葛 濤,陳 平,李亞萍,李京子,高 風,李昊林
(1.西安長慶科技工程有限責任公司,陜西西安 710018;2.中國石油長慶油田分公司生產(chǎn)運行處,陜西西安 710018)
榆林天然氣處理廠屬于長慶油田第二采氣廠,位于榆林市榆陽區(qū)馬家峁村。承擔著榆林南區(qū)天然氣脫水脫烴、計量、外輸任務;榆林南區(qū)生產(chǎn)污水的處理任務;米脂天然氣處理廠、第二凈化廠天然氣計量、轉(zhuǎn)輸任務。處于榆林末站、北京首站、長北天然氣處理廠的中心位置,是長慶油田向北京供氣的樞紐之一。
榆林天然氣處理廠設計規(guī)模為20×108m3/a,已建兩套天然氣脫水脫烴裝置,兩套甲醇回收裝置。同時配套建成凝析油穩(wěn)定裝置、鍋爐房、供水站、空氮站、儲運罐區(qū)等設施?,F(xiàn)有凝析油罐3 具,甲醇罐3 具,原料水罐(含甲醇和凝析油)4 具。
2.1.1 甲醇污水 甲醇含量2 %~60 % ,甲B 類火災危險物,爆炸極限5.5 %~36 %。
表1 榆林天然氣處理廠儲罐一覽表
2.1.2 原料凝析油 由甲醇污水中分離回收,甲B 類火災危險物,油氣爆炸極限1.0 %~6.0 %。
2.1.3 穩(wěn)定凝析油 天然氣處理廠脫油脫水裝置產(chǎn)生的經(jīng)過穩(wěn)定處理后的凝析油,閃點甲B 類火災危險物,油氣爆炸極限1.0 %~6.0 %。
2.1.4 產(chǎn)品甲醇 甲醇含量80 %~95 %,甲B 類火災危險物,爆炸極限5.5 %~36 %。
由于儲罐內(nèi)有易燃、易爆組份,儲罐大、小呼吸時外界空氣通過呼吸閥進入罐內(nèi),易形成爆炸性混合物。流速過快,易產(chǎn)生靜電火花,會導致儲罐著火爆炸,存在安全隱患。在儲罐頂部通入氮氣作為保護氣,能防止儲罐內(nèi)的易燃易爆組分和空氣中氧氣接觸,避免發(fā)生燃燒爆炸。
根據(jù)《氮封設計中氮氣供氣量計算方法的研究》(化工設計2012.22(5))儲罐氮封裝置的供氣量應不小于由于泵抽出儲罐內(nèi)液體所需要補充的氮氣量和外界氣溫變化而產(chǎn)生的儲罐內(nèi)氣體熱脹冷縮所需補充的氣量之和。即:
甲醇原料水罐的泵排量最大為12 m3/h;產(chǎn)品甲醇和凝析油的泵排量均30 m3/h。產(chǎn)品甲醇和凝析油裝車時,同一時間只能裝一種介質(zhì),因此產(chǎn)品甲醇泵和凝析油泵只能運行一臺。所以出料需要通氣量42 m3/h。
即:Q1= 42 m3/h
式中:Q21-管道吹掃用氣,m3/h;Q22-溫度變化產(chǎn)生的液相體積變化而引起的呼吸量,m3/h;Q23-溫度變化產(chǎn)生的氣體體積變化,m3/h。
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研及對接,榆林天然氣處理廠明確臨時吹掃及置換用氮氣為外購,不含在內(nèi)。因此Q21=0。
由于甲醇原料水、凝析油組分復雜不同溫度下密度值難以確定,且液相體積變化小,可以忽略不計。因此Q22=0。
由溫度變化導致的氣體體積變化:
式中:R=8.314 J/(mol·K);T1-T2=20 K;P=90 kPa;n=V罐容×1 000/22.4。
計算值按液位0 %計算可得:
儲罐氮封改造所需的氮氣量:
空氮站現(xiàn)有2005 年建兩套300 m3/h 螺桿壓縮機、空氣凈化裝置。2007 年建一套318 m3/h 螺桿壓縮機及空氣凈化裝置,目前一用兩備。一套提供全廠儀表用風300 m3/h,另一套為250 m3/h 制氮裝置提供凈化空氣用。
空氮站凈化風系統(tǒng)負責榆林天然氣處理廠、榆林末站和火炬區(qū)所有氣動調(diào)節(jié)閥、天然氣進出站截斷閥等閥門儀表供風任務。儲罐氮封保護改造,需要為氮封系統(tǒng)供氣,制氮量250 m3/h,需空氣量約600 m3/h。
目前日常生產(chǎn)儀表風用量約300 m3/h。儲罐氮封改造工程實施后,合計所需空氣量約900 m3/h。
