馬偉+崔玉明+米璽學(xué)+殷會剛+劉建成
摘 要:使用DCS系統(tǒng)和EM235對公司現(xiàn)用烘箱進行自動化升級改造,對溫控系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)進行升級改造,由原來的現(xiàn)場手動控制升級為DCS系統(tǒng)集中控制。改造后便于管理、工藝參數(shù)可追溯性強。
關(guān)鍵詞:DCS ?EM235 ?烘箱 ?PLC
中圖分類號:TP273 ? ?文獻標(biāo)識碼:A ? ? ? 文章編號:1674-098X(2014)10(c)-0065-01
集散控制系統(tǒng)(DCS)是以微處理器為基礎(chǔ),綜合運用了計算機技術(shù)、圖形顯示技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和自動化控制技術(shù),對生產(chǎn)過程進行集中監(jiān)視、操作、管理和分散控制的一種計算機綜合控制系統(tǒng)。其控制功能完善,人機界面友好,安裝調(diào)試簡單、安全可靠、性價比高,能夠較好地滿足控制的實時性、應(yīng)用的多樣性、人機的交互性的需要,廣泛應(yīng)用于化工、制藥、石油等企業(yè),并逐漸成為生產(chǎn)過程控制的主要形式之一[1]。熱風(fēng)循環(huán)烘箱利用蒸汽或電加熱為熱能源,通過蒸汽或電加熱元件產(chǎn)生熱量,利用風(fēng)機進行對流換熱,對物料進行熱量傳遞,并不斷從空氣過濾器補充新鮮空氣和排除潮濕空氣。在干燥過程中箱內(nèi)能保持適當(dāng)?shù)南鄬囟群蜐穸?,最大特點是大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)進行循環(huán),從而增強了傳質(zhì)和傳熱效果,節(jié)約了能源。整機噪音小,運轉(zhuǎn)平衡,安裝維修方便,適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設(shè)備。
EM235是西門子S7-200PLC最常用的模擬量擴展模塊,它實現(xiàn)了4路模擬量輸入和1路模擬量輸出功能。
1 升級前烘箱的工作原理與存在的問題
公司現(xiàn)用烘箱采用電加熱元件為熱源,通過PLC控制烘箱循環(huán)風(fēng)機、排濕風(fēng)機的啟停操作,使用固態(tài)繼電器(SSR)和溫控器實現(xiàn)烘箱加熱溫度的恒溫調(diào)節(jié)。工藝過程為:烘車裝滿料推入烘箱內(nèi),首先啟動排濕風(fēng)機,然后啟動循環(huán)風(fēng)機,最后在溫控器上設(shè)定工藝參數(shù),啟動加熱器進行加熱工作;烘干結(jié)束后,加熱器自動停止工作,風(fēng)機在一定的延時后自動停止。
現(xiàn)在的工藝操作方式,需要人工現(xiàn)場手動啟停設(shè)備;由于不同批次物料選用的工藝參數(shù)不同,需要頻繁修改溫控器的控制參數(shù),而現(xiàn)有溫控器參數(shù)設(shè)定較為繁瑣,實際操作過程中常出現(xiàn)操作人員誤設(shè)參數(shù),導(dǎo)致烘干產(chǎn)品不合格的問題存在。烘箱工作過程中的風(fēng)機運行狀態(tài)、溫度控制情況等都無監(jiān)控歷史記錄。為了避開電力系統(tǒng)用電波峰段,烘箱加料在白天完成,而烘干作業(yè)都在夜間進行,需要在烘干崗位配置專人對烘箱進行操作。
2 烘箱升級改造方案
升級改造的總體方案是利用公司現(xiàn)有的DCS系統(tǒng),新增EM235模塊,實現(xiàn)對烘箱的遠(yuǎn)程控制與監(jiān)視工作。
2.1 控制系統(tǒng)組成與控制過程
現(xiàn)用烘箱的控制系統(tǒng)主要由三大部分組成,分別是主控單元、溫度檢測、執(zhí)行機構(gòu)。溫度檢測部分使用PT100鉑電阻,主控單元為S7-200系列PLC,CPU型號為226,執(zhí)行機構(gòu)包括風(fēng)機、固態(tài)繼電器(SSR)和電加熱管組成。升級改造后的烘箱控制系統(tǒng)是在原有基礎(chǔ)上增加了DCS監(jiān)控系統(tǒng),并為PLC配置一塊4輸入/1輸出的EM235模塊替代溫控表對固態(tài)繼電器(SSR)進行控制。
