国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

煤制甲醇合成回路技改

2014-12-31 11:51:04夏江賓
山西化工 2014年4期
關鍵詞:托普合成塔汽包

夏江賓

(河南省中原大化集團有限責任公司,河南 澲陽 457000)

河南省中原大化集團有限責任公司煤化工項目是年產50萬t甲醇裝置,合成裝置采用丹麥托普索設計整套工藝包。其特點是流程簡潔、轉化率高、催化劑裝填量小、使用壽命長、投資少,設計產能是日產甲醇1 500t。但實際生產過程中熱負荷大、催化劑抗中毒能力差,隨后提出改造。

1 生產工藝原理

甲醇合成反應以反應式(1)、(2)在合成塔中進行。

甲醇合成反應是體積縮小、可逆的放熱反應。由化學平衡理論可知,低溫、高壓有利于甲醇合成反應向正反應方向進行。

甲醇合成單程轉化率低,是部分生成的反應。為得到所需的甲醇產品,并使未反應的原料氣循環(huán)利用,在合成反應后采取一系列的降溫過程,使生成的甲醇冷凝后以液態(tài)的形式分離出來,作為合成工段的粗甲醇送出,未反應的原料氣經循環(huán)氣壓縮機加壓后循環(huán)利用[1-2]。

2 工藝流程[3-4]

從低溫甲醇洗送來的新鮮原料氣(3.1MPa、30℃、168 209m3/h)在兩段合成氣體壓縮機07K001中被壓縮至7.8MPa,在進入第一進氣/出氣換熱器08E001前,與來自鍋爐給水(壓力11.8MPa、溫度150℃、流量669kg/h)的鍋爐水混合。

加入水是為了確保下游硫保護器08R002中COS的水解。通過與甲醇反應器08R001中出口氣體換熱,合成氣在第一進氣/出氣換熱器08E001中被預熱。預熱后的合成氣被送至硫保護器08R002中,COS和 H2S在此按反應式(3)、(4)被去除。

經過08E001加熱到210℃進入精脫硫08R002進一步脫硫后,與來自循環(huán)氣壓縮機07K002出口的循環(huán)氣(7.8MPa、46.8℃、235 717m3/h)在第三進氣/出氣換熱器08E003和第二進氣/換氣換熱器08E002中被預熱210℃后混合,被送至甲醇合成塔08R001轉化為甲醇。在甲醇合成反應后采取一系列的降溫過程,生成的甲醇冷凝后以液態(tài)的形式分離出來,成為合成工段最終產品粗甲醇。

甲醇合成塔為水浴列管式反應器,列管數量3 323根。催化劑采用托普索 MK-121,裝填體積29.4m3。甲醇合成催化劑分別裝填在各管子中,管子殼側被沸水包圍,沸水有效地移走由甲醇合成產生的反應熱量。通過調節(jié)鍋爐水/蒸汽混合物的壓力很容易地控制床層熱點溫度[3-4]。

3 生產過程中出現的問題

在投用初期,無論是第一爐還是第二爐催化劑,合成回路75%的負荷情況下,合成塔出口溫度233℃,壓差140kPa,運行狀態(tài)良好。但隨著生產時間的延長,合成塔出口溫度上升。我公司通過專題會討論方案,采取了嚴格控制工藝指標,調整08E003出口旁路、循環(huán)氣量、組分等手段來降低合成塔出口溫度,但效果不明顯。隨后,溫度上升到255℃,合成塔壓差達到300kPa,且合成效率低。經過對運行參數的判斷,認定催化劑的使用已進入中、后期。結合兩爐催化劑使用情況,運行最好也就一年,同時不能達到設計產能,又增加了運行成本,給公司造成巨大經濟損失。

4 改造方案

通過前、后兩爐催化劑的使用總結,同時對國內同類型、同規(guī)模的甲醇合成裝置考察對比認為,我公司出現這種情況的原因是合成塔設計偏小、熱負荷大、催化劑抗中毒能力差。催化劑的裝填量為29.4m3,產能為1 500t,時空收率達到了2.13t/(h·m3)。由于合成塔體積小,催化劑裝填量少,合成塔熱負荷很大,反應熱不能及時移走,催化劑抗中毒能力有限,大大縮短了其運行壽命,嚴重制約裝置產能的實現。同時,也嚴重制約著氣化激冷氣壓縮機改造后的滿負荷生產。這與滿負荷生產降低生產成本、提高經濟效益的發(fā)展方向是背道而馳的,所以,公司決定對托普索合成回路進行改造。

在現有合成塔上并聯(lián)1臺新的合成塔,分擔一部分負荷,降低現有合成塔催化劑使用強度和催化劑床層熱負荷,增強催化劑抗中毒能力,延長其使用壽命。

此時,在安化甲醇項目上正好擱置1臺合成塔,催化劑裝填量為30m3,和我公司合成塔類似,可直接運來使用。因此,技改方案為2臺合成塔并聯(lián)運行,新增1個汽包,同時配備汽包需要的鍋爐給水及副產蒸汽調控閥門,催化劑考慮國產化。

