張 頡
(上海歐菲濾清器有限公司熱交換器部 上海)
兩臺意大利TAV公司TBHA45/180/365型鋁板翅片熱交換器真空釬焊爐(以下簡稱真空釬焊爐),真空釬焊爐額定加熱功率800 kW,熱量在真空環(huán)境中主要通過熱輻射方式傳遞。真空釬焊爐加熱系統(tǒng)由鎳鋼加熱帶、變壓器、可控硅功率調(diào)節(jié)器、帶有電動執(zhí)行器的電源主斷路器、熱電偶及PLC溫度模擬量信號采集模塊、PLC溫度控制及人機界面(HMI)軟件、冷卻水系統(tǒng)等組成。加熱區(qū)域分成23個子區(qū)域,各區(qū)因位置不同,額定加熱電流29~232 A。除前、后爐門以及底部、頂部8個子區(qū)域各由一組加熱帶構(gòu)成外,其他15個子區(qū)都是由左加熱帶和右加熱帶兩組并聯(lián)組成。每個加熱子區(qū)溫度探測使用兩只礦物絕緣金屬護套K型熱電偶(CTC和STC),在爐子中部的5區(qū)和11區(qū)安裝兩只超溫檢測熱電偶(OTC),其信號傳送給超溫控制器。爐子升溫時,溫度設定值以每分鐘階躍幾度的遞增方式變化,同時PLC將與該溫度設定值對應的上限設定值發(fā)送給超溫控制器,一旦有6個以上CTC或STC溫度超過設定的上限或下限溫度值,或者某一只OTC探測到的溫度超過超溫控制器的溫度限值范圍,則整個加熱系統(tǒng)自動停止。加熱控制信號由準備信號和功率調(diào)節(jié)信號共同組成,前者驅(qū)動主加熱斷路器合閘為加熱系統(tǒng)通電,后者為每個子區(qū)的功率調(diào)節(jié)器提供可控硅導通角信號。
公司第一臺釬焊爐F1試機階段,釬焊爐在冷爐啟動瞬間,動力配電柜內(nèi)變壓器發(fā)出非常響的電流噪聲,且可聽到電容補償柜內(nèi)接觸器吸合的“砰砰”響聲。釬焊爐運行過程中,總是隨機燒壞1只加熱功率調(diào)節(jié)器的可控硅。廠家調(diào)試人員檢查加熱系統(tǒng)中的各項元件及動力線路接線后,判斷是工廠電源不穩(wěn)定所致。公司相關人員監(jiān)測工廠電源質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)釬焊爐啟動過程中,低壓配電系統(tǒng)中電流諧波成分相當大(表1,Irms是電流有效值;Urms為電壓有效值;THD是總諧波失真)。真空爐自身配有的50 kvar×8分組投切電容補償柜,其響應速度有些滯后且投切過程中會產(chǎn)生很大涌流,在爐子持續(xù)加熱過程中甚至有過補(負功率因素)現(xiàn)象。因此單憑這組電容補償柜很難消除電源諧波引起的瞬間電壓波動,這也就是功率調(diào)節(jié)器可控硅頻繁擊穿的原因。采取兩項應對措施:①廠家將調(diào)功器內(nèi)部電源濾波及穩(wěn)壓功能的1塊集成電路板01PCA145-01,更新為增強型02PCA145-01電路板;②加裝1臺300 A的有源濾波柜UPQC-300F/4-300-400。實施兩項措施后,3年來未再出現(xiàn)擊穿功率調(diào)節(jié)器可控硅的現(xiàn)象,而且加熱速率也可提高至50℃/min。
表1 電源質(zhì)量監(jiān)測
大功率可控硅調(diào)控的多區(qū)域電加熱設備,在設計階段必須要考慮可控硅調(diào)控導致的電源波動因素,并且采取有效的諧波消除措施,使設備在實際運行中正常工作。
