錢(qián)曉亮,王連義,朱序,趙國(guó)偉,朱曉英,于正偉,于春龍,徐宇航
(北方華安工業(yè)集團(tuán)有限公司,齊齊哈爾 161046)
某產(chǎn)品零件因其型面復(fù)雜、溝槽多,力學(xué)性能要求高,所以采用可控氣氛工藝方式進(jìn)行成品熱處理[1—3]。原熱處理工藝流程為:淬火加熱→油淬→堿水洗(三堿溶液)→熱水洗→抽檢硬度→回火加熱→檢硬度,但在連續(xù)幾年生產(chǎn)過(guò)程中,成品熱處理后零件表面存在殘留物,造成下道磷化處理工序表面質(zhì)量不合格,零件80%需要進(jìn)行反復(fù)表面退漆、打磨處理,既增加了生產(chǎn)成本又拖延了生產(chǎn)進(jìn)度,成為制約產(chǎn)品加工進(jìn)度的瓶頸,因此,提高該零件成品熱處理后表面質(zhì)量,是公司迫切需要解決關(guān)鍵問(wèn)題之一。為解決這一問(wèn)題,查找影響熱處理后表面質(zhì)量的關(guān)鍵要因,經(jīng)過(guò)多次摸索試驗(yàn)、小批量生產(chǎn)試驗(yàn),最終確定熱處理工藝流程為:淬火加熱→油淬→堿水洗(MT-29清洗劑)→一次熱水洗→二次熱水洗→檢硬度→回火加熱→檢硬度,該零件經(jīng)熱處理后,進(jìn)行磷化、電泳涂漆處理,其表面質(zhì)量全部滿(mǎn)產(chǎn)品要求。
某產(chǎn)品零件熱處理之前的工序?yàn)殂姴?,銑槽采用銑油和冷卻液。人為對(duì)熱處理前零件浸入銑油和冷卻液中,試驗(yàn)料各4件,驗(yàn)證銑油和冷卻液對(duì)零件熱處理后表面質(zhì)量的影響情況。
為進(jìn)一步驗(yàn)證,試驗(yàn)1爐(66件),在熱處理前增加一道堿水洗,堿水洗過(guò)程見(jiàn)后述。
1.2.1 自配三堿清洗劑
堿液質(zhì)量濃度要求[4—6]:NaOH 為40 ~50 g/L;Na2CO3為20~30 g/L;Na3PO4為50~70 g/L。
對(duì)生產(chǎn)用三堿清洗劑溶液進(jìn)行分析,NaOH,Na2CO3,Na3PO4質(zhì)量濃度分別為 44,24,55 g/L,質(zhì)量濃度滿(mǎn)足工藝規(guī)定的要求。
清洗機(jī)五段工藝計(jì)時(shí)器分別定時(shí)為:浸泡5 min,擺動(dòng) 5 min,撇油 5 min,噴淋 5 min,烘干 5 min。
1.2.2 MT-29專(zhuān)用清洗劑
MT-29為工業(yè)清洗劑高壓噴射清洗金屬零部件表面油污而特制專(zhuān)用清洗劑[7—8]。數(shù)量:15桶,20 kg/桶,采用普通自來(lái)水稀釋?zhuān)♂尡壤秊?∶(10~15),堿度采用pH試紙測(cè)定,要求pH值≥13。
清洗機(jī)五段工藝計(jì)時(shí)器分別定時(shí)為:浸泡5 min,擺動(dòng) 5 min,撇油 5 min,噴淋 5 min,烘干5 min。
1.3.1 一次熱水洗
熱水槽自制,溫度要求:70~90℃,清洗時(shí)間要求:≥5 min。
規(guī)范要求:將料筐用吊車(chē)吊至水槽中,料筐要在水槽中上下移動(dòng),移動(dòng)次數(shù)不少于10,確保零件表面無(wú)殘留堿液后吊出,然后用風(fēng)槍將零件表面吹干。每次清洗后,人工將水槽中水面上浮油清理干凈,確保在下次清洗過(guò)程中,水保持清澈。
1.3.2 二次熱水洗
采用2個(gè)熱水槽,連續(xù)清洗,清洗溫度、時(shí)間及工藝規(guī)范與一次清洗相同。
