鐘榮貴
(江西銅業(yè)集團(tuán)公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
江西銅業(yè)集團(tuán)公司貴溪冶煉廠(以下簡稱貴冶)傾動爐車間固定式陽極爐于2007年建成投產(chǎn),設(shè)計年產(chǎn)量為10萬t[1]。近年來貴冶銅產(chǎn)量逐年上升,固定式陽極爐在生產(chǎn)中單位時間內(nèi)處理高溫熔體的量越來越多,爐內(nèi)關(guān)鍵部位耐火材料損耗加快,在生產(chǎn)中后期,爐襯工作層頻繁出現(xiàn)狀況而影響生產(chǎn)。貴冶經(jīng)過多年的實踐摸索,通過對渣線區(qū)、加料門、爐頂、煙道等區(qū)域爐襯結(jié)構(gòu)的改進(jìn)及其它相關(guān)措施的實施,解決了困擾爐窯長周期正常運轉(zhuǎn)的瓶頸問題,提高了爐體關(guān)鍵區(qū)域耐火材料的使用壽命,提高了爐齡,增加了單爐裝入量,取得了不錯的效益。
固定式陽極爐是一種室式火焰爐,通過火焰的反射,同時借助爐頂、爐壁和熾熱氣體的輻射傳熱[2],對耐火磚的損傷大,在生產(chǎn)中后期出現(xiàn)燒穿、漏煙、竄火、漏銅等現(xiàn)象,被迫提前停爐檢修或發(fā)生其它臨時性檢修,影響生產(chǎn)。經(jīng)過分析,影響爐體在生產(chǎn)中后期頻繁出現(xiàn)問題的原因主要有以下幾點:(1)爐襯工作溫度高,溫差變化大,易造成耐火磚崩裂或剝落[3];(2)爐襯長期承受高溫爐渣和銅锍的侵蝕作用,煙氣沖刷厲害,爐襯燒損過快;(3)固定式陽極爐渣線區(qū)爐墻、加料門、爐頂、煙道等區(qū)域砌體結(jié)構(gòu)不理想,制約爐齡的提高。
固定式陽極爐煙道爐襯材質(zhì)原設(shè)計為高鋁質(zhì)耐火材料,由于煙道高溫?zé)煔鉀_刷厲害,在實際的生產(chǎn)過程中,煙道砌體頻頻出現(xiàn)耐火磚燒損過快、砌體開裂、縫隙增大甚至局部坍塌等現(xiàn)象,影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。為此,貴冶在2010年將煙道砌體的材質(zhì)更改為直接接合鎂鉻質(zhì)耐火材料[4],同時將保溫層由原設(shè)計的輕質(zhì)保溫磚更改為珍珠巖耐火澆注料,增強煙道砌體的抗沖刷性能,延長砌體壽命。
為了提高爐齡,增加單位時間內(nèi)的產(chǎn)量,貴冶通過自身的探索與實踐,對爐墻砌體進(jìn)行了一系列的改造:
(1)提高渣口的高度,抬高80mm,渣口標(biāo)高由原設(shè)計的2060mm變更為2140mm(見圖1)。
圖1 改進(jìn)前后渣口標(biāo)高和加長磚后的爐墻示意圖
(2)改變加料門磚型,將原設(shè)計的磚型尺寸由380×225×76 更改為 460×225×76。
(3)將加料門底部爐墻在原有的基礎(chǔ)上提高100mm,水平方向往爐內(nèi)延伸80mm。
(4)在爐墻砌體上每隔一定距離放置一層長磚,增強上下層砌體間的拉力,防止生產(chǎn)后期因渣線區(qū)損耗嚴(yán)重而造成上部砌體的崩塌。見圖1黑色部分為長磚。
(5)由于爐渣和銅锍的侵蝕作用厲害,原有設(shè)計的電熔半再結(jié)合結(jié)合鎂鉻磚已不能滿足生產(chǎn)的需求[5],故將其更改為電熔再結(jié)合鎂鉻磚。相同牌號的電熔再結(jié)合鎂鉻磚氣孔率比電熔半再結(jié)合鎂鉻磚的氣孔率要小,高溫狀態(tài)下的抗侵蝕性能、抗沖刷性能、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性都更好。
