段銀聯(lián),李 濤
(山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司 三山島金礦,山東 萊州 261440)
在礦山充填中,充填質(zhì)量主要取決于充填料漿的濃度與灰砂配比。傳統(tǒng)充填料漿濃度與灰砂配比系統(tǒng)采用常規(guī)儀表進(jìn)行控制,配料成分不穩(wěn)定,直接影響充填效果。長期以來,充填過程的控制(包括濃度控制)主要靠手工操作來完成的。存在著工人的勞動(dòng)強(qiáng)度大、工作枯燥、易出現(xiàn)工作失誤和產(chǎn)生較大的誤差、難以對(duì)充填濃度和灰砂比做到實(shí)時(shí)控制等缺點(diǎn)。
智能化充填技術(shù)是集工藝、設(shè)備、智能控制等技術(shù)高度融合并通過實(shí)踐提升的生產(chǎn)技術(shù),以網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、總線技術(shù)、智能管理技術(shù)建立生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫為研究對(duì)象,提高對(duì)原料性質(zhì)、設(shè)備狀態(tài)、生產(chǎn)狀態(tài)的識(shí)別能力,提高控制決策的準(zhǔn)確性和適應(yīng)性,用精細(xì)化和知識(shí)型的生產(chǎn)操作模式代替粗放的經(jīng)驗(yàn)式的生產(chǎn)模式[1]。
新立充填系統(tǒng)包括充填攪拌站和充填溢流水處理站,由中國恩菲工程技術(shù)有限公司設(shè)計(jì)。由山東工大中能科技有限公司負(fù)責(zé)自動(dòng)化工程的施工和調(diào)試。充填攪拌站主要包括攪拌站和砂倉兩大部分,建筑面積約為2220m2。充填設(shè)施主要包括地面充填制備站、充填鉆孔和輸送管路等設(shè)施。充填料漿經(jīng)過地面充填制備站制備成充填料漿后,通過充填鉆孔和充填管路自流輸送至井下充填采場。
對(duì)充填工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)如下:三山島金礦充填系統(tǒng)設(shè)4套1000m3儲(chǔ)量分級(jí)尾礦充填系統(tǒng),直徑9m,高度34m,2個(gè)水泥倉,4個(gè)高濃度攪拌槽,其中2套為膠結(jié)充填系統(tǒng),2套為非膠結(jié)充填制備系統(tǒng)(見圖1)。
圖1 充填系統(tǒng)工藝流程圖
充填過程中,對(duì)于個(gè)別充填倍線比較大時(shí)難以自流輸送的充填作業(yè)地點(diǎn),采用柱塞泵將充填料漿輸送到井下。
根據(jù)現(xiàn)場工藝及生產(chǎn)需要,充填攪拌站及溢流水處理站控制檢測并控制以下信號(hào):
(1)砂倉料位檢測控制及報(bào)警;
(2)水泥倉料位檢測及報(bào)警;
(3)攪拌桶液位自動(dòng)控制;
(4)高壓水池液位自動(dòng)控制;
(5)攪拌槽砂漿濃度控制;
(6)石灰量控制、灰砂比控制;
(7)灰砂比控制;
(8)砂倉造漿風(fēng)量及水量控制;
(9)充填尾礦干礦量計(jì)量;
(10)保證水泥給料通暢,防止結(jié)塊;
(11)保證砂倉放砂管路通暢;
(12)實(shí)現(xiàn)砂倉造漿水、沖洗水、頂起水的自動(dòng)控制;
(13)實(shí)現(xiàn)1#、2#砂倉放砂管路切換控制,3#、4#砂倉放砂管路切換控制[2]。
根據(jù)充填系統(tǒng)工藝整體要求,基于動(dòng)態(tài)監(jiān)控、優(yōu)化工況,實(shí)用便捷、開放冗余,安全高效、穩(wěn)定可靠的原則,利用先進(jìn)的自動(dòng)化控制技術(shù),設(shè)計(jì)充填料漿的濃度與灰砂配比系統(tǒng)自動(dòng)控制方案:針對(duì)充填工藝流程及攪拌系統(tǒng)本身存在大滯后、非線性的特點(diǎn),分析了料漿濃度、料漿配比及水倉液位的現(xiàn)場特性;根據(jù)料漿濃度、灰砂比及水倉液位等參數(shù)不同的控制需求,開發(fā)符合要求的專家PID控制、雙閉環(huán)比值控制及帶死區(qū)的PID控制策略,以保證充填質(zhì)量符合現(xiàn)場的各項(xiàng)要求;通過intouch軟件將專家控制算法在GE RX3I軟件中進(jìn)行實(shí)現(xiàn),采用結(jié)構(gòu)化編程方法對(duì)料漿濃度的專家控制規(guī)則進(jìn)行梯形圖編程,最終給出料漿濃度的現(xiàn)場運(yùn)行曲線并達(dá)到較為理想的控制效果[3]。
