張玉奎 王 剛 程 楊 卓玉武 劉志斌
(1.武鋼股份煉鐵廠 武漢 2.安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 河南安陽)
放風(fēng)閥坐落在高壓空氣進(jìn)入高爐前的管道上(圖1a),由Φ1700 mm蝶閥和一組活塞閥組合而成,工作溫度在250℃,日常加風(fēng)、減風(fēng)由爐前操作人員通過按鈕操作,利用閥板上的連桿傳動(dòng)活塞進(jìn)退,達(dá)到高爐調(diào)節(jié)風(fēng)壓、風(fēng)量的目的。當(dāng)高爐需要加風(fēng)時(shí)(圖1b),開啟Φ1700 mm蝶閥翻板,由連桿帶動(dòng)活塞下行,活塞擋住活塞缸體花孔部位,使風(fēng)量不會(huì)從花孔部位進(jìn)入大氣。反之,當(dāng)高爐需要減風(fēng)時(shí),Φ1700 mm蝶閥關(guān)閉,由連桿帶動(dòng)Φ600 mm活塞閥柱體上行,露出花孔,使高壓空氣從花孔排入大氣,完成減風(fēng)動(dòng)作。
圖1 放風(fēng)閥
偏心蝶閥與活塞閥組成的放風(fēng)閥受到壓力、溫度的影響,經(jīng)常出現(xiàn)的問題是渦輪無法轉(zhuǎn)動(dòng),人工強(qiáng)制開啟也無法扭動(dòng),造成放風(fēng)閥無法工作。經(jīng)開孔檢查發(fā)現(xiàn),在高溫?zé)o潤滑狀態(tài)下,由于密封材料熱脹冷縮,活塞缸體與活塞產(chǎn)生抱死現(xiàn)象,活塞環(huán)與缸體有刮擦的痕跡。依據(jù)放風(fēng)閥的損壞情況,仔細(xì)查看現(xiàn)場實(shí)物,發(fā)現(xiàn)活塞環(huán)口與缸體有劃傷痕、連桿調(diào)節(jié)裝置螺栓有松動(dòng)、減速機(jī)傳動(dòng)齒輪有開裂現(xiàn)象發(fā)生。放風(fēng)閥通過蝶閥和活塞閥組合完成加風(fēng)減風(fēng)的任務(wù),且各自間隙不一樣,在氣流通道沖刷處,物體間隙受到?jīng)_刷磨損而增大。
(1)放風(fēng)閥在運(yùn)行中由于風(fēng)溫、風(fēng)量、風(fēng)壓的影響,活塞環(huán)與活塞缸、柱體的材料不同,熱脹系數(shù)不一樣,產(chǎn)生的熱變形也不同。由于活塞環(huán)是六方體,在環(huán)槽內(nèi)有六個(gè)方向發(fā)生變形,最大的變形是切口處變形,產(chǎn)生堆積。六方體變形后使得活塞與缸體間隙變小,加上無法潤滑,從而產(chǎn)生抱死現(xiàn)象。
(2)高壓氣流沖刷活塞閥,受溫度壓力影響有較大磨損。當(dāng)活塞環(huán)接口與活塞缸花孔切邊磨損加大時(shí),活塞環(huán)切口極易卡在花孔邊沿,造成間斷啃阻。
(3)當(dāng)活塞運(yùn)動(dòng)時(shí),需克服摩擦阻力,此時(shí)連桿機(jī)構(gòu)受摩擦力的影響,需要力矩增大,單個(gè)渦輪傳動(dòng)極易發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng)死角。由于連桿逐步變形,導(dǎo)致受力方向發(fā)生改變,易造成各部間隙變化,產(chǎn)生蝶閥推不動(dòng)活塞閥的現(xiàn)象。
(4)蝶閥主軸為蝸輪蝸桿減速機(jī)傳動(dòng),當(dāng)阻力發(fā)生變化時(shí),電機(jī)與蝸輪傳動(dòng)沖擊力也很大,活塞閥的反作用力變化劇烈常造成蝸輪開裂、螺栓剪斷等事故。
(5)高壓風(fēng)源管道內(nèi)來的異物也容易引起活塞閥充填塞死,造成卡阻。
總結(jié)以上分析,主要原因有2點(diǎn),一是活塞閥體和活塞環(huán)材料受溫度影響較大,易變形膨脹,使得原有間隙變化造成抱死。二是蝶閥推桿力不夠,材料、間隙調(diào)整有問題。
(1)在動(dòng)力傳動(dòng)上增設(shè)一臺(tái)減速機(jī)。
(2)在放風(fēng)閥體上把傳動(dòng)臂桿改成齒輪,用鏈條連接,并增設(shè)鏈條調(diào)節(jié)裝置,使動(dòng)力傳動(dòng)裝置與閥體自由調(diào)節(jié),保持鏈條的配合。
(3)在閥體內(nèi)的連桿傳動(dòng)中增設(shè)調(diào)節(jié)螺母,讓連桿長短可調(diào)并能鎖緊,防松脫。
(4)更換活塞環(huán)材料,由原鎳銅合金變?yōu)楹辖痂T鐵,并對(duì)活塞環(huán)形狀重新設(shè)計(jì),同時(shí)調(diào)整活塞環(huán)與柱體的間隙,改為自然張口。給活塞環(huán)切口一個(gè)壓緊力,在達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)形狀后切口間隙可滿足熱脹后的工藝要求,保證活塞環(huán)與柱體和活塞缸之間有適當(dāng)?shù)拈g隙,避免熱脹冷縮出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象。
(5)對(duì)高壓風(fēng)源管道進(jìn)行吹掃,特別是對(duì)前段管系的施工要事先申報(bào),施工后必須將異物清掃干凈。
(6)采用變頻機(jī)電設(shè)備,使得操作人員調(diào)節(jié)放風(fēng)閥時(shí)做到運(yùn)轉(zhuǎn)無級(jí)調(diào)速,加減很少的風(fēng)量均能滿足。整套傳動(dòng)裝置傳動(dòng)力平穩(wěn),正反動(dòng)作時(shí)均速有力,靈活自如。
由于風(fēng)溫、風(fēng)量、風(fēng)壓的波動(dòng),對(duì)放風(fēng)閥的操作會(huì)產(chǎn)生多種變化需求,如手動(dòng)、自動(dòng)、快速加減風(fēng)和慢速調(diào)控等方式對(duì)放風(fēng)閥傳動(dòng)要求很高。改進(jìn)后,解決了傳動(dòng)系統(tǒng)中不合理的因素,保證了調(diào)速傳動(dòng)的配合精準(zhǔn),從而大大降低了因放風(fēng)閥造成的設(shè)備故障,此方案已全面推廣使用。但是專檢人員曾發(fā)現(xiàn)傳動(dòng)部分減速機(jī)殼體發(fā)生過一次開裂,經(jīng)現(xiàn)場處理后仍正常運(yùn)行。因此,對(duì)放風(fēng)閥的改進(jìn)工作還不能停止,為了使該設(shè)備在高爐生產(chǎn)中不影響高爐正常生產(chǎn),還必須做進(jìn)一步努力,使得傳動(dòng)系統(tǒng)質(zhì)量進(jìn)一步提高,從而保障高爐順行、穩(wěn)行。