(1)改進(jìn)爐頂?shù)鯍旖Y(jié)構(gòu)。爐頂?shù)鯍煸O(shè)計采用單個螺栓固定、吊掛橫梁兩端放在主梁上的方式(圖2),在生產(chǎn)加料過程中,加料車易撞擊到爐頂砌體,造成爐頂砌體的松動或垮塌,影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。為此,貴冶2012年開始對4臺固定式陽極爐爐頂?shù)鯍斓姆绞竭M(jìn)行了改進(jìn),首先設(shè)計了新的磚型、吊掛件;其次將爐頂耐火磚的吊掛方式更改為4個螺栓固定、雙卡口吊掛的方式,同時將吊掛橫梁的兩端在主梁上進(jìn)行焊接加固(見圖3)。改進(jìn)后的砌體承受機械撞擊的能力,抗擊熱脹冷縮致使?fàn)t體變形的能力得到了加強。
圖2 原設(shè)計爐頂?shù)鯍旆绞?/p>
圖3 改進(jìn)后的爐頂?shù)鯍旆绞?/p>
(2)改變爐頂耐火磚材質(zhì)。爐頂砌體承受高溫?zé)煔獾臎_刷,原設(shè)計采用直接接合鎂鉻磚—QZMGe-12,在4臺固定式陽極爐投產(chǎn)后發(fā)現(xiàn),爐頂砌體燒損過快,經(jīng)常出現(xiàn)爐頂竄火、燒穿、漏煙、垮塌等現(xiàn)象,被迫要停爐檢修。為此,貴冶將爐頂耐火磚材質(zhì)更改為經(jīng)過浸鹽工序的電熔半再結(jié)合鎂鉻磚[6],這種磚強度大,抗沖刷性能較好,能夠滿足爐頂區(qū)域的工作要求。
(1)煙道的改進(jìn),提高了砌體的抗沖刷性能,降低了臨時檢修或停爐檢修的次數(shù)和概率,以減少1次停爐檢修來計算,約可為工廠避免690萬元(2d×115t/爐×30000元/t)的產(chǎn)值損失。
(2)爐體熔池區(qū)、加料門、渣口、渣線區(qū)等區(qū)域爐襯的改進(jìn),增加了單爐裝爐量約17噸,每年約可增加5000t陽極銅產(chǎn)量,約可為工廠增產(chǎn)1800萬元。
(3)爐頂?shù)母脑斐晒Γ沟脿t頂耐火材料可以堅持2個生產(chǎn)周期,減少了中間2次小修(每次約15層)、1次中修和4次零星檢修,約為工廠降低了生產(chǎn)成本(43t×5000元/t)21.5萬元,約節(jié)省了7.5萬元的檢修費用。
(4)爐體諸部位的改進(jìn),提高了反射爐爐齡(見表 1)。
表1 改進(jìn)前后爐齡比較
從表1中可以看出,經(jīng)過一系列的改進(jìn)措施,固定式陽極爐的平均爐齡不斷地取得新的突破,說明這些改進(jìn)措施是卓有成效的。爐齡的提高,也為工廠帶來了巨大的經(jīng)濟效益,以反射爐裝入量120~130t,產(chǎn)出量115t,30000元/t為計算基準(zhǔn),2013年在考核爐齡310爐的基數(shù)上為工廠增加了30360萬元的產(chǎn)值,2014年在考核爐齡336爐基數(shù)上為工廠增加了20700萬元的產(chǎn)值,經(jīng)濟效益相當(dāng)顯著。
固定式陽極爐爐襯的一系列改造取得了良好的效果,為工廠提供了更穩(wěn)定的爐窯砌體,降低了生產(chǎn)成本,提高了經(jīng)濟收益。但在生產(chǎn)過程中,固定式陽極爐煙道和爐頂在生產(chǎn)后期仍然會出現(xiàn)耐火磚松動、膨脹過大、鋼結(jié)構(gòu)變形、開裂、縫隙過大、竄火等影響生產(chǎn)的現(xiàn)象,需要在今后的生產(chǎn)維修實踐過程中進(jìn)一步改進(jìn),解決在生產(chǎn)后期碰到的瓶頸問題。
[1]李文峰. 固定式陽極爐燃燒系統(tǒng)的改進(jìn)[J]. 銅業(yè)工程, 2013(5):25.
[2]王學(xué)濤, 曹玉春, 蘭澤全. 工業(yè)爐窯節(jié)能技術(shù)[M]. 北京:化學(xué)工業(yè)出版社, 2010.
[3]貴溪冶煉廠. 貴溪冶煉廠熔煉車間培訓(xùn)教材(筑爐部分) [M]. 貴溪:貴溪冶煉廠, 1996:28-30.
[4]顏志剛, 李剛. 固定式精煉爐的改進(jìn)[J]. 銅業(yè)工程, 2013(3):57-59.
[5]王建鋒, 陳雯, 沈強華. 回轉(zhuǎn)式陽極爐精煉渣物化性能分析[J]. 南方金屬, 2006(5):16-18.
[6]黃文華. 回轉(zhuǎn)式陽極精煉爐耐火材料的選定及設(shè)計[J]. 有色冶金節(jié)能, 2002(1):5-7.