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完善冷除焦系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施消除裝置隱患增收創(chuàng)效

2014-12-26 06:21:50張國祥楊和平
科技視界 2014年29期
關(guān)鍵詞:底蓋水線閥座

張國祥 盛 健 楊和平

(烏魯木齊石化公司煉油廠,新疆 烏魯木齊830019)

0 簡述

我車間60萬噸/年延遲焦化裝置,于2000年設(shè)計2004年建成,冷除焦水系統(tǒng)采用敞開式排放,2012針對焦炭塔頂?shù)咨w進(jìn)行改造采用了自動化頂?shù)咨w機(jī)系統(tǒng)。120萬噸/年延遲焦化裝置于2010年3月由北京設(shè)計院(SEI)設(shè)計,2011年9月建成,2011年10月試車成功。裝置公稱規(guī)模120萬噸/年,設(shè)計生焦周期為24小時,操作彈性為60%~120%,冷除焦水利系統(tǒng)采用密閉式和敞開式兩種方式復(fù)合。裝置正常生產(chǎn)期間均采用密閉方式冷焦,密閉方式可以有效的降低冷焦水水量蒸發(fā)所帶來的生產(chǎn)能耗,同時可對冷除焦水中的油組份進(jìn)行回收回?zé)挳a(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益,再者降低了冷焦水對周邊環(huán)境及人員的影響。然而裝置冷除焦系統(tǒng)設(shè)備故頻發(fā)對裝置長周期平穩(wěn)安全運行造成了一定的困擾。為了有效降低冷除焦水利系統(tǒng)設(shè)備故障率剔除生產(chǎn)難題,我們針對冷除焦水利系統(tǒng)中存在的問題,提出了行之有效的解決方案,并加以實施保障了裝置長周期平穩(wěn)生產(chǎn)。

1 問題查擺

我車間水利除焦系統(tǒng)設(shè)備故障突出點分布

1)冷焦放水線堵塞,導(dǎo)致放水操作無法實施密閉排放影響環(huán)境增加能耗。

2)焦炭塔底蓋機(jī)改造后,底蓋機(jī)輔助蒸汽在冬季冷凝結(jié)冰嚴(yán)重造成安全隱患。

2 調(diào)查分析及處理措施

2.1 冷焦放水線堵塞,導(dǎo)致放水操作無法實施密閉排放影響環(huán)境增加能耗

120萬噸年延遲焦化裝置于2012年底冷焦放水去D-402線管路發(fā)生焦粉堵塞,致使冷焦水密閉排放流程卡死失效,無法實現(xiàn)冷焦水的密閉排放。冷焦水改敞開式排放后冷焦水的蒸發(fā)量在一定程度上導(dǎo)致了冷除焦水的用量增大,每天均需要對冷焦水進(jìn)行補(bǔ)充,根據(jù)計量統(tǒng)計補(bǔ)水量均在100t/d左右。其次冷焦水中含有一定的量的硫化物以及廢油和苯類致癌物,敞開排放后嚴(yán)重污染周邊空氣,不僅對人體健康產(chǎn)生危害,同時也嚴(yán)重污染周邊環(huán)境。導(dǎo)致管線堵塞原因主要是放水過程本質(zhì)上是一個重力勢能轉(zhuǎn)化為動能的過程,在放水后期塔內(nèi)介質(zhì)勢能減小,其所轉(zhuǎn)化能夠推動冷焦水排除的動能便會隨之減小,進(jìn)而冷焦水流速降低,再者綜合管路對流體產(chǎn)生的阻力,最終導(dǎo)致冷焦水中的焦粉逐次沉積粘附在管壁上最終導(dǎo)致管路發(fā)生堵塞。

