陳小飛,馬漢平,蔣 延,杜 鵬
(中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,寧夏銀川 750006)
在采氣過程中,通常利用高壓泵向氣井井口和地面管線注甲醇的方式,防止井口和管線發(fā)生水合物堵塞現(xiàn)象。但是目前在用的柱塞泵存在泄漏點,泄漏出的甲醇分散到空氣中或流至地面給現(xiàn)場管理帶來了極大的不便,對員工的身心健康造成危害。鑒于此,近年來靖邊氣田各采氣作業(yè)區(qū)陸續(xù)對柱塞泵泵頭進行了改造,即充分利用原有舊泵傳動機構(gòu),僅將原來柱塞式注醇泵改為隔膜式注醇泵。
在柱塞泵改隔膜泵之前,為防止柱塞泵系統(tǒng)超壓,在每臺泵的出口管線上都安裝有安全閥以泄壓。注醇泵泄壓流程一般有兩種:第一種是采用較多的流程是將安全閥出口與來醇管線總?cè)肟谙噙B(見圖1 中流程1),這種流程存在問題是當安全閥開啟時,放空管線里的氣體被帶到來醇管線總?cè)肟诓⒏Z至各臺泵泵頭處,進而造成所有注醇泵氣鎖,引起全站注醇泵不上量。第二種是采用較少的流程是將安全閥出口與污水罐直接相連(見圖1 中流程2),當安全閥開啟時,放空管線里的氣體可被直接排入污水罐,這種流程不會影響其它設(shè)備,但改造時因涉及污水罐和注醇管網(wǎng)兩個高風(fēng)險設(shè)備和場所,且施工工作量較大。
圖1 改造前泄壓流程
在柱塞泵改隔膜泵之后,注醇泵具有兩套泄壓流程:一是注醇泵原來固有的安全閥泄壓流程,二是隔膜泵泵頭本身自帶的一個泄壓閥,它具有和安全閥類似的作用,即在泵壓超過預(yù)設(shè)值時泄壓閥起跳,液壓腔內(nèi)液壓油回流到油池內(nèi),可防止泵在運行過程中超壓(隔膜泵泄壓流程見圖2)。例如某口井的注醇壓力為10 MPa,員工可將此井注醇泵泄壓閥的起跳壓力設(shè)定為12 MPa,一旦有任何異常狀況導(dǎo)致泵頭超壓,泄壓閥可及早起跳,避免事故的發(fā)生。
由于柱塞泵改隔膜泵是僅將泵頭進行了更換,其他流程均未作改動,而隔膜泵泵頭本身就自帶一個泄壓閥,這就導(dǎo)致目前注醇泵有兩套泄壓系統(tǒng):一套是原來管路上安裝的安全閥,另一套是隔膜泵泵頭上自帶的泄壓閥。另外,管路上安裝的安全閥起跳壓力按照泵體規(guī)定統(tǒng)一設(shè)定為其最高壓力32 MPa,而隔膜泵泵頭上自帶的泄壓閥起跳壓力可根據(jù)氣井實際情況進行調(diào)整且目前均小于32 MPa,這就造成管路上安裝的安全閥在泄壓閥正常運行時就失去了其作用,一直處于閑置狀態(tài)(見圖2)。
(1)由于隔膜泵自帶泄壓閥具有結(jié)構(gòu)簡單、操作簡便,能夠在泵頭超壓時起跳,從而防止泵壓繼續(xù)上升、起到保護泵頭作用,加之其起跳壓力小于安全閥壓力,這樣導(dǎo)致原管路上安裝的安全閥在泄壓閥正常運行時就根本不會起跳,也就失去了其作用。
(2)根據(jù)規(guī)定安全閥每年至少校驗一次,頻繁的校驗不但需花費較大人工拆裝、拉運及調(diào)校工作量,而且安全閥本身也會因使用年限或其他原因報廢,從而會造成一定的經(jīng)濟損失。
圖2 改造后泄壓流程
(3)根據(jù)GB-T 7782-2008 規(guī)定:“隔膜泵用液壓腔安全閥和補償閥的動作靈敏、穩(wěn)定可靠。如液壓腔安全閥不能保證排放時,應(yīng)加管路安全閥”。試驗證明,目前在用隔膜泵液壓腔的泄壓閥可以保證排放,因此可不加管路安全閥。