控制過程:白天現(xiàn)場操作人員將物料裝入烘車后,晚上由中控室操作人員在DCS系統(tǒng)上位機上啟動烘箱風(fēng)機、電加熱系統(tǒng)。鉑電阻采集溫度信號并通過EM235模塊送入PLC的CPU中,CPU根據(jù)DCS上位機設(shè)定的溫度值,進行PID運算得出控制量,再由EM235輸出到固態(tài)繼電器(SSR)來控制電加熱管的加熱工作。控制系統(tǒng)使用六類雙絞線將現(xiàn)場6臺烘箱PLC與DCS系統(tǒng)控制站通訊卡件連接起來,作為上位機與PLC的通信介質(zhì)。
2.2 硬件選型
公司現(xiàn)有DCS系統(tǒng)一套,為與烘箱進行通信,需要新增一塊通訊卡件。多串口多協(xié)議通訊卡XP248是DCS系統(tǒng)與其它智能設(shè)備(如PLC、變頻器等)互聯(lián)的網(wǎng)間連接設(shè)備,其功能是將用戶智能系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通過通訊方式連入DCS系統(tǒng)中,實現(xiàn)對現(xiàn)場智能設(shè)備的監(jiān)控工作。XP248支持Modbus、協(xié)議HostLink協(xié)議及自定義通訊協(xié)議的智能設(shè)備互聯(lián)。烘箱當(dāng)前的控制系統(tǒng)中,有一臺西門子S7-200型PLC,CPU型號為226。為了實現(xiàn)本文中的升級改造目的,需要采集烘箱溫度信號和輸出固態(tài)繼電器(SSR)控制信號,筆者選用EM235模塊。EM235是西門子S7-200PLC最常用的模擬量擴展模塊,它實現(xiàn)了4路模擬量輸入和1路模擬量輸出功能。綜上所述,烘箱的自動化升級改造工作需要新增加多串口多協(xié)議通訊卡XP248卡件一塊,六類雙絞線若干米,一塊EM235模塊。
2.3 軟件設(shè)計
2.3.1 西門子PLC程序設(shè)計
PLC編程軟件使用STEP7-Micro/WIN,版本為STEP 7-Micro/WIN32。使用PLC自帶的PID模塊實現(xiàn)對烘箱溫度的自動調(diào)節(jié),PID控制系統(tǒng)圖如圖1所示。
圖1中,鉑電阻實測值與DCS系統(tǒng)設(shè)定的工藝溫度值構(gòu)成控制偏差,將偏差的比例(P)、積分(I)、微分(D)通過優(yōu)化組合構(gòu)成控制量,對固態(tài)繼電器(SSR)進行控制使得加熱管加熱溫度可控,直到實測溫度與設(shè)定溫度無偏差為止。
調(diào)用PLC編程軟件中的Modbus從站模塊,將6臺PLC從站地址依次為03~07,波特率為9600,停止位設(shè)為1,無校驗,建立PLC與DCS系統(tǒng)的通信連接。
2.3.2 DCS系統(tǒng)組態(tài)
利用DCS系統(tǒng)的組態(tài)軟件對烘箱的工藝流程進行組態(tài),流程圖畫面設(shè)置模擬按鈕實現(xiàn)對烘箱各工作元件的啟停操作,烘箱的狀態(tài)及溫度等參數(shù)也在流程圖畫面中顯示。調(diào)用Modbus主站模塊,設(shè)置與烘箱的通信連接,將烘箱的運行狀態(tài)和溫度參數(shù)上傳至DCS系統(tǒng);DCS系統(tǒng)遠(yuǎn)程啟停烘箱各工作單元,將上位機的溫度設(shè)定值,傳送至PLC實現(xiàn)對烘箱溫度的自動控制。
3 結(jié)論
原烘箱控制系統(tǒng)自動化程度較低,不便于集中控制,需配置專人對烘箱進行操作和監(jiān)視,工藝參數(shù)調(diào)整繁瑣。改造后的烘箱控制系統(tǒng),自動化程度較高,實現(xiàn)了集中控制功能,由中控室操作人員對現(xiàn)場設(shè)備進行統(tǒng)一操控,節(jié)省了勞動力;同時,工藝參數(shù)調(diào)整方便快捷,可追溯性強。提高了工作現(xiàn)場的工藝穩(wěn)定性,降低勞動成本,獲得了很好的經(jīng)濟效益。
參考文獻
[1] 李艾華,賀建軍,吳同茂.DCS控制系統(tǒng)在過程實驗室中的應(yīng)用[J].工業(yè)控制計算機,2007(11):24-25.endprint