2012年5月開始,釬焊爐F1后門上部加熱區(qū)(18區(qū))在高溫階段升溫速度比其他區(qū)域慢,而且這個溫度差隨著時間推移越來越明顯(圖1)。真空釬焊爐對溫度均衡度的要求極高,必須查明問題根源并消除溫差。維修人員測量18區(qū)低溫及高溫升溫段功率調(diào)節(jié)器最大導通角時的電流,并與后爐門下部區(qū)域19區(qū)的相關數(shù)據(jù)進行比較,未見異常。不放釬焊架進行升溫操作,發(fā)現(xiàn)18區(qū)沒有問題。更換18區(qū)的CTC后,其溫升異常現(xiàn)象消失。換下的熱電偶送專業(yè)計量檢測公司檢測,確認熱電偶良好。分析推斷,更換熱電偶改變的只是熱電偶位置,位置才是出現(xiàn)問題的關鍵因素。放入釬焊架并開啟后爐門檢查,發(fā)現(xiàn)若是調(diào)整熱電偶端頭位置,熱電偶端頭會處在釬焊架的部分陰影區(qū)內(nèi),導致熱電偶頭不能得到應有的熱輻射。另外,根據(jù)熱輻射量原理,物體的熱輻射能力與絕對溫度的四次方成正比,同樣的溫升,爐子在高溫段時加熱器同樣時間內(nèi)發(fā)出的熱輻射量要比低溫段時要多,則同樣陰影遮擋的面積和不遮擋面積內(nèi)的熱輻射差在上述兩種情況下也將相差很多。這也就是18區(qū)總是在高溫階段升溫時比別的區(qū)域慢很多,而在低溫階段升溫時無此現(xiàn)象的原因。真空釬焊爐的熱傳導方式是熱輻射,在維修保養(yǎng)真空釬焊爐加熱系統(tǒng)時一定要了解熱輻射的相關特性,并采取相應維修對策。通過摸索,重點要做好以下3點。
圖1 時間—溫度曲線
(1)定期檢查熱電偶的位置(位置會影響到熱輻射接收能力)。制作1只特殊卡規(guī)塊(圖2),可方便檢查和確定熱電偶與加熱帶的相對位置。
(2)定期檢查加熱器后面的反射板,若反射板完全變黑則需要清潔其表面黑色污垢(理論上黑色物體的熱輻射反射能力為零)。
(3)定期校驗真空釬焊爐內(nèi)部加熱區(qū)內(nèi)的溫度均衡度(各區(qū)熱電偶經(jīng)過長期工作,其溫度不一定能代表真正的加熱區(qū)溫度,有時雖然通過卡塊未發(fā)現(xiàn)熱電偶的位置變化,但是由于熱輻射的其他一些影響因素,也可能導致此熱電偶控制的加熱區(qū)溫度與別的區(qū)域相差偏大)。在無工件的釬焊架上放置 9只熱電偶,熱電偶擺放在釬焊架各層的中央位置,且垂直段高度一致,然后啟動加熱。記錄300℃和600℃兩個保溫段保溫20 min后9只熱電偶的測量值,分析真空釬焊爐加熱區(qū)內(nèi)的均衡度,將9只熱電偶測量值最大差值<6℃定義為均衡度很好。此項檢查每季度執(zhí)行一次。通過上述措施,因溫升異常導致的焊接報廢率突變事故發(fā)生率明顯降低。
圖2 熱電偶相對加熱器的位置卡規(guī)塊
靠近5區(qū)左側(cè)加熱器的產(chǎn)品表面異常發(fā)白,判斷原因是焊接過程中熱量不足。檢查爐子溫度曲線記錄,未發(fā)現(xiàn)5區(qū)加熱曲線明顯異常。5區(qū)額定加熱電流232 A,變壓器次級也就是加熱電纜中的額定電流1100 A。檢查加熱線路發(fā)現(xiàn),5區(qū)左側(cè)加熱器并用的兩根90 mm2軟電纜之一被燒斷,斷裂處位于線鼻尾端。懷疑是真空釬焊爐出廠時這根電纜與線鼻未壓緊,造成溫度異常并燒斷電纜。
修復故障線路并將其他所有加熱器接線檢查一遍,未發(fā)現(xiàn)松動現(xiàn)象。2013年7月,5區(qū)右側(cè)又有1根90 mm2電纜燒斷,導致產(chǎn)品報廢率增加。修復故障電纜,再次檢查所有電纜線鼻子,發(fā)現(xiàn)仍有個別壓線存在輕微松動,而且松動處電纜線鼻上的絕然保護套管都有些輕微焦黃,將松動線鼻都復壓一次。造成壓線鼻處松動的原因應該是反復受熱膨脹所至。而且一旦出現(xiàn)線鼻與電纜咬合松動,結(jié)合處的溫度就會因為電阻值增大而迅速提升,進而燒斷電纜。為避免此類故障再次發(fā)生,將每個加熱器接線柱上均粘上1只90℃示溫蠟片,規(guī)定每日點檢是否有示溫蠟片脫落。此后又陸續(xù)發(fā)現(xiàn)3起電纜頭溫度偏高的問題,并及時排除了故障隱患點,防止了電纜燒斷故障再次發(fā)生。