基于以上原因,提出對泄壓流程進行改造,即用隔膜泵泵頭自帶泄壓閥代替原管路上安裝安全閥。
第一步:在注醇泵房無技改任務(wù)時,只需將管路安全閥去掉,并將安全閥上下游閥門懸空端加盲板封死。
第二步:可利用集氣站技改或改擴建之時,將原管路安全閥及放空流程去掉。
2.3.1 性能評價 為驗證泄壓閥可以在泵頭超壓時及時泄壓、阻止壓力繼續(xù)升高,進而保護泵頭,對隔膜泵泵頭自帶泄壓閥的泄壓能力進行現(xiàn)場試驗。根據(jù)目前現(xiàn)場運行情況,將泄壓閥的開啟壓力分別設(shè)置為6 MPa、10 MPa、15 MPa、20 MPa,在泵的不同行程下(通過統(tǒng)計靖邊氣田某作業(yè)區(qū)歷年各氣井日注醇情況發(fā)現(xiàn),單臺泵日最大注醇量為550 L,也就是泵71.7 %的行程,因此泵的行程試驗參數(shù)最大值選擇75 %),測試泄壓閥的運行狀況,結(jié)果(見表1~表4)。
由上述試驗可知,隔膜泵泵頭自帶泄壓閥能夠起跳靈敏,保護泵頭安全運行。
表1 泄壓閥泄壓能力測試結(jié)果(6 MPa)
表2 泄壓閥泄壓能力測試結(jié)果(10 MPa)
表3 泄壓閥泄壓能力測試結(jié)果(15 MPa)
2.3.2 效益評價 隨著安全閥使用年限增長,每年的報廢量逐年增加,加之在年度校驗的拉運及調(diào)校過程中也會因道路顛簸等客觀原因造成一部分損耗。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,近年來注醇泵安全閥的年均報廢率為11.6 %,泵頭泄壓閥年均報廢率為0.8 %。目前一臺新注醇泵安全閥單價為1 000 元,一套新泄壓閥整體的價格為900 元,其易損件價格在80~300 元。
表4 泄壓閥泄壓能力測試結(jié)果(20 MPa)
因此,平均每臺注醇泵每年僅泄壓裝置一項維護費用可降低近110 元。另外,如果計劃在檢修技改時拆除原管路安全閥及放空流程,則每個集氣站需一次性支出施工費2 000 元,按照一個集氣站裝備8 臺注醇泵計算,改造后2.5 年后即可收回成本。
2.3.3 改造后對泄壓閥的維護管理建議 為保證泄壓閥能夠正常運行,須注意以下幾方面:(1)在夏季注醇泵停用期間,對每臺注醇泵泄壓閥進行維護保養(yǎng);(2)在入冬啟用注醇泵前,對泄壓閥開啟壓力進行設(shè)置(安全起見,一般取高于氣井井口壓力2~3 MPa),并對其靈敏程度進行測試,出現(xiàn)問題及時整改;(3)在冬季使用注醇泵期間,注意觀察和檢查泄壓閥,一旦發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
(1)對隔膜泵出口上安全閥流程的改造通過理論分析與現(xiàn)場試驗證明是可行的,實際改造需考慮工藝、安全等方面的因素。
(2)改造后各集氣站需做好對泄壓閥的管理及維護保養(yǎng)工作。
[1] 郭鋼,張建華.靖邊氣田水合物形成預(yù)測優(yōu)化注醇[J].石油化工應(yīng)用,2011,30(5):45-48.
[2] 中華人民共和國國家標準.計量泵GB/T 7782-2008[S].北京:中國標準出版社,2008.