趙鵬飛
( 山東石大科技集團(tuán)有限公司東營 257061)
我公司常減壓裝置有十臺(tái)電動(dòng)大角度內(nèi)浮球,由于其連動(dòng)機(jī)構(gòu)復(fù)雜,摩擦力大,測(cè)量滯后,故障率高,嚴(yán)重時(shí)7~8次/月,操作工無法了解實(shí)際液位,給工藝操作帶來很大隱患。為了保證裝置的安全、平穩(wěn)運(yùn)行,我們必須解決浮球液位控制器故障率高的問題。
電動(dòng)浮球液位變送器由測(cè)量傳感機(jī)構(gòu)和電動(dòng)變送兩大部分組成。測(cè)量傳感元件為圓球型浮球。由于變送器采用平衡桿和平衡錘構(gòu)成的力矩平衡機(jī)械,因此浮球可以自由的隨液位的變化而升降。當(dāng)液位改變時(shí),浮球的位置發(fā)生變化,帶動(dòng)主軸轉(zhuǎn)動(dòng),主軸與表頭角位移傳感器輸出軸相連接,角位移傳感器將浮球隨液面的變化轉(zhuǎn)換成電信號(hào),由表頭內(nèi)部的電子電路將此信號(hào)轉(zhuǎn)換為與液面變化成正比的標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)。這樣,在現(xiàn)場(chǎng)不僅可直接在表頭上觀察到液面變化的情況,同時(shí)遠(yuǎn)距離傳輸至控制室。對(duì)于不同比重的液體,由于浮力不同,可調(diào)整平衡錘在平衡桿上的位置,便可達(dá)到測(cè)量目的。
1 、液位變化,變送器輸出軸沒有轉(zhuǎn)動(dòng)
首先檢查主軸的密封是否過緊,如果是,適當(dāng)調(diào)整填料壓蓋,反之檢查主軸與角位移傳感器輸出軸連接是否牢固,如果是,重新連接固定。
2 、無輸出信號(hào)
說明電源故障或電源極性接反或電源線斷開。
3 、變送器失去作用,指示零位不變化
出現(xiàn)問題的原因可能有:
(1)電子線路故障。
(2)浮球漏。
4 、液位變化,但反饋不靈敏,測(cè)量滯后
(1)輸出軸的密封緊。
(2)連動(dòng)機(jī)構(gòu)摩擦力大。
我們對(duì)已經(jīng)拆下來的舊浮球變送器解體,研究內(nèi)部機(jī)構(gòu),鎖定故障的主要原因是傳動(dòng)軸和軸套之間因有雜質(zhì)介入當(dāng)溫度升高時(shí)摩擦力變大導(dǎo)致浮球活動(dòng)不靈活。由此我們確定產(chǎn)生問題的主要原因?yàn)檫B動(dòng)機(jī)構(gòu)復(fù)雜,摩擦力大。
1 、檢修期間現(xiàn)場(chǎng)檢查,通過適當(dāng)調(diào)整填料壓蓋、增加潤滑油脂減少摩擦力,使變送器輸出軸轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。
2 、將電動(dòng)浮球大角度改裝為小角度:
(1)在安裝前,首先應(yīng)根據(jù)變送器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)并考慮到日后操作、觀察、檢修的方便來確定變送器的安裝方向。
(2)首先將浮球和球桿旋緊后焊牢,將球桿旋入螺紋套內(nèi),注意安裝時(shí)一定要使球桿端部頂進(jìn)主軸并旋緊球桿后,再將螺紋套兩側(cè)的頂絲擰緊,使其緊緊頂在球桿上。
將平衡桿裝入牙嵌結(jié)合子的方孔內(nèi),旋緊頂絲固定平衡桿,移動(dòng)平衡錘的位置,調(diào)至平衡的最佳狀態(tài),固定平衡錘。
(3)安裝表頭,要求連接件一定要牢固,并進(jìn)行聯(lián)校
改造后的電動(dòng)小角度內(nèi)浮球運(yùn)行一年來未出現(xiàn)故障,為裝置安全生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我們?cè)谝院蟮墓ぷ髦羞€要繼續(xù)攻關(guān),增加專業(yè)、系統(tǒng)培訓(xùn),注重解決現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際問題。