2013年初啟動第二臺真空釬焊爐F2試生產(chǎn),7月25日F2的加熱總電源1600 A斷路器HC無法合閘。根據(jù)加熱電源主斷路器電路(圖3),分別測量合閘電機接觸器KQM1線圈電壓(約為AC 216 V)、合閘電機電源變壓器次級電壓(線號X20.1與X20.4間電壓,約為AC 110 V),均正常。當啟動加熱準備時,觀察到KQM1線圈正常得電,而且可聽到斷路器內(nèi)發(fā)出兩聲“砰”的響動。分離、檢查電動執(zhí)行器與斷路器,未見異常。安裝復原后,再次嘗試啟動HC,HC可正常工作。2013年8月,HC不能吸合現(xiàn)象再次出現(xiàn)并自行消失,經(jīng)分析,這是因欠壓脫扣器線圈溫度過高引起的偶發(fā)故障。
圖3 加熱電源主斷路器電路
2013年9月,第一臺釬焊爐F1的HC在自動運行程序時也出現(xiàn)不能吸合現(xiàn)象,嘗試可手動模式啟動HC。將整個設備關電重啟后,發(fā)現(xiàn)HC問題時好時壞。在線監(jiān)視HC的PLC程序,發(fā)現(xiàn)自動模式吸合HC的程序運行正常,而且每次HC吸合故障發(fā)生時,KQM1線圈均得電。自動和手動模式合閘HC的驅(qū)動動作一樣,只是每次手動嘗試前都運行一下自動模式,第二次驅(qū)動后HC能合閘的概率高。檢查HC驅(qū)動電路未發(fā)現(xiàn)異常。更換KQM1接觸器、電動執(zhí)行器,都沒有解決問題且合閘成功率越來越小,需要嘗試3到4次才能成功一次。持續(xù)觀測故障情況,研讀SIEMENS塑殼斷路器資料后發(fā)現(xiàn),故障發(fā)生時先聽到吸合聲音,后立即聽到脫扣聲音。該斷路器配有過電流脫扣器和欠壓脫扣器。每次合閘前加熱電路沒有電流,以及合閘后可保持正常工作,因此判斷過電流脫扣器應良好,欠電壓脫扣器存在問題。一段時間后,再次測量KQM1線圈電壓,發(fā)現(xiàn)有時跌至約113 V。2013年10月,拆除故障HC的欠壓脫扣器,HC仍然不能一次順利合閘。單獨給拆下的欠壓脫扣器通電測試,發(fā)現(xiàn)其線圈吸合能力極弱,據(jù)此判斷欠壓脫扣器長期頻繁動作,已經(jīng)損壞了HC內(nèi)的機械機構(gòu)。必須更換HC,才能徹底解決問題。
在新斷路器到貨前,采取臨時措施。將控制電動執(zhí)行器的KQM1常開觸點和常閉觸點斷開連線,將斷路器內(nèi)的一組輔助觸點(圖3中333-334與482-497)也斷開連線。用KQM1的那組觸點替代斷路器內(nèi)的那組輔助觸點,再將電動執(zhí)行器從斷路器上脫離,最后使用手柄將斷路器手動合閘。這樣修改缺陷是每批次生產(chǎn)結(jié)束后不能自動斷掉所有功率調(diào)節(jié)器的上端電源,但可啟動和關斷加熱系統(tǒng),確保完成生產(chǎn)任務。
進一步研究發(fā)現(xiàn)兩臺真空釬焊爐此類故障均發(fā)生在天氣較熱季節(jié)。F1發(fā)生故障前,給動力柜功率調(diào)節(jié)器區(qū)加裝機柜空調(diào),為保證冷氣不被吹走,封堵動力柜上原有排氣風扇及換氣口,其中包括離機柜空調(diào)安裝位置較遠的斷路器柜子。結(jié)果導致F1 HC內(nèi)的欠壓脫扣線圈長期過熱,加速其老化失效。另外,分析發(fā)現(xiàn)欠壓脫扣器線圈的接線位置,其電源經(jīng)過6個觸點,這些觸點若發(fā)生接觸不良也容易導致欠壓脫扣器的電源電壓偏低。所以,更換HC及欠壓脫扣器時,將欠壓脫扣器原來接在029位置的線改到TR24次級保險絲后部,同時恢復斷路器柜柜門排氣扇及排氣孔。
真空釬焊爐加熱系統(tǒng)既有其獨特性,也具備一般大功率電加熱設備的共性。維護保養(yǎng)時既可參考其他設備維修保養(yǎng)經(jīng)驗,也應采取特殊方法。只有這樣,才能做好真空釬焊爐加熱系統(tǒng)維修保養(yǎng)工作。