摘 要:文章介紹了江蘇省宿遷市三園調(diào)味品有限公司醬醋灌裝生產(chǎn)線的工藝流程和使用中存在的問題,敘述了作者設(shè)計(jì)的電氣自動控制原理。
關(guān)鍵詞:食品機(jī)械;灌裝生產(chǎn)線;電氣控制
1 概述
某廠的食用醋釀造設(shè)備采用自動裝瓶打蓋機(jī)、扎線機(jī)和傳送帶等組成流水生產(chǎn)線,但由于該套設(shè)備目前的生產(chǎn)效率不能滿足市場需求,而且該罐裝生產(chǎn)線的自動化程度偏低,部分工作需要人工操作才能完成,進(jìn)而導(dǎo)致了人工操作失誤帶來的損失和大量人工成本帶來的經(jīng)濟(jì)壓力。對此,文章結(jié)合三園調(diào)味品有限公司兩個灌裝的醬油、醋生產(chǎn)工藝流程,研制了電氣自動控制系統(tǒng)。
2 原醬醋灌裝生產(chǎn)線問題分析
2.1 生產(chǎn)工藝
1、貯醬醋缸;2、液泵;3、上瓶盤;4、傳輸帶1;5、行程開關(guān)XK1;6、裝瓶機(jī);7、光電傳感器;8、行程開關(guān)XK2;9、扎線機(jī);10、傳輸帶2
2.2 存在問題
2.2.1 原裝瓶機(jī)貯醬醋缸液位由人工控制,常出現(xiàn)液溢現(xiàn)象,如果開蓋目視觀察液位,難以保證缸內(nèi)的衛(wèi)生質(zhì)量。
2.2.2 原機(jī)依靠人工操作上瓶和倒瓶,常發(fā)生瓶子的盤損、破碎和錯位現(xiàn)象,導(dǎo)致停機(jī),造成灌裝效率降低,成本增加。
2.2.3 原機(jī)依靠依靠人工操作裝瓶和扎線,常發(fā)生裝瓶、扎線不協(xié)調(diào),出現(xiàn)停機(jī)、破損等問題。
3 醬醋灌裝生產(chǎn)線電氣控制電路的設(shè)計(jì)
其中,貯醬醋缸液位泵自動控制電路由K0、JYK、JC0、RJ0組成;傳送帶1由TA1、QA1、JC1、RJ1組成,傳送帶2由TA3、QA3、JC3、RJ3組成;裝瓶機(jī)由K1、TA2、QA2、SJ1-2、SJ2-1、JC2、RJ2組成;裝瓶機(jī)手動控制電路由K1、TA2、QA2、SJ1-2、SJ2-1、JC2、RJ2組成,自動控制電路由XK1、GK、SJ1、SJ2、JC2、RJb組成,其中GK、SJ2采用光電信號監(jiān)測技術(shù);扎線機(jī)手動控制電路由TA4、QA4、SJ3-1、JC4、RJ4組成,自動控制電路由K2、XK2組成。
4 醬醋灌裝生產(chǎn)線電氣控制電路的原理
4.1 貯醬醋缸液位控制
4.1.1 接通電源,使液位控制器進(jìn)入運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),隨后操作K0,并聯(lián)在電橋橋臂A、B上的外接電阻器就會處于無窮大,電橋便進(jìn)入不平衡狀態(tài)。當(dāng)有信號輸出時使繼電器吸合,JYK閉合,從而使得控制回路中的電流由L1相→K0→JYK→JC0→RJ0→N相,JC0吸合,醬醋泵即開始向貯醬醋缸灌醬醋。
4.1.2 醬醋泵灌醬醋過程中,當(dāng)液面高度上升至A、B電極,電極接通,電橋進(jìn)入平衡狀態(tài),JC0釋放,即使得泵機(jī)止運(yùn)轉(zhuǎn),灌醬醋暫停。
4.1.3 醬醋泵進(jìn)入頻繁的啟停工作狀態(tài)后,為了保證醬醋泵在貯醬醋缸液位達(dá)到規(guī)定高度停機(jī),在A、B未被浸沒的情況下,A電極被JYK的常閉觸點(diǎn)斷開。當(dāng)液位達(dá)到C電極,A、C被醬醋液接通,電橋平衡,JC0斷開,醬醋泵停止灌醬醋。
4.1.4 當(dāng)B電極又被YK的常閉觸點(diǎn)閉合接通。如果貯醬醋缸中的醬醋液位低于B電極時,就將重新啟動醬醋泵運(yùn)轉(zhuǎn)。如此循環(huán),達(dá)到液位自動控制的目的。
4.2 上瓶倒瓶控制
在上瓶過程中,如果出現(xiàn)了倒瓶現(xiàn)象,就會引發(fā)XK1斷開,SJ1失電斷開,SJ1-1閉合,指示燈HL亮。即通過HL亮可得知瓶倒出現(xiàn),需要及時扶正,如果在SJ1-2延時控制時間內(nèi),沒有人工進(jìn)行扶瓶,裝瓶機(jī)就會自動停機(jī),以此來達(dá)到倒瓶提示的作用,控制破瓶、錯位等問題。
4.3 裝瓶機(jī)、扎線機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的協(xié)調(diào)控制
4.3.1 當(dāng)裝瓶機(jī)和扎線機(jī)之間瓶子的傳送不足時,XK2就會閉合,SJ3得電吸合,SJ3-1斷開,扎線機(jī)停止。同時,充電傳感器以及控制器存在的時間延遲,光電傳感器采樣的信號維持時間極短,SJZ2-1一直處于閉合狀態(tài),維持裝瓶機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)XK2又被送來的瓶子斷開后,SJ3釋放,SJ3-1延時閉合,扎線機(jī)經(jīng)過延時后再次啟動。
4.3.2 當(dāng)裝瓶機(jī)、扎線機(jī)之間瓶滿時,光電傳感器的電源被瓶子阻斷,電橋無信號輸出,控制器GK斷電延時,常開觸點(diǎn)斷開,裝瓶機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)瓶子少時,光電傳感器受光照射,電橋有信號輸出,控制器GK工作,裝瓶機(jī)經(jīng)SJ2-1延時后重新啟動。
4.3.3 當(dāng)裝瓶、打蓋機(jī)需加蓋,將K1置于“手動”上,此時裝瓶停止運(yùn)轉(zhuǎn),而扎線機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。瓶的數(shù)量不足時扎線機(jī)停止運(yùn)轉(zhuǎn),此時再講K1置于“自動”,裝瓶機(jī)即會再次啟動,同時如果將K2置于“手動”扎線機(jī)即可停機(jī)。以此實(shí)現(xiàn)裝瓶機(jī)與扎線機(jī)的協(xié)調(diào)控制。
5 結(jié)束語
改進(jìn)后的整個系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理,適用性強(qiáng),工作可靠,醬醋灌裝添加原料從裝入醬醋缸到出曲采用了自動無人化管理運(yùn)行。這個裝置無論是小批量處理還是大批量處理,均能從添加原料、整理,到出曲整個過程中完全采用自動機(jī)械化。此裝置采用無人操作自動化制曲醬醋灌裝管理,可以徹底的降低成本,減少了勞動力,提高勞動生產(chǎn)率,降低工人勞動強(qiáng)度,改善工人工作環(huán)境,同時,還能降低生產(chǎn)過程中對水、電、氣等能源的消耗,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。
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作者簡介:劉軍(1960,12-),男,漢族,江蘇宿遷人,機(jī)械工程師、電工高級技師,主要從事機(jī)電一體化技能培訓(xùn)及技改工作。