流器在分選過程中的工藝參數(shù),對烏廠末煤系統(tǒng)分選效果有很大的提高。
一、末煤系統(tǒng)工藝簡介
原煤經(jīng)302分級篩分級后,50mm以上進(jìn)入塊煤系統(tǒng),50mm以下經(jīng)401末煤入洗刮板轉(zhuǎn)載到末煤系統(tǒng)入洗,末原煤經(jīng)402固定篩、403脫泥篩預(yù)先脫泥,50-2mm進(jìn)入406混料桶與合介混合,經(jīng)407混料泵打入408重介旋流器進(jìn)行分選,重介旋流器溢流出精煤,底流出矸石,精煤經(jīng)409、410、411、412固定篩及脫介篩脫介,經(jīng)413、414離心機(jī)脫水后經(jīng)415精煤轉(zhuǎn)載刮板轉(zhuǎn)載到501混煤膠帶機(jī)上。矸石經(jīng)416脫介篩脫介后經(jīng)423矸石轉(zhuǎn)載膠帶機(jī)到701膠帶機(jī)。
二、重介旋流器簡介
原煤是煤、夾矸煤、矸石等的混合物,其密度范圍一般為 1.2-2.6g/L。把這種不同密度的混合物放人具有中間密度的重介質(zhì)中,即可分出兩種不同密度級的產(chǎn)品:即低于重介質(zhì)密度的浮物和高于重介質(zhì)密度的沉物。浮物浮于重介質(zhì)液面,沉物沉于分選槽的底部,通過機(jī)械或溢流將浮物和沉物分別排出,這就是重介質(zhì)選煤。因此,這種選煤方法是根據(jù)阿基米德原理,即顆粒在重介質(zhì)中所受的重力G0 等于顆粒的重力與同體積介質(zhì)浮力之差,
即:G0=V(δ-ρ)g
式中: V---顆粒的體積L
δ---顆粒的密度kg/L
ρ---重介質(zhì)的密度kg/L
g---重力加速度m/s2
從上式可以看出,顆粒在重介質(zhì)中所受重力G0的大小,與顆粒體積V 和顆粒與介質(zhì)間的密度差(δ-ρ)成正比,顆粒在重介質(zhì)中的垂直運(yùn)動方向取決于顆粒密度與重介質(zhì)的密度差值有關(guān);這里有三種情況:
(1)顆粒的密度大于重介質(zhì)密度(δ>ρ)時,顆粒的重力大于重介質(zhì)的浮力,顆粒下沉;
(2)顆粒的密度等于重介質(zhì)密度(δ=ρ)時,顆粒的重力與重介質(zhì)的浮力相等,顆粒可懸浮在重介質(zhì)中的任意位置;
(3)顆粒的密度小于重介質(zhì)密度(δ<ρ)時,顆粒的重力小于重介質(zhì)的浮力,顆粒上浮。[1]
烏蘭木倫選煤廠新建末煤系統(tǒng)采用的重介旋流器為D48B-T241型克萊博斯旋流器,處理量Q=620t/h,V=2068m3/h。其直徑為1200mm。根據(jù)實際的分選目的,入料口、溢流口和底流口的尺寸分別為600mm、750mm、400mm。
三、影響重介旋流器的主要工藝因素
根據(jù)分選過程的影響因素是否可調(diào),可將影響重介質(zhì)旋流器分選效果的因素分為兩大類:一種是由工藝實際條件和設(shè)備本身決定的、在生產(chǎn)過程中不易變動的參數(shù)即中介旋流器的結(jié)構(gòu)參數(shù)(主要包括中介旋流器的直徑、錐比、底流口的尺寸、中心溢流管的直徑和長度);另一種為一定程度上可以調(diào)節(jié)的即工藝參數(shù)。(主要包括懸浮液特性、入料壓力、入料固液比)。[2]
四、烏廠中存在的問題
系統(tǒng)中缺少原煤灰分在線檢測儀,在生產(chǎn)過程中無法實時準(zhǔn)確的測得原煤灰分,因而無法根據(jù)原煤煤質(zhì)來實時的控制各個工藝因素如入料壓力,不能使工藝因素時刻處于最佳值,因而無法使分選效果達(dá)到最優(yōu)化。