將8件試驗(yàn)料與正常料一同進(jìn)行熱處理試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果與正常零件(未涂抹銑油和冷卻劑)相比,表面質(zhì)量基本一致。
為了驗(yàn)證因上道工序使用銑油和冷卻劑對(duì)零件熱處理后表面質(zhì)量帶來(lái)的影響,在熱處理前增加一道清洗工序。清洗后檢查外觀(guān),零件表面干凈,試驗(yàn)1爐共66件,清洗后再裝入淬火爐加熱。熱處理后觀(guān)察其表面質(zhì)量,仍存在殘留物。說(shuō)明銑油和冷卻液對(duì)零件成品熱處理后的表面質(zhì)量影響很小。
2.2.1 三堿清洗劑
采用三堿清洗劑清洗零件,回火后表面質(zhì)量不佳,其表面存在白色異物和油污,見(jiàn)圖1,經(jīng)分析為堿性物質(zhì)。這是由于在清洗過(guò)程中,三堿液附著在零件表面,水洗時(shí)未洗掉三堿液,回火加熱后固化在零件表面所致。
2.2.2 MT-29專(zhuān)用清洗劑
采用MT-29清洗劑清洗零件,回火后表面光亮發(fā)藍(lán),干凈無(wú)異物油污(見(jiàn)圖2)。MT-29清洗劑的清洗效果明顯優(yōu)于三堿清洗劑,去油污能力強(qiáng)。
圖1 三堿清洗劑清洗后的表面質(zhì)量Fig.1 Surface quality after cleaning with the three alkali cleaning agent
圖2 MT-29清洗劑清洗后的表面質(zhì)量Fig.2 Surface quality after cleaning with the MT-29 agent
2.3.1 一次熱水洗
零件采用一次熱水洗效果不佳,表面仍有異物。清洗幾次后,熱水槽中堿液濃度逐漸增大,清洗效果不好。經(jīng)風(fēng)槍吹干后,裝入回火爐進(jìn)行回火加熱,致使部分零件表面存在白色堿性殘留物,影響下道磷化處理后的表面質(zhì)量。所以在生產(chǎn)過(guò)程中,應(yīng)及時(shí)清理或定期更換熱水,確保熱水清澈[13—15]。
2.3.2 二次熱水洗
在后續(xù)小批量試驗(yàn)中,將零件熱水洗工序由一次熱水洗更改為連續(xù)兩次熱水洗,再用風(fēng)槍吹干裝入回火爐加熱。經(jīng)回火后,對(duì)整框零件進(jìn)行表面檢查,表面質(zhì)量較好。
圖3a、圖4a為工藝更改前零件磷化和電泳涂漆質(zhì)量,原工藝流程為:淬火加熱→油淬→堿水洗(三堿溶液)→熱水洗→抽檢硬度→回火加熱→檢硬度。圖3b、圖4b為工藝更改后零件磷化和電泳涂漆質(zhì)量,工藝流程為:淬火加熱→油淬→堿水洗(MT-29清洗劑)→一次熱水洗→二次熱水洗→檢硬度→回火加熱→檢硬度。
圖3 工藝更改前后的磷化質(zhì)量Fig.3 Phosphating quality before and after process optimization
1)熱處理前,零件加工用的洗油和冷卻液對(duì)零件成品熱處理后表面質(zhì)量基本沒(méi)有影響。
2)利用三堿配置的清洗劑,不適用于零件成品熱處理后表面的清洗,易結(jié)晶,對(duì)自動(dòng)化清洗設(shè)備管路腐蝕嚴(yán)重。
3)堿水洗后采用熱水洗,能有效提高零件成品熱處理后的表面質(zhì)量,但熱水槽中的熱水必須做好定期清理。
4)零件熱處理工藝流程固化為:淬火加熱→油淬→堿水洗(MT-29清洗劑)→一次熱水洗→二次熱水洗→檢硬度→回火加熱→檢硬度。
5)更改工藝后,成品熱處理生產(chǎn)線(xiàn)上零件表面質(zhì)量一次通過(guò)率為100%,無(wú)需打磨、返修處理。
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