摘 要:使用DCS系統(tǒng)和EM235對公司現(xiàn)用烘箱進行自動化升級改造,對溫控系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)進行升級改造,由原來的現(xiàn)場手動控制升級為DCS系統(tǒng)集中控制。改造后便于管理、工藝參數(shù)可追溯性強。
關(guān)鍵詞:DCS ?EM235 ?烘箱 ?PLC
中圖分類號:TP273 ? ?文獻標(biāo)識碼:A ? ? ? 文章編號:1674-098X(2014)10(c)-0065-01
集散控制系統(tǒng)(DCS)是以微處理器為基礎(chǔ),綜合運用了計算機技術(shù)、圖形顯示技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和自動化控制技術(shù),對生產(chǎn)過程進行集中監(jiān)視、操作、管理和分散控制的一種計算機綜合控制系統(tǒng)。其控制功能完善,人機界面友好,安裝調(diào)試簡單、安全可靠、性價比高,能夠較好地滿足控制的實時性、應(yīng)用的多樣性、人機的交互性的需要,廣泛應(yīng)用于化工、制藥、石油等企業(yè),并逐漸成為生產(chǎn)過程控制的主要形式之一[1]。熱風(fēng)循環(huán)烘箱利用蒸汽或電加熱為熱能源,通過蒸汽或電加熱元件產(chǎn)生熱量,利用風(fēng)機進行對流換熱,對物料進行熱量傳遞,并不斷從空氣過濾器補充新鮮空氣和排除潮濕空氣。在干燥過程中箱內(nèi)能保持適當(dāng)?shù)南鄬囟群蜐穸龋畲筇攸c是大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)進行循環(huán),從而增強了傳質(zhì)和傳熱效果,節(jié)約了能源。整機噪音小,運轉(zhuǎn)平衡,安裝維修方便,適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設(shè)備。
EM235是西門子S7-200PLC最常用的模擬量擴展模塊,它實現(xiàn)了4路模擬量輸入和1路模擬量輸出功能。
1 升級前烘箱的工作原理與存在的問題
公司現(xiàn)用烘箱采用電加熱元件為熱源,通過PLC控制烘箱循環(huán)風(fēng)機、排濕風(fēng)機的啟停操作,使用固態(tài)繼電器(SSR)和溫控器實現(xiàn)烘箱加熱溫度的恒溫調(diào)節(jié)。工藝過程為:烘車裝滿料推入烘箱內(nèi),首先啟動排濕風(fēng)機,然后啟動循環(huán)風(fēng)機,最后在溫控器上設(shè)定工藝參數(shù),啟動加熱器進行加熱工作;烘干結(jié)束后,加熱器自動停止工作,風(fēng)機在一定的延時后自動停止。
現(xiàn)在的工藝操作方式,需要人工現(xiàn)場手動啟停設(shè)備;由于不同批次物料選用的工藝參數(shù)不同,需要頻繁修改溫控器的控制參數(shù),而現(xiàn)有溫控器參數(shù)設(shè)定較為繁瑣,實際操作過程中常出現(xiàn)操作人員誤設(shè)參數(shù),導(dǎo)致烘干產(chǎn)品不合格的問題存在。烘箱工作過程中的風(fēng)機運行狀態(tài)、溫度控制情況等都無監(jiān)控歷史記錄。為了避開電力系統(tǒng)用電波峰段,烘箱加料在白天完成,而烘干作業(yè)都在夜間進行,需要在烘干崗位配置專人對烘箱進行操作。
2 烘箱升級改造方案
升級改造的總體方案是利用公司現(xiàn)有的DCS系統(tǒng),新增EM235模塊,實現(xiàn)對烘箱的遠(yuǎn)程控制與監(jiān)視工作。
2.1 控制系統(tǒng)組成與控制過程
現(xiàn)用烘箱的控制系統(tǒng)主要由三大部分組成,分別是主控單元、溫度檢測、執(zhí)行機構(gòu)。溫度檢測部分使用PT100鉑電阻,主控單元為S7-200系列PLC,CPU型號為226,執(zhí)行機構(gòu)包括風(fēng)機、固態(tài)繼電器(SSR)和電加熱管組成。升級改造后的烘箱控制系統(tǒng)是在原有基礎(chǔ)上增加了DCS監(jiān)控系統(tǒng),并為PLC配置一塊4輸入/1輸出的EM235模塊替代溫控表對固態(tài)繼電器(SSR)進行控制。