我們這里重點(diǎn)討論的是入料壓力對烏廠重介旋流器的分選效果的影響,因為在烏廠中已經(jīng)安裝有密度自動系統(tǒng),可根據(jù)設(shè)定好的懸浮液密度自動調(diào)節(jié)使懸浮液密度基本保持穩(wěn)定而不會有太大的波動,人工添加介質(zhì)基本能保證密度處在合理的要求范圍之內(nèi);固液比在分選入洗量保持一定時,也能穩(wěn)定的保持在最佳值附近,可調(diào)節(jié)的空間不大,而只有入料壓力對分選效果的影響比較明顯,而且結(jié)合壓力表和變頻器控制的泵易于實現(xiàn)自動化控制,所以本文重點(diǎn)討論對入料壓力的精細(xì)化控制。
五、 解決方法
(一)加裝原煤灰分實時檢測系統(tǒng)
原煤灰分作為調(diào)節(jié)洗煤工藝的重要依據(jù),必須時時刻刻進(jìn)行自動監(jiān)測,這樣才能為工藝的調(diào)整提供在參考依據(jù),才能更好地實現(xiàn)工藝因素的精細(xì)化控制。
傳統(tǒng)的老式灰分儀由于受鋼絲皮帶的影響其精度往往不夠準(zhǔn)確。
查閱資料可知現(xiàn)在已經(jīng)有廠家新近研制出了精度不受鋼絲皮帶影響的灰分儀,即北京辰安測控科技有限公司生產(chǎn)的ZZ-89G型用于鋼絲皮帶的在線煤灰分儀,我們可以考慮采購安裝。
(二)入料壓力的精細(xì)化控制
在旋流器的入料口處有一只壓力傳感器,利用壓力傳感器和407變頻泵的配合使用,可很好解決這一問題。在得到原煤灰分的實時數(shù)據(jù)時,如果壓力傳感器的壓力顯示小于此灰分下的最佳入料壓力時,可增加407變頻泵的轉(zhuǎn)速使其壓力達(dá)到最佳分選壓力。相反,在壓力傳感器壓力顯示大于此灰分下的最佳入料壓力時,可降低407變頻泵的轉(zhuǎn)速使其壓力達(dá)到最佳分選壓力。而這里所說 的最佳分選壓力,是通過安裝原煤灰分監(jiān)測以后,結(jié)合原煤灰分、重介旋流器入料壓力、產(chǎn)品灰分、和產(chǎn)品單位時間的產(chǎn)量等綜合數(shù)據(jù)調(diào)試對比后得出的,即在某一原煤灰分下,能夠得到最佳分選效果的入料壓力值。
六、安裝后的效果分析
如果安裝了原煤灰分儀,我們就可以實現(xiàn)實時監(jiān)測原煤煤質(zhì)灰分。這就可以作為我們對入料壓力進(jìn)行調(diào)節(jié)的依據(jù),根據(jù)原煤灰分的實時變化調(diào)節(jié)407入變頻入料泵的頻率從而改變?nèi)肓蠅毫?,對選煤過程實現(xiàn)動態(tài)精細(xì)化控制,提高分選效果。
根據(jù)平時的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗可知,在沒有安裝原煤灰分在線監(jiān)測儀時,烏廠的產(chǎn)品灰分一般能達(dá)到11%~13%;產(chǎn)品發(fā)熱量能得到5000~5200大卡,產(chǎn)品的水分保持在19%~20%。而據(jù)在最佳工藝因素下選煤效果估算,在加裝灰分儀并實現(xiàn)精細(xì)化控制之后產(chǎn)品的灰分可達(dá)到10.8%~12%;發(fā)熱量可達(dá)到5100~5300大卡;水分還保持在19%~20%。
表1-1 改造前后效果對比表
可見,加裝原煤灰分在線監(jiān)測儀并實現(xiàn)自動化技術(shù)改造后,產(chǎn)品煤的品質(zhì)將會有較大的提高。
七、可行性分析