采用美國GE Fanuc,PAC RX3i系列產(chǎn)品,應(yīng)用intouch組態(tài)軟件。PLC總站設(shè)在充填攪拌站,充填攪拌站主站;控制中心置于充填攪拌站,在溢流水處理站設(shè)一套操作員站。
2.4.1 控制功能
三山島金礦新立礦區(qū)充填系統(tǒng)屬選礦分級(jí)尾砂膠結(jié)充填系統(tǒng),選礦尾砂經(jīng)分級(jí)后,粗粒尾砂作為充填骨料進(jìn)入立式砂倉,采用風(fēng)動(dòng)造漿、水動(dòng)造漿獲得合適的造漿濃度,尾礦在攪拌桶中與水泥按照一定比例混合,攪拌成漿后通過自吸式或柱塞泵輸送進(jìn)入井下充填。由于礦脈與礦石性質(zhì)決定,充填存在充填次數(shù)頻繁、充填量大的特點(diǎn)。
以“系統(tǒng)穩(wěn)定可靠”為主線,以“濃度控制”為中心,采用切實(shí)可行的控制方法,實(shí)現(xiàn)充填系統(tǒng)的連續(xù)性、穩(wěn)定性、均勻性,達(dá)到貼近工藝、服務(wù)工藝的目的。
圖2 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D
2.4.2 控制策略及算法
根據(jù)需實(shí)現(xiàn)的料漿配比濃度、灰砂比,將該系統(tǒng)按照工藝流程分為立式砂倉風(fēng)水造漿、灰砂配比均衡可調(diào)、攪拌系統(tǒng)砂水均衡以及溢流水處理系統(tǒng)。
(1)立式砂倉造漿及濃度控制。充填系統(tǒng)采用風(fēng)水聯(lián)動(dòng)造漿方式。水調(diào)節(jié)造漿濃度,風(fēng)調(diào)節(jié)造漿效果。立式砂倉造漿系統(tǒng)的自動(dòng)控制包括兩部分:一部分是造漿前的準(zhǔn)備工作,采用順序邏輯控制;另一部分是造漿濃度的控制,采用現(xiàn)場人工經(jīng)驗(yàn)與經(jīng)典的PID閉環(huán)控制相結(jié)合的模糊控制系統(tǒng)。
圖3 風(fēng)水造漿工藝流程圖
圖4 風(fēng)水造漿控制圖
造漿前的準(zhǔn)備工作:活化砂倉、頂起水控制、放砂管路沖洗等,保證下砂系統(tǒng)的順暢,該部分順序邏輯控制。
造漿濃度不能僅通過調(diào)節(jié)造漿水量來簡單控制,還需通過控制膠管閥的大小來控制放砂量??刂葡到y(tǒng)對(duì)放砂管路濃度值與流量值進(jìn)行合理判斷,得出放砂系統(tǒng)的各種工況,同時(shí)結(jié)合現(xiàn)場人工操作經(jīng)驗(yàn),通過模糊控制進(jìn)行相應(yīng)的操作,控制造漿濃度。造漿系統(tǒng)是一個(gè)大滯后系統(tǒng)和濃度大滯后系統(tǒng),系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間長,控制系統(tǒng)需考慮變化周期,調(diào)節(jié)不能太頻繁,否則容易造成濃度大震蕩。
(2)灰砂配比均衡控制?;疑跋到y(tǒng)包括2個(gè)水泥倉、2臺(tái)雙管螺旋給料機(jī)等構(gòu)成,水泥由水泥倉底部漏斗放出,經(jīng)雙管螺旋給料機(jī)均勻給料,沖板流量計(jì)計(jì)量后進(jìn)入灰漿攪拌桶。雙管螺旋給料機(jī)根據(jù)設(shè)定的灰砂比由變頻器控制給料。調(diào)節(jié)礦漿濃度用水經(jīng)電動(dòng)調(diào)節(jié)閥進(jìn)入攪拌桶,設(shè)定的灰漿濃度制成漿體,經(jīng)自吸或柱塞泵送入井下管網(wǎng)充填。
圖5 灰砂配比控制圖
(3)攪拌系統(tǒng)砂水配比控制。攪拌站主要保證充填濃度控制和攪拌桶液位自動(dòng)化控制。
影響攪拌桶液位的因素有下砂量和井下充填漿液量,下砂管路安裝電動(dòng)調(diào)節(jié)型膠管閥,利用上位機(jī)PID邏輯控制調(diào)節(jié)膠管閥的開度,以此來控制攪拌桶液位。通過充填管路上的濃度計(jì),控制攪拌槽中的調(diào)節(jié)水量。
圖6 充填濃度控制圖
該項(xiàng)目中的其他控制:充填尾礦干礦量計(jì)量與控制、砂倉造漿水、沖洗水、頂起水的自動(dòng)控制、砂倉放砂管路切換控制、蓄水池液位自動(dòng)控制、調(diào)節(jié)水池液位控制等。
配合工藝設(shè)備和管路的儀表閥門清單見表1。
