時慧斌
(山西太鋼不銹鋼股份有限公司煉鋼二廠 太原)
太鋼煉鋼二廠南區(qū)VOD精煉爐由 DANIELI Centro-Met(達(dá)涅利)公司設(shè)計,于2002年建成投產(chǎn),設(shè)計處理鋼水量75t,鋼包為橢圓形,鋼包理論空間1250mm,真空泵抽氣能力270kg。2004年對真空泵系統(tǒng)進(jìn)行了改造,主要是更換了一套由西重所設(shè)計的抽氣能力為300kg的真空泵。2007年VOD設(shè)備擴(kuò)容改造,主要改造內(nèi)容為:鋼包容量由75t擴(kuò)容為90t,橢圓包改為圓形包,并同時對相應(yīng)的罐車、罐蓋進(jìn)行了更換。2009年針對VOD擴(kuò)容改造后存在的問題,對罐車、罐蓋提升進(jìn)行了設(shè)備改進(jìn),增大了鋼車真空罐凈空間。2010年對VOD布袋除塵系統(tǒng) ,新增一套布袋除塵系統(tǒng)。改造后的VOD真空脫氣裝置的真空系統(tǒng)采用五級蒸汽噴射系統(tǒng),其系統(tǒng)原理圖如圖1所示。
真空泵設(shè)計為5級蒸汽噴射系統(tǒng)(圖2),帶有3臺中間冷凝器(C1,C2,C3),和一套真空壓力調(diào)節(jié)裝置。為提高低真空段的抽氣能力和縮短抽氣時間,在末兩級噴射泵并聯(lián)兩臺輔助噴射泵(4b,5b),輔助噴射泵前各裝有一個逆止閥,以避免真空短路。在SE1前還有旋風(fēng)除塵器、氣體冷卻器和布袋除塵器。
按照從5級到1級順序開啟輔助泵,噴射泵和增壓泵,具有一定壓強(qiáng)的工作水蒸汽通過拉瓦爾噴嘴減壓增速(蒸汽的勢能轉(zhuǎn)化成為動能),以超音速噴入吸入室,使吸入室產(chǎn)生一個負(fù)壓區(qū),爐氣由吸入口進(jìn)入吸入室,蒸汽與爐氣成為混合氣體進(jìn)入擴(kuò)壓器后減速增壓并進(jìn)入冷凝器內(nèi),在冷卻水的噴淋冷卻作用下,高溫狀態(tài)的水蒸汽與冷卻水進(jìn)行熱交換,水蒸汽被冷卻水冷凝成為冷凝水,并隨冷卻水一起由冷凝器底部的下水口流至水封池內(nèi),部分廢氣由冷凝器上方的出口排至下一級噴射泵,最后由排氣管排到廠房外。在此過程中VOD真空中產(chǎn)生真空,利用鋼液的底吹攪拌作用以達(dá)到合金成分均勻化,同時對鋼液成分進(jìn)行調(diào)整。
圖1 VOD真空泵系統(tǒng)原理圖
圖2 VOD設(shè)備系統(tǒng)流程圖
從2009年開始,VOD真空泵系統(tǒng)不斷出現(xiàn)效率降低的問題,抽真空時間長,有時洗泵后第二天出現(xiàn)真空度反彈現(xiàn)象,尤其是在2011年1、2月,累計出現(xiàn)3次真空度反彈現(xiàn)象。2011年4月,VOD連續(xù)3次發(fā)生檢修后真空度嚴(yán)重反彈的現(xiàn)象,且故障程度一次比一次嚴(yán)重,對不銹鋼的生產(chǎn)造成嚴(yán)重干擾。
通過運(yùn)用6σ分析工具,如因果分析圖、魚刺圖,分析真空度劣化可能存在的因素:真空測量裝置是否故障或失效;生產(chǎn)系統(tǒng)是否正常,包括罐蓋系統(tǒng)泄漏,系統(tǒng)產(chǎn)生過量廢氣,工藝設(shè)備性能下降等;真空泵本身是否有故障,包括蒸汽切斷閥、逆止閥內(nèi)泄,泵系統(tǒng)泄漏,噴嘴堵塞或損壞,擴(kuò)壓管的收縮段及彎頭積垢,冷凝器積垢堵塞等。工作蒸汽是否正常,包括壓力、溫度、干燥度、疏水、波動等情況;濁環(huán)水是否正常,包括水溫、水壓、流量等指標(biāo)。
根據(jù)VOD檢修后調(diào)試空抽情況,以及前期生產(chǎn)情況,排除了真空測量裝置故障的因素。調(diào)試及生產(chǎn)處理鋼水過程中,對罐蓋系統(tǒng)、加料系統(tǒng)進(jìn)行檢漏,泄漏情況良好。通過真空主閥的切換,選擇帶1#布袋除塵器、2#布袋除塵器或不帶布袋除塵器,真空泵反映的情況相同,排除了布袋除塵器的影響。對于工作蒸汽,雖有波動,但溫度、壓力的波動程度在許可范圍內(nèi),且蒸汽只會影響到真空泵的能力,不會造成大幅反彈,也排除了工作蒸汽的影響。根據(jù)對真空系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和真空度反彈的規(guī)律進(jìn)行分析,判斷真空度差是由于泄漏或冷凝效果不佳引起的,主要包括:
(1)各噴射泵的拉瓦爾噴嘴的穩(wěn)定段的磨損。這種磨損以前也曾經(jīng)發(fā)生過。拉瓦爾噴嘴的穩(wěn)定段磨穿后,進(jìn)入噴射泵的一部分蒸汽未能經(jīng)過噴嘴喉口加速就直接進(jìn)入了廢氣,增加了廢氣量,同時經(jīng)過喉口加速的蒸汽減少,使超音速蒸汽減少,影響了真空度的上升。
(2)各噴射泵的蒸汽切斷閥泄漏(未到位或密封磨損)。這種可能會使多余的蒸汽在該閥關(guān)閉時進(jìn)入系統(tǒng),這樣導(dǎo)致蒸汽進(jìn)入廢氣,增加了廢氣量,使真空泵的負(fù)荷增加,延長了抽氣的時間。
(3)SE 4b或SE 5b前的逆止閥損壞(閥蓋脫落,偏移、泄漏等)。這種情況以前也發(fā)生過,當(dāng)SE3、開啟時,SE 4b、SE5b這兩只輔助噴射泵關(guān)閉,其逆止閥同時相應(yīng)關(guān)閉,但逆止閥存在泄漏的話,在內(nèi)部SE 4a,SE 4b之間,以及SE 5a,SE 5b之間形成真空短路,混合氣體存在兩個內(nèi)部循環(huán),致使部分氣體不能及時抽走,使抽氣時間大大增加,但泄漏量還是略小于抽氣量,所以經(jīng)過較長時間,真空度還是可以抽到0.05kPa(0.5mbar)。
(4)C1冷凝器影響,C1冷凝器泄漏或C1冷凝器濁環(huán)水流量小,造成蒸汽和冷凝水冷凝作用不充分,或由于冷凝器的冷凝水噴淋裝置腐蝕磨損,導(dǎo)致噴淋不均勻,冷凝作用不能充分,冷凝器中的煙氣含量大,造成真空度低下。
(5)隔音層內(nèi)管道和各冷凝器本體的磨損問題。為了隔音,真空管道外側(cè)都包了厚厚的隔音材料,當(dāng)本體磨穿時,有空氣進(jìn)入真空系統(tǒng),但由于有隔音材料覆蓋,極限真空度可以在最后達(dá)到50Pa。
在各噴嘴中,4a、4b、5a、4b在 3月份剛剛進(jìn)行了更換,所以這種可能可以排除。為了檢驗各蒸汽切斷閥是否泄漏,關(guān)閉切斷閥、手動閥,打開切斷閥閥后法蘭,打開蒸汽總閥,逐個打開手動門,觀察蒸汽是否有泄漏。除SE2蒸汽切斷閥內(nèi)泄外,其余均正常,但SE2蒸汽切斷閥的內(nèi)泄與此次故障無關(guān),排除了蒸汽切斷閥的影響。
組織檢修人員將4b或5b前的逆止閥拆下來,檢查在關(guān)閉狀態(tài)下閥門的密封性及開關(guān)是否良好,排除了逆止閥的影響。拆除C1冷凝器、SE2、SE3的外部保溫,進(jìn)行泄漏檢查,未發(fā)現(xiàn)有漏點。
檢查冷凝器濁環(huán)水流量,發(fā)現(xiàn)其最近兩天流量偏小,水流量由以前的690t/h減小到480t/h。遂檢查濁環(huán)水分配器,發(fā)現(xiàn)C1冷凝器的濁環(huán)水給水蝶閥故障,驅(qū)動系統(tǒng)與閥門脫開,蝶閥門柄不動作。更換蝶閥后,水流量恢復(fù)正常,將濁環(huán)水流量緩慢調(diào)整到710t/h左右。
對VOD真空系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整后,進(jìn)行試抽真空,空試時3min內(nèi)極限真空度可抽到50Pa。VOD正常處理鋼水,抽真空時間與極限真空度均滿足工藝要求。
從VOD真空度的劣化情況來看,真空泵系統(tǒng)的冷凝器濁環(huán)水的流量對真空泵的影響極大,水流量過大,增加了煙氣阻力,水流量過小,蒸汽冷凝不足,
增加了真空泵的負(fù)荷。由此次故障可以看出,VOD系統(tǒng)的冷凝器濁環(huán)水流量在690t/h的值上是一個分水嶺,濁環(huán)水流量<690t/h真空管泵效率降低,<500t/h系統(tǒng)效率急劇惡化。因此考慮到濁環(huán)水系統(tǒng)的波動,濁環(huán)水流量應(yīng)控制在710~750t/h。
對VOD真空系統(tǒng)真空度劣化原因運(yùn)用6σ分析工具,使用排除法進(jìn)行篩選,找出最可能的原因C1冷凝器的問題,圍繞C1冷凝器進(jìn)行檢查,最終確診并解決了設(shè)備故障,VOD真空泵效率得以恢復(fù),滿足了生產(chǎn)工藝要求。