控制過程:白天現(xiàn)場操作人員將物料裝入烘車后,晚上由中控室操作人員在DCS系統(tǒng)上位機上啟動烘箱風(fēng)機、電加熱系統(tǒng)。鉑電阻采集溫度信號并通過EM235模塊送入PLC的CPU中,CPU根據(jù)DCS上位機設(shè)定的溫度值,進行PID運算得出控制量,再由EM235輸出到固態(tài)繼電器(SSR)來控制電加熱管的加熱工作。控制系統(tǒng)使用六類雙絞線將現(xiàn)場6臺烘箱PLC與DCS系統(tǒng)控制站通訊卡件連接起來,作為上位機與PLC的通信介質(zhì)。
2.2 硬件選型
公司現(xiàn)有DCS系統(tǒng)一套,為與烘箱進行通信,需要新增一塊通訊卡件。多串口多協(xié)議通訊卡XP248是DCS系統(tǒng)與其它智能設(shè)備(如PLC、變頻器等)互聯(lián)的網(wǎng)間連接設(shè)備,其功能是將用戶智能系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通過通訊方式連入DCS系統(tǒng)中,實現(xiàn)對現(xiàn)場智能設(shè)備的監(jiān)控工作。XP248支持Modbus、協(xié)議HostLink協(xié)議及自定義通訊協(xié)議的智能設(shè)備互聯(lián)。烘箱當(dāng)前的控制系統(tǒng)中,有一臺西門子S7-200型PLC,CPU型號為226。為了實現(xiàn)本文中的升級改造目的,需要采集烘箱溫度信號和輸出固態(tài)繼電器(SSR)控制信號,筆者選用EM235模塊。EM235是西門子S7-200PLC最常用的模擬量擴展模塊,它實現(xiàn)了4路模擬量輸入和1路模擬量輸出功能。綜上所述,烘箱的自動化升級改造工作需要新增加多串口多協(xié)議通訊卡XP248卡件一塊,六類雙絞線若干米,一塊EM235模塊。
2.3 軟件設(shè)計
2.3.1 西門子PLC程序設(shè)計
PLC編程軟件使用STEP7-Micro/WIN,版本為STEP 7-Micro/WIN32。使用PLC自帶的PID模塊實現(xiàn)對烘箱溫度的自動調(diào)節(jié),PID控制系統(tǒng)圖如圖1所示。
圖1中,鉑電阻實測值與DCS系統(tǒng)設(shè)定的工藝溫度值構(gòu)成控制偏差,將偏差的比例(P)、積分(I)、微分(D)通過優(yōu)化組合構(gòu)成控制量,對固態(tài)繼電器(SSR)進行控制使得加熱管加熱溫度可控,直到實測溫度與設(shè)定溫度無偏差為止。
調(diào)用PLC編程軟件中的Modbus從站模塊,將6臺PLC從站地址依次為03~07,波特率為9600,停止位設(shè)為1,無校驗,建立PLC與DCS系統(tǒng)的通信連接。
2.3.2 DCS系統(tǒng)組態(tài)
利用DCS系統(tǒng)的組態(tài)軟件對烘箱的工藝流程進行組態(tài),流程圖畫面設(shè)置模擬按鈕實現(xiàn)對烘箱各工作元件的啟停操作,烘箱的狀態(tài)及溫度等參數(shù)也在流程圖畫面中顯示。調(diào)用Modbus主站模塊,設(shè)置與烘箱的通信連接,將烘箱的運行狀態(tài)和溫度參數(shù)上傳至DCS系統(tǒng);DCS系統(tǒng)遠(yuǎn)程啟停烘箱各工作單元,將上位機的溫度設(shè)定值,傳送至PLC實現(xiàn)對烘箱溫度的自動控制。
3 結(jié)論
原烘箱控制系統(tǒng)自動化程度較低,不便于集中控制,需配置專人對烘箱進行操作和監(jiān)視,工藝參數(shù)調(diào)整繁瑣。改造后的烘箱控制系統(tǒng),自動化程度較高,實現(xiàn)了集中控制功能,由中控室操作人員對現(xiàn)場設(shè)備進行統(tǒng)一操控,節(jié)省了勞動力;同時,工藝參數(shù)調(diào)整方便快捷,可追溯性強。提高了工作現(xiàn)場的工藝穩(wěn)定性,降低勞動成本,獲得了很好的經(jīng)濟效益。
參考文獻
[1] 李艾華,賀建軍,吳同茂.DCS控制系統(tǒng)在過程實驗室中的應(yīng)用[J].工業(yè)控制計算機,2007(11):24-25.endprint