這種改造成本小,在操作過程中也能比較容易實現(xiàn),只需要購買并且在301膠帶機(jī)上安裝原煤灰分在線監(jiān)測儀。這樣就可以得到原煤的實時灰分值。通過PLC模擬量進(jìn)行技術(shù)改造,使灰分監(jiān)測儀得出的數(shù)據(jù)能夠?qū)x煤工藝的調(diào)節(jié)提供指導(dǎo)依據(jù),改造后不會有后續(xù)的投入,維護(hù)保養(yǎng)也不會耗費(fèi)太多的工序。能夠取得的比較明顯的煤質(zhì)改善,而且會一次投資,長期受益。
八、小結(jié)
在原煤入選皮帶上增設(shè)灰分在線監(jiān)測儀,就能夠結(jié)合產(chǎn)品灰分、產(chǎn)品產(chǎn)量等相關(guān)的數(shù)據(jù)更好的指導(dǎo)工藝參數(shù)(入料壓力)的調(diào)節(jié),從而達(dá)到洗煤工藝的精細(xì)化控制,提高了分選效率。
參考文獻(xiàn)
[1] 謝廣元.選礦學(xué),中國礦業(yè)大學(xué)出版社[M],2001.8(2005.1重?。?
[2] 杜煥銅,師文虎.影響重介質(zhì)旋流器分選效果的因素分析[J],選煤技術(shù),2012.12.endprint
[摘 要]在末煤處理系統(tǒng)中重介旋流器是主要的分選設(shè)備。提高重介旋流器的分選效果對烏廠的產(chǎn)品質(zhì)量有較大的影響,為了優(yōu)化重介旋流器的分選效果,通過加入原煤灰分在線監(jiān)測儀,對工藝進(jìn)行細(xì)微技術(shù)改造。使重介旋流器分選的工藝參數(shù)隨原煤灰分的變化而自動變化,從而達(dá)到提高分選效果的目的。
[關(guān)鍵詞]旋流器 液固比 入料壓力 灰分 分選效果
中圖分類號:TQ536.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2014)44-0016-01
前 言:烏蘭木倫選煤廠始建于2003年6月,于同年10月份正式投入運(yùn)行,本廠加工的原煤有侏羅紀(jì)煤、石炭紀(jì)氣煤兩個煤種,主要出產(chǎn)優(yōu)質(zhì)混煤,所用生產(chǎn)工藝采用重力選礦法,洗選用水實現(xiàn)了一級閉路循環(huán)。原設(shè)計規(guī)模為3Mt/a,后經(jīng)過2011年的工藝改造后新加了-50mm末煤系統(tǒng),現(xiàn)生產(chǎn)能力為6.6Mt/a。工藝改造加入的末煤系統(tǒng)對本廠的原煤入洗率有了很大的提升,產(chǎn)品品質(zhì)也有了了較大的提高,其中重介旋流器對末煤系統(tǒng)的分選效果有較大的影響。改善重介旋流器在分選過程中的工藝參數(shù),對烏廠末煤系統(tǒng)分選效果有很大的提高。
一、末煤系統(tǒng)工藝簡介
原煤經(jīng)302分級篩分級后,50mm以上進(jìn)入塊煤系統(tǒng),50mm以下經(jīng)401末煤入洗刮板轉(zhuǎn)載到末煤系統(tǒng)入洗,末原煤經(jīng)402固定篩、403脫泥篩預(yù)先脫泥,50-2mm進(jìn)入406混料桶與合介混合,經(jīng)407混料泵打入408重介旋流器進(jìn)行分選,重介旋流器溢流出精煤,底流出矸石,精煤經(jīng)409、410、411、412固定篩及脫介篩脫介,經(jīng)413、414離心機(jī)脫水后經(jīng)415精煤轉(zhuǎn)載刮板轉(zhuǎn)載到501混煤膠帶機(jī)上。矸石經(jīng)416脫介篩脫介后經(jīng)423矸石轉(zhuǎn)載膠帶機(jī)到701膠帶機(jī)。
二、重介旋流器簡介