改造工藝流程:合成氣進入合成塔前分出2股,分別進入新、老合成塔。兩塔入口分別加一碟閥用于調整各塔負荷。在2座合成塔反應后匯合,再進入到下一工序。新老合成塔溫度分別通過各自汽包及其壓力控制閥間接控制,2個汽包上水獨立進行三沖量控制,上水來自同一鍋爐給水管線,副產蒸汽匯聚到一起進入次中壓管網,汽包排污共用一根總管進入排污罐。床層升溫時,采用各自配置的噴射器同時投用進行升溫。噴射器和汽包沖壓用蒸汽為來自4.2MPa中壓蒸汽管網。改造后工藝流程如圖1。

圖1 改造后工藝流程圖

5 技改后運行效果

通過幾個月的努力,完成新加合成塔及汽包的公用工程,并在設備安裝、化學清洗、催化劑裝填、儀表調試,汽包煮爐、催化劑還原完成后,于2012年9月24日正式投入運行。

改造前合成回路75%負荷:合成塔入口溫度200℃,合成塔出口溫度233℃,合成塔壓差150kPa,粗甲醇產量50t/h。噸甲醇副產次中壓蒸汽比值1.07。

改造后合成回路75%負荷:合成塔入口溫度190℃,合成塔出口溫度220℃,合成塔壓差70kPa,粗甲醇產量53t/h。噸甲醇副產次中壓蒸汽比值1.37。

前、后數據對比足以說明,2臺合成塔并聯(lián)運行可以分擔負荷,既保持了催化劑的低溫活性,又降低了單位催化劑生產強度,從而大大延長其使用壽命。

6 效益分析

第1爐催化劑2008年5月投運,累計運行300d;第2爐催化劑于2011年2月投入運行,累計運行350d。改造結束后,雙塔使用的是國產催化劑RK-5,已經運行420d,累計生產甲醇60萬t,生產狀況良好。

托普索MK-121催化劑(包括運輸費)一爐大約需要600萬元,運行1a;國產催化劑一爐大約400萬元,兩爐800萬元,運行3a。

催化劑維護費用:改造前600萬元/a;改造后266萬元/a。每年可直接節(jié)省費用334萬元。

7 結論

經過改造后,甲醇產能已不受合成塔催化劑容易失活的制約。特別是氣化激冷氣壓縮機改造后裝置滿負荷運行時,助力煤化工裝置實現達標達產,且創(chuàng)造50萬t/a煤制甲醇項目A級長周期運行158d,降低生產成本37.7%,實現扭虧目標。另外,催化劑裝填量增大以后,生產強度減小,大大延長了催化劑的壽命;改造后催化劑實現國產化,裝填量大,抗失活能力強,大約能運行3a。

[1] 馮元琦.甲醇生產操作問答[M].北京:化學工業(yè)出版社,2000.

[2] 謝克昌,房鼎業(yè).甲醇工藝學[M].北京:化學工業(yè)出版社,2010.

[3] 彭建喜.煤氣化制甲醇技術[M].北京:化學工業(yè)出版社,2010.

[4] 趙建軍.甲醇生產工藝[M].北京:化學工業(yè)出版社,2008.

猜你喜歡
托普合成塔汽包
黃犀牛奧多
甲醇合成塔管板有限元分析及優(yōu)化
河南科學(2020年3期)2020-06-02 08:30:26
Davy合成塔中心管改造提產能的應用
山西化工(2018年6期)2019-01-25 09:47:24
動物界的“春運”大片
中外文摘(2018年8期)2018-03-27 08:34:30
600MW亞臨界汽包爐再熱汽溫低的治理及應用
電站輔機(2017年3期)2018-01-31 01:46:39
甲醇合成塔設備特點及吊裝方法
KBR氨合成塔催化劑筐損壞原因分析與處理
肥料與健康(2017年3期)2017-08-31 12:56:42
鍋爐汽包用13 MnNiMo5-4 特厚鋼板的研制
上海金屬(2015年4期)2015-11-29 01:12:30
托普索中國成長記
能源(2015年2期)2015-03-31 22:56:18
印度女孩托普諾:我給大象當“翻譯”
新青年(2014年11期)2014-12-02 09:46:15
广州市| 孟津县| 商水县| 江阴市| 宁南县| 海门市| 吉林市| 南郑县| 丹江口市| 余姚市| 刚察县| 金华市| 祁东县| 社会| 仙桃市| 蒙自县| 乃东县| 澜沧| 收藏| 达尔| 临洮县| 都匀市| 晋宁县| 雷山县| 伊川县| 衢州市| 城固县| 博爱县| 车致| 来凤县| 明水县| 岢岚县| 连州市| 连南| 北票市| 益阳市| 定边县| 崇礼县| 拜泉县| 深州市| 阳城县|