表1 焦池內(nèi)水分分析結(jié)果mg/L

2.2 管線堵塞處理措施及能效核算

圖1 120萬噸/年延遲焦化裝置冷焦水流程示意簡圖

針對冷焦放水線管線堵塞問題我們對原有的密閉放水線C-101/AB至D-402段進(jìn)行了改造。將原來的管段連接形式由焊接改為了法蘭連接,這樣做即將整條管線分割成了多段。未改造之前管線作為整體,管線一旦堵塞清理工作工期長難度大,經(jīng)過改造后的管線即便發(fā)生堵塞亦便于清理疏通,可有效保障冷焦水的密閉排放。通過此次改造既保障了生產(chǎn)又能使周邊環(huán)境不至惡化,其次降低生產(chǎn)能耗創(chuàng)造了更多的經(jīng)濟(jì)效益。改造工程合計4.4萬元,材料費2.8萬元,人工費用1.6萬元。管線改造后每天的補(bǔ)水量僅為40t/d,與原來相比減少了近60t/d,按照新水3.0元/噸的價格計算,每天可節(jié)省180元,每年6.6萬元,一年內(nèi)即可收回施工改造的成本,同時每年可節(jié)約2.2萬噸新水用量,切實做到了節(jié)能降耗增收創(chuàng)效的舉措。

圖2 冷焦放水線加法蘭前

圖3 冷焦放水線加法蘭后

2.3 焦炭塔底蓋機(jī)輔助蒸汽在冬季冷凝結(jié)冰嚴(yán)重造成安全隱患

60萬噸/年延遲焦化裝置在2012焦炭塔頂?shù)咨w進(jìn)行改造后于2013年開工。但是圍繞著底蓋機(jī)系統(tǒng)輔助蒸汽乏汽肆意無序排放造成的冬季結(jié)冰問題一直困擾裝置安全生產(chǎn),同時對人員安全也存在著一定隱患。

圖4 60萬噸/年延遲焦化裝置塔底框架正面圖

圖5 60萬噸/年延遲焦化裝置塔底框架側(cè)面圖

底蓋機(jī)蒸汽氣路系統(tǒng)分為三路:J3路為八角墊密封蒸汽,J2為閥體吹掃蒸汽,J1為閥座吹掃蒸汽。我們所關(guān)注的引起乏汽肆意排放冬季結(jié)冰的是J1也就是閥座吹掃蒸汽(同時也是底蓋機(jī)閥板與閥座間的輔助密封蒸汽)。從設(shè)計理論上閥座閥板完全貼合密封時,閥座吹掃蒸汽不存在漏量,但實際上生產(chǎn)中由于閥板閥座的受熱存在差異,因此存在一定的形變,繼而乏汽泄漏是客觀存在的。由于焦炭塔內(nèi)外存在差壓,塔內(nèi)相對壓力高于塔外常壓,蒸汽的泄漏量更偏向于塔外,泄漏蒸汽在閥板箱內(nèi)順著金屬導(dǎo)流管進(jìn)入塔口除焦護(hù)筒之后便排向外界,繼而就出現(xiàn)了輔助蒸汽乏汽肆意排放冬季結(jié)冰的現(xiàn)象。

圖6 底蓋機(jī)輔助蒸汽分布圖

2.4 引流乏汽消除隱患

通過對底蓋機(jī)輔助蒸汽乏汽泄露的分析我們對焦炭塔底蓋機(jī)輔助蒸汽系統(tǒng)進(jìn)行了改造,鋪設(shè)乏汽引流線。將金屬軟管下端法蘭由原來的與護(hù)筒連接改為與引流線連接。經(jīng)過改造后,原來肆意無序排放的乏汽經(jīng)過引流線冷凝直接排入焦池,一則徹底解決了乏汽肆意排放造成的焦炭塔塔底平臺冬季結(jié)冰帶來的安全隱患,二則乏汽冷凝后冷凝水進(jìn)入焦池流進(jìn)冷焦池,起到了回收效用。

圖7 底蓋機(jī)氣路系統(tǒng)改造前

3 效果驗證及總結(jié)

事實證明通過合理有效的改造措施,消除了潛藏在裝置內(nèi)的生產(chǎn)及安全隱患,解決了冷除焦系統(tǒng)防水線堵塞和底蓋機(jī)輔助蒸汽肆意排放結(jié)冰的問題,為裝置安全生產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ),做到了節(jié)能降耗增收創(chuàng)效的目的。

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