原煤是煤、夾矸煤、矸石等的混合物,其密度范圍一般為 1.2-2.6g/L。把這種不同密度的混合物放人具有中間密度的重介質(zhì)中,即可分出兩種不同密度級的產(chǎn)品:即低于重介質(zhì)密度的浮物和高于重介質(zhì)密度的沉物。浮物浮于重介質(zhì)液面,沉物沉于分選槽的底部,通過機(jī)械或溢流將浮物和沉物分別排出,這就是重介質(zhì)選煤。因此,這種選煤方法是根據(jù)阿基米德原理,即顆粒在重介質(zhì)中所受的重力G0 等于顆粒的重力與同體積介質(zhì)浮力之差,
即:G0=V(δ-ρ)g
式中: V---顆粒的體積L
δ---顆粒的密度kg/L
ρ---重介質(zhì)的密度kg/L
g---重力加速度m/s2
從上式可以看出,顆粒在重介質(zhì)中所受重力G0的大小,與顆粒體積V 和顆粒與介質(zhì)間的密度差(δ-ρ)成正比,顆粒在重介質(zhì)中的垂直運(yùn)動方向取決于顆粒密度與重介質(zhì)的密度差值有關(guān);這里有三種情況:
(1)顆粒的密度大于重介質(zhì)密度(δ>ρ)時,顆粒的重力大于重介質(zhì)的浮力,顆粒下沉;
(2)顆粒的密度等于重介質(zhì)密度(δ=ρ)時,顆粒的重力與重介質(zhì)的浮力相等,顆??蓱腋≡谥亟橘|(zhì)中的任意位置;
(3)顆粒的密度小于重介質(zhì)密度(δ<ρ)時,顆粒的重力小于重介質(zhì)的浮力,顆粒上浮。[1]
烏蘭木倫選煤廠新建末煤系統(tǒng)采用的重介旋流器為D48B-T241型克萊博斯旋流器,處理量Q=620t/h,V=2068m3/h。其直徑為1200mm。根據(jù)實際的分選目的,入料口、溢流口和底流口的尺寸分別為600mm、750mm、400mm。
三、影響重介旋流器的主要工藝因素
根據(jù)分選過程的影響因素是否可調(diào),可將影響重介質(zhì)旋流器分選效果的因素分為兩大類:一種是由工藝實際條件和設(shè)備本身決定的、在生產(chǎn)過程中不易變動的參數(shù)即中介旋流器的結(jié)構(gòu)參數(shù)(主要包括中介旋流器的直徑、錐比、底流口的尺寸、中心溢流管的直徑和長度);另一種為一定程度上可以調(diào)節(jié)的即工藝參數(shù)。(主要包括懸浮液特性、入料壓力、入料固液比)。[2]
四、烏廠中存在的問題
系統(tǒng)中缺少原煤灰分在線檢測儀,在生產(chǎn)過程中無法實時準(zhǔn)確的測得原煤灰分,因而無法根據(jù)原煤煤質(zhì)來實時的控制各個工藝因素如入料壓力,不能使工藝因素時刻處于最佳值,因而無法使分選效果達(dá)到最優(yōu)化。
我們這里重點(diǎn)討論的是入料壓力對烏廠重介旋流器的分選效果的影響,因為在烏廠中已經(jīng)安裝有密度自動系統(tǒng),可根據(jù)設(shè)定好的懸浮液密度自動調(diào)節(jié)使懸浮液密度基本保持穩(wěn)定而不會有太大的波動,人工添加介質(zhì)基本能保證密度處在合理的要求范圍之內(nèi);固液比在分選入洗量保持一定時,也能穩(wěn)定的保持在最佳值附近,可調(diào)節(jié)的空間不大,而只有入料壓力對分選效果的影響比較明顯,而且結(jié)合壓力表和變頻器控制的泵易于實現(xiàn)自動化控制,所以本文重點(diǎn)討論對入料壓力的精細(xì)化控制。
五、 解決方法
(一)加裝原煤灰分實時檢測系統(tǒng)
原煤灰分作為調(diào)節(jié)洗煤工藝的重要依據(jù),必須時時刻刻進(jìn)行自動監(jiān)測,這樣才能為工藝的調(diào)整提供在參考依據(jù),才能更好地實現(xiàn)工藝因素的精細(xì)化控制。