摘 要:使用DCS系統(tǒng)和EM235對公司現(xiàn)用烘箱進行自動化升級改造,對溫控系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)進行升級改造,由原來的現(xiàn)場手動控制升級為DCS系統(tǒng)集中控制。改造后便于管理、工藝參數(shù)可追溯性強。
關(guān)鍵詞:DCS ?EM235 ?烘箱 ?PLC
中圖分類號:TP273 ? ?文獻標(biāo)識碼:A ? ? ? 文章編號:1674-098X(2014)10(c)-0065-01
集散控制系統(tǒng)(DCS)是以微處理器為基礎(chǔ),綜合運用了計算機技術(shù)、圖形顯示技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和自動化控制技術(shù),對生產(chǎn)過程進行集中監(jiān)視、操作、管理和分散控制的一種計算機綜合控制系統(tǒng)。其控制功能完善,人機界面友好,安裝調(diào)試簡單、安全可靠、性價比高,能夠較好地滿足控制的實時性、應(yīng)用的多樣性、人機的交互性的需要,廣泛應(yīng)用于化工、制藥、石油等企業(yè),并逐漸成為生產(chǎn)過程控制的主要形式之一[1]。熱風(fēng)循環(huán)烘箱利用蒸汽或電加熱為熱能源,通過蒸汽或電加熱元件產(chǎn)生熱量,利用風(fēng)機進行對流換熱,對物料進行熱量傳遞,并不斷從空氣過濾器補充新鮮空氣和排除潮濕空氣。在干燥過程中箱內(nèi)能保持適當(dāng)?shù)南鄬囟群蜐穸?,最大特點是大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)進行循環(huán),從而增強了傳質(zhì)和傳熱效果,節(jié)約了能源。整機噪音小,運轉(zhuǎn)平衡,安裝維修方便,適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設(shè)備。
EM235是西門子S7-200PLC最常用的模擬量擴展模塊,它實現(xiàn)了4路模擬量輸入和1路模擬量輸出功能。
1 升級前烘箱的工作原理與存在的問題
公司現(xiàn)用烘箱采用電加熱元件為熱源,通過PLC控制烘箱循環(huán)風(fēng)機、排濕風(fēng)機的啟停操作,使用固態(tài)繼電器(SSR)和溫控器實現(xiàn)烘箱加熱溫度的恒溫調(diào)節(jié)。工藝過程為:烘車裝滿料推入烘箱內(nèi),首先啟動排濕風(fēng)機,然后啟動循環(huán)風(fēng)機,最后在溫控器上設(shè)定工藝參數(shù),啟動加熱器進行加熱工作;烘干結(jié)束后,加熱器自動停止工作,風(fēng)機在一定的延時后自動停止。
現(xiàn)在的工藝操作方式,需要人工現(xiàn)場手動啟停設(shè)備;由于不同批次物料選用的工藝參數(shù)不同,需要頻繁修改溫控器的控制參數(shù),而現(xiàn)有溫控器參數(shù)設(shè)定較為繁瑣,實際操作過程中常出現(xiàn)操作人員誤設(shè)參數(shù),導(dǎo)致烘干產(chǎn)品不合格的問題存在。烘箱工作過程中的風(fēng)機運行狀態(tài)、溫度控制情況等都無監(jiān)控歷史記錄。為了避開電力系統(tǒng)用電波峰段,烘箱加料在白天完成,而烘干作業(yè)都在夜間進行,需要在烘干崗位配置專人對烘箱進行操作。
2 烘箱升級改造方案
升級改造的總體方案是利用公司現(xiàn)有的DCS系統(tǒng),新增EM235模塊,實現(xiàn)對烘箱的遠(yuǎn)程控制與監(jiān)視工作。
2.1 控制系統(tǒng)組成與控制過程
現(xiàn)用烘箱的控制系統(tǒng)主要由三大部分組成,分別是主控單元、溫度檢測、執(zhí)行機構(gòu)。溫度檢測部分使用PT100鉑電阻,主控單元為S7-200系列PLC,CPU型號為226,執(zhí)行機構(gòu)包括風(fēng)機、固態(tài)繼電器(SSR)和電加熱管組成。升級改造后的烘箱控制系統(tǒng)是在原有基礎(chǔ)上增加了DCS監(jiān)控系統(tǒng),并為PLC配置一塊4輸入/1輸出的EM235模塊替代溫控表對固態(tài)繼電器(SSR)進行控制。