表1 充填自動(dòng)化工程儀表閥門清單
(續(xù)表)
FCS系統(tǒng)主PLC選型推薦品牌及產(chǎn)品系列:美國GE Fanuc,PAC RX系列產(chǎn)品。
PLC控制器應(yīng)支持網(wǎng)絡(luò)通訊功能,保證充填系統(tǒng)通過工業(yè)以太網(wǎng)與礦級(jí)調(diào)度中心系統(tǒng)遠(yuǎn)程通訊,充填系統(tǒng)接入礦級(jí)綜合自動(dòng)化平臺(tái)。采用網(wǎng)絡(luò)冗余,保證系統(tǒng)的可靠性[6]。
采用的智能化充填系統(tǒng)在國內(nèi)同行業(yè)處于技術(shù)領(lǐng)先水平,可有效地提高充填系統(tǒng)中設(shè)備的運(yùn)行效率、大幅降低能耗,減少人為因素所產(chǎn)生的誤操作和操作滯后等問題,更將確保充填料漿的準(zhǔn)確濃度,全面提高充填系統(tǒng)的生產(chǎn)能力和充填質(zhì)量,取得可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
具體體現(xiàn)在以下幾方面:
(1)充填質(zhì)量提高。把充填自動(dòng)化控制的重點(diǎn)定位在提高充填產(chǎn)品質(zhì)量上,在穩(wěn)定充填濃度的前提下盡可能提高充填系統(tǒng)的可靠程度,料漿濃度控制在設(shè)計(jì)濃度的±3%范圍內(nèi)。相比傳統(tǒng)工藝來說,濃度得到了控制,充填質(zhì)量效果變好。有以下幾點(diǎn)好處:提高充填體強(qiáng)度,確保充填質(zhì)量,從而降低礦石的損失率和貧化率;為下一部回采打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);減少水倉的清理費(fèi)用。
(2)節(jié)約用灰量。舊充填系統(tǒng)中,對(duì)水泥的添加憑借人工經(jīng)驗(yàn)。水泥的給定是根據(jù)各中段經(jīng)驗(yàn)下砂量進(jìn)行手動(dòng)控制與調(diào)節(jié)的,導(dǎo)致給料量上存在誤差,從而影響充填體質(zhì)量。新系統(tǒng)通過對(duì)下砂量(濃度和流量的檢測)和下灰量(沖板流量計(jì)檢測)的比例控制,使得給料更加合理、有效地控制了下灰量。按現(xiàn)有充填車間1000m3,每年水泥用量4.8萬t;現(xiàn)建設(shè)的4臺(tái)充填系統(tǒng)為4000m3,按照每年水泥用量19.2萬t計(jì)算,加裝自動(dòng)化系統(tǒng)后可減少水泥誤差2%(與人工對(duì)比),即0.384萬t水泥,水泥的價(jià)格按照419元/t計(jì)算,年可節(jié)約成本0.384×419=160.896萬元。
(3)生產(chǎn)異常減少。智能化充填方法各項(xiàng)技術(shù)的協(xié)同應(yīng)用使得充填生產(chǎn)的前后流程更加匹配:生產(chǎn)流程的穩(wěn)定無疑可減少企業(yè)的意外損失,將帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
(4)崗位優(yōu)化精簡。通過各種先進(jìn)檢測技術(shù)、優(yōu)化控制技術(shù)以及信息平臺(tái)的應(yīng)用,充填系統(tǒng)生產(chǎn)崗位可精簡50%,按常規(guī)配置16人計(jì)算,即可縮減8人的人力成本,節(jié)省數(shù)38.4萬元開支。
(5)生產(chǎn)組織管理模式優(yōu)化。數(shù)據(jù)平臺(tái)的應(yīng)用使得管理人員能夠在第一時(shí)間獲得生產(chǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù),提升了管理水平。維護(hù)人員借助故障診斷系統(tǒng)可以快速定位故障點(diǎn),所有的維護(hù)提醒、操作等過程均記錄入數(shù)據(jù)庫,管理更加規(guī)范。
綜上所述,智能化充填技術(shù)可為企業(yè)每年增加近200萬元的直接收入,其中避免經(jīng)濟(jì)損失160.896萬元以上。間接帶來的經(jīng)濟(jì)效益也相當(dāng)可觀,而且隨著該技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,企業(yè)能夠獲得更大收益。
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