傳統(tǒng)的老式灰分儀由于受鋼絲皮帶的影響其精度往往不夠準(zhǔn)確。
查閱資料可知現(xiàn)在已經(jīng)有廠家新近研制出了精度不受鋼絲皮帶影響的灰分儀,即北京辰安測控科技有限公司生產(chǎn)的ZZ-89G型用于鋼絲皮帶的在線煤灰分儀,我們可以考慮采購安裝。
(二)入料壓力的精細(xì)化控制
在旋流器的入料口處有一只壓力傳感器,利用壓力傳感器和407變頻泵的配合使用,可很好解決這一問題。在得到原煤灰分的實時數(shù)據(jù)時,如果壓力傳感器的壓力顯示小于此灰分下的最佳入料壓力時,可增加407變頻泵的轉(zhuǎn)速使其壓力達(dá)到最佳分選壓力。相反,在壓力傳感器壓力顯示大于此灰分下的最佳入料壓力時,可降低407變頻泵的轉(zhuǎn)速使其壓力達(dá)到最佳分選壓力。而這里所說 的最佳分選壓力,是通過安裝原煤灰分監(jiān)測以后,結(jié)合原煤灰分、重介旋流器入料壓力、產(chǎn)品灰分、和產(chǎn)品單位時間的產(chǎn)量等綜合數(shù)據(jù)調(diào)試對比后得出的,即在某一原煤灰分下,能夠得到最佳分選效果的入料壓力值。
六、安裝后的效果分析
如果安裝了原煤灰分儀,我們就可以實現(xiàn)實時監(jiān)測原煤煤質(zhì)灰分。這就可以作為我們對入料壓力進(jìn)行調(diào)節(jié)的依據(jù),根據(jù)原煤灰分的實時變化調(diào)節(jié)407入變頻入料泵的頻率從而改變?nèi)肓蠅毫?,對選煤過程實現(xiàn)動態(tài)精細(xì)化控制,提高分選效果。
根據(jù)平時的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗可知,在沒有安裝原煤灰分在線監(jiān)測儀時,烏廠的產(chǎn)品灰分一般能達(dá)到11%~13%;產(chǎn)品發(fā)熱量能得到5000~5200大卡,產(chǎn)品的水分保持在19%~20%。而據(jù)在最佳工藝因素下選煤效果估算,在加裝灰分儀并實現(xiàn)精細(xì)化控制之后產(chǎn)品的灰分可達(dá)到10.8%~12%;發(fā)熱量可達(dá)到5100~5300大卡;水分還保持在19%~20%。
表1-1 改造前后效果對比表
可見,加裝原煤灰分在線監(jiān)測儀并實現(xiàn)自動化技術(shù)改造后,產(chǎn)品煤的品質(zhì)將會有較大的提高。
七、可行性分析
這種改造成本小,在操作過程中也能比較容易實現(xiàn),只需要購買并且在301膠帶機(jī)上安裝原煤灰分在線監(jiān)測儀。這樣就可以得到原煤的實時灰分值。通過PLC模擬量進(jìn)行技術(shù)改造,使灰分監(jiān)測儀得出的數(shù)據(jù)能夠?qū)x煤工藝的調(diào)節(jié)提供指導(dǎo)依據(jù),改造后不會有后續(xù)的投入,維護(hù)保養(yǎng)也不會耗費(fèi)太多的工序。能夠取得的比較明顯的煤質(zhì)改善,而且會一次投資,長期受益。
八、小結(jié)
在原煤入選皮帶上增設(shè)灰分在線監(jiān)測儀,就能夠結(jié)合產(chǎn)品灰分、產(chǎn)品產(chǎn)量等相關(guān)的數(shù)據(jù)更好的指導(dǎo)工藝參數(shù)(入料壓力)的調(diào)節(jié),從而達(dá)到洗煤工藝的精細(xì)化控制,提高了分選效率。
參考文獻(xiàn)
[1] 謝廣元.選礦學(xué),中國礦業(yè)大學(xué)出版社[M],2001.8(2005.1重?。?