空氮站現(xiàn)有2 臺300 m3/h 及1 臺318 m3/h 空壓機,3 臺180 m3/h 干燥機。需要目前3 臺空壓機同時運行,無備機?,F(xiàn)有空壓機故障率較高。而3 臺180 m3/h干燥機不能滿足要求。
空氮站內(nèi)管線及6 m3凈化風儲罐、10 m3非凈化風儲罐和20 m3氮氣儲罐在新增氮封保護后滿足要求。
表2 榆林處理廠儲罐通氣需要量一覽表
氮封改造氮氣需求量:最大氮氣用量244.9 m3/h。目前制氮系統(tǒng)能力:250 m3/h。可以滿足要求。
方案一: 將現(xiàn)有3 臺空氣壓縮機更換為8 m3/min(480 m3/h),2 運1 備。滿足最大用風量900 m3/h 需要。每臺配套對應能力的干燥機?,F(xiàn)廠房可滿足其更換設備要求,空氮站內(nèi)凈化風罐、非凈化風罐和氮氣罐及管線不需要改造,只需更換支管線。
方案二:保留現(xiàn)有1 臺5.3 m3/min 空氣壓縮機,將現(xiàn)有2 臺5 m3/min 空氣壓縮機和凈化干燥系統(tǒng)更換為10.8 m3/min(840 m3/h),原有1 臺5.7 m3/min 空氣壓縮機凈化干燥系統(tǒng)更換為5.7 m3/min,工作時為一臺10.8 m3/min 和5.7 m3/min 空氣壓縮機運行,備用一臺10.8 m3/min 壓縮機,滿足最大用風量900 m3/h需要。現(xiàn)廠房可滿足其更換設備要求,空氮站內(nèi)凈化風罐、非凈化風罐和氮氣罐及管線不需要改造,只需更換支管線。
表3 榆林天然氣空氮站改造方案對比
經(jīng)方案對比,按照方案一,對榆林天然氣處理廠空氮站進行改造
榆林天然氣處理廠兩具300 m3凝析油儲罐原設計為內(nèi)浮頂罐,在罐壁設有4 個通氣窗,,本次改造首先將罐壁4 個通氣窗封閉,拆除通氣孔上的防護網(wǎng),用耐油橡膠板和5 mm 厚鋼板封堵,利用原通氣窗上的螺栓孔連接, 變成為“內(nèi)浮頂拱頂罐”, 再利用罐頂呼吸閥接管口完成氮封系統(tǒng)改造。為減少熱吸氣量,4 具未保溫的原料水罐增加保溫。
改造后的儲罐氮封系統(tǒng)由氧含量在線分析儀、調(diào)壓閥組、壓力在線顯示和變送報警儀表及儲罐泄放系統(tǒng)組成。
氧含量在線分析儀的主要作用是對進入氮封系統(tǒng)的氮氣中的氧含量進行遠程監(jiān)測,防止氧氣進入儲罐。
調(diào)壓閥組的主要設備為自力式調(diào)節(jié)閥,控制閥后壓力滿足儲罐頂部壓力0.2 kPa~1.0 kPa 范圍內(nèi)。
天然氣處理廠儲罐設計壓力:負壓為-0.49 kPa、正壓為0.2 kPa。在氮氣管線的末端設置壓力變送器,將氮氣管線末端的壓力遠傳至中控室。設置高低壓報警:低壓報警值設置為-0.20 kPa;高壓報警值設置為1.0 kPa。
《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設計規(guī)范》(SHT3007-2007)第五條常壓和低壓罐區(qū)規(guī)定:采用氣體密封的固定頂罐,還應設置事故泄壓設備。國內(nèi)的很多氮封工程均使用呼吸閥作為氮封儲罐的出氣設備。榆林天然氣處理廠儲罐罐頂均安裝了呼吸閥, 但呼吸閥為機械結(jié)構,存在著冬季結(jié)霜凍死失靈,導致儲罐損壞的問題。為了解決這一問題,通常做法是固定頂罐在安裝呼吸閥的同時安裝液壓呼吸閥。液壓安全閥開啟壓力負壓為-0.30 kPa,正壓開啟壓力為1.2 kPa。液壓安全閥底部需安裝阻火器。
榆林天然氣處理廠是長慶油田向北京供氣的重要樞紐,儲罐氮封保護改造工程的實施,將進一步降低儲罐發(fā)生安全事故的風險,提高了榆林天然氣處理廠治理安全隱患的能力,為保障向北京安全平穩(wěn)供氣夯實了基礎。
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