控制過程:白天現(xiàn)場操作人員將物料裝入烘車后,晚上由中控室操作人員在DCS系統(tǒng)上位機上啟動烘箱風(fēng)機、電加熱系統(tǒng)。鉑電阻采集溫度信號并通過EM235模塊送入PLC的CPU中,CPU根據(jù)DCS上位機設(shè)定的溫度值,進行PID運算得出控制量,再由EM235輸出到固態(tài)繼電器(SSR)來控制電加熱管的加熱工作??刂葡到y(tǒng)使用六類雙絞線將現(xiàn)場6臺烘箱PLC與DCS系統(tǒng)控制站通訊卡件連接起來,作為上位機與PLC的通信介質(zhì)。
2.2 硬件選型
公司現(xiàn)有DCS系統(tǒng)一套,為與烘箱進行通信,需要新增一塊通訊卡件。多串口多協(xié)議通訊卡XP248是DCS系統(tǒng)與其它智能設(shè)備(如PLC、變頻器等)互聯(lián)的網(wǎng)間連接設(shè)備,其功能是將用戶智能系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通過通訊方式連入DCS系統(tǒng)中,實現(xiàn)對現(xiàn)場智能設(shè)備的監(jiān)控工作。XP248支持Modbus、協(xié)議HostLink協(xié)議及自定義通訊協(xié)議的智能設(shè)備互聯(lián)。烘箱當(dāng)前的控制系統(tǒng)中,有一臺西門子S7-200型PLC,CPU型號為226。為了實現(xiàn)本文中的升級改造目的,需要采集烘箱溫度信號和輸出固態(tài)繼電器(SSR)控制信號,筆者選用EM235模塊。EM235是西門子S7-200PLC最常用的模擬量擴展模塊,它實現(xiàn)了4路模擬量輸入和1路模擬量輸出功能。綜上所述,烘箱的自動化升級改造工作需要新增加多串口多協(xié)議通訊卡XP248卡件一塊,六類雙絞線若干米,一塊EM235模塊。
2.3 軟件設(shè)計
2.3.1 西門子PLC程序設(shè)計
PLC編程軟件使用STEP7-Micro/WIN,版本為STEP 7-Micro/WIN32。使用PLC自帶的PID模塊實現(xiàn)對烘箱溫度的自動調(diào)節(jié),PID控制系統(tǒng)圖如圖1所示。
圖1中,鉑電阻實測值與DCS系統(tǒng)設(shè)定的工藝溫度值構(gòu)成控制偏差,將偏差的比例(P)、積分(I)、微分(D)通過優(yōu)化組合構(gòu)成控制量,對固態(tài)繼電器(SSR)進行控制使得加熱管加熱溫度可控,直到實測溫度與設(shè)定溫度無偏差為止。
調(diào)用PLC編程軟件中的Modbus從站模塊,將6臺PLC從站地址依次為03~07,波特率為9600,停止位設(shè)為1,無校驗,建立PLC與DCS系統(tǒng)的通信連接。
2.3.2 DCS系統(tǒng)組態(tài)
利用DCS系統(tǒng)的組態(tài)軟件對烘箱的工藝流程進行組態(tài),流程圖畫面設(shè)置模擬按鈕實現(xiàn)對烘箱各工作元件的啟停操作,烘箱的狀態(tài)及溫度等參數(shù)也在流程圖畫面中顯示。調(diào)用Modbus主站模塊,設(shè)置與烘箱的通信連接,將烘箱的運行狀態(tài)和溫度參數(shù)上傳至DCS系統(tǒng);DCS系統(tǒng)遠(yuǎn)程啟停烘箱各工作單元,將上位機的溫度設(shè)定值,傳送至PLC實現(xiàn)對烘箱溫度的自動控制。
3 結(jié)論
原烘箱控制系統(tǒng)自動化程度較低,不便于集中控制,需配置專人對烘箱進行操作和監(jiān)視,工藝參數(shù)調(diào)整繁瑣。改造后的烘箱控制系統(tǒng),自動化程度較高,實現(xiàn)了集中控制功能,由中控室操作人員對現(xiàn)場設(shè)備進行統(tǒng)一操控,節(jié)省了勞動力;同時,工藝參數(shù)調(diào)整方便快捷,可追溯性強。提高了工作現(xiàn)場的工藝穩(wěn)定性,降低勞動成本,獲得了很好的經(jīng)濟效益。
參考文獻
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