[2] 杜煥銅,師文虎.影響重介質(zhì)旋流器分選效果的因素分析[J],選煤技術(shù),2012.12.endprint
[摘 要]在末煤處理系統(tǒng)中重介旋流器是主要的分選設(shè)備。提高重介旋流器的分選效果對烏廠的產(chǎn)品質(zhì)量有較大的影響,為了優(yōu)化重介旋流器的分選效果,通過加入原煤灰分在線監(jiān)測儀,對工藝進(jìn)行細(xì)微技術(shù)改造。使重介旋流器分選的工藝參數(shù)隨原煤灰分的變化而自動變化,從而達(dá)到提高分選效果的目的。
[關(guān)鍵詞]旋流器 液固比 入料壓力 灰分 分選效果
中圖分類號:TQ536.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-914X(2014)44-0016-01
前 言:烏蘭木倫選煤廠始建于2003年6月,于同年10月份正式投入運(yùn)行,本廠加工的原煤有侏羅紀(jì)煤、石炭紀(jì)氣煤兩個煤種,主要出產(chǎn)優(yōu)質(zhì)混煤,所用生產(chǎn)工藝采用重力選礦法,洗選用水實現(xiàn)了一級閉路循環(huán)。原設(shè)計規(guī)模為3Mt/a,后經(jīng)過2011年的工藝改造后新加了-50mm末煤系統(tǒng),現(xiàn)生產(chǎn)能力為6.6Mt/a。工藝改造加入的末煤系統(tǒng)對本廠的原煤入洗率有了很大的提升,產(chǎn)品品質(zhì)也有了了較大的提高,其中重介旋流器對末煤系統(tǒng)的分選效果有較大的影響。改善重介旋流器在分選過程中的工藝參數(shù),對烏廠末煤系統(tǒng)分選效果有很大的提高。
一、末煤系統(tǒng)工藝簡介
原煤經(jīng)302分級篩分級后,50mm以上進(jìn)入塊煤系統(tǒng),50mm以下經(jīng)401末煤入洗刮板轉(zhuǎn)載到末煤系統(tǒng)入洗,末原煤經(jīng)402固定篩、403脫泥篩預(yù)先脫泥,50-2mm進(jìn)入406混料桶與合介混合,經(jīng)407混料泵打入408重介旋流器進(jìn)行分選,重介旋流器溢流出精煤,底流出矸石,精煤經(jīng)409、410、411、412固定篩及脫介篩脫介,經(jīng)413、414離心機(jī)脫水后經(jīng)415精煤轉(zhuǎn)載刮板轉(zhuǎn)載到501混煤膠帶機(jī)上。矸石經(jīng)416脫介篩脫介后經(jīng)423矸石轉(zhuǎn)載膠帶機(jī)到701膠帶機(jī)。
二、重介旋流器簡介
原煤是煤、夾矸煤、矸石等的混合物,其密度范圍一般為 1.2-2.6g/L。把這種不同密度的混合物放人具有中間密度的重介質(zhì)中,即可分出兩種不同密度級的產(chǎn)品:即低于重介質(zhì)密度的浮物和高于重介質(zhì)密度的沉物。浮物浮于重介質(zhì)液面,沉物沉于分選槽的底部,通過機(jī)械或溢流將浮物和沉物分別排出,這就是重介質(zhì)選煤。因此,這種選煤方法是根據(jù)阿基米德原理,即顆粒在重介質(zhì)中所受的重力G0 等于顆粒的重力與同體積介質(zhì)浮力之差,
即:G0=V(δ-ρ)g
式中: V---顆粒的體積L
δ---顆粒的密度kg/L
ρ---重介質(zhì)的密度kg/L
g---重力加速度m/s2
從上式可以看出,顆粒在重介質(zhì)中所受重力G0的大小,與顆粒體積V 和顆粒與介質(zhì)間的密度差(δ-ρ)成正比,顆粒在重介質(zhì)中的垂直運(yùn)動方向取決于顆粒密度與重介質(zhì)的密度差值有關(guān);這里有三種情況:
(1)顆粒的密度大于重介質(zhì)密度(δ>ρ)時,顆粒的重力大于重介質(zhì)的浮力,顆粒下沉;
(2)顆粒的密度等于重介質(zhì)密度(δ=ρ)時,顆粒的重力與重介質(zhì)的浮力相等,顆??蓱腋≡谥亟橘|(zhì)中的任意位置;
(3)顆粒的密度小于重介質(zhì)密度(δ<ρ)時,顆粒的重力小于重介質(zhì)的浮力,顆粒上浮。[1]
烏蘭木倫選煤廠新建末煤系統(tǒng)采用的重介旋流器為D48B-T241型克萊博斯旋流器,處理量Q=620t/h,V=2068m3/h。其直徑為1200mm。根據(jù)實際的分選目的,入料口、溢流口和底流口的尺寸分別為600mm、750mm、400mm。
三、影響重介旋流器的主要工藝因素
根據(jù)分選過程的影響因素是否可調(diào),可將影響重介質(zhì)旋流器分選效果的因素分為兩大類:一種是由工藝實際條件和設(shè)備本身決定的、在生產(chǎn)過程中不易變動的參數(shù)即中介旋流器的結(jié)構(gòu)參數(shù)(主要包括中介旋流器的直徑、錐比、底流口的尺寸、中心溢流管的直徑和長度);另一種為一定程度上可以調(diào)節(jié)的即工藝參數(shù)。(主要包括懸浮液特性、入料壓力、入料固液比)。[2]
四、烏廠中存在的問題
系統(tǒng)中缺少原煤灰分在線檢測儀,在生產(chǎn)過程中無法實時準(zhǔn)確的測得原煤灰分,因而無法根據(jù)原煤煤質(zhì)來實時的控制各個工藝因素如入料壓力,不能使工藝因素時刻處于最佳值,因而無法使分選效果達(dá)到最優(yōu)化。
我們這里重點(diǎn)討論的是入料壓力對烏廠重介旋流器的分選效果的影響,因為在烏廠中已經(jīng)安裝有密度自動系統(tǒng),可根據(jù)設(shè)定好的懸浮液密度自動調(diào)節(jié)使懸浮液密度基本保持穩(wěn)定而不會有太大的波動,人工添加介質(zhì)基本能保證密度處在合理的要求范圍之內(nèi);固液比在分選入洗量保持一定時,也能穩(wěn)定的保持在最佳值附近,可調(diào)節(jié)的空間不大,而只有入料壓力對分選效果的影響比較明顯,而且結(jié)合壓力表和變頻器控制的泵易于實現(xiàn)自動化控制,所以本文重點(diǎn)討論對入料壓力的精細(xì)化控制。
五、 解決方法
(一)加裝原煤灰分實時檢測系統(tǒng)
原煤灰分作為調(diào)節(jié)洗煤工藝的重要依據(jù),必須時時刻刻進(jìn)行自動監(jiān)測,這樣才能為工藝的調(diào)整提供在參考依據(jù),才能更好地實現(xiàn)工藝因素的精細(xì)化控制。
傳統(tǒng)的老式灰分儀由于受鋼絲皮帶的影響其精度往往不夠準(zhǔn)確。
查閱資料可知現(xiàn)在已經(jīng)有廠家新近研制出了精度不受鋼絲皮帶影響的灰分儀,即北京辰安測控科技有限公司生產(chǎn)的ZZ-89G型用于鋼絲皮帶的在線煤灰分儀,我們可以考慮采購安裝。
(二)入料壓力的精細(xì)化控制
在旋流器的入料口處有一只壓力傳感器,利用壓力傳感器和407變頻泵的配合使用,可很好解決這一問題。在得到原煤灰分的實時數(shù)據(jù)時,如果壓力傳感器的壓力顯示小于此灰分下的最佳入料壓力時,可增加407變頻泵的轉(zhuǎn)速使其壓力達(dá)到最佳分選壓力。相反,在壓力傳感器壓力顯示大于此灰分下的最佳入料壓力時,可降低407變頻泵的轉(zhuǎn)速使其壓力達(dá)到最佳分選壓力。而這里所說 的最佳分選壓力,是通過安裝原煤灰分監(jiān)測以后,結(jié)合原煤灰分、重介旋流器入料壓力、產(chǎn)品灰分、和產(chǎn)品單位時間的產(chǎn)量等綜合數(shù)據(jù)調(diào)試對比后得出的,即在某一原煤灰分下,能夠得到最佳分選效果的入料壓力值。
六、安裝后的效果分析
如果安裝了原煤灰分儀,我們就可以實現(xiàn)實時監(jiān)測原煤煤質(zhì)灰分。這就可以作為我們對入料壓力進(jìn)行調(diào)節(jié)的依據(jù),根據(jù)原煤灰分的實時變化調(diào)節(jié)407入變頻入料泵的頻率從而改變?nèi)肓蠅毫Γ瑢x煤過程實現(xiàn)動態(tài)精細(xì)化控制,提高分選效果。
根據(jù)平時的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗可知,在沒有安裝原煤灰分在線監(jiān)測儀時,烏廠的產(chǎn)品灰分一般能達(dá)到11%~13%;產(chǎn)品發(fā)熱量能得到5000~5200大卡,產(chǎn)品的水分保持在19%~20%。而據(jù)在最佳工藝因素下選煤效果估算,在加裝灰分儀并實現(xiàn)精細(xì)化控制之后產(chǎn)品的灰分可達(dá)到10.8%~12%;發(fā)熱量可達(dá)到5100~5300大卡;水分還保持在19%~20%。
表1-1 改造前后效果對比表
可見,加裝原煤灰分在線監(jiān)測儀并實現(xiàn)自動化技術(shù)改造后,產(chǎn)品煤的品質(zhì)將會有較大的提高。
七、可行性分析
這種改造成本小,在操作過程中也能比較容易實現(xiàn),只需要購買并且在301膠帶機(jī)上安裝原煤灰分在線監(jiān)測儀。這樣就可以得到原煤的實時灰分值。通過PLC模擬量進(jìn)行技術(shù)改造,使灰分監(jiān)測儀得出的數(shù)據(jù)能夠?qū)x煤工藝的調(diào)節(jié)提供指導(dǎo)依據(jù),改造后不會有后續(xù)的投入,維護(hù)保養(yǎng)也不會耗費(fèi)太多的工序。能夠取得的比較明顯的煤質(zhì)改善,而且會一次投資,長期受益。
八、小結(jié)
在原煤入選皮帶上增設(shè)灰分在線監(jiān)測儀,就能夠結(jié)合產(chǎn)品灰分、產(chǎn)品產(chǎn)量等相關(guān)的數(shù)據(jù)更好的指導(dǎo)工藝參數(shù)(入料壓力)的調(diào)節(jié),從而達(dá)到洗煤工藝的精細(xì)化控制,提高了分選效率。
參考文獻(xiàn)
[1] 謝廣元.選礦學(xué),中國礦業(yè)大學(xué)出版社[M],2001.8(2005.1重?。?
[2] 杜煥銅,師文虎.影響重介質(zhì)旋流器分選效果的因素分析[J],選煤技術(shù),2012.12.endprint